張玉達(dá)
(五礦礦業(yè)控股有限公司蕪湖和成礦業(yè)發(fā)展有限公司)
某鐵礦選礦廠設(shè)計(jì)為4個系列,年處理原礦250萬t,生產(chǎn)鐵精礦100萬t。井下破碎原礦通過主井提升至主井礦倉后通過皮帶運(yùn)輸,其中經(jīng)2#皮帶機(jī)頭部磁滑輪進(jìn)行預(yù)選拋廢作業(yè),甩出的巖石進(jìn)入5#皮帶機(jī)頭部磁滑輪對礦石進(jìn)行回收,礦石通過皮帶機(jī)運(yùn)輸至選礦車間圓筒礦倉進(jìn)行磨選作業(yè),產(chǎn)出鐵精粉。
隨著殘采力度的加大,該鐵礦礦石的貧化率逐年上升,一段干選后礦石含巖量高達(dá)35%~45%,巖石粒度集中在20~120 mm,導(dǎo)致入選礦石鐵品位降低,僅為20%~21%。同時,鐵礦石市場低迷,每噸鐵精礦價(jià)格僅460元。該種情況下,低品位巖石后續(xù)磨選作業(yè)的加工成本將高于礦石本身價(jià)值[1]。為此,該礦進(jìn)行了預(yù)選工藝改造[2],并增設(shè)了相應(yīng)設(shè)備,提高了入選礦石鐵品位。
該鐵礦將3#供礦皮帶機(jī)頭部滾筒改為磁滑輪,增設(shè)預(yù)選工藝,提前將20~120 mm的廢石拋出,提高入選原礦鐵品位。改造前后預(yù)先工藝見圖1、圖2。
干式預(yù)選流程將3#皮帶機(jī)的頭部滾筒改為磁滑輪[3],原礦經(jīng)磁滑輪干選后,礦石通過漏斗、電振給礦機(jī)、4#可逆式皮帶輸送機(jī)最終輸送至圓筒礦倉;拋廢產(chǎn)品經(jīng)隔篩將-20 mm粉礦、+120 mm塊礦回收,20~120 mm巖石經(jīng)導(dǎo)料槽、排巖管道、排巖皮帶機(jī)排巖至廢石場。
該項(xiàng)目施工中存在3個難點(diǎn):①3#皮帶機(jī)原驅(qū)動滾筒與磁滑輪安裝尺寸不同,單個磁滑輪質(zhì)量達(dá)8.5 t,比原驅(qū)動滾筒增重5.1 t,原建筑結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足;②3#轉(zhuǎn)運(yùn)站距離地面高,垂直距離約31 m,而排出的塊巖必須輸送至地面;③3#轉(zhuǎn)運(yùn)站內(nèi)安裝空間小,已安裝有皮帶機(jī)、漏斗、電振放礦機(jī)等多臺設(shè)備。
CTDG1414型磁滑輪與原滾筒底角尺寸不同,且磁滑輪軸伸比驅(qū)動滾筒短了79 mm。因此,重新設(shè)計(jì)了磁滑輪支座、鋼結(jié)構(gòu)框架式底座。安裝時將磁滑輪支座與鋼結(jié)構(gòu)框架式底座焊接,鋼結(jié)構(gòu)框架式底座通過抱箍結(jié)構(gòu)固定在混凝土支撐梁上[4-5]。磁滑輪布置見圖3,磁滑輪支座及鋼結(jié)構(gòu)框架式底座見圖4。因移動電機(jī)、減速機(jī)的工作量較大,因此重新設(shè)計(jì)低速軸聯(lián)軸器十字滑塊,解決滾筒與磁滑輪之間軸伸端面的距離問題。新設(shè)計(jì)的十字滑塊見圖5。
為了實(shí)現(xiàn)礦石與巖石分離,同時將巖石中-20 mm黏附在巖石塊上的粉礦、+120 mm含礦巖石塊回收,設(shè)計(jì)了分隔板實(shí)現(xiàn)礦巖分離;同時,在巖石漏斗側(cè)沿皮帶機(jī)中心線方向設(shè)計(jì)了返礦裝置,在巖石漏斗側(cè)隔板下部安裝了粉礦回收隔篩,這樣礦石經(jīng)磁滑輪,巖石不受磁力吸引做拋物線運(yùn)動至返塊條鐵,+120 mm礦塊沿條鐵流入礦石漏斗,-120 mm巖石通過間隙下行至粉礦回收隔篩,巖石沿隔篩運(yùn)動下行的同時,黏附在隔篩上的粉礦通過隔篩孔掉落到電振給礦機(jī)內(nèi),然后輸送至礦倉,而巖石沿隔篩經(jīng)溜槽進(jìn)入排巖管道,最后輸送到排巖場。漏斗改造見圖6。
在巖石漏斗側(cè)設(shè)計(jì)的返塊裝置由9根條鐵搭設(shè)在漏斗邦與隔板之間,條鐵間隙設(shè)計(jì)為120 mm,從而將+120 mm的塊礦返回礦石漏斗。條鐵下側(cè)由隔板支撐,上側(cè)由條鐵底座支撐,條鐵及支撐件共同組成返塊裝置,實(shí)現(xiàn)塊礦的回收。返塊裝置安裝見圖7。
在巖石漏斗偏下位置安裝有隔篩,隔篩鑄造一體,共4塊,傾斜布置,隔篩上鑄造有條形孔,孔徑20 mm,且孔徑上窄下寬。從返塊裝置落下的巖石沿隔篩滾動下落,滾動過程實(shí)現(xiàn)巖石表面粉礦的脫落,并通過篩孔下行至電振給礦機(jī),從而實(shí)現(xiàn)回收。同時篩孔上窄下寬的設(shè)計(jì)可更好的防止巖石堵塞篩孔,提高隔篩的粉礦回收率。粉礦回收隔篩見圖8。
排巖管道選用?500 mm管道,布置在2#、3#圓筒礦倉之間,借助礦倉加固支柱、圈梁及行走平臺作為管道支撐點(diǎn),但由于該位置同時是3#皮帶機(jī)頭部、4#皮帶機(jī)吊裝用品的吊裝口,所以管道安裝位置要保證吊裝口的尺寸,同時要避開7層圈梁及4跟支柱。設(shè)計(jì)時,首先根據(jù)測量數(shù)據(jù)進(jìn)行平面圖紙繪制,最終方案采用8節(jié)長度為1.5 m的直管道、2節(jié)145°彎管、3節(jié)150°彎管實(shí)現(xiàn)磁滑輪排出巖石通過管道輸送至緩沖倉,在④、⑥、⑦層圈梁平臺設(shè)計(jì)專用支座支撐。設(shè)計(jì)完成后通過三維建模,模擬設(shè)計(jì)管道實(shí)際位置,進(jìn)行防撞校核。管道安裝見圖9。
某鐵礦選礦車間3#皮帶機(jī)預(yù)選工藝改造后運(yùn)行了1 a,磁滑輪鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)穩(wěn)固可靠;返塊裝置+120 mm大塊返回率較高,運(yùn)行中未出現(xiàn)大塊含礦巖進(jìn)入排巖管道的現(xiàn)象;條形隔篩很好的實(shí)現(xiàn)了黏附在巖石表面的粉礦的回收任務(wù),未出現(xiàn)跑礦或巖石品位超過回收界限的情況;排巖管道實(shí)現(xiàn)了小空間、高落差情況下巖石的輸送任務(wù);皮帶輸送機(jī)運(yùn)行順暢,能夠按要求完成巖石輸送工作。同時,磁滑輪框架式基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的采用、排巖管道的嘗試都取得了良好的應(yīng)用效果,在老廠房改造中具有推廣意義,且經(jīng)濟(jì)效益顯著。