李 罡 陳鵬飛 賈博宇
(1.義煤集團(tuán)安康部,河南 義馬 472300;2. 義煤集團(tuán)義安礦,河南 新安 471800 )
義煤集團(tuán)義安煤礦屬于“三軟”煤層,單一采用底板巖巷穿層鉆孔區(qū)域防突措施效果不佳,工作面回采期間上隅角和回風(fēng)流瓦斯依然偏大。采用普通鉆機(jī)施工高位鉆孔時(shí),需要在工作面回風(fēng)巷內(nèi)每60 m施工一個(gè)鉆場(chǎng),造成鉆場(chǎng)施工和鉆孔重疊區(qū)域的浪費(fèi),并且傳統(tǒng)鉆探技術(shù)軌跡無(wú)法精準(zhǔn)控制,鉆孔無(wú)法準(zhǔn)確抽采裂隙帶瓦斯,抽采效果一般。隨著我國(guó)煤礦安全高效瓦斯治理技術(shù)的全面推廣,定向長(zhǎng)鉆孔技術(shù)施工周期短,抽采地點(diǎn)控制精準(zhǔn),已逐步成為礦井瓦斯防治的重要技術(shù)手段[1-6]。
采用ZYWL-4000D煤礦用履帶式全液壓定向鉆機(jī),設(shè)備為整體式結(jié)構(gòu),主要由鉆機(jī)主機(jī)、通纜定向鉆桿、孔底馬達(dá)、ZSZ1500有線隨鉆測(cè)量系統(tǒng)、鉆頭等組成。該設(shè)備調(diào)斜角度范圍0°~360°,方位角可調(diào)角度范圍±90°,可以在狹小的鉆場(chǎng)進(jìn)行迎面、巷道全斷面鉆孔施工,配套的有線隨鉆測(cè)量系統(tǒng)采用探管孔外供電技術(shù),能保證持續(xù)供電,提高打鉆效率。
試驗(yàn)地點(diǎn)選擇在義煤集團(tuán)義安礦11040上巷。二111040工作面煤層厚度1.8~8.8 m,平均4.0 m,煤層結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,局部含一層夾矸,大部不含夾矸,夾矸巖性為黑色砂質(zhì)泥巖、泥巖或炭質(zhì)泥巖。實(shí)測(cè)原始瓦斯含量3.37~11.28 m3/t,原始瓦斯壓力0.10~0.80 MPa,堅(jiān) 固 性 系 數(shù)f為0.14~0.46,瓦斯放散初速度ΔP為15.17~31.66,吸附性常數(shù)a=43.488,b=0.42。
綜合考慮11040工作面二1煤層發(fā)育高度及煤層賦存情況,施工3個(gè)裂隙帶測(cè)定鉆孔。其中1#鉆孔孔徑113 mm,開孔傾角29°,目標(biāo)方位220°,根據(jù)不同位置的抽采濃度、抽采純流量變化以及日抽采純量確定裂隙帶范圍。通過(guò)對(duì)鉆孔抽采濃度、流量與工作面推進(jìn)期間鉆孔控制煤層頂板高度、水平寬度發(fā)現(xiàn),1#鉆孔控制煤層頂板高度從20 m開始,抽采濃度、流量和日抽采純量明顯增大,較前期增大1倍左右,28 m后明顯下降。綜合3個(gè)鉆孔抽采情況,說(shuō)明工作面裂隙帶發(fā)育高度為23~27 m,寬度為6~42 m。抽采情況與1#測(cè)定孔控制關(guān)系表見表1。
3.2.1 鉆孔設(shè)計(jì)
為進(jìn)一步研究高位定向鉆孔抽采效果,根據(jù)前期裂隙帶研究情況,綜合考慮11040工作面二1煤層發(fā)育高度及工作面煤層賦存情況,選定高位定向長(zhǎng)鉆孔控制煤層頂板上方25 m,控制工作面水平方向42 m。在鉆場(chǎng)內(nèi)共設(shè)計(jì)鉆孔7個(gè),孔深282 m,開孔傾角21°,目標(biāo)方位225°,1~7#鉆孔開孔方位分別為219°、209°、200°、194°、216°、205°和199°。通過(guò)對(duì)每個(gè)鉆孔抽采濃度、流量與工作面推進(jìn)期間鉆孔控制煤層頂板高度、水平寬度分析抽采效果。布置圖如圖1、圖2。
圖2 11040工作面高位鉆孔開孔布置圖
3.2.2 施工情況
自2020年10月3日開始,礦井在11040工作面上巷施工1個(gè)長(zhǎng) 7 m、深5.5 m、高3.5 m的低位鉆場(chǎng),自2020年10月9日至2020年11月28日,施工6個(gè)孔深366 m、1個(gè)孔深360 m的高位鉆孔(其中2#孔初次施工時(shí),由于施工84 m不反水,鉆孔退至33 m,鉆頭掉至孔內(nèi),重新進(jìn)行了施工),鉆孔平均控制層位為煤層頂板上方25 m,每班平均施工22.5 m。
3.2.3 施工存在問(wèn)題
(1)鉆孔施工過(guò)程中,鉆機(jī)小泵壓力異常偏大,導(dǎo)致泥漿泵水管爆。
(2)11040上巷供水管內(nèi)雜質(zhì)較多,由于鉆機(jī)另配的水箱內(nèi)濾網(wǎng)孔隙較小,致使鉆機(jī)另配的水箱內(nèi)濾網(wǎng)堵塞,影響ZYWL-4000D定向鉆機(jī)供水泵運(yùn)轉(zhuǎn)。
(3)由于11040上巷二1煤層頂板上方20 m處存在一層厚度約0.8 m左右的二2煤,造成鉆孔在施工到該位置時(shí),易出現(xiàn)塌孔等異常情況。
(4)鉆孔正式施工前,需采用Φ153 mm鉆頭進(jìn)行擴(kuò)孔,之后下直徑Φ127 mm套管,然后注漿固管后,方可開始施工。但在前期施工時(shí),由于固管水泥凝固時(shí)間不足,導(dǎo)致鉆孔固管失敗,重新封堵。
3.2.4 注意事項(xiàng)
根據(jù)定向鉆機(jī)施工過(guò)程中存在的問(wèn)題,總結(jié)出高位定向鉆孔施工注意事項(xiàng)及操作要點(diǎn):首先檢查油箱液壓油油位是否在液位計(jì)三分之二以上,開機(jī)之前必須先開靜壓水和冷卻水,檢查鉆機(jī)支護(hù)是否牢固,需旋轉(zhuǎn)操作臺(tái)時(shí),必須把鉆機(jī)后上錨固錨固牢靠。開孔、移機(jī)、定位應(yīng)保證鉆機(jī)離孔口小于2 m,嚴(yán)禁使用孔底馬達(dá)開孔。在鉆進(jìn)前應(yīng)先關(guān)掉卸壓水閥,打開供水閥,間隔20 s后再啟動(dòng)泥漿泵,等孔口返出水后,再勻速鉆進(jìn)施工。正常施工過(guò)程鉆進(jìn)中應(yīng)確認(rèn)剎車制動(dòng)處于剎車狀態(tài)(除上下鉆桿和調(diào)整彎頭方向外)。遇計(jì)劃內(nèi)停電,如果正在測(cè)量數(shù)據(jù),應(yīng)立即去掉測(cè)量夾,保存數(shù)據(jù),以防數(shù)據(jù)丟失。上下鉆桿過(guò)程中一定要打開浮動(dòng)位手柄,上鉆桿時(shí)應(yīng)保證旋轉(zhuǎn)壓力不超過(guò)13 MPa,應(yīng)緩慢勻速旋轉(zhuǎn)動(dòng)力頭拆裝鉆桿。遇水量較小,應(yīng)調(diào)節(jié)水泵微調(diào)閥減小吸水量,調(diào)小鉆桿給進(jìn)速度。鉆進(jìn)過(guò)程中嚴(yán)禁打反轉(zhuǎn),嚴(yán)禁同時(shí)打開夾持器、卡盤。
2020年10月10日,11040上 巷1~7#高 位 定向鉆孔中1#孔開始連管抽采,抽采計(jì)量截至2020年12月31日。其中1#鉆孔累計(jì)抽采瓦斯量55 190 m3,2#鉆孔累計(jì)抽采52 909 m3,3#鉆孔累計(jì)抽采27 545 m3,4#鉆孔累計(jì)抽采38 350 m3,5#鉆孔累計(jì)抽采51 135 m3,6#鉆孔累計(jì)抽采60 145 m3,7#鉆孔累計(jì)抽采54 560 m3,總計(jì)抽采瓦斯量339 834 m3。根據(jù)1~7#鉆孔瓦斯抽采情況,工作面推進(jìn)至距鉆孔終孔位置3~7 m左右時(shí),高位鉆孔逐步出現(xiàn)瓦斯抽采流量;工作面推進(jìn)過(guò)鉆孔終孔位置后,瓦斯流量和濃度逐步增大;工作面推進(jìn)至鉆孔控制范圍內(nèi)后,鉆孔平均單孔抽采純量0.41 m3/min,鉆孔平均日抽采量590.4 m3,平均抽采濃度18%。而臨近工作面普通低位鉆場(chǎng)高位鉆孔的單孔平均抽采純流量0.08 m3/min,鉆孔平均日抽采量180 m3,平均抽采濃度6%。定向長(zhǎng)鉆孔相比普通鉆孔流量、日抽采量和濃度分別提高5.1倍、3.3倍和3倍。定向長(zhǎng)鉆孔有效抽采長(zhǎng)度達(dá)到210 m以上,相當(dāng)于3個(gè)普通高位鉆孔的控制長(zhǎng)度。通過(guò)定向長(zhǎng)鉆孔的施工,極大地降低了工作面采空區(qū)的上隅角瓦斯涌出量,使上隅角瓦斯涌出量下降了2. 73 m3/min,工作面日生產(chǎn)原煤提高800 t。自高位鉆孔正式起效果開始計(jì)算,為工作面累計(jì)增加原煤產(chǎn)量12 800 t,累計(jì)產(chǎn)生效益486.4萬(wàn)元。
(1)通過(guò)對(duì)3個(gè)裂隙帶測(cè)定鉆孔進(jìn)行分析,考察出工作面裂隙帶發(fā)育高度為23~27 m,寬度為6~42 m,對(duì)三軟煤層的類似礦井具有指導(dǎo)意義。
(2)7個(gè)高位定向鉆孔嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行軌跡控制,鉆孔位于煤層頂板以上25 m的有效鉆孔長(zhǎng)度在210 m 以上,占整個(gè)鉆孔長(zhǎng)度的57%,相當(dāng)于3個(gè)普通高位鉆孔的控制長(zhǎng)度。定向長(zhǎng)鉆孔相比普通鉆孔流量、日抽采量和濃度分別提高5.1倍、3.3倍和3倍,瓦斯抽采效果良好。
(3)通過(guò)發(fā)現(xiàn)定向長(zhǎng)鉆孔施工過(guò)程中存在的問(wèn)題,研究總結(jié)鉆孔施工的操作要點(diǎn)和注意事項(xiàng),使鉆孔單孔施工長(zhǎng)度達(dá)到366 m,大大提高瓦斯治理的抽采縱深。
(4)按照無(wú)效、低效就是最大浪費(fèi)的原則,施工高位定向鉆孔可以節(jié)約大量的瓦斯治理時(shí)間,提高瓦斯治理效果。