蔡昌輝
摘要:水泥磨主收塵器是水泥生產線的重要組成部分,其能否安全工作對生產線的穩(wěn)定運行有決定性的影響。近幾年內,伴隨綠色發(fā)展理念的全面貫徹以及國家環(huán)保排放標準的不斷提高,老舊水泥磨主收塵器已經無法達到全新的生產要求,亟待對其進行低阻低排放方面的改造?;诖耍疚木退嗄ブ魇諌m器的低阻低排放改造措施進行深入地研究。
關鍵詞:水泥磨;主收塵器;改造
1 ?水泥磨主收塵器概述
所謂“水泥磨”,即在物料被破碎以后,然后在實施粉碎的重要設備。球磨機在水泥生產中有著大量使用,新型建筑材料、硅酸鹽制品以及玻璃陶瓷等領域,對各類礦石以及其他可磨性的物料開展?jié)袷接只蚴歉墒降姆勰?。作為關鍵除塵設備,收塵器同樣是水泥磨系統(tǒng)必不可少的工具設備。在水泥磨的具體工作過程中,有些合格的水泥產品便是經由收塵器來對產品實施收集的,不滿足需求的產品則需再次進入系統(tǒng)中進行二次加工,所以此處收塵器的關鍵功能便是對水泥磨系統(tǒng)中的合格水泥產品進行收集。現(xiàn)階段,市場中的收塵器有很多種類型,當前常用的主要有脈沖袋式收塵器、袋式收塵器以及電收塵器等,出于對運作效率、環(huán)保節(jié)能以及投資成本等各方面因素的考慮,當下更加多的水泥生產企業(yè)所選擇的都是脈沖袋式收塵器,具有收塵效率高、效果高、能耗低、濃度低等眾多優(yōu)勢,同時可以長期穩(wěn)定的運行,為企業(yè)創(chuàng)造更多的經濟收益。
2 ?水泥磨主收塵器低阻低排放的改造措施
2.1 改前現(xiàn)狀
原先使用的氣箱脈沖收塵器排放是根據國家標準30mg/m3進行設計的,具體排放粉塵濃度的實際測量值在23~25 mg/m3范圍內,運作相對可靠、穩(wěn)定,然而難以實現(xiàn)環(huán)保、綠色發(fā)展的全新要求。原氣箱脈沖收塵器屬于是工藝設施,是收集成品物料水泥必不可少的主機設備,進入收塵器中的含塵氣體有極高的濃度,非常容易引起進出口壓差較大、磨損等工藝方面的問題,系統(tǒng)風機在進相機投運以后仍處在過載工作狀態(tài),超電流工作同樣會導致電力的大量浪費,并且給風機穩(wěn)定、持續(xù)地運作造成隱患。因此,此次對于主收塵器的改造除了將排放降低至10mg/m3以下達標外,最為關鍵的還有降低收塵壓差阻力,進而實現(xiàn)節(jié)能減排的目標。
2.2 改造措施
(1)設備本體
將目前使用主收塵器的高度整體提升1.5m,收塵濾袋的長度從現(xiàn)在的3.06m調節(jié)成4.5m。在主收塵器完成改造后,可使得風速有所下降、容量有所擴大,從而達到超低排放的目標。
(2)噴吹振打
將主收塵器的清灰振打形式從以前的反噴吹調整為行噴吹。行噴吹具有多方面的優(yōu)勢:第一,所有袋口的上方都有相應的出氣口,可做到每條濾袋的定向清灰,具有極高的清灰效率;第二,對氣壓要求不高,只需0.4 MPa便能夠達到用氣要求,進而削弱了噴吹對于濾袋造成的損壞,并且還能夠促進空壓機能耗的降低。
(3)操作控制
增設可視化的控制面板,有利于達到脈沖閥與提升閥工作的可視化,且能夠更好的對故障進行判斷。并且,還有三種完全不同的清灰方式,有利于滿足多樣化的工況需要。第一,離線式,也就是清灰時關閉所處倉室的提升蓋板,其主要優(yōu)勢是清灰效果較佳,然而循環(huán)時間較久;第二,在線式,也就是運行過程提升蓋板完全處在提升狀態(tài),其主要優(yōu)勢為通風效果甚佳,循環(huán)周期短,然而其清灰效果卻不如離線式;第三,增強噴吹形式,其根本目標是為在線式清灰提供幫助,進一步加強清灰效果。
(4)收塵工作
主收塵器的運行時間出現(xiàn)變化,脈沖時間增加4s、分氣室時間間隔增加6s,工作總時長增多228s,運行周期的延長使得單位時間對濾袋的噴吹次數有所下降,有利于對濾袋的保護,增加使用時間。每倉脈沖閥運行方式出現(xiàn)變化,增加了5個脈沖閥,從2個增加到7個,噴吹形式為每倉7個脈沖閥分4次進行噴吹,前3次是2個脈沖閥同時進行噴吹,最后則是單脈沖閥噴吹,這種形式能夠在很大程度上降低集中噴吹所導致的氣壓變化,有利于達到低氣壓運行,并且還能夠大大提高清灰的效果。
3 ?水泥磨主收塵器的日常維護措施
(1)PLC控制柜檢查
一方面,對顯示器上的全部運行參數是否正常進行驗證。另一方面,需確認報警實施并未被觸發(fā),若發(fā)生報警設施被觸發(fā),則需確定其原因,排除故障。
(2)破袋檢查
在主收塵器運作過程中,可先暫停某個濾室,通過對出口含塵量的檢查來尋找破袋且立即替換破袋,在保證進出口風門處在準確位置的前提下,單次僅可暫停一個濾室。首先,關閉濾室需要遵循的流程。第一,明確其他的濾室出口風門均處在打開的狀態(tài),接著在PLC柜中關閉所需檢查的出口風門,且確認全部的出口風門都已處于相應的位置,這時不得再對濾室進行任何操作。第二,將氣包上的壓縮空氣氣源關閉。借助單軌吊來吊走外頂蓋,然后開啟內頂蓋的卸壓閥,最后將內頂蓋吊走。其次,重新投運濾室。在濾室維修工作結束以后:第一,應確認濾室中不存在任何遺留物品;第二,將內頂蓋的密封表面清潔干凈;第三,借助單軌吊重新擺放好內外頂蓋,接著將凈氣室關閉;第四,將此濾室的所有進出口風門都打到“程控”位置。
(3)其他檢查
第一,對全部機械進行檢查,觀察其是否存在不正常的噪聲。第二,對設備是否漏灰進行檢查,如果存在漏灰的地方,需即刻堵上且清潔干凈。第三,對所有氣缸(風門)進行檢查,觀察是否存在漏氣情況。
4 ?結論
綜上所述,現(xiàn)用的水泥磨主收塵器已無法滿足新時代綠色發(fā)展的要求。因此,需要對水泥磨主收塵器進行低阻低排放改造,主要涉及設備本體、噴吹振打、操作控制以及收塵工作等環(huán)節(jié)。在水泥磨主收塵器改造完成以后,應采取合理的維護措施,以確保其工作效率和質量。
參考文獻
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