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      半鋼冶煉氧槍優(yōu)化工藝研究

      2021-11-12 15:05:50楊宗波李志丹
      中國金屬通報 2021年13期
      關(guān)鍵詞:氧槍煉鋼廠供氧

      楊宗波,李志丹

      (成渝釩鈦科技有限公司煉鋼廠,四川 內(nèi)江 642469)

      釩鈦科技煉鋼廠80t轉(zhuǎn)爐,因高爐產(chǎn)量增加,為有效消化高爐來鐵,必須進一步縮短冶煉周期。但在采用4孔φ30.3mm喉口氧槍吹煉時,因供氧流量偏低,供氧強度不足,整體吹煉時間偏長,無法滿足降低生產(chǎn)周期的要求。

      1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

      釩鈦科技煉鋼廠為半鋼冶煉,硅、錳氧化期短,初期渣形成困難;半鋼熱源不足,吹煉終點碳溫不平衡;同時因80t轉(zhuǎn)爐是在50t轉(zhuǎn)爐基礎(chǔ)上進行擴容,爐容比較小。因此要求吹煉過程中,控制脫碳速度,穩(wěn)定爐渣中FeO含量,防止噴濺,并相應(yīng)縮短供氧時間。釩鈦科技煉鋼廠采用φ30.3mm喉口氧槍吹煉存在的問題如下。

      1.1 供氧強度偏低,供氧時間長

      當氧槍噴頭的M和P設(shè)定以后,噴頭的喉口面積取決于氧氣流量,一旦喉口直徑確定,氧氣流量也基本確定,不能發(fā)生太大的波動,否則將嚴重影響吹煉效果。

      φ30.3mm喉口氧槍,其氧氣流量為16000m3/h,供氧強度3.48m3/t.min,平均供氧時間10.6min/爐。

      1.2 渣中FeO含量偏高

      由于采用φ30.3mm喉口氧槍,供氧強度偏低,吹煉過程脫碳速度緩慢,爐渣中FeO富集,終渣中FeO含量偏高。渣中FeO過高,雖然有利于化渣脫磷,但會導致金屬損失增加,并對爐襯造成一定的侵蝕。因此終渣FeO必須合理控制。

      表1 采用φ30.3mm氧槍吹煉終渣成份

      2 優(yōu)化氧槍噴頭措施

      在半鋼冶煉條件下,為縮短供氧時間,保證冶煉效果和反應(yīng)平衡,則氧氣流量和供氧強度必然增加,相應(yīng)的氧氣喉口直徑也隨之增加。同時在供氧強度增加的情況下,應(yīng)考慮氧氣射流過強造成的噴濺,并控制脫碳反應(yīng),保持爐渣中合適的FeO含量。

      2.1 氧槍噴頭優(yōu)化

      原氧氣流量16000m3/h,為縮短供氧時間1min,則根據(jù)氧氣消耗平衡,則氧氣流量需增加至17500m3/h,才能滿足正常吹煉需求。

      根據(jù)氧氣流量與喉口面積公式:

      Q—氧氣流量 (m3/h)。

      7)目前,這套聯(lián)合制動系統(tǒng)通過推廣應(yīng)用,效果達到了設(shè)計要求,解決了煤層氣鉆機車重載下長坡無法持續(xù)制動的難題,但聯(lián)合制動作用的匹配研究還需進一步跟蹤測試完善。

      AT—喉口面積,(cm2)。

      P0—氧氣的滯止壓力(N/m)。

      T0—氧氣的滯止溫度(K)。

      喉口直徑dr=(4×AT /π)1/2式(1-2)。

      根據(jù)式(1-1)和(1-2)。

      可得出dr=31.6mm。

      從上述計算可得出,80t轉(zhuǎn)爐需要將喉口直徑增加至31.6mm,提高氧氣流量和供氧強度,從而縮短供氧時間。

      2.2 供氧參數(shù)調(diào)整

      適當降低使用氧壓,控制氧槍射流出口壓力,避免氧槍射流過強沖擊爐底。

      適當提高吹煉槍位,控制過程脫碳速度。通常氧槍槍位為喉口直徑的20~30倍,槍位應(yīng)提高20mm左右,以保證氧槍射流對熔池的沖擊面積。

      3 φ31.6mm喉口氧槍使用效果

      釩鈦科技煉鋼廠80t轉(zhuǎn)爐通過對氧槍供氧參數(shù)的改造,進行了4孔φ31.6mm氧槍生產(chǎn),其冶煉效果如下。

      3.1 縮短供氧時間

      從氧槍喉口直徑擴大前后供氧時間對比看,采用大喉口氧槍,平均供氧時間縮短了52秒,噸鋼氧氣消耗量降低0.9m3/t,供氧強度則提升了0.22m3/t.min。

      表2 采用φ31.6mm氧槍供氧參數(shù)情況

      從實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比可看出,氧槍喉口擴大后,供氧強度增加,半鋼強冶煉強化,有效提高了氧氣的利用率,供氧時間以及噸鋼氧耗指標均得到提升。

      3.2 穩(wěn)定吹煉控制

      采用φ31.6mm氧槍,在氧槍吹煉槍位增加10mm~20mm的情況下,氧氣射流對熔池的沖擊攪拌效果仍然得到保障。吹煉過程爐渣中FeO消耗速度與FeO生成速度保持平衡,很好的防止了返干,并抑制了噴濺。

      從吹煉終渣情況看,爐渣渣態(tài)較φ30.3mm氧槍吹煉時,略微粘稠一些,表明爐渣中FeO含量有所降低。

      從表3中可看出,采用φ31.6mm氧槍吹煉,終渣FeO含量較使用φ30.3mm氧槍,略有下降。

      表3 采用φ31.6mm氧槍吹煉終渣情況

      從表4中可看出,采用φ31.6mm氧槍吹煉,冶煉消耗與脫磷情況,與φ30.3mm氧槍吹煉效果基本相當,但碳溫平衡效果更好一些。

      表4 采用φ31.6mm氧槍吹煉指標情況

      4 結(jié)語

      釩鈦科技煉鋼廠80t半鋼冶煉轉(zhuǎn)爐,通過對氧槍噴頭及供氧參數(shù)進行優(yōu)化,采用φ31.6mm喉口氧槍吹煉,縮短供氧時間52秒,同時各項指標得到穩(wěn)定控制,并有一定的提升。

      使用φ31.6mm喉口氧槍完全滿足半鋼冶煉要求,取得了良好的冶煉效果。

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