丁海燕
(凱發(fā)新泉水務(wù)(泰州)有限公司,江蘇 泰州 225300)
近年來,隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提高,城鎮(zhèn)污水的產(chǎn)生量逐年增多,城鎮(zhèn)水污染問題日益突出,隨著我國環(huán)保力度的加強(qiáng),城鎮(zhèn)污水處理廠作為城鎮(zhèn)污水處理的基礎(chǔ)設(shè)施,面臨巨大壓力與挑戰(zhàn),為保障出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,污水處理廠工藝改造工作勢在必行[1]。本文以泰州城南第二污水處理廠為例,對該污水廠改造前實際運(yùn)行情況、改造方案、設(shè)計參數(shù)和改造后運(yùn)行效果進(jìn)行分析,并對出現(xiàn)的新問題提出解決措施。
泰州城南第二污水處理廠位于泰州市濱江工業(yè)園區(qū),已建成一期工程規(guī)模為2萬m3/d,污水處理廠于2006年9月建成投產(chǎn),設(shè)計進(jìn)水生活污水和工業(yè)廢水各占50%,工業(yè)廢水處理工藝流程為“格柵+調(diào)節(jié)池+初沉池+氧化溝+二沉池+絮凝沉淀池+消毒”;生活污水處理工藝流程為“格柵+曝氣沉砂池”匯入氧化溝與工業(yè)廢水一起進(jìn)行后續(xù)處理,污水接管標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB 8978—1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)表4中的三級標(biāo)準(zhǔn),出水執(zhí)行GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級B排放標(biāo)準(zhǔn),尾水經(jīng)過趙泰支港排入長江。2012年實施過提標(biāo)改造(一級B標(biāo)提高到一級A標(biāo)),原生化處理工藝不變,在絮凝沉淀池和消毒池之間增加纖維轉(zhuǎn)盤濾池。
泰州城南第二污水處理廠設(shè)計規(guī)模為2萬m3/d,隨著污水管網(wǎng)的不斷完善和新增排污企業(yè),實際處理水量不斷上升,已達(dá)到設(shè)計值90%,最大日進(jìn)水水量達(dá)到2.2萬m3/d。
泰州市第二城南污水廠一期工程2萬m3/d,設(shè)計與實際進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。
1)原工藝流程中缺少缺氧區(qū)且碳源不足,反硝化不充分,出水總氮不能穩(wěn)定達(dá)到GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。
2)原絮凝沉淀池采用豎流式沉淀池,表面負(fù)荷較高(q=1.7 m3/(m2·h)),絮凝和沉淀效果不佳,絮凝沉淀池出水SS不能穩(wěn)定在20 mg/L以下,導(dǎo)致纖維轉(zhuǎn)盤濾池出水SS不能穩(wěn)定在10 mg/L以下,造成出水SS不能達(dá)到GB 18918—2002一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。
3)預(yù)處理區(qū)及污泥脫水區(qū)無除臭設(shè)施,廢氣排放不能滿足GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)表4二級標(biāo)準(zhǔn)要求。
4)進(jìn)水水源主要為工業(yè)廢水和生活污水,工業(yè)廢水所占比例約50%,工業(yè)廢水的水質(zhì)、水量波動較大,污水處理廠抗沖擊負(fù)荷能力較弱,需增加事故應(yīng)急池。
5)原儲泥池V=40 m3,污泥脫水系統(tǒng)采用帶式脫水機(jī),脫水后污泥含水率80%以上,需要對污泥脫水機(jī)房進(jìn)行升級改造,使污泥脫水至含水率60%以下。
表1 設(shè)計與實際進(jìn)出水水質(zhì) mg/L
對初沉池進(jìn)行改造,拆除刮泥機(jī)和出水堰,增設(shè)MBBR填料和推流器;對氧化溝進(jìn)行改造,停用1號、3號曝氣機(jī),增設(shè)推流器和硝化液回流泵;新建碳源投加系統(tǒng)。
3.1.1 初沉池改為缺氧池改造方案
原初沉池1座,直徑為28 m,水深4 m,內(nèi)設(shè)1臺周邊傳動橋式刮泥機(jī)。改造方案為:
拆除池內(nèi)的周邊傳動橋式刮泥機(jī)和池中央進(jìn)水筒及周邊出水堰,形成1座圓形缺氧池,缺氧池為完全混合型水池,內(nèi)設(shè)2臺潛水推流器。污水從池上部進(jìn)入,從上部原初沉池出水井流出。為了保證缺氧池脫氮效果,將氧化溝內(nèi)硝化液回流至缺氧池進(jìn)水端。同時將原接入氧化溝的回流污泥改為回流到缺氧池。根據(jù)計算,初沉池改為缺氧池后主要設(shè)計參數(shù)如下:缺氧池容積:V=2 460 m3;污水停留時間:T=3 h;污泥濃度:與氧化溝相同,約為3 500 mg/L;初沉池改成缺氧段后只能滿足3 h停留時間,而根據(jù)本廠脫氮所需停留時間為4.5 h,因此需要采用工程措施提高脫氮效果。根據(jù)經(jīng)驗,在缺氧池內(nèi)投加懸浮填料改造為MBBR缺氧池,達(dá)到增加缺氧池生物量,保證脫氮效果。
3.1.2 氧化溝改造方案
原氧化溝DO較高,停用1號、3號表曝機(jī)(保留,必要時再啟用),僅開啟2號表曝機(jī),為防止污泥沉降,在氧化溝內(nèi)增加6套推流器。為了保證缺氧池脫氮效果,在氧化溝出水口增加3臺硝化液回流泵,回流比為200%,同時將原接入氧化溝的回流污泥改為回流至缺氧池。
設(shè)計參數(shù)如下:混合液污泥濃度:3.5 g/L;廊道寬度:9.0 m;有效水深:4.5 m;有效容積:23 650 m3;水力停留時間:28.4 h;綜合產(chǎn)泥率:0.80 kg DS/kgBOD5;污泥負(fù)荷:0.061 4 kgBOD5/kgMLSS·d;污泥回流比:100%~200%;硝化液回流比:200%;污泥齡:21.24 d;設(shè)計最低水溫:10 ℃;供氧方式:倒傘表面曝氣;生化池需氧量:183.91 kgO2/h;所需空氣量:60.14 m3/min。
原設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)中,BOD5/TN=100/39=2.56,但實際進(jìn)水BOD5/TN很低,日常運(yùn)行中碳源不足情況較為嚴(yán)重。進(jìn)水中可利用的碳源經(jīng)常不足,影響反硝化過程,為保障出水TN穩(wěn)定達(dá)標(biāo),需增設(shè)碳源投加裝置作為保障措施[3],當(dāng)進(jìn)水BOD5/TN較低時,考慮外投加碳源。為保證脫氮效果,增加1套碳源投加裝置,碳源使用醋酸鈉。投加點(diǎn)設(shè)于缺氧池內(nèi)和氧化溝進(jìn)水端。當(dāng)進(jìn)水BOD5/TN偏低、冬季等反硝化效果不好時,可予以補(bǔ)充碳源,實現(xiàn)尾水TN達(dá)標(biāo)排放。
原有一座絮凝沉淀池表面負(fù)荷高,出水SS不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),為確保出水SS穩(wěn)定達(dá)標(biāo),增加一座高效絮凝沉淀池[4]。投加藥劑采用PAC和PAM兩種,其中PAC為液體溶液投加,設(shè)計PAC儲池1座,有效容積50 m3,PAM為固體藥劑現(xiàn)場溶液后投加,設(shè)置溶藥加藥裝置1套。
對原有污泥脫水系統(tǒng)進(jìn)行改造,將帶式壓濾機(jī)換為板框壓濾機(jī),改造后脫水污泥含水率達(dá)到60%以下。改造后污泥處理工藝采用重力濃縮+機(jī)械脫水方案。該工藝由重力濃縮、污泥調(diào)理和板框壓濾組成,處理構(gòu)筑物包括污泥濃縮池、污泥調(diào)理池、板框壓濾機(jī)房和調(diào)理劑投加系統(tǒng)組成。
當(dāng)工業(yè)廢水嚴(yán)重超標(biāo)或出水不達(dá)標(biāo)時,污水廠超標(biāo)進(jìn)水或出水進(jìn)入應(yīng)急事故池,進(jìn)行調(diào)蓄。改造方案為:在調(diào)節(jié)池和接觸消毒池各增加1根超越管,接入應(yīng)急事故池。在污水廠進(jìn)出水及工藝系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后,再通過提升泵將應(yīng)急池內(nèi)的廢水慢慢的打入已建污水調(diào)節(jié)池,進(jìn)入污水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理。
該污水廠有預(yù)處理區(qū)和污泥處理區(qū)兩處臭氣源需要進(jìn)行臭氣收集和處置,預(yù)處理區(qū)包括調(diào)節(jié)池、格柵及曝氣沉砂池和缺氧池,污泥處理區(qū)包括污泥脫水機(jī)房及堆棚、污泥調(diào)理池及污泥濃縮池。采用生物濾池除臭工藝對預(yù)處理區(qū)和污泥脫水區(qū)構(gòu)筑物進(jìn)行加蓋除臭。臭氣通過引風(fēng)機(jī)進(jìn)入處理系統(tǒng)先經(jīng)過預(yù)洗池進(jìn)行加濕除塵,然后再進(jìn)入生物過濾池,臭氣通過濕潤、多孔和充滿活性微生物的濾層,利用微生物細(xì)胞對惡臭物質(zhì)的吸附、吸收和降解功能,有效去除NH3,H2S等惡臭成分,保證設(shè)備出氣口達(dá)標(biāo)排放。經(jīng)計算除臭風(fēng)量約30 000 m3/h。除臭裝置數(shù)量:1套,包含除臭設(shè)備箱體、離心風(fēng)機(jī)和排氣筒等。
改造后工藝流程圖見圖1。
4.2.1 原污水廠改造部分
1)初沉池改為缺氧池措施。a.缺氧池推流器改造,將原有初沉池內(nèi)刮泥機(jī)取消,增加推流器。推流器功率N=8 kW;葉輪直徑D=1 400 mm;轉(zhuǎn)速V=53 r/min,低轉(zhuǎn)速大葉輪推流器。b.缺氧池投加填料,規(guī)格:φ25×10,HDPE材質(zhì),數(shù)量:372 m3,反硝化速率:(0.032 kg NO3-N/(kgMLSS·d),有效面積167 000 m2,填料投加比:15.1%。
2)氧化溝改造措施。新增推流器6臺,D=2 200 mm,N=5.5 kW;混合液回流泵3臺,2用1備,Q=830 m3/h,H=8 m,N=30 kW。
3)尾水排放泵房。新增尾水排放泵房至事故應(yīng)急池管道,DN600。
4)污泥脫水系統(tǒng)。新增板框壓濾機(jī)2臺,1用1備,過濾面積:100 m2,N=12 kW;板框壓濾機(jī)進(jìn)泥泵2臺,1用1備,Q=50 m3/h,H=120 m,N=11 kW;清洗水泵2臺,1用1備,Q=20 m3/h,H=120 m,N=11 kW;清洗水罐1套,V=20 m3;壓榨水泵2臺,1用1備,Q=6 m3/h,H=120 m,N=5.5 kW;壓榨水罐1套,V=10 m3;空壓機(jī)1套,Q=2 m3/h,P=1.0 MPa,N=11 kW;冷干機(jī)1套,Q=2.4 m3/h,N=0.75 kW;回吹氣罐1套,V=8 m3;儀表氣罐1套,V=1 m3,水平螺旋輸送機(jī)1套,L=7 m,N=5.5 kW;傾斜螺旋輸送機(jī)1套,L=10 m,N=5.5 kW;水平螺旋輸送機(jī)2套,L=6.0 m,N=5.5 kW。
4.2.2 原污水廠新建部分
1)事故應(yīng)急池。事故應(yīng)急池容積按5 000 m3考慮。構(gòu)筑物尺寸:L×B×H=43 m×23 m×5.0 m(有效水深),有效容積:5 000 m3。潛水?dāng)嚢铏C(jī)5套,直徑:D=360 mm,功率:N=7.5 kW。潛水排污泵流量:Q=450 m3/h,揚(yáng)程:H=8 m,功率:N=22 kW,數(shù)量2臺,1用1備。
2)碳源投加系統(tǒng)。醋酸鈉計量泵3臺,2用1備,設(shè)備參數(shù)為:Q=0.5 m3/h,H=10 m,N=0.55 kW。醋酸鈉儲罐,V=20 m3/套,2套。
3)污泥濃縮池及污泥調(diào)理池。直徑10 m,池深4.65 m,采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。進(jìn)泥泵2臺,1用1備,Q=30 m3/h,H=7 m,N=22 kW。
4)除臭系統(tǒng)。除臭設(shè)備參數(shù),外形尺寸:15 m×8.5 m×3 m,設(shè)計處理能力:30 000 m3/h。離心風(fēng)機(jī)2臺,1用1備,Q=30 000 m3/h,H=3 800 Pa,N=55 kW。循環(huán)水泵2臺,Q=36 m3/h,H=23 m,N=4 kW。補(bǔ)充水泵1臺,Q=18 m3/h,H=24 m,N=2.2 kW。循環(huán)水箱 1套,φ1 000 mm×1 000 mm。補(bǔ)充水箱1套,φ1 000 mm×1 000 mm ,排氣筒管徑φ1 000 mm,15 m高空排放。
4.2.3 深度處理部分
高效絮凝沉淀池主要設(shè)計參數(shù)為:規(guī)模20 000 m3/d,分2組;結(jié)構(gòu):鋼混凝土構(gòu)筑物;混凝區(qū)設(shè)計參數(shù):1座2組,每組分1格;單格尺寸:2.8 m×2.8 m×6.5 m(有效水深);停留時間:4.9 min;絮凝區(qū)設(shè)計參數(shù):1座2組,每組分2格;單格尺寸:2.8 m×2.8 m×6.5 m(有效水深);停留時間:9.8 min;澄清區(qū)設(shè)計參數(shù):尺寸:D9.6 m×6.35 m(有效水深);上升流速:2.9 mm/s;數(shù)量:1座2組。
設(shè)備設(shè)計參數(shù)為:中心傳動全橋式刮泥機(jī)2臺,φ9.6 m,H=7.45 m,N=0.75 kW;混合攪拌器2套,G=300 S-1~600 S-1,φ=2.5 m,H=6.5 m,N=1.5 kW。絮凝攪拌機(jī)2套n=40 S-1~60 S-1,φ=2.5 m,H=6.5 m,N=1.5 kW。絮凝攪拌機(jī)2套,n=25 S-1~40 S-1,φ=2.5 m,H=6.5 m,N=0.75 kW?;亓魑勰啾?臺,2用2備,Q=25 m3/h,H=10 m,N=3.0 kW;剩余污泥泵3臺,2用1冷備,Q=20 m3/h,H=15 m,N=1.5 kW。斜管填料孔徑50 mm,L=1 000 mm,數(shù)量125 m3,PP材質(zhì)。PAM 加藥系統(tǒng),制備能力1 000 L/h,變頻調(diào)速,N=1.5 kW。加藥螺桿泵加藥3臺,2用1備,加藥量200 L/h,變頻調(diào)速,N=0.55 kW。PAC加藥隔膜泵3臺,2用1備,Q=500 L/h,H=40 m,變頻調(diào)速,N=0.75 kW。PAC儲罐2臺,V=20 m3/臺,PP材質(zhì)。
本工程改造總投資3 900萬元,于2018年1月開工建設(shè),2019年6月正式投入運(yùn)營,投入運(yùn)營1年多以來,通過每天對進(jìn)出水水質(zhì)的檢測,2020年平均進(jìn)出水各項指標(biāo)見表2,從中可以看出各項指標(biāo)均有較好的去除效果,達(dá)到了改造預(yù)期的目的,出水各項指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到GB 18918—2002城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。
表2 改造后實際進(jìn)出水水質(zhì) mg/L
改造工程投入運(yùn)營以來,實際運(yùn)行中也遇到了以下3個新問題,對工藝穩(wěn)定運(yùn)行造成一定的影響,通過不斷摸索和優(yōu)化使工況達(dá)到最佳。主要有:
1)缺氧池漫流問題。
缺氧池投入運(yùn)行約6個月后,出現(xiàn)了缺氧池漫流的問題,通過對缺氧池清空檢查,發(fā)現(xiàn)在缺氧池出水口加裝的攔截系統(tǒng)(為防止懸浮填料流失)堵塞嚴(yán)重,全部為垃圾,且缺氧池中間積泥嚴(yán)重。經(jīng)分析,攔截系統(tǒng)的垃圾是由于預(yù)處理段格柵隔離垃圾不徹底造成的,積泥的問題是由于缺氧池從上部進(jìn)污水和硝化液的原因。后對缺氧池進(jìn)水方式改由底部進(jìn)污水和硝化液,清空了懸浮填料,拆除了攔截系統(tǒng),解決了缺氧池漫流問題。
2)污泥脫水系統(tǒng)調(diào)理劑問題。
改造后污泥脫水系統(tǒng)調(diào)理劑為氧化鈣和三氯化鐵,經(jīng)過運(yùn)行后發(fā)現(xiàn),三氯化鐵對設(shè)備和管道的腐蝕性極大,且污泥脫水區(qū)域惡臭問題嚴(yán)重。通過對污泥調(diào)理劑的重新選型調(diào)試,將污泥調(diào)理劑改為聚合氯化鋁和陽離子聚丙烯酰胺后,惡臭問題得到解決,且污泥含水率穩(wěn)定在60%以下。
3)纖維轉(zhuǎn)盤濾池溢流問題。
改造后在瞬時流量超過設(shè)計流量時,出現(xiàn)了纖維轉(zhuǎn)盤濾池溢流的現(xiàn)象,通過降低投加濃度減少高效絮凝沉淀池上PAM的投加量,溢流現(xiàn)象得到了緩解,在日常的運(yùn)行管理中,保證絮凝效果的前提下,降低PAM的投加量[5],降低水的黏度,避免纖維轉(zhuǎn)盤濾池濾布的堵塞。
1)解決出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)問題,營造缺氧環(huán)境即把初沉池改為缺氧池,在氧化溝末端增加硝化液回流泵,為防止污泥沉降,在氧化溝前端和末端增加推流器;增加碳源投加系統(tǒng);提高總氮的去除率。增加一座高效沉淀池,確保出水SS穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
2)對污泥脫水系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,改造后脫水污泥含水率由原來的80%降至60%,減少50%的污泥產(chǎn)生量,方便了運(yùn)輸和貯存,降低了50%的污泥處置成本。
3)增加事故池,在預(yù)處理和污泥脫水機(jī)房區(qū)域增加除臭設(shè)施,提高了處置突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急能力,改善了廠區(qū)周邊的空氣環(huán)境質(zhì)量。
4)泰州城南第二污水處理廠工藝新增和優(yōu)化改造工程的實施,將有效削減該廠服務(wù)范圍內(nèi)的污染物排放量,有助于趙泰支港及長江水質(zhì)的改善。