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      某柴油機油底殼異響問題分析與改進

      2021-10-13 09:23:56王春鳳鄧堯鑫涂宏海王輝安娜
      柴油機設計與制造 2021年3期
      關鍵詞:底殼曲軸箱樣件

      王春鳳,鄧堯鑫,涂宏海,王輝,安娜

      (江鈴汽車股份有限公司,江西南昌 330001)

      0 引言

      油底殼的主要作用是封閉曲軸箱,作為貯油槽的外殼,防止雜質(zhì)進入,并收集和儲存由柴油機各摩擦表面流回的潤滑油,散去部分熱量,防止?jié)櫥脱趸?/p>

      發(fā)動機的振動與噪聲:發(fā)動機的噪聲除了進、排氣噪聲和風扇噪聲外,結構表面輻射噪聲也是主要的部分。在表面輻射噪聲中,薄壁件(正時齒輪室蓋板、缸蓋罩、油底殼等)占相當大的比例,而其中油底殼的輻射噪聲占總輻射噪聲的24%左右,是最大的表面輻射噪聲源[1,2]。油底殼長期承受壓力和振動負荷。儲存的潤滑油使得油底殼承受著壓力,同時還有發(fā)動機運行帶來的振動。

      因此對油底殼進行聲學優(yōu)化是降低發(fā)動機噪聲的一種重要措施。在設計階段對油底殼結構的動態(tài)特性進行準確分析、預測和調(diào)整,對整機的減振降噪具有重要意義。該油底殼系統(tǒng)采用廣泛應用的有限元分析方法[3],對含機油的油底殼的動態(tài)特性進行分析,為優(yōu)化油底殼系統(tǒng)振動和噪聲分析提供準確的解決方案。

      1 油底殼噪聲問題分析

      考慮到發(fā)動機的實際布置問題,油底殼采用沖壓結構,與鑄鋁曲軸箱通過螺栓固定連接。具體結構如圖1所示。

      圖1 油底殼結構

      1.1 油底殼噪聲情況

      1.1.1 主觀評判

      樣車儀表里程45 748 km。冷車啟動,發(fā)動機聲音正常;暖機后,車外開始出現(xiàn)轟鳴“嗡嗡”聲,車內(nèi)不明顯。

      聽診器診斷,“嗡嗡”聲在油底殼處特別明顯。采用臨時措施(用木棒向油底殼中央部位施加壓力)后“嗡嗡”聲消失,停止施加力后復現(xiàn)。

      1.1.2 客觀測試

      在油底殼、曲軸箱布置振動傳感器,在油底殼近場及車內(nèi)布置麥克風。

      對聲學數(shù)據(jù)濾波分析,確認該“嗡嗡”聲為151 Hz左右單頻噪聲,采用臨時措施(用木棒向油底殼施加壓力)后,151 Hz噪聲由69 dB(A)降低到53 dB(A),降低16 dB(A), 如圖2 (a)所示;油底殼151 Hz振動加速度由13 m/s2降低到3.8 m/s2,能量減小70%,如圖2(b)所示。

      1.2.2 資料分析方法 對訪談后的資料進行整理,運用Colaizzi的類屬分析法按7個步驟仔細閱讀所寫的訪談記錄,析取有意義的陳述,對反復出現(xiàn)的有意義的陳述進行編碼,將編碼的陳述進行記錄并寫出詳細無遺漏的描述,辨別出相似的陳述,升華出主題概念,返回參與者求證。對資料的編碼、主要陳述的描述由本科2名主管護師獨立進行,后由研究者進行總結,以避免主觀偏倚,保證訪談資料的信、效度。通過分析與討論,整理出相關主題。

      圖2 油底殼噪聲測試結果

      1.2 噪聲原因分析

      原地空檔加減速,測試油底殼、曲軸箱裙架X、Y、Z 三個方向的振動情況,測點位置如圖3所示。

      圖3 測點分布

      測試結果顯示,油底殼在Z方向明顯存在約150 Hz共振帶,如圖4(a)所示;而曲軸箱此頻率共振帶非常微弱,如圖4(b)所示。因此確定根本原因是油底殼150 Hz左右共振帶被激勵起,產(chǎn)生了振動噪聲。

      圖4 噪聲測試彩圖

      2 有限元分析

      2.1 分析模型及邊界

      采用流固耦合方法對裝有機油的油底殼進行仿真計算,油底殼模型采用殼單元,密度為7.85 g/cm3,彈性模量為2.1×105MPa,泊松比為0.28;機油模型采用流體單元,密度為0.9 g/cm3,聲速為1 300 m/s[4]。油底殼厚度為1.6 mm,計算基礎狀態(tài)油底殼系統(tǒng)一階模態(tài)為159 Hz,與實測發(fā)現(xiàn)的共振頻率151 Hz接近。

      2.2 模態(tài)分析結果

      通過有限元分析,確認了油底殼在含機油和不含機油狀態(tài)下的五階模態(tài)結果,具體結果見表1。結果表明,在含機油的狀態(tài)下,系統(tǒng)模態(tài)比不含機油的狀態(tài)低。

      表1 油底殼模態(tài)計算值

      3 油底殼優(yōu)化設計

      通過實測及分析,確認油底殼產(chǎn)生噪音的主要原因是由于油底殼的一階模態(tài)偏低,與發(fā)動機產(chǎn)生共振帶。為解決該問題,需要優(yōu)化油底殼的設計,提高油底殼的一階模態(tài)。針對優(yōu)化措施,共提出6種優(yōu)化方案,并對每種優(yōu)化設計進行了有限元分析,改善方案和改善結果見表2,各方案的分析結果如圖5所示。

      表2 油底殼優(yōu)化方案

      圖5 油底殼優(yōu)化方案模態(tài)分析

      結合表2和圖5的分析結果可以看出,方案4、方案5、方案6的改善效果明顯,方案1、方案3效果相當,綜合考慮可靠性及裝配性,對方案3、方案4、方案5制作樣件,并進行整車驗證測試。

      3.1 手工樣件整車測試結果

      針對方案3、方案4和方案5的樣件,進行整車測試,測試對比結果如下:

      圖6為整車熱怠速下油底殼附近的噪聲振動圖譜。從圖6可以看出,方案3和方案5在發(fā)動機二階振幅內(nèi)無峰值,方案4在151 Hz處仍有振動峰值。

      圖6 熱怠速油底殼附近噪聲

      圖7 方案3噪聲彩圖

      圖8 方案4噪聲彩圖

      圖9 方案5噪聲彩圖

      通過手工樣件在整車試驗的測試結果可以得出以下結論:

      方案3:油底殼內(nèi)部焊接2個肋板的效果較好,模態(tài)提高到218 Hz;

      方案4:曲軸箱加2個支架+油底殼內(nèi)部焊接2個肋板方案不明顯,原因為樣件制造的不穩(wěn)定性,折彎支架未有效起到提高剛度的作用,且后續(xù)裝配時有安全隱患;

      方案5:曲軸箱加2個鋼板支架的效果明顯,模態(tài)提高到244 Hz,方案5與方案3相比,分析結果和實際驗證效果一致。

      綜合以上分析及裝配可行性考慮,選擇在油底殼內(nèi)部焊接2個肋板方案作為優(yōu)化方案。

      3.2 工裝樣件整車測試結果

      采用方案3作為最終優(yōu)化方案,工裝件油底殼在整車的測試結果:系統(tǒng)一階模態(tài)提高至221.44 Hz,與手工件相比提高了3.44 Hz,2次測量結果相差1.55 %,測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠,并遠遠大于激勵源振動頻率151 Hz。整車測試噪聲彩圖如圖10所示。

      圖10 工裝樣件測試噪聲彩圖

      4 結論

      通過對油底殼的模態(tài)分析并結合試驗測試,發(fā)現(xiàn)造成油底殼異響的根本原因是油底殼的一階模態(tài)不滿足NVH的設計要求,油底殼在整車上共振帶被激勵,通過優(yōu)化油底殼結構,解決了油底殼異響問題。

      對于薄壁沖壓油底殼,增加肋板的設計,可以有效提升其模態(tài),從而控制輻射噪聲,這是一種改善薄壁件NVH水平的設計方法,可以為齒輪室蓋、齒輪室隔音蓋板等薄壁零件的設計提供參考。

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