曹士海,龐勝林,何高祥,孟建雄,唐 磊,戴 鑫*
(1.華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠,浙江 玉環(huán) 317604;2.浙江西熱利華智能傳感技術(shù)有限公司,浙江 海寧 314400)
凝結(jié)水精處理的主要目的是去除熱力系統(tǒng)中的腐蝕產(chǎn)物和各種溶解性離子雜質(zhì),對(duì)改善鍋爐給水和熱力系統(tǒng)的水汽質(zhì)量具有重要意義[1~7]。某600 MW 發(fā)電機(jī)組精處理系統(tǒng)運(yùn)行過程中存在的運(yùn)行周期異常偏短、出水氯離子超標(biāo)、再生劑用量偏高的問題,許多運(yùn)行指標(biāo)不僅遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)指標(biāo),與同類系統(tǒng)相比差距也很大,通過改造雙層多孔板布水裝置、調(diào)整床體陰陽樹脂比例以及再生工藝的精細(xì)化調(diào)試等優(yōu)化調(diào)整,顯著改善了該機(jī)組經(jīng)處理系統(tǒng)的運(yùn)行狀況:精處理混床周期制水量可提高1 倍以上,再生堿耗及水耗降低了50%以上,同時(shí)出水氯離子也得到了有效控制。一方面有效降低了熱力設(shè)備發(fā)生氯離子腐蝕的風(fēng)險(xiǎn),保障了機(jī)組的運(yùn)行安全,另一方面取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益[8-10]。
該600 MW機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)置2×50%前置過濾器和2×50%球形高速混床(以下簡稱“高混”),無備用,兩臺(tái)機(jī)組公用一套體外分離與再生系統(tǒng),樹脂體外分離采用高塔法。樹脂采用陶氏公司精處理專用樹脂,樹脂牌號(hào)為550A 和650C。樹脂設(shè)計(jì)裝填量為6.68 m3,陽、陰樹脂比例為1∶1。
A、B 兩臺(tái)高速混床陽、陰樹脂的裝填體積及比例見表1。根據(jù)表1,兩臺(tái)高速混床陽、陰樹脂比例接近1∶1,且實(shí)際裝填量低于設(shè)計(jì)值的20%左右。根據(jù)《DL/T 5068-2014 發(fā)電廠化學(xué)設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求[11],對(duì)于全揮發(fā)處理工況和混床氫型運(yùn)行控制方式,陽、陰樹脂的裝填比例應(yīng)為3∶2 或2∶1。提高陽樹脂的裝填比例以及補(bǔ)充樹脂量至設(shè)計(jì)值,對(duì)延長混床運(yùn)行周期具有顯著作用。
表1 高混陽、陰樹脂裝填體積和比例Table 1 Volume and proportion of cation and anion resins in mixed bed
樹脂再生過程運(yùn)行參數(shù)控制情況見表2。根據(jù)表2 的運(yùn)行參數(shù)可計(jì)算出陽、陰樹脂的再生水平分別為196 kg/m3和304 kg/m3,遠(yuǎn)高于《DL/T 333.1-2010 火電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)技術(shù)要求第一部分:濕冷機(jī)組》要求的100 kg/m3,再生過程的酸堿耗有大幅下降空間。
表2 再生參數(shù)匯總Table 2 Summary of regeneration parameters
備注:1.酸、堿為同時(shí)再生,再生水總流量為25 m3/h,酸進(jìn)水流量計(jì)顯示值不準(zhǔn)確,堿進(jìn)水流量計(jì)故障。酸、堿耗值均根據(jù)酸、堿貯罐液位差計(jì)算得出;2.陽樹脂再生過程中用的酸為31%鹽酸,陰樹脂再生過程中用的堿為30%氫氧化鈉。酸、堿耗均需換算成100%鹽酸和100%氫氧化鈉;3.本次評(píng)估的陽樹脂體積為3.11 m3,陰樹脂體積為2.85 m3;陽樹脂體積參考值為4.18 m3,陰樹脂體積參考值為2.79 m3。4.標(biāo)準(zhǔn)《DL/T 333.1-2010 火電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)技術(shù)要求第一部分:濕冷機(jī)組》要求樹脂再生水平為100 kg/m3,電廠運(yùn)行規(guī)范按照130 kg/m3控制,實(shí)際的酸堿耗(再生水平)遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)和電廠規(guī)范要求。
在運(yùn)行末期,對(duì)A、B兩臺(tái)高速混床進(jìn)出水的陰、陽離子含量進(jìn)行了分析檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果分別見表3和表4。
表3 高混進(jìn)、出水陽離子含量Table 3 Cation content of inlet and outlet water in mixed bed
表4 高混進(jìn)、出水陰離子含量Table 4 Anion content of inlet and outlet water in mixed bed
對(duì)A混床進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),樹脂面偏斜度大,混床運(yùn)行存在偏流的情況,另外部分水帽被樹脂堵塞,容易導(dǎo)致局部壓力增大、配水不均等情況[20~23]。
對(duì)該機(jī)組A、B兩臺(tái)高速混床的周期制水量進(jìn)行了跟蹤,結(jié)果見表5,兩臺(tái)混床周期制水量在5.0 萬t 左右,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值。
表5 高速混床周期制水量統(tǒng)計(jì)(2021.1~2021.4)Table 5 Statistics of periodic water production of mixed bed
氫型高混的除鹽容量主要體現(xiàn)在陽樹脂除氨的工作交換容量上,評(píng)估氫型高混除鹽容量的最直接依據(jù)便是陽樹脂的工作交換容量。陽樹脂工作交換容量的計(jì)算方法如下:
式(1)中,ER為陽樹脂的工作交換容量,mol/m3樹脂;VR為陽樹脂體積(m3);Q為高混的周期制水量(m3);CNH3為高混的運(yùn)行周期內(nèi),凝結(jié)水的平均氨含量(mmol/L)。
根據(jù)式(1)計(jì)算,該機(jī)組精處理高混陽樹脂工作交換容量約900 mol/m3。遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值1 250 mol/m3,布水是否均勻也是影響工作交換容量的重要因素之一。
針對(duì)以上診斷結(jié)果,對(duì)該機(jī)組精處理系統(tǒng)運(yùn)行做出了以下優(yōu)化調(diào)整[24~25]。
按照標(biāo)準(zhǔn)《DL/T 5068-2014 發(fā)電廠化學(xué)設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求[11],將精處理混床陽、陰樹脂裝填比例調(diào)整為3∶2,樹脂裝填量調(diào)整為6.97 m3,其中陽樹脂量為4.18 m3,陰樹脂量為2.79 m3。
為解決混床運(yùn)行偏流的問題,應(yīng)更換配水效果更好的混床進(jìn)水裝置。高混進(jìn)水分配裝置改造時(shí),必須滿足如下要求:
1)高混運(yùn)行流速在60~120 m/h 范圍內(nèi)波動(dòng)時(shí)仍能正常使用;
2)不能損壞高混設(shè)備原有的襯膠,對(duì)原系統(tǒng)影響??;
3)裝置耐負(fù)荷沖擊能力強(qiáng),不易損壞,檢修工作量少。
基于上述要求以及原設(shè)計(jì)配水裝置的缺點(diǎn),現(xiàn)有布水裝置更換為某研究院研發(fā)的專利產(chǎn)品—雙層孔板式進(jìn)水分配裝置。該裝置為兩級(jí)配水,其中一級(jí)采用一級(jí)穹形擋板,二級(jí)采用雙層多孔板,雙層多孔板無水帽,兩板之間的緩沖距離以及雙層多孔板的錯(cuò)位孔設(shè)計(jì),可有效克服傳統(tǒng)布水裝置布水不均的缺點(diǎn)。雙層多孔板如圖1所示。
圖1 雙層多孔板示意圖Fig.1 Schematic diagram of double-layer perforated plate
傳統(tǒng)的樹脂再生工藝中酸、堿量是以時(shí)間作為控制量,當(dāng)進(jìn)酸、堿時(shí)間達(dá)到預(yù)設(shè)時(shí)間時(shí)停止再生進(jìn)入置換階段,這樣會(huì)造成酸、堿量不定,影響再生效果。因此為解決這一問題,在本次優(yōu)化過程中,以酸、堿液位下降高度作為控制量,再生過程中的進(jìn)酸、進(jìn)堿控制參數(shù)由時(shí)間t優(yōu)化為液位下降高度H,通過酸、堿貯罐液位高度與容積的關(guān)系建立公式,精確計(jì)算進(jìn)酸、堿量,提高樹脂再生度,從而提高出水水質(zhì)[20,23]。
對(duì)精處理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整后,分別對(duì)運(yùn)行中期和末期的出水進(jìn)行水質(zhì)分析,結(jié)果見表6和表7,根據(jù)分析結(jié)果,出水水質(zhì)顯著提高,Na+、Cl-和SO42-檢測(cè)結(jié)果基本處于離子色譜儀檢測(cè)下限,符合《GB/T 12145-2016 火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》要求[12,26~28]。
表6 高混出水陽離子含量Table 6 Cation content in outlet water of mixed bed
表7 高混出水陰離子含量Table 7 Anion content in outlet water of mixed bed
優(yōu)化調(diào)整后,對(duì)A、B 兩臺(tái)混床的周期制水量進(jìn)行了跟蹤,結(jié)果見表8。根據(jù)表8,通過本次優(yōu)化,混床周期制水量明顯提升,平均可達(dá)到11.7 萬t,增幅達(dá)到了133%。
表8 高混周期制水量統(tǒng)計(jì)Table 8 Statistics of periodic water production of mixed bed
優(yōu)化調(diào)整后樹脂再生酸、堿耗量和自用水量對(duì)比見表9。由表9 可知,樹脂再生自用水量大幅減小,再生酸、堿用量均大幅減小,酸、堿耗均大幅降低[29-30]。
表9 項(xiàng)目實(shí)施前后的高混再生自用水量和酸、堿耗量對(duì)比Table 9 Comparison of self water consumption,acid and alkali consumption of mixing regeneration before and after project implementation
對(duì)優(yōu)化后的高混陽樹脂工交進(jìn)行了計(jì)算,優(yōu)化后的陽樹脂工作交換容量達(dá)1 394 mol/m3,比優(yōu)化前提高了55.6%,超過了電廠的一般要求1 250 mol/m3,保證了高混氫型運(yùn)行條件下的長周期運(yùn)行。
1)該機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的優(yōu)化效果明顯,樹脂再生的酸、堿耗都降至約130 kg/m3,自用水耗降至30.4 m3/m3,均達(dá)到了同類型機(jī)組的領(lǐng)先水平,每年可節(jié)省酸堿水費(fèi)用在50萬元以上。
2)優(yōu)化調(diào)整后,精處理混床周期制水量大幅提升。與此同時(shí),高混出水水質(zhì)更加優(yōu)良和穩(wěn)定,在高混完整的一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi),出水鈉、氯離子含量均小于1 μg/L,其中鈉離子含量低至0.2 μg/L,氯離子含量低至0.1 μg/L,徹底解決了高混出水“漏鈉”和“漏氯”現(xiàn)象。高混出水水質(zhì)得到明顯改善后,熱力設(shè)備發(fā)生腐蝕、結(jié)垢和積鹽的風(fēng)險(xiǎn)將顯著降低,可有效避免鍋爐爆管、汽輪機(jī)葉片腐蝕斷裂等安全事故的發(fā)生。