普羅生物技術(shù)(上海)有限公司 孫征超
山東德州某化工企業(yè)是一家資源綜合利用型、經(jīng)濟(jì)循環(huán)式的綜合性化工企業(yè),主要產(chǎn)品有對(duì)甲酚、山梨酸(鉀)、炭黑、白炭黑、甲醇、焦炭、丙烯、聚丙烯等。污水處理裝置分為預(yù)處理、生化處理和深度處理三部分,焦化廢水中的主要有機(jī)組分是酚類,其他有機(jī)物包括多環(huán)芳烴和一些含有氮、氧和硫的雜環(huán)化合物,無機(jī)組分則包括氰化物、硫氰化物和氨氮等。根據(jù)不同的檢出限,焦化廢水中可以檢測(cè)出數(shù)百種化合物,因此,焦化廢水被認(rèn)為是一種典型的難降解、對(duì)環(huán)境危害巨大的高濃度有機(jī)廢水[1]。
該污水處理裝置設(shè)計(jì)處理水量80 m3/h,其中包括生產(chǎn)排水45 m3/h、生活污水2 m3/h及其他排水約33 m3/h。實(shí)際處理量為50 m3/h左右,工藝為“蒸氨來水+預(yù)處理+厭氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+催化氧化+二沉池+清水池+MVC蒸發(fā)”。
普羅生物技術(shù)(上海)有限公司生產(chǎn)的硝化菌是針對(duì)污水處理硝化系統(tǒng)研發(fā)的生物制劑,由從大自然中篩選出的反硝化菌種、酶制劑和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)專業(yè)配比組成,主要用于提高污水處理系統(tǒng)的硝化能力(硝化菌特性如表1所示)。
表1 硝化菌具體特性
圖1為污水處理工藝流程圖。
圖1 污水處理工藝流程圖
(1)2021年6月13日共計(jì)投加80公斤硝化菌到好氧池,好氧池前段投加40公斤,好氧池中段投加20公斤,好氧池末段投加20公斤,調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)回流量,內(nèi)回流由110 m3/h減少到70 m3/h,外回流由150 m3/h 減少到 110 m3/h,盡量增大好氧池停留時(shí)間。
(2)2021年6月14日投加40公斤硝化菌到好氧池前段,好氧池中段投加20公斤,好氧池末段投加20公斤,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)各段硝酸鹽顯色情況,好氧池中段開始有硝態(tài)氮產(chǎn)生,好氧池末端硝態(tài)氮顏色顯色深度加深。
(3)2021年6月15日投加40公斤硝化菌到好氧池前段,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)各段硝酸鹽顯色情況,好氧池各段都有硝態(tài)氮顏色反應(yīng)。
(4)2021年6月16日分別減少內(nèi)外回流比,內(nèi)回流由100 m3/h減少到 70 m3/h,外回流由 120 m3/h減少到100 m3/h,每?jī)蓚€(gè)小時(shí)投加40公斤純堿到好氧池補(bǔ)充堿度,一天大約補(bǔ)充400公斤,每班補(bǔ)充4公斤磷鹽。
(5)2021年6月18日投加40公斤硝化菌到好氧池,pH值控制8.0-8.5之間,堿度400 mg/L以上(好氧池投加片堿80公斤、純堿240公斤)。好氧池末段到好氧池前段回流量控制在50 m3/h-60 m3/h之間,二沉池到缺氧池回流量控制在60 m3/h—70 m3/h 之間。
(6)2021年6月20日好氧池末段到缺氧池回流量控制z50m3/h—60m3/h之間,為了使好氧池硝化液充分混合,二沉池到好氧池回流量調(diào)整到120m3/h—130m3/h之間。檢測(cè)各池溶解氧數(shù)據(jù),好氧池各池溶解氧都能保持在4.0mg/L-5.0mg/L之間,缺氧池溶解氧在0.5mg/L左右。晚上投加100公斤硝化菌到好氧池,投加500公斤粉末活性炭到好氧池。
(7)2021年6月21日投加400公斤粉末活性炭到好氧池,pH值控制7.7以上/堿度500 mg/L以上(好氧池投加片堿80公斤、純堿240公斤),檢測(cè)各池溶解氧數(shù)據(jù),好氧池各池溶解氧都能保持在4.0 mg/L-5.0 mg/L之間,缺氧池溶解氧在0.5 mg/L左右。投加100公斤硝化菌到好氧池,改變好氧池到缺氧池回流運(yùn)行方式,此回流泵開兩個(gè)小時(shí)關(guān)兩個(gè)小時(shí),盡可能增加好氧池停留時(shí)間。
(8)2021年6月22日每班投加200公斤活性炭到好氧池,中班停止投加純堿和片堿,只投加磷鹽,調(diào)整氣浮池硫酸亞鐵投加量,由每班12袋增加到15袋,投加150公斤硝化菌到好氧池,好氧池到缺氧池回流泵開兩個(gè)小時(shí)關(guān)兩個(gè)小時(shí),此運(yùn)行方式導(dǎo)致回流泵不上量,改成50 m3/h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
(9)2021年6月23日上午投加60公斤硝化菌到好氧池,每班投加200公斤活性炭到好氧池,檢測(cè)各池溶解氧數(shù)據(jù),好氧池各池溶解氧都能保持在4.0 mg/L-5.0 mg/L之間,缺氧池溶解氧在0.5mg/L左右,檢測(cè)各池硝酸鹽顯色情況,好氧池顯色加重。
(10)2021年6月25日好氧池前段氨氮由28.13 mg/L降至22.51 mg/L,好氧池中段由16.17 mg/L降至2.81 mg/L,好氧池末段穩(wěn)定在0.56 mg/L。
如圖2所示,根據(jù)進(jìn)水COD變化曲線可知,COD從6月4日開始逐步上漲,6月11日達(dá)到最大4906mg/L,結(jié)合表3綜合分析,厭氧池氨氮同時(shí)開始下降,好氧池出水氨氮開始波動(dòng)。由此可以看出,進(jìn)水COD上漲對(duì)厭氧池氨氮下降產(chǎn)生了直接影響(有機(jī)氮氨化速率下降),導(dǎo)致好氧系統(tǒng)中有機(jī)氮氨上升。
圖2 生化系統(tǒng)的進(jìn)水COD數(shù)據(jù)
如圖3所示,2021年6月10日進(jìn)水氨氮和厭氧出水氨氮開始下降,好氧出水氨氮開始逐步上升,說明系統(tǒng)硝化反應(yīng)速率逐漸減弱。厭氧氨氮高于進(jìn)水氨氮,充分說明進(jìn)水含有有機(jī)氮(氰化物),該有機(jī)氮在厭氧系統(tǒng)進(jìn)行氨化反應(yīng),所以厭氧出水氨氮高于進(jìn)水氨氮,有倒掛現(xiàn)象[2]。分析厭氧池氨氮下降的原因有兩種可能:一是隨著進(jìn)水氨氮的下降,厭氧出水氨氮同步下降。二是厭氧系統(tǒng)對(duì)有機(jī)氮的轉(zhuǎn)化能力下降,導(dǎo)致厭氧出水氨氮出現(xiàn)下降。
圖3 生化系統(tǒng)的進(jìn)水氨氮、厭氧池和好氧池出水氨氮
(1)蒸氨廢水COD上升,含有大量的氰化物,氰化物對(duì)微生物產(chǎn)生了抑制作用,造成厭氧系統(tǒng)的氨化速率下降,未降解的有機(jī)氮進(jìn)入好氧系統(tǒng)繼續(xù)完成氨化,好氧系統(tǒng)不能完全降解在末端被氨化的有機(jī)氮造成氨氮上升。
(2)生化系統(tǒng)污泥解體,導(dǎo)致活性污泥相對(duì)大量流失,造成厭氧系統(tǒng)氨化速率下降,硝化反應(yīng)速率下降,出水氨氮持續(xù)上升,雖然這個(gè)時(shí)間段投加了一定量的硝化菌種,但由于菌種沒有足夠的載體附著,導(dǎo)致菌種處于游離狀態(tài),流失嚴(yán)重,硝化反應(yīng)不能得到有效提高。
所以,引起本次系統(tǒng)氨氮超標(biāo)的根本原因?yàn)檎舭睆U水COD上升,含有大量的氰化物,氰化物不僅對(duì)微生物產(chǎn)生了抑制作用,更重要的是氰化物在生化池內(nèi)不斷氨化,導(dǎo)致好氧池出水氨氮超標(biāo)。
為確保生化系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,建議運(yùn)行時(shí)要注意控制以下條件(但不局限于):
(1)生化系統(tǒng)進(jìn)水量Q≤1200 m3/d,COD≤4500 mg/L,氨氮≤100 mg/L,總氮≤200 mg/L,硫氰化物≤300 mg/L,酚≤1000 mg/L,氰化物≤50 mg/L。
(2)生化池pH值控制在7.5-8.5之間,好氧池堿度控制在250mg/L-450mg/L之間,好氧池溶解氧控制在2mg/L-5mg/L之間,缺氧池溶解氧控制在0.1 mg/L-0.5 mg/L之間,好氧池末端到缺氧池1#回流量控制在100%-150%之間,二沉池到SBR池4#回流量控制在150%左右。
(3)根據(jù)污泥濃度、沉降性能、系統(tǒng)處理效果等情況綜合考慮,優(yōu)化日常排泥,建議SV30控制在60%-70%之間。
(4)確保生化池進(jìn)水C:N:P=100:5:1,以保證微生物的良好生長(zhǎng),要確保各種設(shè)備,水泵、泥泵的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是曝氣系統(tǒng),回流泵等的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(5)污水系統(tǒng)在實(shí)際的運(yùn)行過程中會(huì)出現(xiàn)異常波動(dòng),可以適量?jī)?chǔ)備硝化菌種,當(dāng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常時(shí),第一時(shí)間投加更利于系統(tǒng)快速恢復(fù)。