李 鵬,張 強(qiáng),夏海霞
(北京恩菲環(huán)保股份有限公司,北京 100038)
冬季污泥膨脹是采用活性污泥法的城市污水處理廠運(yùn)行常見問題,而低溫是引起冬季污泥膨脹的主要外部誘因[1]。污泥膨脹通常分為絲狀菌膨脹和非絲狀菌膨脹。絲狀菌膨脹是由于絲狀菌大量繁殖,活性污泥絮體結(jié)構(gòu)變得過度松散,污泥壓縮性能變差,沉降性也變差。非絲狀菌膨脹是由于菌膠團(tuán)微生物代謝異常,分泌大量具有高黏度的親水性多糖類物質(zhì)或者胞外聚合物,這些物質(zhì)聚集在活性污泥絮體表面,與水結(jié)合形成一種狀態(tài)穩(wěn)定的膠體,導(dǎo)致污泥結(jié)合水含量劇增,污泥密度、壓縮性及沉降性變差[1-4]。在低溫條件下,隨著反應(yīng)溫度的降低,活性污泥代謝能力變差,胞外聚合物積累,是導(dǎo)致活性污泥沉降性能變差的直接原因[5]。當(dāng)活性污泥發(fā)生膨脹時(shí),污泥混合液在進(jìn)入二沉池后泥位持續(xù)升高,若不加控制會(huì)引起大量活性污泥流出出水堰,最終導(dǎo)致活性污泥流失和出水超標(biāo)。針對(duì)污泥膨脹問題,國內(nèi)外研究者進(jìn)行了大量研究,控制方法可分為藥劑投加控制和工藝參數(shù)調(diào)整兩大類[4,11]。本文針對(duì)西北L市污水處理廠每年冬季發(fā)生污泥膨脹的因素進(jìn)行分析,介紹了采取結(jié)合中水系統(tǒng)進(jìn)行技改以期降低二沉池的表面負(fù)荷來保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,為類似污水處理廠運(yùn)營(yíng)技改提供參考。
西北L市Y污水處理廠(以下簡(jiǎn)稱Y廠)設(shè)計(jì)規(guī)模為26萬m3/d,工藝流程如圖1所示。一期工程(10萬m3/d)和二期工程(16萬m3/d)均采用AAO工藝,尾水排放執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。該污水處理廠收集處理L市生活污水和少量工業(yè)廢水,設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)如表1所示?,F(xiàn)有建構(gòu)筑物按照建設(shè)年代分為老系統(tǒng)和新系統(tǒng)。老系統(tǒng)二級(jí)處理部分主要有3格生物池和6座Φ30 m二沉池。新系統(tǒng)二級(jí)處理部分主要有2格生物池和4座Φ50 m二沉池。老系統(tǒng)二沉池處理規(guī)模為8萬m3/d,由6座Φ30 m直徑的中進(jìn)周出二沉池組成,二沉池池邊有效水深為3.6 m,峰時(shí)表面負(fù)荷為1.02 m3/(m2·h),均時(shí)表面負(fù)荷0.79 m3/(m2·h)。新系統(tǒng)二沉池處理規(guī)模為18萬m3/d,由4座Φ50 m直徑的周進(jìn)周出二沉池組成,二沉池池邊有效水深為4.8 m,峰時(shí)表面負(fù)荷為1.24 m3/(m2·h),均時(shí)表面負(fù)荷為0.96 m3/(m2·h)。
圖1 污水處理廠工藝流程圖Fig.1 Flow Chart of Wastewater Treatment Process
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)Tab.1 Design Influent and Effluent Quality
Y廠2015年平均日進(jìn)水量為17萬~18萬m3/d,日進(jìn)水水量波動(dòng)較大且規(guī)律性強(qiáng),白天小時(shí)進(jìn)水水量為9 000~11 500 m3/h,夜間小時(shí)進(jìn)水水量為4 000~6 000 m3/h。Y廠2015年1月某典型日進(jìn)水水量變化情況如圖2所示。
圖2 某典型日進(jìn)水水量變化曲線Fig.2 Variation Curve of a Typical Day Inflow
由圖2可知,Y廠白天最大時(shí)進(jìn)水量為11 500 m3/h,夜間最低時(shí)進(jìn)水量為4 500 m3/h,平均時(shí)進(jìn)水量為8 000 m3/h。當(dāng)日時(shí)變化系數(shù)按照最大時(shí)進(jìn)水量/平均時(shí)進(jìn)水量核算值為1.44,已超過原設(shè)計(jì)總變化系數(shù)1.3,對(duì)二沉池的穩(wěn)定運(yùn)行造成很大風(fēng)險(xiǎn)。
自2011年運(yùn)行以來,Y廠每年冬季污泥發(fā)生膨脹,污泥容積指數(shù)(SVI)不斷升高,在2月—3月達(dá)到頂峰,接近300 mL/g。Y廠歷年水溫變化趨勢(shì)基本相同,水溫自11月由18 ℃左右開始急劇下降,至第二年4月底恢復(fù)至18 ℃以上,1月底達(dá)到最低點(diǎn),為12 ℃左右。根據(jù)Y廠實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)2014年11月—2015年4月新系統(tǒng)生物池活性SVI與水溫變化情況[7-8]。如圖3所示,可見水溫與活性SVI具有相關(guān)性。同時(shí),對(duì)生物池活性污泥進(jìn)行鏡檢(圖4),發(fā)現(xiàn)活性污泥絮體松散,無絲狀菌存在,因此,可以判斷Y廠屬于低溫非絲狀菌污泥膨脹[6]。
圖3 冬季生物池活性污泥SVI和水溫變化曲線Fig.3 SVI and Water Temperature Variation Curve of Activated Sludge in Biological Pond in Winter
圖4 活性污泥鏡檢圖 (160倍)Fig.4 Microscopic Examination of Activated Sludge (160 Times)
冬季居高不下的SVI在一定程度上影響了活性污泥在二沉池中的泥水分離效果,尤其在2015年初,老系統(tǒng)暫未啟用,新系統(tǒng)日均進(jìn)水水量達(dá)到17萬~18萬m3/d,接近滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),新系統(tǒng)SVI平均值為250 mL/g,最高達(dá)到300 mL/g,導(dǎo)致新系統(tǒng)清水層高度嚴(yán)重不足。2015年1月某典型日新系統(tǒng)1#~4#二沉池清水層變化情況如表2所示,當(dāng)日新系統(tǒng)處理水量為17萬m3/d,水溫為13.0 ℃,生物池污泥濃度為3.7 g/L,SVI為230 mL/g。在14∶00左右排水高峰時(shí),清水層高度最低為0.2 m,嚴(yán)重影響二沉池穩(wěn)定運(yùn)行。
表2 某典型日二沉池清水層高度Tab.2 Clear Water Layer Height of Secondary Sedimentation Tanks in a Typical Day
綜上,Y廠運(yùn)行中存在上述兩方面問題,隨著進(jìn)水量逐年增加,廠內(nèi)二沉池穩(wěn)定運(yùn)行將存在很大的風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)冬季污泥膨脹問題,Y廠首先采用增加活性污泥無機(jī)物比例來提高其沉降性的方法。Y廠進(jìn)水泥沙含量較大,因此,通過超越初沉池使原水直接進(jìn)入生化池的方法增加活性污泥中無機(jī)物質(zhì)成分比例,可以有效控制SVI在200 mL/g 以下的污泥膨脹[6]。污泥SVI達(dá)到300 mL/g左右時(shí),在生物池內(nèi)投加硅藻土增加活性污泥的無機(jī)物質(zhì)成分,投加量為0.8~1.0 g/L,SVI可降至200~220 mL/g,取得了良好的控制效果。投加硅藻土的優(yōu)點(diǎn)是操作方便、成本較低;缺點(diǎn)是投加量大,需要連續(xù)4~6 d補(bǔ)充投加藥劑,投加過量會(huì)增加污泥脫水系統(tǒng)負(fù)荷,尤其在冬季污泥脫水系統(tǒng)運(yùn)行效率較差的情況下,Y廠污泥系統(tǒng)運(yùn)行壓力較大。隨著Y廠服務(wù)區(qū)域內(nèi)收集管網(wǎng)的不斷完善,2016年年初預(yù)測(cè)2017年底水量將增至23萬~24萬m3/d,若為控制污泥SVI升高投加藥劑,二沉池表面負(fù)荷和固體負(fù)荷將同步增加,污泥脫水系統(tǒng)壓力陡增,Y廠冬季穩(wěn)定運(yùn)行存在著較大隱患。
2016年L市提出在Y廠內(nèi)建設(shè)中水工程為熱電廠供應(yīng)工業(yè)冷卻水,中水原水取自Y廠紫外消毒渠出水,處理后的水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。中水工程設(shè)計(jì)總規(guī)模為3萬m3/d,其中一期建設(shè)1.15萬m3/d,除外送水泵外,其余均按照遠(yuǎn)期規(guī)模進(jìn)行建設(shè)。通過對(duì)Y廠近3年出水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行概率分析,只有SS和TP指標(biāo)達(dá)不到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),中水處理工藝采用機(jī)械混凝+斜管沉淀池+精密過濾器工藝。斜管沉淀池通常應(yīng)用于凈水工藝或污水處理的深度處理工藝,在中小型工程中也可作為二沉池使用[9-10],因此,在冬季應(yīng)急期間可利用中水系統(tǒng)的斜管沉淀池作為二沉池,以降低現(xiàn)有新系統(tǒng)的二沉池負(fù)荷。
3.1.1 中水工程主要構(gòu)筑物和設(shè)計(jì)參數(shù)
(1)提升泵房。半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),平面尺寸:L×B=6.5 m×5 m。進(jìn)水由Y廠內(nèi)紫外消毒渠出水引至提升泵房,泵房?jī)?nèi)安裝軸流泵3臺(tái),2用1備,單臺(tái)水泵參數(shù):Q=625 m3/h,H=5 m,N=15 kW。
(2)混凝沉淀池。半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),平面尺寸:L×B=32 m×26.3 m。共分為2組,每組處理水量為1.5萬m3/d。設(shè)計(jì)參數(shù):機(jī)械混合75 s,機(jī)械絮凝12.8 min(分為3級(jí)),斜管沉淀區(qū)上升流速為2.1 m/h(0.58 mm/s),排泥濃度為5 g/L(含水率為99.5%),泥量為0.9 t/d(180 m3/d),PAC投加量為80 mg/L(10% Al2O3)?;旌喜捎脙扇~片槳式快速攪拌器2臺(tái)。攪拌槳直徑為1.1 m,軸長(zhǎng)為5.0 m,功率為5.5 kW。絮凝區(qū)采用慢速攪拌器6臺(tái),攪拌槳直徑為1.7 m,軸長(zhǎng)為5.0 m,單臺(tái)功率為3.0 kW。沉淀區(qū)有效沉淀面積為655 m2。斜管長(zhǎng)為1.0 m,直徑為100 mm,安裝角度為60°。設(shè)行車式刮泥機(jī)2臺(tái),功率為0.75 kW。
(3)儲(chǔ)泥池。半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),平面尺寸:L×B=7.0 m×5.3 m。設(shè)2臺(tái)排泥泵,1用1備,單臺(tái)水泵參數(shù):Q=30 m3/h,H=15 m,N=2.2 kW。
(4)過濾間。半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),平面尺寸:L×B=9.9 m×6.9 m。選用回轉(zhuǎn)式精密過濾器2臺(tái),單臺(tái)處理水量Q=20 000 m3/d。過濾器運(yùn)行電機(jī)功率為18.8 kW,反沖洗水量為60 m3/d,沖洗水壓為0.6 MPa,反沖洗水泵功率為3.0 kW,水頭損失為0.55 m。
(5)清水池。半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),有效調(diào)節(jié)容積V=2 135 m3。
(6)提升泵房。半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),平面尺寸:L×B=11.7 m×6.5 m。泵房?jī)?nèi)共5臺(tái)泵位,近期安裝離心泵3臺(tái),2用1備,單臺(tái)水泵參數(shù):Q=240 m3/h,H=150 m,N=185 kW。
3.1.2 中水工程改造主要內(nèi)容
針對(duì)中水系統(tǒng)的斜管沉淀池在冬季應(yīng)急期間改造為二沉池,且不能影響中水系統(tǒng)正常運(yùn)行,改造內(nèi)容如下。
(1)增加生物池混合液提升泵組。將新系統(tǒng)生物池混合液提升至中水提升泵房出水渠。在生物池出水渠上架設(shè)4臺(tái)軸流泵,單臺(tái)水泵參數(shù):Q=625 m3/h,H=3 m,N=15 kW。
(2)增加外回流泵組。設(shè)置于中水污泥儲(chǔ)池內(nèi),污泥回流至新系統(tǒng)污泥回流泵房出水渠,按照100%回流量進(jìn)行設(shè)置,2用1備,單臺(tái)水泵參數(shù):Q=625 m3/h,H=3 m,N=15 kW。
(3)更換斜管沉淀池刮泥機(jī)。為保證斜管沉淀池運(yùn)行效果,設(shè)計(jì)階段將橋式刮泥機(jī)更換為三軸式非金屬鏈條式刮泥機(jī),設(shè)置4臺(tái),功率為0.75 kW,刮泥板的速度為0.61 m/min。
3.1.3 處理能力計(jì)算
根據(jù)Y廠冬季歷年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),保證二沉池穩(wěn)定運(yùn)行的峰時(shí)表面負(fù)荷需不大于1.00 m3/(m2·h),均時(shí)表面負(fù)荷需不大于0.75 m3/(m2·h)。計(jì)算得出新系統(tǒng)冬季穩(wěn)定處理水量為14萬m3/d,老系統(tǒng)冬季穩(wěn)定處理水量為8萬m3/d,因此,Y廠冬季可穩(wěn)定處理水量為22萬m3/d。斜管沉淀池作為二沉池其表面負(fù)荷為普通沉淀池的2倍,但需要以固體負(fù)荷進(jìn)行核算[9]。斜管沉淀池面積為655 m2,固體負(fù)荷取150 kg/(m2·d)(污泥濃度按6.0 g/L計(jì)算),則可處理的水量為1.6萬m3/d,此時(shí)斜管沉淀池均時(shí)表面負(fù)荷為1.05 m3/(m2·h)。若利用中水系統(tǒng),則Y廠冬季穩(wěn)定處理水量為23.6萬m3/d,基本滿足預(yù)測(cè)要求。同步采取投加硅藻土藥劑的方案,可保證系統(tǒng)在冬季穩(wěn)定處理的水量達(dá)到23萬~24萬m3/d。
3.1.4 冬季應(yīng)急期間中水水質(zhì)保證措施
根據(jù)Y廠冬季歷年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),二沉池因污泥膨脹導(dǎo)致泥位持續(xù)升高的時(shí)間為10~30 d,中水系統(tǒng)兼做二沉池的運(yùn)行時(shí)間較短,但需要保證此時(shí)間段內(nèi)的出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),主要控制指標(biāo)為SS和TP。TP的去除主要依靠化學(xué)除磷,SS的去除依靠斜管沉淀池和精密過濾器,SS去除的同時(shí)TP也相應(yīng)去除。因此,在混合池增大PAC投加量,可以提高污泥的壓實(shí)性,提升斜管沉淀池泥水分離效果,再經(jīng)過精密過濾器后,SS和TP可以保證達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。由于在此種工況下精密過濾器進(jìn)水SS會(huì)增高,在運(yùn)行過程中需要增加反沖洗時(shí)間防止其污堵。
2018年1月底中水系統(tǒng)開始調(diào)試,2月1日起開始應(yīng)急使用,PAC投加量為100~150 mg/L(10% Al2O3),其水質(zhì)指標(biāo)如表3所示。
表3 中水系統(tǒng)運(yùn)行水質(zhì)指標(biāo)Tab.3 Operation Water Quality Index of Reclaimed Water System
由表3可知,中水系統(tǒng)應(yīng)急期間作為二沉池后其出水水質(zhì)可以穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)行期間生物池SVI均高于200 mL/g,但并未發(fā)生二沉池清水層不足的情況,安全度過了冬季。在斜管沉淀池運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)了以下問題。
(1)斜管內(nèi)壁極易黏附活性污泥絮體,并會(huì)逐漸加厚,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后污泥絮體漂浮于池面,嚴(yán)重時(shí)蜂窩形狀的污泥會(huì)沖出斜管,尤其是斜管沉淀池進(jìn)水端發(fā)生頻率較高。運(yùn)行時(shí)需要人工進(jìn)行清理,防止污泥絮體飄出出水堰造成出水指標(biāo)升高。建議今后同類工程設(shè)計(jì)增加斜管自動(dòng)沖洗系統(tǒng)。
(2)4格沉淀池排泥管道采用并聯(lián)同程方式接至儲(chǔ)泥池,實(shí)際運(yùn)行受安裝誤差、排泥閥等阻力影響,造成4格沉淀池排泥不均勻,運(yùn)行泥位不同,導(dǎo)致處理效果有差別,通過調(diào)節(jié)排泥閥開度也很難均衡。建議今后同類工程4格沉淀池的排泥管道單獨(dú)接至儲(chǔ)泥池,消除4格排泥管路的互相影響。
利用中水系統(tǒng)在冬季應(yīng)急期間作為污水處理廠的二沉池,通過對(duì)中水系統(tǒng)增加混合液提升泵和污泥外回流泵,并合理選用斜管沉淀池的刮泥機(jī)減少對(duì)污泥的擾動(dòng)等技改措施實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的運(yùn)行。同時(shí),通過提高PAC的加藥量和增加精密過濾器的反沖洗頻率,確保了中水系統(tǒng)達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)行實(shí)踐表明,在斜管沉淀池固體負(fù)荷小于150 kg/(m2·d)時(shí),斜管沉淀可在應(yīng)急期間作為二沉池使用,對(duì)類似污水處理廠解決冬季二沉池穩(wěn)定運(yùn)行提供一定參考。