端木偉峰,李 海
(青海鹽湖鎂業(yè)有限公司,青海 格爾木 816099)
板式換熱器因其結(jié)構(gòu)緊湊、維護(hù)方便、傳熱效率高等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于乳制品、食品加工、化工、熱電聯(lián)產(chǎn)、中央冷卻系統(tǒng)等領(lǐng)域。瓦楞奧氏體不銹鋼是板材的關(guān)鍵組成部分,由于暴露在惡劣的環(huán)境條件下,板材會遭受各種各樣的降解機(jī)制。
近年來,我國供熱熱電廠大量使用的公用電力設(shè)備發(fā)生內(nèi)部泄漏,嚴(yán)重威脅著熱電廠的安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。根據(jù)現(xiàn)有的研究,板材的局部腐蝕,包括局部開裂和穿孔,是板材內(nèi)部泄漏的主要原因。由于冷加工引起的高殘余應(yīng)力,304型ASS板在板與墊片之間的冷卻水側(cè)裂縫處容易產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕裂縫。應(yīng)力腐蝕開裂的進(jìn)一步研究表明,縫隙中氯離子的堆積是應(yīng)力腐蝕開裂過程中的關(guān)鍵因素。
我國電力系統(tǒng)技術(shù)監(jiān)督由于參與電力生產(chǎn)而得到廣泛開展,實(shí)現(xiàn)了全方位、全過程的協(xié)調(diào)。采用技術(shù)監(jiān)督可以避免故障分析的片面性。本文對某熱電廠內(nèi)泄漏的板式換熱器進(jìn)行了失效分析。分析了設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行和維護(hù)中可能出現(xiàn)的原因。
本文采用板式換熱器對某電廠供熱系統(tǒng)的高溫?zé)崴c城市供熱網(wǎng)絡(luò)的低溫?zé)崴M(jìn)行換熱。按照設(shè)計(jì),失效的鋼板預(yù)計(jì)可以使用30年,但實(shí)際上只使用了5年。為了找出某公司生產(chǎn)的316L厚板穿孔的原因,采用了以下調(diào)查方法。
(1)對失效板進(jìn)行宏觀檢查。
(2)對板材進(jìn)行化學(xué)成分、尺寸、硬度、顯微組織和x射線衍射分析。
(3)失效鋼板穿孔的顯微檢查。
(4)水質(zhì),包括電導(dǎo)率、氯含量、總硬度。
雖然在板的兩側(cè)可以觀察到穿孔,但在外觀和分布上的差異是明顯的。在LTHW一側(cè),穿孔是規(guī)則地分布在交叉接觸點(diǎn)之間的相鄰板的之字形峰值和擁有屬性形狀。此外,還觀察到碗狀凹坑,但其大小較小。在高溫高壓側(cè)的相應(yīng)位置,即波紋板的凹陷處,大多可以觀察到穿孔。在高溫高壓側(cè)沒有發(fā)現(xiàn)碗狀的坑。在上述結(jié)果的基礎(chǔ)上,得出結(jié)論,射孔是在長四角錐面的曲折接觸中發(fā)生的。另一點(diǎn)值得注意的是,在中央控制點(diǎn)上沒有發(fā)現(xiàn)污垢,但它在周圍區(qū)域。這就是在這些地方煩躁不安的證據(jù)。
316L ASS波紋板的質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果顯示:失效的樣品符合NB/T47004標(biāo)準(zhǔn)。通過測試,確定了破壞板的幾何參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求。進(jìn)一步在波紋板的不同位置進(jìn)行了維氏硬度試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明,用該方法制備的鋼板表面的維氏硬度值在260 HV~300 HV之間,達(dá)到270 HV。顯然,失效板的維氏硬度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過GBT 3280-2015標(biāo)準(zhǔn)(220 HV)。由于使用溫度和應(yīng)力較低,破損鋼板硬度較高的潛在原因可以排除在使用過程中的應(yīng)變強(qiáng)化。結(jié)果表明,高硬度是由于加工工藝的影響,但其確切原因需要進(jìn)行顯微組織檢驗(yàn)才能確定。
之后對失效板進(jìn)行了微觀結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)。結(jié)果顯示兩種失效板組織均為典型的奧氏體擁有屬性,晶粒尺寸為6-8。腐蝕產(chǎn)物明顯,但無微小裂紋觀察坑。通過奧氏體晶粒和孿晶界的滑移帶普遍存在。眾所周知,孿生和滑移帶現(xiàn)象需要很高的應(yīng)力水平,這可能是板材微觀結(jié)構(gòu)中殘余應(yīng)力和/或施加應(yīng)力較高的塑性變形。根據(jù)板材制造商的數(shù)據(jù),波紋板是由ASS板材在室溫下冷加工而成,無須按NB/t 47004的要求進(jìn)行后熱處理。
在前期觀察的基礎(chǔ)上,使用掃描電子顯微鏡(SEM)和能量色散X射線光譜儀(EDS),進(jìn)一步觀察了失效板的凹坑。兩個(gè)樣品板的凹坑特征為碗狀形狀。高倍鏡檢查顯示,在“碗”的底部沒有發(fā)現(xiàn)裂縫(既不是沿晶也不是穿晶)。EDS分析表明,腐蝕產(chǎn)物中含有大量的Cl-,這對ASS的局部耐蝕性是致命的。
采用x射線衍射(XRD)分析方法對同一平板中的鋸齒形峰面積和平面面積的樣品進(jìn)行了分析。鋸齒形峰區(qū)存在馬氏體相,馬氏體對316L鋼的耐蝕性有不利影響。對于無鈮亞穩(wěn)奧氏體擁有屬性ASS 316L,馬氏體可能是在波紋板制造過程中形變誘發(fā)的。這將對奧氏體穩(wěn)定性和耐蝕性產(chǎn)生不利影響。
對板式換熱器的水合物質(zhì)量進(jìn)行深入分析,高溫高壓水合物的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn),而低溫高壓水合物的氯含量和總硬度均不合格。從熱電廠的經(jīng)驗(yàn)來看,氫氧化鈉具有高溫高壓的耐腐蝕性能。在目前情況下,長三角水電站的水質(zhì)明顯低于高四角水電站,這是我國其他熱電廠普遍存在的現(xiàn)象。長期水量通常遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于長期水量,這增加了水質(zhì)控制的難度和成本。
由于在泄漏位置周圍沒有觀察到穿晶或穿晶裂紋,所以應(yīng)力腐蝕和焊縫銹蝕裂紋都被排除在內(nèi)部泄漏的可能原因列表之外,它們都是擁有屬性裂紋。失效鋼板的滲漏均為穿孔,腐蝕產(chǎn)物中觀察到Cl-。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)推斷,射孔是由局部腐蝕引起的。正如其他類似事故的報(bào)道一樣,最初認(rèn)為是坑蝕造成的。然而,在典型的現(xiàn)場條件下,孔蝕通常是較少的無定形孔洞的形狀,這是完全不同于在這種情況下的觀察。此外,穿孔出現(xiàn)在恒定的位置在這項(xiàng)工作。此外,在破壞板的穿孔位置同時(shí)滿足微動(dòng)和縫隙腐蝕的要求條件,這兩者都可能在某些條件下誘發(fā)穿孔。因此,本研究中的穿孔可能是由點(diǎn)蝕、微動(dòng)和縫隙腐蝕組合引起的。
相鄰波紋板的鋸齒峰之間形成裂縫,促進(jìn)了氯離子的積累。由于高溫高壓比低溫高壓高得多,板材受到從高溫高壓側(cè)到低溫高壓側(cè)的彎曲應(yīng)力,低溫高壓側(cè)的連續(xù)彎曲變形受到水壓變化的影響。微動(dòng)損傷破壞了316L低溫側(cè)的鈍化膜,其中點(diǎn)蝕優(yōu)先發(fā)生。由于氯離子在裂隙中的積累,使點(diǎn)蝕起始時(shí)間縮短。在腐蝕坑形成的早期,腐蝕產(chǎn)物不斷剝離,導(dǎo)致高濃度的氯離子與316L基質(zhì)直接接觸。隨后,腐蝕坑沿表面和深度方向生長。凹坑沿著表面生長得更快,并得到了點(diǎn)蝕、微動(dòng)和縫隙腐蝕的幫助,而在深度方向,則得到了點(diǎn)蝕和縫隙腐蝕的幫助。這也許可以解釋為什么所有的擁有屬性都呈碗狀。高溫高壓水中的氯化物是可以接受的,而長溫高壓水中的氯化物存在問題,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過標(biāo)準(zhǔn)值。
首先在設(shè)計(jì)方面,ASS 316L波紋板在使用條件和尺寸方面符合要求。然而,在沒有墊圈和水側(cè)壓差的鋸齒形峰值接觸同時(shí)產(chǎn)生微動(dòng)磨損和縫隙腐蝕,在本工作中發(fā)現(xiàn)所有的微動(dòng)磨損都發(fā)生在這種位置。這似乎是一個(gè)設(shè)計(jì)缺陷,這是一個(gè)關(guān)鍵因素在有利的位置的穿孔和在點(diǎn)蝕啟動(dòng)時(shí)間。
其次,制造工藝方面,通過分析得出:失效的316L鋼板擁有屬性硬度很高。然而,高硬度并不意味著高水平的殘余應(yīng)力,這有利于點(diǎn)蝕形成的拉伸狀態(tài)。這項(xiàng)工作中的非常高的硬度是由應(yīng)變強(qiáng)化效應(yīng)而不是由拉伸殘余應(yīng)力引起的。殘余應(yīng)力不僅使硬度發(fā)生變化,而且使XRD譜峰發(fā)生位移。拉伸殘余應(yīng)力在鋸齒形峰值處是有限的。證據(jù)之一是曲折峰與曲折谷之間的硬度無顯著差異,另一個(gè)證據(jù)是在曲折峰與平面之間沒有觀察到峰移動(dòng)。相應(yīng)地,拉伸殘余應(yīng)力對孔蝕的影響是有限的。這一點(diǎn)也得到了證實(shí),在鋸齒形峰上沒有觀察到穿孔,殘余應(yīng)力和CCPs處于同一水平。因此,材料質(zhì)量差并不是導(dǎo)致板材穿孔失效的關(guān)鍵因素。
在上述討論的基礎(chǔ)上,得出結(jié)論:板式換熱器設(shè)計(jì)階段的錯(cuò)誤對穿孔的有利位置起著至關(guān)重要的作用,而高含量的Cl-是造成板式換熱器穿孔嚴(yán)重的主要原因。
根據(jù)目前工作中的穿孔機(jī)理,建議采取以下處理辦法消除這些穿孔:
首先,低溫水中高含量的氯離子應(yīng)通過配水控制在標(biāo)準(zhǔn)線以下。灌裝用水至少要比一級反滲透用水好。通過添加氧化皮和緩蝕劑,LTHW的總硬度也應(yīng)該降低。較高的總硬度與ASS中的穿孔無關(guān),但可能導(dǎo)致結(jié)垢。剝離污垢堵塞了流道,導(dǎo)致板式換熱器效率急劇下降。
其次,當(dāng)長時(shí)間高溫高壓壓力控制在同一水平時(shí),中央對接板的微動(dòng)應(yīng)得到抑制,且不會產(chǎn)生明顯的波動(dòng)。在夏季非取暖期間,板式換熱器應(yīng)停止維修。由于點(diǎn)蝕開始于鈍化膜的局部擊穿,可以進(jìn)行再鈍化處理以修復(fù)局部損傷的鈍化膜。我公司正在研究具體的工藝參數(shù)。
綜上,對某熱電廠板式換熱器316L板的內(nèi)泄漏進(jìn)行了綜合失效分析。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果得出結(jié)論:
(1)內(nèi)泄漏是由于板材低溫?zé)崴畟?cè)鋸齒形峰值接觸處的穿孔引起的。
(2)孔蝕、縫隙腐蝕和微動(dòng)在形成過程中協(xié)同作用。
(3)板式換熱器設(shè)計(jì)階段的誤差是影響射孔有利部位的關(guān)鍵因素,低溫?zé)崴懈吆攘渴窃斐砂迨綋Q熱器射孔嚴(yán)重的主要原因。