華意國(guó),駱富杰
(新浦化學(xué)(泰興)有限公司,江蘇 泰興 225404)
石化企業(yè)裝置啟停及正常生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生多余的富氫尾氣,原設(shè)計(jì)通過(guò)火炬燃燒后排放,既浪費(fèi)能源也會(huì)增加大氣熱污染。
某公司乙烯裝置原設(shè)計(jì)富氫燃料氣通過(guò)PSA裝置分離出高純氫氣供下游氫氣用戶使用,甲烷氣輸入燃?xì)夤芫W(wǎng),由于下游化工裝置需求減少,不能平衡這部分燃料氣。燃料氣主要來(lái)源于冷區(qū)分離出的尾氣,主要成分為氫氣(61.31%~88.71%)和甲烷(38.52%~11.21%),其組成成分隨裝置投料乙烷和丙烷的比例而變。為平衡這部分含氫可燃?xì)?,不影響主裝置產(chǎn)品負(fù)荷,故將該部分可燃?xì)怏w送電廠鍋爐燃燒。實(shí)施循環(huán)流化床鍋爐摻燒富氫可燃?xì)忭?xiàng)目改造,可以進(jìn)行能源的有效利用,既可達(dá)到平衡氫氣回收成本,也可節(jié)省電廠煤炭使用,增加發(fā)電的功效,降低發(fā)電成本,提高企業(yè)綜合效益。
該公司從烯烴裝置敷設(shè)富氫可燃?xì)怏w管道至熱電廠3臺(tái)440 t/h鍋爐,輸送管設(shè)計(jì)選用無(wú)縫鋼管,輸送管道設(shè)于管架的上層,將富氫可燃?xì)馑椭岭姀S鍋爐界區(qū),并經(jīng)支管分配至各臺(tái)鍋爐。富氫可燃?xì)饨?jīng)燃燒器進(jìn)入爐膛燃燒,主管及支管均設(shè)有緊急切斷閥及自動(dòng)排空閥。燃燒器設(shè)置在鍋爐上二次風(fēng)位置的旁邊,從鍋爐側(cè)墻位置輸入爐膛,富氫尾氣工藝流程圖如圖1所示。
該公司自備電站一期鍋爐為無(wú)錫華光鍋爐股份公司生產(chǎn)的3臺(tái)220 t/h循環(huán)流化床鍋爐,二期鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的3臺(tái)440 t/h循環(huán)流化床鍋爐。
圖1 富氫尾氣工藝流程圖
鍋爐設(shè)計(jì)的煤種低位發(fā)熱量為20 092 kJ/kg,采用燃料的顆粒度為1~10 mm,其制備由篩分-破碎系統(tǒng)完成,符合粒徑要求的煤由輸煤皮帶送入爐前煤倉(cāng)。鍋爐燃燒系統(tǒng)由原煤倉(cāng)、給料機(jī)、爐床、爐膛、旋風(fēng)分離器和返料器等主要部分組成。
從表1富氫尾氣組分表中的數(shù)據(jù)可以看出,該組分中的主要成分為氫氣和甲烷,這兩種氣體有較高的熱值,低位熱值要遠(yuǎn)高于鍋爐設(shè)計(jì)煤炭的熱值,特別是校核工況下熱值更高,可以達(dá)到89 309 kJ/kg,該部分尾氣如果直接經(jīng)火炬燃燒后排放,將導(dǎo)致較大的能源浪費(fèi),如果將該部分尾氣作為燃料送到鍋爐爐膛燃燒將會(huì)節(jié)約煤炭消耗。
表1 富氫尾氣組分表
從該部分氣體的組分及熱值來(lái)看,主要組分氫氣和甲烷都是可以作為燃料使用,屬于清潔燃料,但同時(shí)存在熱值太高的問(wèn)題,明顯高于鍋爐設(shè)計(jì)燃料的熱值,特別是氫氣。摻燒潔凈無(wú)塵的燃?xì)夂螅瑢?duì)循環(huán)流化床內(nèi)鍋爐內(nèi)的結(jié)焦、受熱面飛灰磨損、堵灰和低溫腐蝕等各種危害大大減輕[1]。因此,該氣體燃燒可能導(dǎo)致鍋爐熱負(fù)荷分配失衡,煤炭局部因高溫結(jié)焦而造成鍋爐停爐事故;另外氫氣燃燒后會(huì)產(chǎn)生大量水蒸氣,將導(dǎo)致煙氣中的水分增加,可能會(huì)影響鍋爐的尾部受熱面低溫腐蝕及輸灰系統(tǒng)工作異常。
因此,在改造設(shè)計(jì)中重點(diǎn)針對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題,需要進(jìn)行設(shè)計(jì)核算,確定采取的主要技術(shù)措施是:
1)控制富氫尾氣的摻燒量,熱值比例控制低于總熱值的10%;
2)鍋爐尾部排煙溫度控制在120 ℃以上;
3)鍋爐爐膛溫度監(jiān)控低于950 ℃;
通過(guò)技術(shù)分析,采取以上技術(shù)措施后,摻燒氣體的方案總體是可行的。
以3臺(tái)440 t/h容量的 CFB循環(huán)流化床鍋爐為例,按照正常生產(chǎn)兩用一備的原則,即兩臺(tái)鍋爐滿負(fù)荷時(shí)平衡消耗全部富氫尾氣。單臺(tái)爐設(shè)計(jì)工況額定負(fù)荷為440 t/h時(shí),燃用設(shè)計(jì)煤種為69 236 kg/h,摻燒富氫尾氣按4 500 m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀況下,下同),按照原設(shè)計(jì)煤種摻燒富氫進(jìn)行熱力計(jì)算,設(shè)計(jì)工況摻燒熱量占整個(gè)輸入熱量的6%。校核工況單臺(tái)爐燃?xì)庀牧繛? 400 m3/h,摻燒熱量占整個(gè)輸入熱量的10%,燃燒系統(tǒng)熱力計(jì)算及燃料耗量計(jì)算結(jié)果分別見(jiàn)表2和表3。
表2 燃燒系統(tǒng)熱力計(jì)算
根據(jù)循環(huán)流化床鍋爐的設(shè)計(jì)要求及具體運(yùn)行工況,由于富氫燃料氣是一種無(wú)色無(wú)味、易燃易爆的可燃性氣體,其管道輸送速度及輸送管道材質(zhì)都均有其特殊性,燃料氣火焰?zhèn)鞑ニ俣容^其它氣體均高。
為充分考慮燃料氣爆燃引起的局部爐膛壁溫升高,造成局部的爐膛物料結(jié)焦的問(wèn)題,擬對(duì)爐膛密項(xiàng)區(qū)側(cè)墻(+14.8 m標(biāo)高)開(kāi)8個(gè)孔,用于床上富氫燃燒器使用,每只燃燒器配出力為1 175 m3/h,側(cè)墻燃燒器配有點(diǎn)火槍。燃燒器火焰直徑小于2 m,火焰噴射長(zhǎng)度小于4 m,運(yùn)行時(shí)床上燃燒器火焰之間無(wú)疊加。
1)側(cè)墻氣燃燒器。側(cè)墻氣燃燒器作為鍋爐的心臟,采用點(diǎn)火槍點(diǎn)燃點(diǎn)火氣槍,再由點(diǎn)火氣槍點(diǎn)火主氣槍的二級(jí)點(diǎn)火方式。該法具有結(jié)構(gòu)緊湊、燃燒穩(wěn)定、調(diào)節(jié)比大、噪音低;火焰鋪展性好、燃燒完全和燃燒易于控制等特點(diǎn)。燃燒器中心供風(fēng)帶有穩(wěn)燃罩,使火焰形成回流區(qū),穩(wěn)定火焰形狀,促使空氣與燃料的充分混合。燃?xì)鈿鈽屒岸瞬捎媚蜔徜撝谱?,以確保噴嘴的使用壽命。燃燒器上加裝觀火孔,通過(guò)觀火孔可以觀察到燃燒器火焰燃燒狀況。
表3 燃料耗量計(jì)算表
2)高能點(diǎn)火裝置。高能點(diǎn)火裝置為防爆型,采用低壓電容放電原理,放電電壓低、電容儲(chǔ)能大(20 J)、點(diǎn)火可靠。防爆高能點(diǎn)火裝置由防爆高能點(diǎn)火器、防爆高能點(diǎn)火槍和防爆點(diǎn)火電纜組成。
3)紫外式火焰檢測(cè)器。紫外光式火焰檢測(cè)器,用以檢測(cè)氣槍火焰狀態(tài),光譜范圍為190~520 mm。當(dāng)燃燒器正常燃燒時(shí),火檢處理器送出開(kāi)關(guān)量及模擬量信號(hào);當(dāng)燃燒器意外熄火時(shí),“無(wú)火”信號(hào)將被傳送至DCS系統(tǒng)?;鹧鏅z測(cè)器需配備冷卻風(fēng),以確保在燃燒器運(yùn)行及停運(yùn)時(shí)火焰檢測(cè)器會(huì)得到可靠的冷卻。
4) 燃?xì)饧按祾咧脫Q系統(tǒng)。燃?xì)夤艿婪ㄌm采用靜電跨接并接入原有廠房接地系統(tǒng),消除靜電危害[2]。
每套燃?xì)鈬姌屒爸Ч苈钒ǎ菏謩?dòng)關(guān)斷閥、氣動(dòng)快關(guān)閥、氣動(dòng)排空閥、壓力表和壓力變送器等。按燃燒器爐膛防爆標(biāo)準(zhǔn)要求,均需設(shè)置三閥組,即兩個(gè)快關(guān)閥和一個(gè)放空閥。
燃?xì)庵鞴苈吩O(shè)置氮?dú)馐謩?dòng)置換系統(tǒng)和支管路吹掃系統(tǒng),氮?dú)馊∽詮S用氮?dú)庀到y(tǒng)經(jīng)減壓至0.35 MPa接入置換系統(tǒng)。
5)配風(fēng)系統(tǒng)。燃燒器的配風(fēng)引自鍋爐上二次風(fēng)熱風(fēng)管道,燃燒器進(jìn)風(fēng)口配置氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén),風(fēng)量為4 200 m3/h,可根據(jù)燃?xì)饬繉?duì)配風(fēng)進(jìn)行調(diào)節(jié)。
6)排空系統(tǒng)。燃?xì)庀到y(tǒng)主管路和各分支管路均配有排空管路,每個(gè)排空管路配有手動(dòng)閥門(mén)和氣動(dòng)快關(guān)閥,所有排空管路最終匯入總管,經(jīng)爐頂對(duì)空排放,氫氣排空管出口安裝阻火器防止回火[3],也防止雷擊引起爆炸事故時(shí)事故擴(kuò)大。
7)冷卻風(fēng)系統(tǒng)?;饳z冷卻風(fēng)系統(tǒng),設(shè)計(jì)采用廠用壓縮空氣經(jīng)減壓至0.15 MPa后接入冷卻風(fēng)總管,分別接到每臺(tái)燃燒器冷卻風(fēng)管。
1)點(diǎn)火條件。主氮?dú)忾y關(guān)位、主燃?xì)忾y開(kāi)位、主排空閥關(guān)位、支管路氮?dú)忾y關(guān)位、燃?xì)庹{(diào)節(jié)閥開(kāi)度大于25%、點(diǎn)火氣閥關(guān)位、燃?xì)忾yA關(guān)位、燃?xì)忾yB關(guān)位、排空閥開(kāi)位;DCS點(diǎn)火允許(床溫大于800 ℃,無(wú)MFT信號(hào))、無(wú)DCS燃?xì)饪礻P(guān)閥動(dòng)作。
2)順控啟動(dòng)。DCS處于順控模式下,DCS啟動(dòng)燃燒器,進(jìn)點(diǎn)火槍推進(jìn)器,當(dāng)點(diǎn)火槍到位后,啟動(dòng)點(diǎn)火器點(diǎn)火15 s,同時(shí)開(kāi)點(diǎn)火氣閥。點(diǎn)火15 s結(jié)束后自動(dòng)退點(diǎn)火槍,如果火檢有火,則點(diǎn)火成功。如果火檢無(wú)火,關(guān)閉點(diǎn)火氣閥。點(diǎn)火成功后,關(guān)閉排空閥,打開(kāi)燃?xì)忾yA、燃?xì)忾yB,適當(dāng)手動(dòng)調(diào)整二次風(fēng)和燃?xì)庹{(diào)節(jié)閥開(kāi)度來(lái)調(diào)整燃燒器負(fù)荷。
3)順控停止。點(diǎn)火失敗或DCS燃?xì)饪礻P(guān)閥動(dòng)作或MFT,則觸發(fā)順控停止。進(jìn)點(diǎn)火槍推進(jìn)器,點(diǎn)火槍到位后,啟動(dòng)點(diǎn)火器打火15 s。同時(shí)關(guān)點(diǎn)火氣閥、燃?xì)忾yA、燃?xì)忾yB,打開(kāi)排空閥。點(diǎn)火15 s結(jié)束后自動(dòng)退點(diǎn)火槍。
4)保護(hù)聯(lián)鎖。(A)所有燃燒器停止(Z1)觸發(fā)條件:全廠失電;MFT;8臺(tái)燃燒器全部停止;主管燃?xì)鈮毫Φ?低于15 kPa)且持續(xù)時(shí)間5 s;所有燃燒器火焰檢測(cè)無(wú)火。聯(lián)鎖動(dòng)作:聯(lián)鎖關(guān)閉主管和支管的快關(guān)閥,調(diào)節(jié)閥開(kāi)度到0%,開(kāi)排空閥、氮?dú)獯祾摺?B)單臺(tái)燃燒器停止(Z2)觸發(fā)條件:兩臺(tái)火焰檢測(cè)器都檢測(cè)到無(wú)火信號(hào)且Z1未觸發(fā)。聯(lián)鎖動(dòng)作:聯(lián)鎖關(guān)閉對(duì)應(yīng)燃燒器支管的快關(guān)閥,打開(kāi)對(duì)應(yīng)燃燒器支管的排空閥。
因?yàn)殄仩t現(xiàn)場(chǎng)使用了富氫可燃?xì)怏w,根據(jù)防爆要求,現(xiàn)場(chǎng)防爆區(qū)域內(nèi)的吹灰器電機(jī)、照明、控制箱和壓力變送器等按IICT4防爆等級(jí)更換或移位。鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)層平臺(tái)主要進(jìn)出口通道,包括電梯的出口均設(shè)置了人體靜電釋放器。泄漏點(diǎn)上方設(shè)置了相應(yīng)的可燃?xì)怏w報(bào)警儀,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置報(bào)警器,并接入中控GDS控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)超限報(bào)警功能。
改造完成后,對(duì)管路系統(tǒng)進(jìn)行氣密試驗(yàn)并消漏,投用前使用氮?dú)鈱?duì)管道系統(tǒng)進(jìn)行置換,并在爐前燃燒器的放空閥后取樣,檢測(cè)全部為氮?dú)夂蠛细?,具備投用條件,開(kāi)始逐臺(tái)投用燃燒器。經(jīng)過(guò)3個(gè)月時(shí)間試運(yùn)行,總體運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期。
試運(yùn)過(guò)程中單臺(tái)鍋爐最大投用量達(dá)到1 510 kg/h,摻燒氣量達(dá)到4 500 m3/h, 熱量占輸入總熱值的10%,鍋爐上部床溫有所上升,約為15 ℃左右,鍋爐給煤量下降明顯,其余燃燒參數(shù)如煙氣量、排煙溫度等變化不明顯。
按燃料的等熱值計(jì)算,鍋爐年運(yùn)行時(shí)間按8 000 h,每臺(tái)爐每年可節(jié)約:1 510 kg/h×8 000 h×61 335 kJ/kg÷29 300 kJ=25 286 t標(biāo)煤,標(biāo)煤價(jià)格按800元/t計(jì)算,年折合經(jīng)濟(jì)效益約為2 022萬(wàn)元,相比進(jìn)火炬燃燒效益可觀。
石化裝置富氫尾氣作為熱量回收進(jìn)循環(huán)流化床鍋爐燃燒,實(shí)踐證明在技術(shù)上是可行的。摻燒比例一直是鍋爐熱力改造的難點(diǎn),本次工程實(shí)踐證明,摻燒輸入熱值比例達(dá)到10%是完全可行的,對(duì)鍋爐的安全長(zhǎng)周期運(yùn)行沒(méi)有影響。
隨著石化裝置負(fù)荷的變化以及下游用氫的變化,該富氫尾氣的組份及氣量會(huì)發(fā)生波動(dòng),但總體而言,原來(lái)富余的可燃?xì)怏w排至火炬燃燒的問(wèn)題徹底解決,既減少了環(huán)境污染(包括熱污染氮氧化物、二氧化硫等溫室氣體的排放),又給企業(yè)帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)對(duì)整個(gè)石化裝置的系統(tǒng)平衡與穩(wěn)定起到一定的調(diào)節(jié)促進(jìn)作用。