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      南海WN 油田滿足配注量優(yōu)化思路及實施效果

      2021-10-15 06:18:02楊威
      天津化工 2021年5期
      關鍵詞:鼓風注水泵過濾器

      楊威

      (中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東湛江524057)

      1 注水系統(tǒng)目前現(xiàn)狀簡介

      南海WN 油田位于北部灣海域,油藏埋藏較淺、物性較好,為了提高采油速度和經(jīng)濟采收率,油田采用電潛泵采油、同步注水開發(fā)方式[1~2]。海水經(jīng)過粗、細過濾器過濾掉98%大于0.3μm 的固體顆粒,再通過脫氧殺菌,最后由注水增壓泵加壓后注入地層。

      油田注水系統(tǒng)歷經(jīng)新增注水C 泵、注水泵“兩用一備”、高低壓管匯分注改造。目前有注水A/B/C 臺泵用于注水。注水系統(tǒng)在2018年改造后,分高低壓注水管匯:高壓管匯包括A13 井,低壓管匯包括A9、A10、A11、A16。通過改造后實現(xiàn)A13井(包括后續(xù)A20 井)和其他4 口井分開注水。

      因為注水C 泵的電壓和頻率,為了能夠使用,對注水泵增加了變頻器,改造后,變頻器只能一對一使用,不具備轉工頻功能,所以3 臺泵有以下四種運行模式(見表1):

      表1 WN 油田注水泵運行模式表

      2 配注量與設備和井的匹配度

      2.1 油田注水處理能力

      根據(jù)油藏注水項目提供的數(shù)據(jù),未來幾年,潿洲11-1N 的注水量會大幅增加,2021年之后穩(wěn)定在2500 m3/d。目前油田注水系統(tǒng)正常運行,年最大注水處理能力理論值為:90(水質處理設備最大處理量)×24×350=75.6 萬m3。實際注水量受注水泵設備能力、注水井啟動壓力、設備狀態(tài)等限制,年最大實際注水量不超過70 萬m3。由此可以看出,2019年開始的注水指標與目前油田實際注水量缺口較大,油田注水系統(tǒng)經(jīng)過連續(xù)幾年挖潛改造,注水能力已達極限,注水水質處理能力、注水泵排量均無法滿足未來幾年注水量任務。

      2.2 注水井單井注入量匹配程度

      根據(jù)注水量預測,現(xiàn)有注水井日注入量不同程度提高,同時新增一口注水井(A20),具體情況詳見表2。

      表2 各井注水量預測(2020年數(shù)據(jù)為實際值(實際井口注入壓力))

      由表2 可以看到:

      1) 注水C 泵注入壓力不滿足低壓井A11 配注量:

      ①A9、A10、A16 井目前實際注入量基本達到配注量要求;

      ②A11 井吸水指示曲線計算,配注量對應的井口注入壓力為15.57MPa。超過注水C 泵最高出口壓力14MPa。

      2)注水A/B 泵注入壓力不滿足A13 井配注量。

      A13 井目前井下配水器堵塞,配注量與實際注入量差值較大(421m3),等待注水調配。

      3 注水能力提升改造優(yōu)化思路

      3.1 目前主要瓶頸設備

      3.1.1 注水細過濾器

      在細過濾器的進口加絮凝劑和聚合物為了增加細過濾器的過濾效率,在化學藥劑的配合下,當海水通過細過濾器內的過濾介質時,其中的懸浮顆粒滯留在過濾介質上,使海水中98%直徑大于或等于5μm 的顆粒被去除。主要結構:上部配水管系、濾床、下部集水管系。濾床由三層濾料組成:底層為粗石榴石,中間為細石榴石,上層為無煙煤。在反洗時,反洗海水和反洗鼓風也由下部集水管系進入細過濾器。

      3.1.2 注水脫氧塔

      當海水在脫氧塔的內部從上部經(jīng)過填料向下流動時,在填料的表面形成一層薄膜,海水中的溶解氧在真空條件下從薄膜的表面分離出來。同時,利用脫氧塔是增壓泵的穩(wěn)定供給罐,海水在罐內有一定的滯留時間,在其內加入脫氧劑,使海水在罐內滯留期間與脫氧劑發(fā)生化學反應,加速溶解氧的分離,達到注水水質的要求。海水中的溶解氣體在真空條件下從海水中分離出來。使海水中氧的含量達到注水工藝要求。

      上部配水管系可抑制海水產(chǎn)生泡沫。1m2近60 個分配點,可防止流體在上部填料床形成流道。在設計條件下,脫氧塔進口噴嘴的壓力最大不超過0.35bar(絕對值)。上部填料床由聯(lián)合支撐架支撐,流體通過流體封隔板上的兩個管道進入下一段。

      3.2 提升優(yōu)化思路

      3.2.1 細過濾器

      A:細過濾器填料和相關給水管路更換,流量擴容是否可行;B: 增加第三臺細過濾器,“兩用一備”運行[3]。

      3.2.2 注水脫氧塔

      A: 校核計算目前最大處理能力是否滿足要求;B:更換脫氧塔配水管系和填料床,流量擴容是否可行;C:更換大容量脫氧塔。

      3.2.3 注水A/B 泵

      改造或者更換高壓注水泵。額定排量不小于70m3/d(三口高壓注入井所需水量),出口壓力不低于A13 井最低注入壓力(待注水調配后落實)。

      3.2.4 注水流程

      A11 井改為高壓注水,新流程為高壓注水泵A/B 注A11、A13、A20 三口井;低壓注水C 泵注A9、A10、A16 三口井。

      4 提升優(yōu)化改造實施效果

      4.1 注水井調配作業(yè)實施效果

      4.1.1 A13 井更換配水器

      2020年11 月,A13 井完成流一段上層配水器更換,更換后2 小層吸水情況明顯改善。目前注入量為570 m3/d,對應的井口壓力為6.62MPa。根據(jù)最新的吸水指示曲線計算,完成1100m3注入量所需的井口壓力僅為11MPa 左右。以此可知不需要更換或改造高壓水泵。

      4.1.2 A11 井和A13 井注水流程對調

      A11 井2020年12 月開展測壓和配水作業(yè),作業(yè)前后的吸水指數(shù)沒有明顯變化,要滿足該井配水量,需要改為高壓流程注水;同時由于A13井配注作業(yè)后,吸水指數(shù)大大改善,目標井口壓力將為11MPa。綜合油田高低壓注水流程存在高壓力(16MPa)低排量(56 m3/h)、低壓力(13MPa)高排量(110 m3/h)的現(xiàn)狀,將A11 井由原來低壓流程改到高壓流程,滿足高壓力需求,同時降低高壓泵排量(47m3/h 減小到10 m3/h);A13 井改為原A11井低壓注水流程,低壓注水C 泵完全滿足增加的近40 m3/h 的水量。

      4.2 注水設備提升優(yōu)化效果

      4.2.1 細過濾器反洗鼓風流程優(yōu)化

      細過濾器反洗過程中會有海水滲漏到鼓風機內,造成鼓風機滑油進水,冷卻效果下降;海上環(huán)境長期有冷凝水,鼓風機、電機、支架、管線等銹蝕嚴重,導致鼓風機和電機的連接皮帶經(jīng)常發(fā)生脫落,影響鼓風效率和細過濾器反洗效果,導致細過濾器壓差高、注水系統(tǒng)處理量下降。

      面對難題,油田創(chuàng)新思路,采用工廠風作為反洗鼓風來源,徹底啟用傳統(tǒng)鼓風機模式。用儀表管將公用氣引入鼓風管路,同時增加手動和自動控制電磁閥,實現(xiàn)注水PLC 邏輯控制,同時根據(jù)反洗效果增加減壓閥并調整到合適位置,工廠風壓力與海水壓力基本一致,徹底解決反洗滲漏海水到鼓風流程的問題。

      4.2.2 細過濾器濾芯填料更換

      注水水質處理的好壞和能否達到額定排量,細過濾器填料起到重要性作用,一方面注水量逐年增加,另一方面由于鼓風等原因反洗效果時好時壞,造成細過濾器填料的處理能力和處理量逐漸萎縮。為滿足注水量需求,不得不減小細過濾器反洗間隔,由原來的24h 改為8~12h,加劇了細過濾器控制閥門的磨損和反洗鼓風的故障率,形成一種惡性循環(huán)。

      4.2.3 脫氧塔噴嘴定期清洗

      海水通過上層的配水管系進入脫氧塔,管線在塔頂會進過一個圓錐形的噴射配水器,配水器上規(guī)則分布著由內到外的小圓錐狀擴散噴頭,達到海水均勻噴灑進入效果。因噴頭直徑較?。ù蠖?0mm 左右,小端10mm 左右)且結構特殊,海蠣子等海生物較易附著,導致噴嘴堵塞,長時間造成脫氧塔進水量顯著下降。為避免如此不利情況,需要監(jiān)控細過濾器實際排量顯著降低后,及時清洗脫氧塔噴嘴,清楚海生物附著,恢復細過濾器實際處理排量。目前每季度定期清洗,再未發(fā)生過脫氧塔流量下降問題。

      5 結論與認識

      1)優(yōu)化方案設計由易到難,兼顧經(jīng)濟性和可行性,方案實施具體依據(jù)注水井配注量和調配情況決定。

      2) 細過濾器和脫氧塔為水處理核心設備,必須保證其工況滿足注水配注量要求。脫氧塔頂層配水噴嘴定期清洗、細過濾器反洗工廠風流程投用和濾芯填料更換完畢恢復后,測試細過濾器流量90m3時,進出口壓差不超過100KPa,24h 反洗周期完全滿足使用要求。

      3)根據(jù)注水井具體情況,合理優(yōu)化高低壓對應注水井流程,可以最大限度發(fā)揮現(xiàn)有泵的能力,同時避免不必要的設備更新和改造投資。

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