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      高壓隔膜壓濾機(jī)污泥脫水運(yùn)行分析及優(yōu)化

      2021-10-20 03:01:16趙月來梅慶新賈玉柱陳文娟李良杰光大水務(wù)濟(jì)南有限公司山東濟(jì)南250000
      化工管理 2021年27期
      關(guān)鍵詞:鐵鹽泥餅進(jìn)料

      趙月來,梅慶新,賈玉柱,陳文娟,李良杰(光大水務(wù)(濟(jì)南)有限公司,山東 濟(jì)南 250000)

      0 引言

      某公司多個分廠均采用高壓隔膜壓濾機(jī)進(jìn)行污泥脫水,在實際運(yùn)行中,影響脫水泥餅含水率的因素較多,比如污泥性質(zhì)、污泥調(diào)理和壓濾機(jī)運(yùn)行參數(shù)等[1-2],同時存在MBR系統(tǒng)剩余污泥脫水困難和冬季污泥脫水效果偏低的問題[3],因此,需要對高壓隔膜壓濾機(jī)污泥脫水運(yùn)行情況進(jìn)行分析,采取有效措施解決存在的問題并持續(xù)優(yōu)化運(yùn)行。

      1 研究結(jié)果與討論

      1.1 污泥脫水運(yùn)行情況分析

      文章僅對該公司A、D兩分廠的工藝運(yùn)行狀況進(jìn)行對比分析,并提出有效解決措施持續(xù)優(yōu)化運(yùn)行。

      1.1.1 A廠

      A廠污泥脫水采用混合進(jìn)泥方式,新老系統(tǒng)的污泥先混合后再進(jìn)行調(diào)理和脫水。

      (1)污泥特性及藥耗

      污泥有機(jī)份和噸干泥PAM用量、噸干泥鐵鹽用量的逐月變化情況如圖1、圖2所示。

      圖1 A廠污泥有機(jī)份和噸干泥PAM用量變化情況

      圖2 A廠污泥有機(jī)份和噸干泥鐵鹽用量變化情況

      可以看出,在冬季及春季(2018年12月至2019年4月)污泥有機(jī)份相對較高,其他時間有機(jī)份相對降低。在高壓隔膜壓濾機(jī)運(yùn)行初期(2018年7—11月),由于在藥劑投加處于摸索期,噸干泥藥耗變化較大。在隨后的運(yùn)行過程中,噸干泥PAM和鐵鹽用量隨時間變化存在一定波動,但與污泥有機(jī)份無明顯關(guān)系。

      (2)壓濾參數(shù)

      如表1所示,低壓恒壓時間因污泥脫水難易程度而有一定的波動,一般在65~80 min。高壓恒壓時間相對較為穩(wěn)定,基本保持在80 min。壓榨時間也較為恒定,基本保持在40~45 min。

      表1 A廠2018年7月至2019年10月壓濾機(jī)主要工作參數(shù)統(tǒng)計

      1.1.2 D廠

      (1)污泥特性及藥耗

      如圖3、圖4所示,D分廠在冬季及春季污泥有機(jī)份相對較高,其他時間污泥有機(jī)份相對較低。噸干泥PAM和鐵鹽用量隨時間變化存在一定波動,與污泥有機(jī)份不相關(guān)。

      圖3 D廠污泥有機(jī)份和噸干泥PAM用量變化情況

      圖4 D廠污泥有機(jī)份和噸干泥鐵鹽用量變化情況

      (2)壓濾參數(shù)

      ①進(jìn)料時間及壓力

      低壓進(jìn)料:進(jìn)料時間約為2 000~3 000 s。低壓進(jìn)料設(shè)計壓力為0.6 MPa,當(dāng)壓力到達(dá)0.6 MPa時,低壓進(jìn)料泵降低運(yùn)行轉(zhuǎn)速,從而降低進(jìn)料量,將壓力保持在其設(shè)定壓力值。

      由于每一批次調(diào)理池中污泥濃度與藥劑投加量存在少許差異,故低壓進(jìn)料時間也存在差異。

      高壓進(jìn)料:進(jìn)料時間約為3 000~4 000 s。高壓進(jìn)料設(shè)計壓力為1.2 MPa,當(dāng)壓力到達(dá)1.2 MPa時,高壓進(jìn)料泵降低運(yùn)行轉(zhuǎn)速,從而降低進(jìn)料量,將壓力保持在其設(shè)定壓力值。

      ②壓榨時間及壓力

      壓榨分為一段壓榨與二段壓榨兩部分。一段壓榨設(shè)計壓力為1.2 MPa,設(shè)定時間為1 200 s。二段壓榨設(shè)定壓力為1.5 MPa,設(shè)定約時間為1 800 s。

      1.2 污泥脫水運(yùn)行優(yōu)化

      1.2.1 A廠

      (1)進(jìn)泥比例

      冬季新老系統(tǒng)按照3:1比例進(jìn)泥,天氣轉(zhuǎn)暖后,按2:1或生物池污泥濃度進(jìn)行調(diào)整。

      (2)污泥調(diào)理藥劑用量

      ①根據(jù)進(jìn)泥含固率和有機(jī)份變化及時調(diào)整

      A廠夏季(6~9月)污泥沉降比低,剩余污泥重力脫水較好,所以板框機(jī)進(jìn)泥含固率在3%~4%左右,個別時間超過4%,但污泥中有機(jī)份含量較低,PAM投加量可適當(dāng)降低,鐵鹽投加量提高。

      其他月份污泥沉降比升高,進(jìn)泥含固率降低,在2%~3%之間,污泥有機(jī)份含量較高,PAM投加量適當(dāng)提高,鐵鹽投加量降低。

      ②根據(jù)泥餅含水率變化及時調(diào)整。

      除污泥性質(zhì)對板框加藥量產(chǎn)生影響外,還有一些其他因素,如濾布堵塞情況等。污泥調(diào)理藥劑用量調(diào)整,主要是根據(jù)進(jìn)泥含固率及有機(jī)份進(jìn)行調(diào)整,同時也結(jié)合泥餅含水率進(jìn)行微調(diào)。

      (3)污泥調(diào)理時間

      試驗發(fā)現(xiàn),夏季(有機(jī)份含量55%)控制攪拌時間約15 min最佳,冬季污泥有機(jī)份含量增加(有機(jī)份含量60%以上),為保證泥藥徹底混合,延長攪拌時間為20 min。

      (4)濾布選型

      A廠板框機(jī)廠家提供的濾布有三種,單絲、單復(fù)絲和復(fù)絲,板框機(jī)原配濾布是單復(fù)絲,夏季運(yùn)行情況良好,最高進(jìn)泥量達(dá)到130 m3。進(jìn)入2018年冬季后,由于個別板框機(jī)濾布堵塞嚴(yán)重,及時更換了5套新濾布(2套丙綸單復(fù)絲,2套錦綸單絲,1套復(fù)絲濾布)。

      單絲板框機(jī)進(jìn)泥量和效果要高于復(fù)絲和單復(fù)絲,大概每板能多進(jìn)10~15立方的泥,但含水率偏高。

      (5)壓濾參數(shù)

      ①進(jìn)料時間

      低壓進(jìn)料:夏季調(diào)試期間70 min,冬季由于脫水性能變差,容易出現(xiàn)恒壓壓力較短時間內(nèi)超過6 kPa直接轉(zhuǎn)高壓情況,因此進(jìn)料時間定為100 min,在不超過恒壓上限值的情況下,盡可能多進(jìn)泥。

      高壓進(jìn)料:控制在80 min。

      ②壓榨時間

      控制在45 min。在冬季,進(jìn)泥量超過60 m3時,如果壓榨過程壓力值降低較快,能在較短時間內(nèi)從14 kPa降至10 kPa以下(說明壓榨效果良好,存在較多的壓榨空間),可適當(dāng)延長壓榨時間,如60 min,使壓榨進(jìn)行充分,泥餅含水率降低。

      1.2.2 D廠

      (1)濃縮池運(yùn)行

      運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),如停機(jī)時間過長或剩余泵開啟時間較長,污泥在濃縮池中停留時間過長,會導(dǎo)致進(jìn)泥與泥餅均發(fā)黑且伴有明顯臭味,同時會明顯降低板框進(jìn)泥量,產(chǎn)出的泥餅含水率也會有升高趨勢。實際運(yùn)行中可采用倒換濃縮池的方式,將現(xiàn)用濃縮池抽空并沖洗。

      (2)污泥調(diào)理藥劑

      如圖5所示,在有機(jī)份含量相對較高的情況下,進(jìn)行了調(diào)質(zhì)藥劑的小試實驗。實驗發(fā)現(xiàn),有機(jī)份占比在0.63左右時,加入相同量的調(diào)質(zhì)藥劑(鐵鹽、鋁鹽),鐵鹽調(diào)質(zhì)后的污泥粘性較鋁鹽的粘性大,且有明顯的分層。

      圖5 D廠調(diào)質(zhì)藥劑實驗(左側(cè)燒杯投加鋁鹽,右側(cè)燒杯投加鐵鹽)

      在小試試驗基礎(chǔ)上,D廠進(jìn)行調(diào)質(zhì)藥劑加藥量的上機(jī)實驗,最終得出結(jié)論,在絮凝劑投加量不變,調(diào)質(zhì)藥劑投加量翻倍的基礎(chǔ)上,冬季泥餅含水率滿足穩(wěn)定達(dá)標(biāo)要求,且粘濾布情況明顯緩解,進(jìn)泥量增加30%左右。

      5月份開始,隨著氣溫的升高,泥質(zhì)(有機(jī)份占比由0.65左右逐漸降至0.53左右)逐漸發(fā)生變化,進(jìn)料量相對穩(wěn)定。聚合氯化鋁鐵的有效成分為10%左右,三氯化鐵的有效成分為30%左右,進(jìn)行了兩種藥劑的試驗:

      三氯化鐵從原來的投加時間600 d,提高到700 d使藥劑和污泥混合充分,進(jìn)泥量由原來27 m3降低到23 m3,且泥餅含水率較高,出現(xiàn)“粘濾布”現(xiàn)象。將投加量降低到500 s后,泥餅成型比600 s投加量較好,但含水率高,泥餅松散。投加量降低到350 s,進(jìn)泥量有所提高在30 m3左右,且泥餅成型率較好,泥餅較好.同時調(diào)整PAM配置量由原來千分之一,調(diào)千分之二后,進(jìn)泥量與泥餅未見明顯改善。

      更換聚合氯化鋁鐵后,在同調(diào)理池進(jìn)泥、藥劑投加為450 s情況下,1號機(jī)進(jìn)泥量為28 m3左右,2號機(jī)進(jìn)泥量為25 m3左右,運(yùn)行相對平穩(wěn),泥餅含水率比較前期有明顯好轉(zhuǎn)。逐步降低調(diào)質(zhì)藥劑用量,最終在調(diào)質(zhì)藥劑的噸干泥藥耗穩(wěn)定在400 kg/t DS左右時,泥餅含水率相對穩(wěn)定。

      (3)壓濾參數(shù)

      ①進(jìn)料時間及壓力

      低壓進(jìn)料:為保證經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,低壓進(jìn)料時間隨進(jìn)料壓力與進(jìn)料流量而調(diào)整進(jìn)料時間,即當(dāng)?shù)蛪哼M(jìn)料流量低于10 m3/h時,就可以調(diào)整進(jìn)料時間,使其進(jìn)入高壓進(jìn)料程序。

      高壓進(jìn)料:為保證經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,降低電耗與藥耗,當(dāng)高壓進(jìn)料流量低于4 m3/h時,就可以調(diào)整進(jìn)料時間進(jìn)入壓榨程序。

      ②壓榨時間及壓力

      通過壓榨壓力與進(jìn)料壓力差值來預(yù)估泥餅含水率,當(dāng)壓榨壓力與進(jìn)料壓力差值達(dá)到0.8 MPa以下時,泥餅含水率基本在60%左右,可以隨數(shù)據(jù)與經(jīng)驗來調(diào)整二段壓榨時間。

      2 結(jié)語

      (1)文章對某公司兩分廠高壓隔膜壓濾機(jī)污泥脫水運(yùn)行情況進(jìn)行分析及優(yōu)化,解決了污泥脫水過程中存在的難題??捎行е笇?dǎo)工藝運(yùn)行調(diào)控,確保污泥脫水系統(tǒng)穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,滿足污泥脫水處理要求,運(yùn)營效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

      (2)文章總結(jié)的部分運(yùn)行經(jīng)驗,可為后續(xù)新建項目采用該系統(tǒng)在前期設(shè)計和后期運(yùn)行等方面提供經(jīng)驗借鑒。

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