鄭軍
摘要:本文著重闡述了目前國內(nèi)較少采用的HEDP清洗工藝,酸洗液添加緩蝕劑等清洗助劑,酸洗溫度:常溫。本工藝最大的優(yōu)勢在于保證酸洗效果的同時,無須熱源、對酸洗溫度沒有特別要求。本文幾個方面對其做了相應(yīng)的分析及論述,同時也提出同類型機組酸洗工藝的一些建議,希望在以后的安裝,尤其是在承接小型無啟動鍋爐等熱源的安裝中,積累一定的方法和經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:酸洗;熱源;方法;HEDP;優(yōu)化
1引言
億利潔能(浦江)東部片區(qū)集中供熱(汽)項目,本工程總體規(guī)劃兩爐一機(2×75t/h循環(huán)流化床鍋爐+1×9MW汽輪發(fā)電機組)。本期工程裝機規(guī)模為一爐一機,外供汽不回收。關(guān)于本機組酸洗工藝選擇,根據(jù)《火力發(fā)電廠鍋爐化學清洗導則》(DL/T 794-2012)、《鍋爐化學清洗》(中國電力出版社)內(nèi)容,結(jié)合億利浦江項目實際情況,經(jīng)綜合對比,計劃采用HEDP清洗工藝,酸洗液添加緩蝕劑等清洗助劑。酸洗溫度:常溫時間:6~8小時;采用亞硝酸鈉鈍化劑,溫度;常溫。本工藝最大的優(yōu)勢在于保證酸洗效果的同時,無須熱源(本項目無啟動鍋爐等輔助熱源)、對酸洗溫度沒有要求,比較適合億利浦江項目實際情況。
2化學清洗范圍及流程:
清洗范圍:
清洗箱→清洗泵→臨時進液母管→省煤器→汽包→水冷壁→水冷壁下降管→臨時回液母管→清洗箱;
清洗工藝選擇、流程:
本工程機組酸洗擬采用HEDP清洗工藝,具體工藝流程如下:
1)水沖洗:沖洗流程:
除鹽水→清洗泵→省煤器/水冷屏→汽包→四周水冷壁→排放
沖洗流量100t/h~150t/h,沖洗終點:出水澄清基本無雜物。
2)酸洗:
◆調(diào)整液位:調(diào)節(jié)臨時閥門,保持清洗箱和鍋筒處于最低水位。
◆加緩蝕劑:在清洗箱中加入已定量的緩蝕劑。
◆加入HEDP:待清洗箱中藥劑充分攪拌均勻后,開啟耐酸泵,將HEDP加入清洗箱中。
◆循環(huán)清洗:加藥完畢后,整個系統(tǒng)清洗6小時左右,拆看監(jiān)視管,當監(jiān)視管完全清洗干凈后,再循環(huán)1小時結(jié)束。
3)水沖洗:酸洗結(jié)束后,酸洗液迅速排空,用除鹽水對系統(tǒng)進行大流量水沖洗,沖洗過程中注意對死區(qū)的沖洗,把各聯(lián)箱疏水門逐次打開進行沖洗,沖洗至出水澄清,出口全鐵≤100mg/L。
4)鈍化:沖洗結(jié)束后,建立系統(tǒng)循環(huán),加亞硝酸鈉,控制濃度0.3~0.5%,循環(huán)4~5小時后排放。
5)廢液的排放:將化學清洗廢液排入中和池,中和合格后排放。
3HEDP清洗工藝原理
本工程機組酸洗采用的HEDP清洗工藝,羥基亞乙基二膦酸(縮寫HEDP)清洗,是利用其自身的氧化性、酸性和所帶的活性基團的螯合能力,在緩蝕、滲透、吸附的共同作用下,將附著在金屬表面的氧化層、腐蝕產(chǎn)物和沉積物,通過浸潤、剝離、螯合,分散到清洗溶液中,以達到清洗的作用。
1)清洗原理:HEDP表現(xiàn)出弱酸性,1%水溶液被的pH值在2左右,也屬于有機磷阻垢緩蝕劑,在水溶液中能電離成H+和酸根離子,HEDP?的兩個磷酸絡(luò)合基團中的氧原子具有強烈的負電性,能與晶體表面的陽離子產(chǎn)生強烈的靜電吸引作用,能在較寬的pH值范圍內(nèi)和鐵、銅、鋅等多種金屬離子形成穩(wěn)定的整合物、能溶解金屬表面的氧化物,對CaSO4、MgSO3等也有較好的溶解作用,實際上,HEDP酸根離子和鐵等多種金屬離子的反應(yīng),隨著濃度的不同、反應(yīng)時間的延長,HEDP與Fe3+和Cu2+絡(luò)合物有較高的穩(wěn)定性,在鍋爐酸洗過程中,這對于阻止Fe3+的氧化性腐蝕和Cu2+的再沉積是非常重要的特性。從HEDP絡(luò)合物穩(wěn)定常數(shù)看,更適合對鐵、銅腐蝕產(chǎn)物的清洗。CaCO3溶解試驗表明,在濃度為0.5%~5%,時間2~10h的試驗范圍內(nèi),HEDP的溶垢能力隨著濃度的增加、溫度的提高和清洗時間的延長而增強,而HEDP殘余濃度卻隨著時間的延長基本不變。這表明,在酸洗初期,H+很快地和CaCO3反應(yīng),隨著時間的延長,HEDP的螯合作用使CaCO3進一步溶解。因此,HEDP清洗是一種以螯合作用為主、H+作用為輔的共同作用的結(jié)果。
2)結(jié)論:HEDP自身對碳鋼具有的緩蝕性能,化學清洗時對碳鋼設(shè)備造成的侵蝕較小,安全性相對較高,且無須熱源(本項目無啟動鍋爐等輔助熱源,比較適合億利浦江項目實際情況。
4最終化學清洗效果
酸洗前,在汽包內(nèi)兩端各安裝布置一段長度為450mm監(jiān)視管。監(jiān)視管在酸洗過程中完全模擬系統(tǒng)的流動以及化學清洗參數(shù),所以將腐蝕指示片放在監(jiān)視管內(nèi),更加真實地體現(xiàn)化學清洗過程中的腐蝕速率。在放置之前,腐蝕指示片經(jīng)過相關(guān)單位的尺寸測量,質(zhì)量稱重等經(jīng)由監(jiān)理、業(yè)主共同見證。
清洗結(jié)束后檢查監(jiān)視管見證清洗效果,指示片無點蝕,無過洗現(xiàn)象;腐蝕速度和腐蝕量符合優(yōu)良要求;監(jiān)視管段管道內(nèi)壁金屬表面應(yīng)清潔、銹垢清洗干凈,無點蝕,無過洗現(xiàn)象,鈍化保護膜完整、均勻、致密,呈鋼灰色。經(jīng)有關(guān)單位檢查驗收,浦江縣浦江東部片區(qū)集中供熱(汽)項目爐本體化學清洗質(zhì)量達到DL/T794-2012《火力發(fā)電廠鍋爐化學清洗導則》的優(yōu)良標準要求,評定為優(yōu)良級。
5經(jīng)濟效益對比分析
1)由于工藝減少了蒸汽加熱升溫要求,酸洗、漂洗、鈍化時間按20個小時考慮,蒸汽量按原復合酸工藝需15噸/小時,蒸汽每噸市場價約200元,此環(huán)節(jié)可可節(jié)省費用約6萬元。
2)減少蒸汽管道、支吊架材料及安裝拆除成本,此薦大約可節(jié)省3000元;
3)節(jié)約時間6-8小時;
從上面的幾項分析結(jié)果看,本酸洗工藝對比傳統(tǒng)酸洗工藝,主要是減少了蒸汽加熱環(huán)節(jié),從而使成本大大節(jié)約,整體考慮材料、人工等因素,可以節(jié)約費用約6.5萬元左右,尤其在不具備提供加熱熱源的機組,此酸洗方式可大力推廣提倡。
小型鍋爐安裝完成后的化學清洗效果好壞,對機組整體運行質(zhì)量至關(guān)重要。即要考慮現(xiàn)場實際情況,是否有熱源、處理方式、排放情況等,選擇合適的酸洗方案。通過億利浦江項目HEDP酸洗實際實施效果,很好的達到了預期清洗目標,收到了比較好的施工效果和各方好評,進而給我公司以后承接類似機組,積累了一定的實踐經(jīng)驗。