姜林友
(銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司,安徽 銅陵 244000)
銅陵有色銅冠冶化分公司硫鐵礦制酸余熱發(fā)電工藝中,冷凝器、冷油器、空冷器等發(fā)電輔助設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中需要冷卻循環(huán)水的降溫保證設(shè)備的正常的運(yùn)行,合適的循環(huán)水水溫能保持發(fā)電設(shè)備的高性能運(yùn)行,如冷油器中潤(rùn)滑油的合適溫度可提高冷凝器的真空度間接提高汽輪機(jī)的發(fā)電效率,合適的循環(huán)水溫度可連續(xù)快速的將排氣口的蒸汽冷凝為液態(tài)水。機(jī)械通風(fēng)冷卻塔以大氣作為冷卻介質(zhì)。冷卻塔內(nèi)有兩股流體,即水和空氣混合使水冷卻,部分水汽化放出蒸發(fā)潛熱,并隨空氣一起將蒸發(fā)潛熱帶走。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,冷卻塔風(fēng)機(jī)葉片旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)周圍空氣的向上運(yùn)動(dòng),源源不斷的空氣帶走因冷凝器、冷油器等設(shè)備換入的熱量,從而降低進(jìn)入機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的循環(huán)水溫。為了保證各輔助設(shè)備合適的進(jìn)口循環(huán)水溫,需要保持機(jī)械通風(fēng)循環(huán)水冷卻塔中配水系統(tǒng)填料收水器等各設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行和良好的散熱。
銅陵有色銅冠冶化分公司循環(huán)水配套4臺(tái)機(jī)械逆流式循環(huán)水冷卻塔由中國(guó)瑞林工程技術(shù)有限公司設(shè)計(jì),其中兩臺(tái)由海鷗公司供貨安裝,另外兩臺(tái)由江蘇宏運(yùn)冷卻設(shè)備有限公司供貨安裝。該冷卻塔組單塔尺寸11.8m×11.8m,配置Φ8000mm風(fēng)機(jī),90kw電機(jī)驅(qū)動(dòng)運(yùn)行。
收水器結(jié)構(gòu)陳舊,收水效率低,漂水嚴(yán)重,加重了對(duì)塔內(nèi)風(fēng)電機(jī)的腐蝕;配水管路長(zhǎng)久運(yùn)行有部分銹蝕結(jié)垢,易造成配水系統(tǒng)的不暢和配水孔的堵塞,且噴頭為蝸殼式噴頭,隨著塔內(nèi)壓力的變化,易造成配水不均勻;填料層結(jié)垢嚴(yán)重,部分填料塊破損,導(dǎo)致冷卻塔熱交換效率低下,冷卻塔熱交換能力大幅下降;風(fēng)機(jī)常年在高濕度的情況下運(yùn)行,減速機(jī)和風(fēng)機(jī)的腐蝕嚴(yán)重,對(duì)整體構(gòu)件及穩(wěn)定性和長(zhǎng)期運(yùn)行帶來(lái)不利,冷卻塔循環(huán)水出口水溫長(zhǎng)期35℃以上運(yùn)行。同時(shí)對(duì)作業(yè)人員的日常管理維護(hù)安全性帶來(lái)缺陷。
在充分利用原有冷卻塔基礎(chǔ)上,保留原塔基礎(chǔ),對(duì)塔芯部件及部分動(dòng)力系統(tǒng)進(jìn)行改造,具體如下:
拆除原有收水器,更換全新的SJ型加筋弧形收水器,材質(zhì)為PVC,保證整塔漂水率在國(guó)標(biāo)允許范圍之內(nèi)。收水器由相應(yīng)分塊排列布置,遇梁、柱異形處進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整到位;該收水器能夠有效減小冷卻塔風(fēng)機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的水氣,減少風(fēng)機(jī)葉片在旋轉(zhuǎn)時(shí)與水氣發(fā)生的磨損,提高風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的實(shí)用壽命。該收水器有效降低冷卻塔的飄滴損失,減少了循環(huán)水系統(tǒng)的補(bǔ)充水量,很好的節(jié)約了水資源。
拆除原有配水系統(tǒng)(保留進(jìn)水主管),更換全新的配水支管,材質(zhì)為U-PVC,形式為管式配水,采用NS型,管式對(duì)稱布置噴頭,噴頭應(yīng)壓力適應(yīng)范圍廣,不易堵塞,其與布水管應(yīng)連接牢固,不脫落,有較強(qiáng)的抗沖擊能力,保證配水系統(tǒng)長(zhǎng)期安全運(yùn)行,在80℃氣溫條件下不軟化變形,強(qiáng)度高,使用壽命長(zhǎng);在配水管的主管和支管下部應(yīng)裝有噴頭,保證配水系統(tǒng)最低點(diǎn)均有瀉水點(diǎn),以防止設(shè)備停運(yùn)時(shí)管道積水和運(yùn)行時(shí)管道污物沉淀,避免了配水管道進(jìn)行人工清洗的麻煩,在濁度小于300ppm非粘性水質(zhì)中能全天候安全運(yùn)行。
拆除原有填料,更換全新的IC-AC型薄膜填料,高度為1.36m,該填料專為工業(yè)凈水塔所設(shè)計(jì)。保證填料的力學(xué)性能和各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)國(guó)家電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——DL/T 742-2001《冷卻塔塑料部件技術(shù)條件》。在冷卻塔中,淋水填料的散熱能力占整個(gè)冷卻塔冷卻能力的80%以上,所以淋水填料的選用在冷卻塔設(shè)計(jì)中顯得至關(guān)重要。填料的選擇應(yīng)高效低阻,同等氣水比的條件下,其冷卻能力應(yīng)高于常規(guī)雙梯波填料,親水憎油性能優(yōu)越、耐溫差變化及耐濕熱老化性能優(yōu)異,在65℃條件下時(shí)不發(fā)生幾何變形,在-40℃條件下不破碎、不脆裂,優(yōu)越的阻燃性能,阻燃性能符合美國(guó)ASTM E84<25的規(guī)定。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察,風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中的調(diào)整座以及輪轂是腐蝕最為嚴(yán)重的部位,本次采用的是對(duì)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)除銹防腐,以減緩風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的腐蝕。
(1)提高冷卻塔漂水效率,保證改造后的冷卻塔飄水率低于國(guó)標(biāo)允許值;
(2) 提高冷卻塔的配水均勻,噴頭工作安全可靠,不脫落,保證冷卻塔填料層水氣熱交換充分進(jìn)行;
(3) 恢復(fù)冷卻塔熱工性能,滿足生產(chǎn)要求,循環(huán)水出口水溫達(dá)到33℃以下;
(4)提高冷卻塔穩(wěn)定性,保證冷卻塔長(zhǎng)期安全運(yùn)行。
布水均勻穩(wěn)定。改造后的銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠冶化分公司的機(jī)械強(qiáng)制通風(fēng)循環(huán)冷卻塔外觀整體整潔,收水器及配水系統(tǒng)布置規(guī)范,布水管網(wǎng)設(shè)計(jì)合理,進(jìn)風(fēng)口淋水分布均勻;配水管噴頭噴淋效果明顯,噴淋水分布填料各位置,無(wú)死角,進(jìn)出口循環(huán)水溫溫差明顯提高,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試?yán)鋮s塔循環(huán)水出口水溫達(dá)到33℃設(shè)計(jì)條件。
單臺(tái)機(jī)械通風(fēng)冷卻塔改造費(fèi)用15萬(wàn)。改造后,因汽輪機(jī)真空度提升每年多發(fā)電30萬(wàn)kwh,循環(huán)水飄零率的下降年節(jié)約生產(chǎn)水5萬(wàn)噸,年直接經(jīng)濟(jì)效益合計(jì)約25萬(wàn)元以上。
本次技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)了高性能填料的熱力性能和阻力性能的優(yōu)化耦合、實(shí)現(xiàn)填料分布和填料內(nèi)空氣徑向速度分布的良好匹配,從而大幅改善提高機(jī)械通風(fēng)循環(huán)水冷卻塔的整體熱力性能,使循環(huán)水出口水溫滿足生產(chǎn)工藝要求。