舒小橋
(中海石油(中國(guó))有限公司秦皇島32-6 作業(yè)公司,天津 300450)
作為二十世紀(jì)八十年代發(fā)展起來的新技術(shù),核桃殼過濾技術(shù)在大港油田得到了較好的應(yīng)用,在污水處理過程當(dāng)中,海上、陸上的油田得益于新技術(shù)的發(fā)展,應(yīng)用越發(fā)的廣泛。隨后大慶油田也逐步吸納采用了這一整套技術(shù)。1998 年,大慶油田成功建成了“南Ⅱ-1 采出水處理站”,由于這座水處理站的高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),儲(chǔ)量空間巨大,為了達(dá)到良好的應(yīng)用效果,因此采用了核桃殼過濾器。這次應(yīng)用是大慶油田首次大量應(yīng)用,獲得了很好的效果。因此在此后的水驅(qū)采出水處理工程中,得到了更加普遍的應(yīng)用[1]。
作為一種很好的過濾介質(zhì),核桃殼擁有很好的吸附性能。與其它濾料相比,核桃殼過濾器抗壓能力強(qiáng),化學(xué)性能穩(wěn)定,同時(shí)也具有濾速高、吸附截污能力強(qiáng)、除油率高的諸多良好特點(diǎn)。在實(shí)際的使用過程中,核桃殼過濾器也存在著很多問題,其中包括濾料質(zhì)量、過濾器結(jié)構(gòu)和反沖洗等三方面。一般認(rèn)為濾料質(zhì)量問題包括濾料的處理(脫脂等工序)、粒徑和皮殼率三個(gè)方面。過濾器結(jié)構(gòu)問題主要是篩管或篩板縫隙設(shè)置、施工質(zhì)量、攪拌器轉(zhuǎn)速與槳葉的設(shè)置等方面。
國(guó)內(nèi)目前的石油開發(fā)開采形勢(shì)不容樂觀,由于國(guó)內(nèi)絕大部分油田開采時(shí)間已經(jīng)達(dá)到幾十年,很多油田已經(jīng)進(jìn)入了枯竭期,利用常規(guī)的采油方法已經(jīng)不大可行,因此三次采油在我國(guó)油田,尤其是東部油田運(yùn)用的更為廣泛,這導(dǎo)致了油田污水的水質(zhì)急劇變換。我國(guó)目前三采所產(chǎn)生的污水具有以下的變化特質(zhì):①水中的聚合物含量急劇增加;②增加了污水的粘度;③減小了油滴粒徑;④增大了污水的Zeta 電位;⑤降低了油珠浮升的速度;⑥懸浮顆粒粒徑變細(xì)。這些綜合反應(yīng)令開采出的原油懸浮固體乳化嚴(yán)重,這些變化嚴(yán)重影響了過濾效果。因此要如何提高過濾效果,這讓研究人員倍感壓力,其問題也主要集中在以下幾個(gè)方面:
1.1 濾料的選擇。在選擇過濾器的濾料時(shí),考慮到不同種類濾料的表面吸附特性、密度、球形度以及機(jī)械強(qiáng)度等物理特性不同,因此其對(duì)污水中污染物的截留和納污能力也不同。國(guó)內(nèi)外在處理污水時(shí)用到的無煙煤、磁鐵礦、核桃殼等,都各有各自的優(yōu)缺點(diǎn),因此要根據(jù)不同油田的水質(zhì)選擇合適的濾料,或者開發(fā)新型的工藝材料提高油田污水處理效果[2]。
1.2 新型過濾器的研制。油田污水水質(zhì)的變化,尤其是聚合物的增加,導(dǎo)致原有過濾器在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)了一系列問題:反沖洗濾料流失、壓力升高,過濾不穩(wěn)定等等。這些問題的存在嚴(yán)重影響了過濾的效果,所以對(duì)過濾器進(jìn)行重新設(shè)計(jì)勢(shì)在必行,可以通過新型過濾器進(jìn)行研究,對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行仿制,從而解決過濾器反沖洗存在問題,改善過濾器的出水效果。
1.3 工藝的改進(jìn)。進(jìn)入過濾器的水質(zhì)發(fā)生改變的原因有很多,最主要是油田污水成分的改變。微絮凝工藝是現(xiàn)在油田水處理過濾的主要手段,通過改變懸浮物和油滴的粒徑,提高懸浮物和油的去除率。過濾方式同時(shí)也可以分為接觸過濾與直接過濾。接觸過濾是指在原水中加入絮凝劑后立刻進(jìn)入濾池,即將絮凝反應(yīng)過程全部移至濾池中進(jìn)行經(jīng)過微絮凝作用,微小的懸浮顆粒和油滴粒徑變大,從而提高了油田污水處理效果[3]。直接過濾是指在濾前設(shè)置適當(dāng)?shù)男跄磻?yīng)池,絮凝劑加入后,絮凝反應(yīng)一部分在反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行,另一部分移至濾池中進(jìn)行。
國(guó)內(nèi)的核桃殼過濾工藝技術(shù),整體水平與國(guó)際先進(jìn)水平相比尚有一定的差距,主要是國(guó)外的核桃殼濾料均粒程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó),濾料質(zhì)量的優(yōu)良直接帶來的就是費(fèi)用的提升,每噸兩萬余元的成本讓不少油田企業(yè)望而卻步。因此如何研制出具有中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核桃殼過濾器,如何在現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)條件下,對(duì)技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破,成為了科研人員在后續(xù)研究中的焦點(diǎn)所在。
A 油田采油平臺(tái)工藝流程主要是最大限度處理油田生產(chǎn)污水,為下游分擔(dān)處理壓力。核桃殼過濾器作為污水處理系統(tǒng)的第三級(jí)設(shè)備,主要作用是對(duì)經(jīng)加氣浮選器處理后的生產(chǎn)水進(jìn)行過濾分離,去除水中污油和懸浮物,其處理效果直接影響著油田注水水質(zhì)。提高核桃殼過濾器處理效果有助于進(jìn)一步提升注水水質(zhì),增強(qiáng)注水進(jìn)入地層對(duì)原油的驅(qū)動(dòng)能力,減少水中雜質(zhì)對(duì)地層的污染。
根據(jù)規(guī)劃,十三五期間平臺(tái)處理水量將持續(xù)上升,2015 年1月,處理水量為12000 方/天,2018 年1 月,處理水量上升至
隨著核桃殼過濾器運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),核桃殼濾料的漏失將持續(xù)加大,降低核桃殼過濾器的處理效果。核桃殼的老化加速,導(dǎo)致有效過濾時(shí)間縮短,且隨著投用數(shù)量的增加,反洗時(shí)間壓縮,對(duì)反洗效果的要求進(jìn)一步提升。
為了避免上述問題的發(fā)生,需從核桃殼過濾器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和運(yùn)行操作程序入手,找出造成核桃殼過濾效果下降和濾料漏失的關(guān)鍵因素。
核桃殼過濾器反洗基本程序?yàn)椋旱却聪础獢嚢琛獢嚢璺聪础聪础o置——排水,對(duì)其中影響反洗效果的關(guān)鍵步驟使用控制變量法進(jìn)行優(yōu)化篩選,確定各步驟時(shí)長(zhǎng)效益最佳值。優(yōu)化反洗程序,降低核桃殼整體反洗人工時(shí),提高反洗效果,見圖2。
圖2 反洗各步驟時(shí)長(zhǎng)篩選數(shù)據(jù)圖
根據(jù)平臺(tái)核桃殼過濾器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),攪拌反洗過程會(huì)導(dǎo)致核桃殼擾動(dòng)漂浮增加,進(jìn)而導(dǎo)致核桃殼濾料流失明顯量增加,另外反洗水量的大小也對(duì)核桃殼的反洗果和濾料漏失有較大影響,見圖3。
圖3 攪拌反洗時(shí)長(zhǎng)和反洗水量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)圖
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,最終確定單罐反洗程序中各步驟時(shí)長(zhǎng)設(shè)定值;另外,反洗步驟中攪拌反洗時(shí)長(zhǎng)和反洗水量的增大都有利于水質(zhì)的提升,但這兩個(gè)操作量的上調(diào)均會(huì)使核桃殼漏失量大幅上漲,因此,將反洗過程中的攪拌反洗這一步驟取消,并將反42000 方/天(高峰處理水量出現(xiàn)在2022 年,將達(dá)到60000 方/天),見圖1。洗水量調(diào)整到保證水質(zhì)合格的最低值(廠家推薦值為230m3/h,實(shí)驗(yàn)最佳值為120-140m3/h)。
圖1 十三五規(guī)劃期間A 油田采油平臺(tái)處理水量
核桃殼過濾器廠家建議,當(dāng)來水中的懸浮固體顆粒被濾料截留到一定程度過濾壓差達(dá)到0.10MPa 或過濾時(shí)間達(dá)到24h時(shí),程序進(jìn)入反洗。在使用過程中將該壓差值修正為0.12MPa,但在后期使用過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)運(yùn)行至某一階段,有部分核桃殼過濾器未運(yùn)行滿24h,且過濾壓差未達(dá)到0.12MPa,但該過濾器在高過濾壓差下低流量運(yùn)行,分析為過濾效果較差引起,此時(shí)也應(yīng)將該核桃殼過濾器投入反洗,以保證核桃殼正常過濾效果。
因此,引入另一判斷核桃殼過濾器是否需要反洗的臨界點(diǎn)-差量比:過濾壓差(KPa)/實(shí)時(shí)過濾流量(m3/h),根據(jù)日常經(jīng)驗(yàn)值測(cè)算,當(dāng)差量比大于0.8 時(shí),需將核桃殼過濾濾器投入反洗。
另外,增加核桃殼過濾器過濾累計(jì)量(5000 方)為確認(rèn)是否需要進(jìn)行反洗處理的依據(jù),避免單個(gè)核桃殼負(fù)載過大或者因?yàn)閴翰钪獾囊蛩赜绊懞颂覛な褂眯Ч?/p>
核桃殼過濾器作為中間處理設(shè)備,若出現(xiàn)故障阻斷流程,最終會(huì)導(dǎo)致平臺(tái)三級(jí)關(guān)斷,與儀表部門共同協(xié)作,制作儀表氣路旁通流程,在控制盤失電狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)KV 閥的開關(guān)動(dòng)作,增強(qiáng)流程穩(wěn)定性。
對(duì)核桃殼過濾器排污管線增加取樣觀測(cè)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)其正常過濾和反洗結(jié)束后狀態(tài)的全面監(jiān)測(cè)。
通過實(shí)施優(yōu)化后的反洗程序和反洗流量,核桃殼過濾器平均過濾時(shí)長(zhǎng)由18.2 小時(shí)增加至22.0 小時(shí),反洗投用后平均壓差由38.5KPa 下降至29.5KPa,核桃殼反洗效果明顯提高,見表1。
表1 核桃殼優(yōu)化前后效果比對(duì)表
核桃殼漏失量長(zhǎng)期處于較低水平,在廠家允許損失量1/5 以下,運(yùn)行三年后過濾能力仍能滿足現(xiàn)場(chǎng)需要,且已經(jīng)超過廠家建議更換時(shí)間2 年(廠家建議每年更換一次),各罐開蓋后核桃殼濾料狀態(tài)-漏失量較低,無板結(jié)、變質(zhì)現(xiàn)象。為進(jìn)一步提升水質(zhì),核桃殼運(yùn)行滿三年后進(jìn)行更換,核桃殼濾料單罐損失量均值約為1.7 方。
核桃殼濾料更換周期得到了明顯的延長(zhǎng),按照廠家建議更換時(shí)間為一年一次計(jì)算,石英砂為1380 元/噸,核桃殼濾料為3540 元/噸,人工費(fèi)用為1.6 萬元/個(gè),則每年12 個(gè)核桃殼更換費(fèi)用共計(jì)71.7 萬元;目前狀態(tài)為每3 年更換一次,則平均每年為平臺(tái)節(jié)約費(fèi)用47.8 萬元。
核桃殼過濾器精細(xì)化管理現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施后,其處理效果一直處于較好狀態(tài),目前平臺(tái)處理水量已達(dá)到1730m3/h,處理后的生產(chǎn)水水中含油維持在10ppm 以下,遠(yuǎn)低于注水水質(zhì)要求的標(biāo)準(zhǔn)(20ppm),且單臺(tái)核桃殼正常過濾時(shí)間并無明顯的縮短。由于反洗效果的提升,縮短了單臺(tái)反洗耗時(shí),在核桃殼濾器投用數(shù)量達(dá)到10 臺(tái)后,仍能保證充足的反洗時(shí)間。
本項(xiàng)目根據(jù)流程特點(diǎn)、科學(xué)規(guī)劃,將數(shù)學(xué)中常用的控制變量法應(yīng)用到核桃殼反洗、過濾最優(yōu)程序的摸索與實(shí)踐中。通過在A 油田采油平臺(tái)的應(yīng)用,在效益最佳點(diǎn)篩選、核心程序創(chuàng)新、流程優(yōu)化改造等一整套核桃殼過濾器科學(xué)使用模式現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐后,取得了超出預(yù)期的成果:(1)核桃殼過濾器的反洗效果得到大幅提升,反洗投用后平均壓差明顯下降,有效降低了反洗能耗和反洗人工時(shí);(2)在處理水量不斷上升的情況下,核桃殼過濾器保持較高的處理效果,出口水中含油維持在8-10ppm,遠(yuǎn)低于渤海地區(qū)注水水質(zhì)要求(20ppm),保證了注水進(jìn)入地層對(duì)原油驅(qū)動(dòng)的有效性;(3)核桃殼過濾器各罐漏失量均在廠家允許量的1/5 以下,核桃殼過濾器的使用時(shí)間延長(zhǎng)2 倍以上,僅A 油田采油平臺(tái)節(jié)省核桃殼濾料更換費(fèi)用達(dá)到47.8 萬元/年。