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      一臺生活垃圾焚燒爐爐墻問題的原因分析及對策

      2021-11-18 04:43:34余笑楓張欽華
      家園·電力與科技 2021年10期
      關(guān)鍵詞:垃圾焚燒預(yù)防措施

      余笑楓 張欽華

      摘要:垃圾焚燒發(fā)電作為“減量化、無害化、資源化”處理生活垃圾的最佳方式,正逐步取代傳統(tǒng)的垃圾填埋處理方式。作為垃圾焚燒爐的重要組成部分,爐墻耐火材料的使用情況與焚燒爐的正常運(yùn)行密切相關(guān)。本文介紹的生活垃圾焚燒爐爐墻問題的原因分析及對策,為生活垃圾焚燒爐的長期安全穩(wěn)定運(yùn)行,防止此類事故的再次發(fā)生提供了參考。

      關(guān)鍵詞:垃圾焚燒;爐墻問題;原因分析;預(yù)防措施

      某生活垃圾發(fā)電廠的焚燒爐,運(yùn)行一段時間后,焚燒爐爐膛兩側(cè)的爐墻出現(xiàn)鼓包問題,鼓包位置主要出現(xiàn)在二三級爐排上方位置,隨著焚燒爐的持續(xù)運(yùn)行,問題呈擴(kuò)大趨勢,直至引起局部脫落現(xiàn)象,導(dǎo)致被迫停爐處理,給生產(chǎn)單位造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。

      1事故概況

      檢查發(fā)現(xiàn),爐膛內(nèi)壁耐火磚表面結(jié)焦嚴(yán)重,局部焦塊較大。整扇爐墻變形鼓出,二三級爐排上方處,變形最大。圖1是停爐檢查情況。將鼓包部位的磚墻拆開檢查,發(fā)現(xiàn)有的拉鉤被拉長變形變細(xì),有部分拉鉤斷裂,拉鉤與拉鉤磚端的鋼板脫落,拉鉤作用已失效。中間層輕質(zhì)隔熱澆注料已完全成粉末狀下沉,形成上方空洞,支承托架變形,不平整,連接焊縫開裂。拆除下來的耐火磚部分?jǐn)嗔?,特別是拉鉤磚,基本已無完好,其他部分的耐火磚尚完好。

      2爐膛的結(jié)構(gòu)型式

      該焚燒爐的爐膛是絕熱爐膛,爐膛面積較大。長度13.5米,爐排寬度10.8米,高度最高處達(dá)10米。兩側(cè)的爐墻結(jié)構(gòu)見圖2,兩側(cè)和后墻的爐墻結(jié)構(gòu)見如圖3。爐墻厚度520mm,左右兩側(cè)墻采用向火面表層為SiC耐火磚(厚 230mm),并且磚與磚之間采用公母磚配合,中間層為輕質(zhì)隔熱澆注料(厚60mm),底層為無石棉硅酸鈣板(厚210mm)和硅酸鋁耐火纖維板(厚20mm)。高度方向每隔約2米采用支承托板支承爐墻,支承托板下方設(shè)置寬20 mm的膨脹縫,長度方向每隔約3米左右設(shè)置寬20 mm的膨脹縫。兩側(cè)墻按一定間隔采用拉鉤拉住表面的耐火磚,見圖4。后墻采用向火面表層為低水泥高鋁耐火澆注料(厚 200mm),中間層為輕質(zhì)保溫澆注料(厚90mm),底層為無石棉硅酸鈣板(厚210mm)和硅酸鋁耐火纖維板(厚20mm),爐墻抓釘材質(zhì)采用 25Cr20Ni。后墻施工時在爐墻高度方向每1500mm留設(shè)深度100mm、寬8mm的膨脹縫。寬度方向每2000mm留設(shè)深度100mm、寬8mm的膨脹縫見圖5。

      3事故原因與分析

      綜合現(xiàn)場檢查以及運(yùn)行工況數(shù)據(jù)分析,得出以下結(jié)論:

      (1)垃圾焚燒爐在運(yùn)行過程中,垃圾成份比較復(fù)雜,熱值不一致。各種垃圾一起投入燃燒,易造成焚燒爐燃燒工況不穩(wěn)定,爐膛溫度發(fā)生變化,波動較大時會引起超溫運(yùn)行。在這樣的環(huán)境下耐火磚墻體承受劇烈高溫的沖擊后,膨脹規(guī)律不正常。焚燒爐內(nèi)垃圾燃燒過程中產(chǎn)生的煙塵懸浮顆粒進(jìn)入磚縫,并且不斷地在爐墻表面堆積,當(dāng)爐內(nèi)溫度降低時爐墻向火面的異形磚無法收縮,而爐墻中間的異形磚卻能壓縮回原來位置,造成異形磚傾斜。

      (2)垃圾成份復(fù)雜,灰熔點(diǎn)溫度差異性較大,爐膛溫度很高,焚燒爐爐墻上出現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)焦,造成墻體承擔(dān)懸重負(fù)荷,墻體前傾增大水平拉力,導(dǎo)致拉鉤變形脫落斷裂。原設(shè)計(jì)的托板長度和強(qiáng)度不夠,托板最長端在耐火磚中心線處,爐墻結(jié)焦,其重心向外偏移,托板強(qiáng)度難以托住爐墻,造成需要拉鉤分擔(dān)爐墻垂直拉力。

      (3)中間層采用輕質(zhì)隔熱澆注料,高溫后粉化下沉壓實(shí)導(dǎo)致下部爐墻向外鼓出。

      (4)煙氣通過磚墻縫隙與膨脹縫進(jìn)入墻體,高溫?zé)煔飧g拉鉤變細(xì),減弱了拉鉤對爐墻的強(qiáng)度。

      4對策與建議

      基于上述原因分析,制定了以下幾點(diǎn)相應(yīng)的對策和建議。

      (1)隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高,垃圾熱值逐漸增大,爐膛溫度提高,需重新設(shè)置膨脹縫的位置和大小。在長度方向上,膨脹縫適當(dāng)比原設(shè)計(jì)放大5mm,原來25mm的改成30mm,20mm的改成25mm。在高度方向上增加托梁,托梁底部增設(shè)膨脹縫,讓爐墻有足夠空間按預(yù)期膨脹。

      (2)加強(qiáng)拉鉤的強(qiáng)度,砌筑時視墻體情況增加拉鉤磚及拉鉤,按15~20%比例增加。

      (3)托架上砌好一層耐火異形磚后,澆注一層碳化硅抗腐蝕澆注料,注料厚度150毫米,澆注料內(nèi)用抓釘連接外殼鋼板,將托架上的異形磚壓緊,增加此區(qū)域的爐墻砼體強(qiáng)度,分層托住上面爐墻的重量。

      (4)中間層采用輕質(zhì)隔熱保溫磚,防止?jié)沧⒘弦蚴┕v不實(shí)出現(xiàn)高溫粉化現(xiàn)象。

      (5)修復(fù)施工時加強(qiáng)施工檢查,特別要加強(qiáng)膨脹縫區(qū)域的施工檢查。確保膨脹縫留設(shè)空間,要求膨脹縫留設(shè)空間宜大莫小,確保此處磚體的膨脹自由。加強(qiáng)對膨脹縫內(nèi)部檢查,膨脹縫空腔保持暢通,無雜物和硬殘留物卡住,膨脹縫空腔內(nèi)填充耐高溫松軟的耐火材料,確保煙氣不會侵入膨脹縫空腔。

      (6)鍋爐運(yùn)行時,避免爐墻結(jié)焦,避免長時間超負(fù)荷運(yùn)行。每次停爐檢修時,要對爐墻進(jìn)行維護(hù)和檢查,小心清理表面的焦塊,檢查膨脹縫區(qū)域時,應(yīng)及時清理縫內(nèi)的結(jié)焦物。

      (7)設(shè)備技改可考慮采用風(fēng)冷爐墻和水冷爐膛結(jié)構(gòu),降低爐膛溫度。

      5結(jié)束語

      自從采取上述對策及建議整改后,該單位的焚燒爐運(yùn)行安全穩(wěn)定,至今很少發(fā)生類似事故,獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

      參考文獻(xiàn):

      [1]CJJ90-2009,生活垃圾焚燒處理工程技術(shù)規(guī)范[S]

      [2]GB18485-2014,生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)[S]

      [3]GB18750-2020,生活垃圾焚燒爐及余熱鍋爐[S]

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