王廣林,趙金巍,王慶鯤,陳玉成,田德亮,江棟棟
(新疆昆玉鋼鐵有限公司)
近年來,隨著高爐經(jīng)濟(jì)冶煉,煉鐵從原燃料、高爐富氧率以及提高定壓方面有了長足的進(jìn)步,因高爐風(fēng)溫受制高爐送風(fēng)裝置,風(fēng)溫使用水平一般。高爐風(fēng)溫是廉價的能源,提高風(fēng)溫使用可以有效降低燃料消耗,降低鐵水冶煉成本。
昆玉2#、3#高爐(450m3),設(shè)計風(fēng)溫1200℃,昆玉煉鐵高爐實際平均風(fēng)溫1162℃,相比先進(jìn)企業(yè)使用風(fēng)溫(>1170℃)有較大提升空間。為此,昆玉高爐煉鐵從高爐送風(fēng)裝置火管著手并不斷摸索,通過逐步優(yōu)化火管鋼殼尺寸,增加耐材厚度,提高了風(fēng)溫使用水平。
昆玉高爐煉鐵自2013年投產(chǎn)以來高爐直吹管前端改造經(jīng)歷三個階段:第一階段(2013—2014年6月)為高爐工程配套直吹管,直吹管前端為正常尺寸;第二階段(2014年6月—2015年5月)將高爐工程配套火管的前端加粗;第三階段(2015年5月至今)改造火管,直吹管前端為正常尺寸,即恢復(fù)至第一階段尺寸。
2013年高爐投產(chǎn)至2014年6月,昆玉煉鐵2#、3#高爐火管均為工程配套的直吹管,兩座高爐風(fēng)溫使用水平受火管耐材質(zhì)量限制,在使用過程中均發(fā)生火管燒穿事件。在使用巨力直吹管期間,煉鐵,2013年2#、3#高爐平均風(fēng)溫分別為1095℃、1115℃。
(1)巨力火管在使用過程中外表面局部發(fā)紅,直吹管表面測溫達(dá)到350℃,高爐平均熱風(fēng)溫度在1095℃、1115℃,不能滿足高爐需要高風(fēng)溫需求,影響高爐風(fēng)溫使用水平低,導(dǎo)致高爐各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)變差;
(2)2013年10月24日、11月9日2#高爐火管燒穿(直吹管槍道與前端部位),2014年5月31日3#高爐火管燒穿(直吹管前端球面),高爐被迫休風(fēng)。
針對第一階段直吹管存在的問題,加粗了火管前端尺寸,以提高耐材厚度。改造后的火管前端較改造前變粗。
(1)2014年6月改造后火管上線,因直吹管前端變粗,造成2#、3#高爐在更換小套期間,由于加粗火管與小套進(jìn)出水管相抵觸,導(dǎo)致火管前端球面與小套接觸部位漏風(fēng),多次調(diào)整,造成高爐休風(fēng)時間延長,更換一件火管須休風(fēng)50~70min,延緩了高爐爐況恢復(fù)進(jìn)程。
(2)第二階段直吹管前端測溫平均為310~370℃,后期使用過程中出現(xiàn)漏風(fēng)嚴(yán)重現(xiàn)象,直吹管前端因漏風(fēng)發(fā)紅,影響高爐風(fēng)溫使用,兩座高爐平均風(fēng)溫為1166℃。
因第二階段火管上線造成漏風(fēng)以及更換時間長,造成高爐休風(fēng)時間長等原因,再次對直吹管進(jìn)行了改造,從直吹管法蘭至前端頭1/3處割開,將直吹管鋼殼內(nèi)徑恢復(fù)至第一階段尺寸,再進(jìn)行焊接工作。處理槍道廢舊耐材時,對直吹管槍道進(jìn)行切割,待廢舊耐材清理后進(jìn)行焊接,焊接過程使用制工裝對槍道進(jìn)行校正,保證火管槍道與火管夾角成10°,最后重新澆注耐材。
(1)2017年1月—2月冬季維修,因受環(huán)境溫度變化大導(dǎo)致此次火管出現(xiàn)部分溫度較高現(xiàn)象。針對此類情況,盡量避免在冬季施工。
(2)根據(jù)下線直吹管前端頭耐材脫落面積,對比2018年下線進(jìn)風(fēng)裝置與2017年下線的進(jìn)風(fēng)裝置耐材外觀情況,發(fā)現(xiàn)下線后彎頭耐材表面凹凸不平、表層松散,直吹管前端頭耐材脫落。
(3)部分火管前端頭靠近槍道位置耐材脫落嚴(yán)重,下線火管耐材表面有大顆粒耐火材料,耐材結(jié)構(gòu)疏松,耐材脫落主要由前端耐材內(nèi)徑由Φ120mm 縮小至Φ116mm時,前端頭增加圈形不銹鋼片,降溫過程中收縮不均勻造成。
為提高小高爐風(fēng)溫使用水平至1180℃以上,同時局限于風(fēng)口小套進(jìn)出水管與火管鋼殼相抵觸,昆玉高爐煉鐵的技術(shù)人員,從如何增加耐材厚度,同時避免火管鋼殼與小套進(jìn)出水管抵觸方面著手,確定了改造思路:加粗火管鋼殼尺寸、增加耐材厚度?;鸸芮岸祟^槍道三岔口測溫高也受前端頭耐材較薄的影響,為增加前端頭耐材厚度,設(shè)計加粗火管鋼殼尺寸,為避免火管加粗后同小套進(jìn)出水管相抵觸,造成漏風(fēng)現(xiàn)象,設(shè)計同擴(kuò)小套外徑(進(jìn)出水管外移18mm)、中套配合面內(nèi)徑(擴(kuò)大10mm),耐材厚度由22mm增加至38mm,滿足風(fēng)溫1180℃使用要求。改造設(shè)計尺寸見圖1、圖2。
圖1 小套改造
圖2 中套改造
圖1為小套改造思路,主要為外擴(kuò)進(jìn)出水管,進(jìn)出水管由原來的Φ250mm外擴(kuò)18mm,進(jìn)出水管中心線距小套中心線Φ268mm,小套與火管配合面由原來的Φ320mm增加至Φ330mm;圖2為中套改造,中套內(nèi)與小套配合面由原來的Φ320mm調(diào)整至Φ330mm。裝配見圖3。
圖3 火管、中小套裝配圖
通過對小套、中套同時改造,增加火管鋼殼尺寸,改造后火管鋼殼距小套進(jìn)出水管13mm,火管前端頭耐材附著厚度由22mm增加至38mm。
2020年新改造火管進(jìn)廠,技術(shù)人員對火管耐材、槍道、球面進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查,同時要求對火管焊縫進(jìn)行探傷。待火管質(zhì)量檢驗合格后,昆玉鋼鐵2#高爐上線部分新改火管進(jìn)行試用,16個風(fēng)口均上線新改小套、中套,新改火管在線測溫見表1。
表1 新改火管在線測溫情況
新改造火管上線風(fēng)口為1#、2#、3#、4#、6#、7#、9#、10#、11#,在線測溫平均339℃,較改造前367℃低28℃,火管表面最高測溫348℃,風(fēng)溫使用水平至1180℃,較改造前風(fēng)溫使用1162℃提高了18℃。
(1)在火管改造前,昆玉高爐因火管質(zhì)量造成無計劃休風(fēng),據(jù)統(tǒng)計2019年昆玉鋼鐵2#、3#高爐因火管溫度高休風(fēng)60min、125min,高爐無計劃休風(fēng)頻次高。新改火管上線后,昆玉鋼鐵再未發(fā)生因火管無計劃休風(fēng),降低了高爐休風(fēng)率。
(2)高爐熱風(fēng)溫度使用水平由1162℃提高至1180℃,降低燃料消耗1.8kg/t,煤比提高7.2kg/t,為高爐經(jīng)濟(jì)冶煉創(chuàng)造了條件。