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      鶴壁礦區(qū)“2+2”浮選工藝研究與應(yīng)用

      2021-11-18 08:52:40劉軍伶鄭傳柏
      煤炭加工與綜合利用 2021年10期
      關(guān)鍵詞:福源福興過濾機

      劉軍伶,鄭傳柏

      (1.河南能源化工集團 能源管理公司,河南 鄭州 450000;2.鶴壁煤電股份有限公司煤質(zhì)處,河南 鶴壁 458000)

      鶴壁礦區(qū)位于河南省東北部地區(qū),煤質(zhì)牌號為貧瘦煤、瘦煤和貧煤,具有特低硫、中灰、高發(fā)熱量等優(yōu)勢,其中瘦煤屬國家稀缺煤種。鶴煤集團作為該地區(qū)主要煤炭采選企業(yè),始建于20世紀(jì)50年代,目前共建有6座礦井型煉焦煤選煤廠和1座礦區(qū)型煉焦煤選煤廠,設(shè)計總?cè)胂茨芰?.05 Mt/a。

      近年來,隨著鶴煤集團采煤機械化程度的提高、開采深度的加深,原煤中細(xì)粒煤泥含量逐年增加,煤泥浮選凸顯出致命弱點,即分選粒度范圍過寬、高灰細(xì)泥夾帶污染精煤,導(dǎo)致浮選精煤灰分高、尾煤灰分低。

      1 浮選工藝改造的必要性

      福源、福興和六礦選煤廠的洗選產(chǎn)能共占鶴煤集團70%以上,為簡化研究,此次以這3座選煤廠為主要研究應(yīng)用對象。

      福源、福興選煤廠選煤工藝為重介+浮選,六礦選煤廠為跳汰+浮選,3個廠的浮選均采用直接浮選工藝,XJM型浮選機精礦經(jīng)加壓過濾機脫水,尾礦經(jīng)濃縮后壓濾脫水,分別得到浮選精煤和煤泥產(chǎn)品。

      由表1可知,浮選入料灰分偏高,導(dǎo)致浮選精煤灰分偏高,浮選操作難度加大,其與主洗精煤摻混后,將影響綜合精煤的灰分指標(biāo);浮選精煤產(chǎn)率低,浮選尾煤灰分低、產(chǎn)率高,說明浮選系統(tǒng)有“跑煤”現(xiàn)象,浮選效果不理想。與此同時,細(xì)泥增加了泡沫的粘度,阻塞了濾餅水分通道和濾布孔眼,也會影響下游脫水作業(yè)效果,進而影響精煤產(chǎn)率。因此現(xiàn)有的浮選工藝已不能滿足生產(chǎn)需要。

      表1 改造前浮選生產(chǎn)指標(biāo)

      2 煤泥二次浮選工藝研究與應(yīng)用

      2.1 國內(nèi)浮選生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀

      當(dāng)前我國選煤廠主要采用的典型浮選工藝有3種,即:一次浮選工藝、二次浮選工藝和分級浮選工藝。

      一次浮選,適用于可浮性為極易浮或易浮的煤泥,流程簡單,生產(chǎn)成本低,但是煤質(zhì)適應(yīng)性相對較差;二次浮選,一般用于可浮性為難浮或極難浮的煤泥,適用范圍更廣,浮選精度更高,但會增加浮選成本,精煤產(chǎn)品水分也將有所升高;分級浮選,分選精度更高,可以減少細(xì)泥在洗選系統(tǒng)中的循環(huán)量,但是設(shè)備使用相對較多,流程更加復(fù)雜。

      2.2 鶴煤煤泥二次浮選工藝改造

      鶴煤集團煤泥浮選的特點是入浮粒度比表面積大,細(xì)粒級含量高;浮選流程簡單,均為一次浮選流程;尾煤壓濾產(chǎn)品產(chǎn)率高、灰分低,經(jīng)濟價值較低。小篩分試驗結(jié)果見表2~表4。

      表2 福源選煤廠浮選尾礦小篩分試驗結(jié)果

      表3 福興選煤廠浮選尾礦小篩分試驗結(jié)果

      由表2~表4可知,浮選后,福源、六礦選煤廠大于0.2 mm的粗顆粒相對福興選煤廠較少,細(xì)粒級煤泥含量明顯增加,浮選難度加大;礦漿灰分由20.00%左右上升至40.00%左右,浮選尾礦仍有進一步抽取精煤的潛力。為此,根據(jù)福源、福興和六礦選煤廠浮選尾礦各自特點,借鑒二次浮選和分級浮選流程特點,充分發(fā)揮浮選機和浮選柱各自在不同粒度范圍內(nèi)的分選優(yōu)勢,采用浮選機+浮選柱(機)串聯(lián)模式的煤泥二次浮選工藝改造方案,即福源、六礦選煤廠新增1臺射流微泡式浮選柱,福興工貿(mào)新增2臺XJM型單槽浮選機,作為各自浮選機尾礦的二段浮選設(shè)備,將原先的浮選機尾礦緩沖桶改為二段浮選的入料桶并配套建設(shè)相關(guān)設(shè)施設(shè)備,實現(xiàn)尾礦的二次浮選。

      表4 六礦選煤廠浮選尾礦小篩分試驗結(jié)果

      3 浮選精煤二段脫水工藝研究與應(yīng)用

      3.1 國內(nèi)浮選精煤脫水技術(shù)現(xiàn)狀

      浮選精煤是選煤廠粒度最小、水分最高的精煤品種,降低浮選精煤水分,一直是選煤工作的重點和難點。目前用于浮選精煤脫水的設(shè)備主要有沉降式離心機、加壓過濾機和壓濾機等。

      沉降式離心機處理能力大,產(chǎn)品水分可控制在20%~22%,但對入料粒度要求較為嚴(yán)苛,且固體回收率偏低;加壓過濾機產(chǎn)品水分低,處理能力大,但能耗大、維修維護難度高;一般的隔膜壓濾機操作簡單,維護方便,但產(chǎn)品水分通常在26%左右,屬間斷性作業(yè),易影響總體精煤產(chǎn)品的質(zhì)量,而穿流壓濾機具有較好的壓榨效果,產(chǎn)品水分能夠保持在26%以下。

      3.2 鶴煤浮選精煤二段脫水工藝改造

      當(dāng)前福源、福興和六礦選煤廠精煤泥脫水設(shè)備均為1臺GPJ型加壓過濾機,當(dāng)采用全入洗時,加壓過濾機處理能力不足,精礦桶常因液位過高而外冒,只能減少入浮量,降低浮選精煤抽出率。為此,對浮選精煤單段脫水工工藝流程進行了技術(shù)改進,設(shè)計應(yīng)用“加壓過濾+空氣穿流壓濾”并聯(lián)作業(yè)的二段脫水工藝,各自新增1臺精礦桶和1臺HXAZ型單室進料穿流壓濾機,新老精礦桶底部聯(lián)通后,可分別供料,也可單獨向加壓過濾機和穿流壓濾機供料,保證了浮選精煤充分脫水。改造后的工藝流程見圖1、圖2。

      圖2 福源、六礦選煤廠改造后浮選工藝流程

      圖2 福興選煤廠改造后浮選工藝流程

      4 應(yīng)用效果

      (1)提高了浮選精煤抽出率。對比表1和表5可以看出,改造后尾煤平均灰分和浮選精煤抽出率提高了近10%,綜合精煤產(chǎn)率提高了2個百分點,每年多回收精煤8.3萬t,年創(chuàng)效達(dá)5 200萬元。

      表5 改造后浮選生產(chǎn)指標(biāo)

      (2)降低了浮選精煤水分。由于設(shè)備性能不同,穿流壓濾機水分較加壓過濾機水分一般低2~3個百分點。穿流壓濾機配合加壓過濾機共同處理浮選精煤后,浮選精煤水分整體降低了近1%,確保了浮選精煤增產(chǎn)不降質(zhì),綜合精煤水分指標(biāo)始終合格穩(wěn)定。

      5 結(jié) 語

      “2+2”浮選工藝在鶴壁礦區(qū)尚屬首次應(yīng)用,通過浮選環(huán)節(jié)煤泥的二段浮選和二次脫水處理,從尾煤中回收高附加值精煤,根本上解決了浮選“跑煤”、尾煤灰分低的問題,并有效地將精煤整體水分控制在指標(biāo)要求范圍內(nèi),解決了煤泥水處理系統(tǒng)的一系列問題,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

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