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      基于Aspen Plus的催化裝置原料實(shí)施熱進(jìn)料優(yōu)化研究

      2021-10-10 02:13:21段偉峰
      關(guān)鍵詞:能耗

      段偉峰

      摘要:本文利用Aspen plus軟件,通過對(duì)催化裝置原料油換熱網(wǎng)絡(luò)的建模分析,對(duì)催化裝置原料換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析,通過提高渣油進(jìn)裝置溫度,頂出油漿熱量,增產(chǎn)3.5MPa蒸汽。通過建模分析,東蒸餾常渣油進(jìn)催化裝置溫度提至140℃,催化裝置進(jìn)料按80%熱進(jìn)料,20%冷進(jìn)料控制,混合后溫度為128.5℃,增產(chǎn)3.5MPa蒸汽中壓蒸汽4.05t/h,預(yù)計(jì)節(jié)省效益為592.44×104¥/a,降低全廠能耗0.595kgEO/t。

      關(guān)鍵詞:Aspen Plus;催化裝置;熱進(jìn)料;能耗

      1. 催化裝置原料油系統(tǒng)簡介

      遼河石化80萬噸/年催化裝置原料為東蒸餾常渣油,常渣油由儲(chǔ)運(yùn)罐區(qū)付料,進(jìn)裝置溫度為80℃;80℃的常渣油進(jìn)催化裝置后,依次與重柴油和循環(huán)油漿換熱至207℃進(jìn)提升管反應(yīng)器。

      原料油泵設(shè)計(jì)溫度為100℃,原料油緩沖罐設(shè)計(jì)溫度為100℃。

      本文利用Aspen Plus軟件,通過過程模擬、理論計(jì)算等方法來研究催化裝置原料油實(shí)施熱進(jìn)料的可行性,通過頂出循環(huán)油熱量,增產(chǎn)3.5MPa蒸汽,提高油漿熱量利用率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

      2. 催化裝置原料油系統(tǒng)現(xiàn)狀分析

      2.1原料油系統(tǒng)流程模擬

      以催化裝置原料油系統(tǒng)實(shí)際工況為基礎(chǔ),利用Aspen軟件對(duì)催化裝置原料油換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行模擬分析,建模流程如圖1所示。優(yōu)化前,催化原料油換熱系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。

      2.2 存在問題分析

      利用Aspen Plus軟件對(duì)原料油換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行模擬測算。經(jīng)計(jì)算可知,原料油/重柴換熱負(fù)荷為424kW,原料油/油漿換熱負(fù)荷為7353kW,由于原料進(jìn)裝置溫度只有84℃,分餾塔底油漿熱量用于給原料油換熱,減少了油漿產(chǎn)汽負(fù)荷,油漿產(chǎn)3.5MPa蒸汽量減少。

      因此,建議東蒸餾原料進(jìn)催化裝置實(shí)施熱進(jìn)料,以頂出油漿熱量,增產(chǎn)3.5MPa蒸汽。

      3.優(yōu)化措施

      3.1建模分析

      催化裝置原料為東蒸餾常渣油,常渣油由儲(chǔ)運(yùn)罐區(qū)付料,溫度為80℃。通過東蒸餾換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,提高渣油出東蒸餾裝置溫度至140℃,催化裝置進(jìn)料按80%熱進(jìn)料,20%冷進(jìn)料控制,建模流程如下圖所示。優(yōu)化后,催化原料油換熱系統(tǒng)參數(shù)如表2所示。

      由上表可知,催化裝置原料實(shí)施熱進(jìn)料后,原料油進(jìn)原料油/重柴換熱器溫度由80℃提至128.6℃,油漿熱/原料油熱負(fù)荷由7353kW降至4665kW。

      3.2優(yōu)化前后對(duì)比分析

      催化裝置實(shí)施熱進(jìn)料后,原料進(jìn)原料/重柴換熱器溫度由80溫都提至128.6℃。優(yōu)化前后原料油/油漿換熱器負(fù)荷變化如下圖所示。

      由上圖可知,優(yōu)化后,油漿/原料油換熱器熱負(fù)荷由7353kW減少至4665kW,即:節(jié)約油漿熱量2688kW。油漿產(chǎn)1噸飽和蒸汽需664kW熱量,則,催化裝置實(shí)施熱進(jìn)料后,可多產(chǎn)3.5MPa蒸汽4.05t/h。

      3.3節(jié)能量計(jì)算

      東蒸餾常渣油直供至催化裂化裝置做原料后,頂出油漿熱量2688kW熱量;

      預(yù)計(jì)增產(chǎn)中壓蒸汽4.05t/h,中壓蒸汽價(jià)格為173.9¥/t,年操作時(shí)間按8400h核算,節(jié)省效益為591.6×104¥/a,降低全廠能耗0.595kgEO/t。

      3.4改造內(nèi)容

      催化裝置原料實(shí)施熱進(jìn)料后,進(jìn)料按80%東蒸餾常渣油熱直進(jìn)料,20%罐區(qū)冷進(jìn)料控制,具體改造內(nèi)容如下

      1)新增直供料調(diào)節(jié)系統(tǒng),催化原料返回罐區(qū)管線擴(kuò)徑;

      2)更換原料油泵及原料油緩沖罐,更換后的原料油泵及原料油緩沖罐設(shè)計(jì)溫度為150℃左右。

      4.結(jié)論

      催化裝置原料實(shí)施熱進(jìn)料后,常渣油出東蒸餾溫度為140℃,進(jìn)料按80%東蒸餾常渣油熱直進(jìn)料,20%罐區(qū)冷進(jìn)料控制。

      熱進(jìn)料實(shí)施后,頂出油漿熱量2688kW熱量;

      預(yù)計(jì)增產(chǎn)中壓蒸汽4.05t/h,中壓蒸汽價(jià)格為173.9¥/t,年操作時(shí)間按8400h核算,節(jié)省效益為591.6×104¥/a,降低全廠能耗0.595kgEO/t。

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