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      渤南十區(qū)降低油井躺井率對策研究

      2021-11-23 07:19:46
      關(guān)鍵詞:渤南井次油桿

      王 革

      (勝利油田 河口采油廠,山東 東營 257200)

      渤南油田十區(qū)位于渤南油田南部,是一個復(fù)雜的斷塊油藏。探明含油面積6.2 km2,地質(zhì)儲量981×104t,可采儲量229.9×104t,標(biāo)定采收率23.4%。該塊平均孔隙度在22.4%~24.5%,平均空氣滲透率在110~724.5×10-3μm2,屬中孔、中高滲儲層。2017年-2019年,渤南十區(qū)共躺井39井次,年平均躺井13井次。高頻率躺井嚴(yán)重影響了油井生產(chǎn)時率。維護(hù)作業(yè)后,需要12 d產(chǎn)量才能恢復(fù)到正常水平,極大地制約了渤南十區(qū)的正常開采,造成渤南十區(qū)近年來自然遞減率居高不下。2019年,渤南十區(qū)油井躺井影響產(chǎn)量546 t,影響開發(fā)效益323.31萬元。因此,降低渤南十區(qū)躺井率,直接關(guān)系到區(qū)塊的穩(wěn)產(chǎn)和增產(chǎn),從而提升區(qū)塊整體開發(fā)效益。

      1 躺井因素分析

      對渤南十區(qū)2019年躺井情況統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)(見表1),抽油桿斷6井次,所占比例為46%,占比最大;泵漏失5井次,所占比例為38%,占比次之,抽油桿斷和泵漏失是導(dǎo)致渤南十區(qū)躺井率高的兩大主要原因。

      綜合油藏特點和單井歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析認(rèn)為:導(dǎo)致抽油桿斷和泵漏失井次高的主要因素有三個方面:桿管偏磨、桿管超期服役、生產(chǎn)參數(shù)不合理。

      表1 2019年渤南十區(qū)躺井原因分類統(tǒng)計表

      1.1 桿管偏磨

      目前,渤南十區(qū)有斜井20口、側(cè)鉆井6口,側(cè)鉆井和斜井占總井?dāng)?shù)的51%。斜井和側(cè)鉆井平均最大井斜角為26.98°,單井井斜角最大為83.23°。

      受井斜變化的影響,桿管隨著井眼軌跡發(fā)生彎曲,桿管接箍產(chǎn)生摩擦正壓力,造成桿管磨損,狗腿度越大,桿管間的正壓力越大[1]。而生產(chǎn)過程中,各井偏磨井段及偏磨程度差異較大,客觀情況決定對油井的偏磨治理不能采取單一的偏磨治理措施,但是從作業(yè)情況來看,部分油井因為考慮成本因素,未能對偏磨情況進(jìn)行深入分析,從而沒能徹底治理(見圖1),造成作業(yè)周期短,作業(yè)頻次增加。此外,作業(yè)過程中,只針對斷裂部位對應(yīng)深度進(jìn)行了偏磨治理,由于治理井段與偏磨段不符合,或者治理工具不恰當(dāng),造成偏磨治理不得當(dāng),治理不到位,導(dǎo)致抽油桿斷。

      1.2 桿管超期服役

      按照桿管使用標(biāo)準(zhǔn),其平均使用年限不應(yīng)超過5 a,但考慮到成本因素,油井作業(yè)過程中,修復(fù)抽油桿和油管使用的比例較高,甚至少量帶傷桿管直接下入井內(nèi)。從渤南十區(qū)2019年的躺井統(tǒng)計情況來看(見表2),桿管的平均使用時長為6.23 a,已超出使用年限范圍。過長的服役時間,造成桿管疲勞使用,加大了桿管斷裂的幾率[2]。

      表2 渤南十區(qū)2019年躺井桿管使用時長統(tǒng)計表

      1.3 生產(chǎn)參數(shù)不合理

      油井保持合理的生產(chǎn)參數(shù)是延長油井免修期的重要手段。抽油機(jī)不平衡和過高的沖次均會造成慣性載荷增大,抽油桿彈性變形加重,加大躺井的幾率。抽油機(jī)平衡度是衡量機(jī)器工作狀態(tài)是否穩(wěn)定的重要標(biāo)準(zhǔn),合理平衡率區(qū)間為80%~120%。根據(jù)表3渤南十區(qū)抽油機(jī)井平衡率統(tǒng)計結(jié)果,渤南十區(qū)47口抽油機(jī)井平均平衡率為138.2%,不平衡的井26口,占抽油機(jī)井的55.3%。抽油機(jī)處于不平衡狀態(tài)運(yùn)行,一方面導(dǎo)致系統(tǒng)能耗增加,另一方面縮短了井下工具使用周期。

      表4為渤南十區(qū)抽油機(jī)井沖次統(tǒng)計表。47口抽油機(jī)井平均沖次為3.4次。其中,沖次≥5次的井有2口;沖次位于3~5次的有25口,沖次≥3次的井占總抽油機(jī)井的53.2%。抽油機(jī)井的沖次高,油井載荷過重,造成慣性載荷大,從而導(dǎo)致了活塞凡爾罩等部位易斷裂。同時,由于高沖次,交變載荷以及慣性載荷的持續(xù)增加,抽油桿的桿柱彈性變形頻率將持續(xù)增加,尤其桿柱兩端彈性變形的頻率更為嚴(yán)重。此外,高沖次將造成活塞的液壓沖擊加強(qiáng),導(dǎo)致活塞疲勞斷裂[3]。

      表3 渤南十區(qū)抽油機(jī)井平衡率統(tǒng)計表

      表4 渤南十區(qū)抽油機(jī)井沖次統(tǒng)計表

      2 治理對策

      2.1 優(yōu)化防偏磨工藝

      1)利用工程測井(陀螺測井斜)精確確定偏磨井段。陀螺測井斜技術(shù)以測量地球自轉(zhuǎn)角速率和重力加速度在三維坐標(biāo)上的分量來確定井下某一深度的方位和井斜度,可用于有磁性干擾的套管、油管、鉆桿內(nèi)和叢式井組、鉆井平臺進(jìn)行井身軌跡測量或定向鉆井測控。在油井的桿管偏磨治理上,陀螺測斜技術(shù)沿井的軸線測量井斜和方位,為桿管偏磨治理和預(yù)防提供參考依據(jù)[4]。

      2)根據(jù)偏磨情況選擇對應(yīng)防偏磨措施,優(yōu)化管柱設(shè)計。一方面使用具質(zhì)輕、耐磨腐、導(dǎo)熱、摩擦系數(shù)低等優(yōu)點的內(nèi)襯油管,改變以往使用單純的金屬管;另一方面,在抽油桿底部加防腐加重裝置,平衡浮力影響,減少或消除抽油桿的彎曲程度;此外,桿柱優(yōu)化設(shè)計。避免桿柱上粗下細(xì),且盡量使用大直徑桿,當(dāng)下泵深度不能滿足單一桿徑條件時,采取“優(yōu)化底部加重,避免使用三級組合”的方法[5]。

      以羅352-斜27井為例。抽油桿斷躺井后進(jìn)行光纖陀螺測井,結(jié)果顯示,1 050~1 125 m之間井斜和方位變化較大,狗腿度較大。根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,實施防偏磨工藝優(yōu)化后,1.5年內(nèi)未出現(xiàn)桿管偏磨導(dǎo)致的躺井。

      2.2 合理桿管更新

      1)綜合考慮油井產(chǎn)量和桿管服役期,確定單井桿管是否更新以及更新率,并制定統(tǒng)一的桿管更新標(biāo)準(zhǔn),見表5。

      2)合理利用桿管更新專項資金,選擇適合油藏特點的抽油桿和油管等下井工具。通過桿、管更新,渤南十區(qū)10口油井桿、管平均使用時長<2年;21口油井桿、管平均使用時長在2~3年;使用時長在3年以上的有16口。桿、管平均使用時長4.4年。

      表5 桿管更新標(biāo)準(zhǔn)

      2.3 優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)

      1)單井安裝變頻柜、多功能控制柜及遠(yuǎn)程傳輸設(shè)備,完善井口設(shè)備,使所有油井具備生產(chǎn)參數(shù)實時傳輸?shù)挠布l件。

      2)利用PCS平臺實時監(jiān)控和調(diào)整參數(shù)。在完善單井井口設(shè)備的基礎(chǔ)上,利用PCS平臺實現(xiàn)了油井生產(chǎn)動態(tài)的實時監(jiān)控。通過PCS平臺的實時監(jiān)控,根據(jù)動態(tài)需求,對油井生產(chǎn)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,實現(xiàn)了參數(shù)的實時化、精細(xì)化和動態(tài)化。通過參數(shù)的微調(diào),可以緩解桿管泵工況,有效降低抽油機(jī)載荷。同時,減緩了斜井偏磨的情況,不僅減少了桿管泵的偏磨次數(shù),也改變了抽油桿的運(yùn)動軌跡,避開偏磨點。

      通過實時調(diào)整,抽油機(jī)井平均平衡率達(dá)到102.8%,對比下降了35.4%,平衡度較好的井由21口提高到28口。平均沖次達(dá)到3次,平均泵效提升了4.99%,平均沉沒度加深47 m。

      2.4 改善管理方式及“一井一策”措施

      1)分類分級管理。將油井分為健康、亞健康兩類:前者做好日常維護(hù)工作,保障產(chǎn)量、效益最大化;后者摸索排查問題,建立單井“個性檔案”。同時,建立控躺井、井下作業(yè)效果考核機(jī)制,加強(qiáng)獎罰力度,激勵約束相關(guān)人員。

      2)建立一井一策預(yù)警機(jī)制。由以往單純的泵效提升向多參數(shù)綜合優(yōu)化設(shè)計延伸,由油井躺井事后分析向油井過程預(yù)警控制延伸。利用網(wǎng)絡(luò)信息平臺,實時監(jiān)控、跟蹤油井生產(chǎn)動態(tài),建立單井預(yù)警參數(shù)和預(yù)警模板,動態(tài)管理,從而有針對性地采取對應(yīng)措施。

      3 實施效果

      通過采取以上治理措施,2020年1月~8月油井躺井率明顯改善(見表6)。除活動初期的1、2兩個月躺井率較高之外,3~8月份的躺井率均低于2%,且年平均躺井率僅1.61%。

      表6 2020年1~8月份油井躺井率統(tǒng)計表

      治理后油井躺井的因素中(見表7),抽油桿斷和泵漏失井次大幅減少,抽油桿斷井次減少了5井次,泵漏井次減少了3井次,渤南十區(qū)的躺井率也得以大幅降低。躺井的減少,一方面提高了油井的生產(chǎn)時率,減少了產(chǎn)量損失;同時,節(jié)省了作業(yè)費(fèi)用,提升了區(qū)塊的開發(fā)效益,有效保障了區(qū)塊穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)工作的進(jìn)行。

      表7 治理后影響躺井因素統(tǒng)計表

      4 結(jié)論與建議

      1)抽油桿斷和泵漏失是造成渤南十區(qū)油井躺井的兩個主要因素。桿、管問題、不合理的生產(chǎn)參數(shù)、基礎(chǔ)管理不到位等都是造成抽油桿斷和泵漏失的重要原因。

      2)高液、高含水對油井管柱及井下工具無法起到潤滑和保護(hù)作用。因此,優(yōu)化設(shè)計抽吸參數(shù)組合、制定合理的生產(chǎn)制度是降低高液、高含水油井躺井頻次的重要措施。

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