張興龍
(魯中礦業(yè)有限公司小官莊鐵礦, 山東 濟(jì)南 271100)
隨著社會(huì)的快速發(fā)展,人們對(duì)礦產(chǎn)資源的需求逐漸增加[1],很多礦山生產(chǎn)能力也在逐漸增加,但隨著開采的逐漸進(jìn)行,有些礦山逐漸進(jìn)入開采的后期,可能會(huì)造成礦山的三級(jí)礦量失衡[2-3],備采礦量不足對(duì)礦山的可持續(xù)發(fā)展不利,因此,亟需對(duì)礦山的開采工藝進(jìn)行優(yōu)化,以提高礦山的生產(chǎn)效率[4-5]。
小官莊鐵礦為地下開采礦山,經(jīng)過三十多年的開采,其二期工程已逐漸接近尾聲,可開采的礦石儲(chǔ)量也在逐漸減少。隨著開采的逐漸進(jìn)行,進(jìn)入到2016年下半年,小官莊鐵礦二工區(qū)三級(jí)礦量失衡,備采嚴(yán)重不足;大爆破效果一直不佳,大塊率居高不下,二次爆破費(fèi)時(shí)費(fèi)力;大塊堵塞放礦口的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,處理起來既繁瑣又危險(xiǎn);裝藥結(jié)構(gòu)的不合理造成眉線破壞嚴(yán)重,直接影響后續(xù)大爆破的效果,導(dǎo)致惡性循環(huán)。
針對(duì)上述問題,通過對(duì)國內(nèi)外類似礦山進(jìn)行調(diào)研[6-9],并對(duì)小官莊鐵礦目前面臨的問題進(jìn)行調(diào)查和分析,引入了高精度中深孔鑿巖臺(tái)車,提出了對(duì)同一排孔選取不同的鑿巖中心施工中深孔的方法,并對(duì)其可行性進(jìn)行分析,然后將其應(yīng)用于現(xiàn)場工程實(shí)踐以提高中深孔鑿巖效率,確保合理的裝藥結(jié)構(gòu),達(dá)到提高大爆破效果的目的,從而能夠保證采區(qū)產(chǎn)量的正常銜接。
為了實(shí)現(xiàn)計(jì)算經(jīng)濟(jì)性,依據(jù)圖紙將整個(gè)推力桿簡化為5個(gè)部分,分別為推力桿主體、兩個(gè)銷軸模型及兩個(gè)橡膠套模型,對(duì)結(jié)構(gòu)做適當(dāng)?shù)暮喕?,圖紙中的圓角等不予考慮。由于推力桿中含有非線性力學(xué)特性的橡膠,為便于計(jì)算分析,根據(jù)推力桿的結(jié)構(gòu)和受力狀況,在建立有限元模型時(shí),采用1/4模型,如圖3所示。對(duì)橡膠采用C3D8H單元?jiǎng)澐?,?duì)金屬構(gòu)件采用C3D8R單元和C3D4單元?jiǎng)澐帧?/p>
小官莊鐵礦自采用無底柱分段崩落法以來,一直使用YGZ-90中深孔臺(tái)架鉆鑿炮孔[10]。YGZ-90中深孔臺(tái)架結(jié)構(gòu)及操作簡單,作業(yè)人員容易掌握操作方法,而且備件費(fèi)用低,從而被地下礦山廣泛應(yīng)用。但它也有諸多弊端,比如施工精度差,釬頭會(huì)沿著相對(duì)較軟的巖石鉆進(jìn),超過10 m的孔深位置與設(shè)計(jì)偏差較大;施工過程中劇烈的震動(dòng)容易造成機(jī)具備件損耗,增加成本;同時(shí)作業(yè)環(huán)境差,原本通風(fēng)較差的進(jìn)路加上油水混合霧氣和噪音,易給作業(yè)人員造成職業(yè)傷害。
2.2.2 黏性炸藥效益
對(duì)于責(zé)任的兩種不同含義的解讀,尤其是對(duì)實(shí)質(zhì)責(zé)任的強(qiáng)調(diào),表明約納斯實(shí)際上擴(kuò)展了一般意義上的責(zé)任觀。在比較了形式責(zé)任與實(shí)質(zhì)責(zé)任之后,約納斯指出,技術(shù)時(shí)代的道德事實(shí),需要的正是這種實(shí)質(zhì)責(zé)任和責(zé)任感,而非每一行動(dòng)者對(duì)其行為負(fù)責(zé)的空洞的形式責(zé)任。[34]在這個(gè)意義上,約納斯區(qū)分的實(shí)質(zhì)責(zé)任正是“未來責(zé)任”。
DL210中深孔鑿巖臺(tái)車采用內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)、無軌輪胎式行走方式,具有機(jī)動(dòng)靈活、移動(dòng)方便的特點(diǎn),所以對(duì)于采用3個(gè)鑿巖中心施工中深孔的設(shè)計(jì)方案完全可以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)小官莊鐵礦邊孔角經(jīng)驗(yàn)值,采用49°的邊孔角設(shè)計(jì)。根據(jù)采準(zhǔn)進(jìn)路寬度3.5 m的設(shè)計(jì)施工參數(shù),并考慮DL210中深孔鑿巖臺(tái)車車體寬度,以及臺(tái)車施工邊孔角時(shí)擺臂距離進(jìn)路兩幫和拱角的距離,設(shè)計(jì)選用第二、三個(gè)鑿巖中心距離巷道中心40 cm,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際施工過程中的測量,驗(yàn)證了該方案可行。
在此基礎(chǔ)上給予統(tǒng)治者思維和行為上的引導(dǎo),也就是“處下” “居后”,以此來達(dá)到規(guī)避或消解危機(jī)的理想狀態(tài)。 例如:
圖1 中深孔布孔方式
YGZ-90中深孔臺(tái)架易操作,但是要達(dá)到完全熟練掌握操作要領(lǐng)的程度,則需要豐富的現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)積累,比如“卡釬”,沒有兩三年工作經(jīng)驗(yàn)的作業(yè)人員很難正確快速處理,加之新舊機(jī)具的操作方式差別,造成作業(yè)人員施工水平參差不齊,以致中深孔質(zhì)量問題頻發(fā)。如果這一道工序沒有做好,對(duì)后續(xù)裝藥、放炮、出礦等將造成極大影響。
YGZ-90中深孔臺(tái)架采用高壓風(fēng)驅(qū)動(dòng),釬頭沖擊礦巖動(dòng)能不高,而且在軟巖中鑿巖容易“卡鉗”,硬巖中容易造成釬頭“停滯不前”。這種原因直接造成了中深孔臺(tái)架施工效率低,尤其是當(dāng)前工區(qū)面臨備采礦量嚴(yán)重不足的情況下,給工區(qū)生產(chǎn)造成很大影響。
通過總結(jié)現(xiàn)行中深孔施工工藝的優(yōu)缺點(diǎn),提出采用進(jìn)口的 DL210中深孔鑿巖臺(tái)車選取不同鑿巖中心施工中深孔的方案。以往YGZ-90中深孔臺(tái)架施工中深孔是以巷道中心為鑿巖中線、沿進(jìn)路走向布置中深孔臺(tái)架,鑿巖中心高度為1.2 m,施工一排呈放射狀的扇形中深孔。采用進(jìn)口DL210中深孔臺(tái)車之后,以采場進(jìn)路巷道中線為中心,分別左右各偏移40 cm,另外選取2個(gè)不同的位置布置中深孔鑿巖中心,以3個(gè)中心施工呈放射狀的類似扇形的中深孔,鑿巖中心高度為 1.5 m。由于使用臺(tái)車以后,鑿巖中心高度有所改變,鑿巖中心高度的變化勢(shì)必會(huì)造成放礦口寬度減小。根據(jù)小官莊鐵礦經(jīng)驗(yàn)邊孔角度,以及能夠保證礦石自流的要求,設(shè)置邊孔角度為49°,見表1。
表1 中深孔設(shè)計(jì)參數(shù)的對(duì)比
(1)液壓驅(qū)動(dòng)釬頭的動(dòng)能及釬桿扭矩大,鑿巖沖擊力較臺(tái)架更大;
圖2為中深孔設(shè)計(jì)參數(shù)改進(jìn)前后的對(duì)比圖,圖3為開孔位置對(duì)比圖,由圖2和圖3可以看出,除鑿巖中心高度改變之外,放礦口寬度也有所改變,且在中深孔設(shè)計(jì)參數(shù)改進(jìn)后,3號(hào)孔和4號(hào)孔之間的孔口間距明顯變大。
圖2 設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比
圖3 開孔位置對(duì)比
由表1可知,中深孔爆破參數(shù)改進(jìn)后,每排孔的總深度有所減少,按照每100 m進(jìn)路計(jì)算直接效益,且直接效益分為鑿巖效益和黏性炸藥效益兩部分來進(jìn)行計(jì)算。
2.2.1 鑿巖效益
按照崩礦步距 1.6 m、礦山與外包施工隊(duì)結(jié)算的單價(jià)15元/m計(jì)算。
鑿巖長度減少量為:100 m/1.6 m×1.8 m=112.5 m。
鑿巖直接效益為:112.5 m×15元/m=1687.5元。
“鹽垛斗虎”動(dòng)作粗獷、幅度大,具有晃胯、扭腰、踢腿等動(dòng)作,表演中的轉(zhuǎn)身、走步、躍虎等動(dòng)作均有一定的技巧性,伴奏采用民間打擊樂,參與者動(dòng)作要合上鼓點(diǎn)的節(jié)奏,具有較高的民族民間舞蹈研究價(jià)值。
(2)臺(tái)車鑿巖相比臺(tái)架施工精度更高,可以數(shù)字化控制施工角度和傾角;
節(jié)約黏性炸藥重量為:1 kg/dm3×(3.14×0.64 dm×0.64 dm)/4×1125 dm=361.7 kg。
7) 2—3狀態(tài)轉(zhuǎn)換。2—3狀態(tài)轉(zhuǎn)換是在0—2轉(zhuǎn)換的前提下,由于0狀態(tài)轉(zhuǎn)換到2狀態(tài)是FDU,因此2—3狀態(tài)轉(zhuǎn)換的概率為λS,λS出現(xiàn)的原因是該回路不容忍安全失效。
黏性炸藥直接效益為:361.7 kg×6.5元/kg=2351元。
選取2015年3月—2016年3月2012、2013級(jí)護(hù)理學(xué)院護(hù)理本科生500人作為研究對(duì)象。每年級(jí)均為2個(gè)大班、10個(gè)小班。其中,2015年設(shè)為對(duì)照組(230人),2016年設(shè)為研究組(270人)。對(duì)照組學(xué)生中,男生24人,女生206人;年齡18~20歲,平均年齡為(19.4±0.4)歲,全日制本科200人,專升本30人;研究組學(xué)生中,男性32人,女性238人,年齡18~21歲,平均年齡(19.2±0.5)歲,全日制本科234人,專升本36人,兩組學(xué)生的一般資料對(duì)比,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。
DL210中深孔鑿巖臺(tái)車采用液壓驅(qū)動(dòng)鑿巖轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的方式,大大優(yōu)于YGZ-90中深孔臺(tái)架高壓風(fēng)驅(qū)動(dòng)方式。
從表1中可以看出,通過對(duì)爆破參數(shù)進(jìn)行改進(jìn),原方案每排需要施工炮孔深度為 119.8 m,改進(jìn)后每排需施工炮孔深度為 118.0 m,因此,改進(jìn)后的每排中深孔施工總深度有所減少。
黏性炸藥密度按 1 kg/dm3計(jì)算,單價(jià)按 6.5元/kg計(jì)算,忽略不裝藥空孔長度。
由于鑿巖機(jī)具的限制,小官莊鐵礦目前使用的是扇形中深孔布孔方式(見圖1),該方案已經(jīng)比較成熟,但也存在一些弊端,比如在孔口位置炮孔過于集中,在鑿巖過程中開孔極易打穿到相鄰孔;孔口位置炮孔密集會(huì)造成此位置巖體破碎,使后續(xù)裝藥困難;孔口如果裝藥過多會(huì)造成眉線破壞嚴(yán)重,裝藥過少則容易造成大塊率高等問題。
(3)臺(tái)車的施工效率比臺(tái)架的施工效率高;
(4)臺(tái)車機(jī)械化程度高,操作人員易掌握施工要領(lǐng);
(5)臺(tái)車具備移動(dòng)式操作臺(tái),作業(yè)人員施工更安全。
我能學(xué)有所成登上教書育人的講臺(tái),是憑共產(chǎn)黨、毛主席才翻身得解放,走到了這一步,也是我的老師們?cè)谖疑砩蟽A注血汗的結(jié)果。我教學(xué)后不久,父親就提醒我去看望了我的小學(xué)啟蒙老師李文治和初中班主任李連旭,去感謝他們對(duì)我的教育教誨。
隨著工程量的減少,通過對(duì)中深孔施工工藝進(jìn)行改進(jìn),每施工100 m巷道可節(jié)約鑿巖和黏性炸藥的直接效益為4038.5元。
美國外科腫瘤學(xué)會(huì)(ACOSOG)的Z0011試驗(yàn)[8-9]是一項(xiàng)前瞻性的隨機(jī)對(duì)照研究,結(jié)果表明腫瘤大小≤5 cm、轉(zhuǎn)移的前哨淋巴結(jié)≤2枚,且接受保乳治療及后續(xù)的全乳放療的病人并不能從腋窩淋巴結(jié)清掃中獲益。Z0011試驗(yàn)后續(xù)的10年隨訪結(jié)果顯示,僅行前哨淋巴結(jié)活檢的病人中在5~10年間僅有1例出現(xiàn)局部復(fù)發(fā),行腋窩淋巴結(jié)清掃組則未出現(xiàn)局部復(fù)發(fā),但10年無病生存率和10年總生存率并無明顯差異。此結(jié)論仍支持此前符合入組條件的前哨淋巴結(jié)1~2枚陽性的乳腺癌患者可以不行腋窩淋巴結(jié)清掃的觀點(diǎn)。
改進(jìn)后設(shè)計(jì)的放礦口寬度增大了約20 cm,對(duì)于減少大塊堵塞放礦口、使礦石提前流下有一定的作用。同時(shí)大的放礦口在保證礦石提前流下、防止廢石提前混入及減少脊部殘留方面有一定的作用。
孔口距離的增大避免了以往因孔口位置炮孔過于密集導(dǎo)致開孔位置易錯(cuò)孔的現(xiàn)象;還可以減少孔口位置炮孔密集造成此位置巖體破碎的情況,減小后續(xù)裝藥作業(yè)的施工難度;同時(shí)隨著孔口孔距增大,裝藥密度減小,造成眉線破壞嚴(yán)重的情況也會(huì)大大減少。
本文通過對(duì)小官莊鐵礦在開采中存在的問題進(jìn)行分析,小官莊鐵礦目前存在施工機(jī)具精度差、炮孔設(shè)計(jì)不合理、作業(yè)人員操作效率較低和生產(chǎn)效率低等問題。對(duì)中深孔施工方案進(jìn)行了優(yōu)化,引入了高精度中深孔鑿巖臺(tái)車,提出了對(duì)同一排孔選取不同的鑿巖中心進(jìn)行中深孔施工的方法,并對(duì)改進(jìn)方案的可行性進(jìn)行了分析。工程實(shí)踐表明,通過對(duì)中深孔施工工藝及參數(shù)進(jìn)行改進(jìn)后,現(xiàn)場眉線保護(hù)情況較好,且爆破質(zhì)量得到顯著提高,大塊度明顯減少,大塊堵塞現(xiàn)象也有所減少,對(duì)礦山的安全、高效生產(chǎn)具有重要的作用,也可為其他類似礦山工程提供一定的借鑒。