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      魚刺型分支孔穩(wěn)斜鉆進試驗研究

      2021-12-06 07:03:02趙曉明畢海濤
      采礦技術 2021年6期
      關鍵詞:魚刺帷幕鉆桿

      趙曉明 ,畢海濤

      (1.華北有色工程勘察院有限公司, 河北 石家莊 050000;2.河北省礦山地下水安全技術創(chuàng)新中心, 河北 石家莊 050000)

      0 引言

      礦山帷幕技術發(fā)展日趨成熟,成功治理礦山地下水患的實例越來越多。但隨著礦山資源開采強度的進一步加大,開采難度逐步提高,出現(xiàn)了深埋礦體、裂隙發(fā)育特殊條件下的帷幕注漿工程,傳統(tǒng)礦山止水帷幕鉆探施工工藝不能解決上述技術難題[1]。

      在傳統(tǒng)帷幕注漿技術的基礎上,以柔性鉆桿為關鍵工具的井下組合器具及魚刺型組合鉆孔[2]的提出有效提高了地層高角度裂隙的揭露率,保證了漿液的擴散半徑;增大了井巷內(nèi)帷幕鉆孔間距,保證了鉆窩整體安全性。

      隨著該項工藝應用范圍的擴大,在穩(wěn)斜階段,遇到破碎地層、軟硬不均地層、地層頻繁變化時,魚刺型分支孔的穩(wěn)斜效果大大降低,嚴重降低了成孔率,也增加了施工成本。在某注漿帷幕治水工程中,通過改進設備和調(diào)整工藝,有效保證了魚刺型分支孔穩(wěn)斜鉆進階段的鉆孔斜度穩(wěn)定性,提高了鉆孔成孔率。

      1 工程概況

      某礦注漿帷幕治水工程位于云南省昭通市高山峽谷地區(qū),地層主要以泥盆系白云巖、石炭系灰?guī)r、二疊系茅口組灰?guī)r和峨眉山玄武巖為主,強烈的地質(zhì)運動造成了多條斷裂構造穿過礦區(qū)。經(jīng)過多年水文地質(zhì)研究,查清了礦床的主要充水水源和通道的位置,因此采用帷幕注漿的方式解決礦山水害問題。帷幕采用魚刺型分支孔+直孔的鉆孔結構,直孔孔距為30 m,魚刺型分支孔垂向孔距為30 m左右。

      由于二疊系茅口灰?guī)r裂隙較為發(fā)育,透水性較強,受早期地質(zhì)作用,存在多條斷層破碎帶,鉆孔坍塌、掉塊現(xiàn)象時有發(fā)生,造成魚刺型分支孔在穩(wěn)斜鉆進過程中難以保持鉆進的頂角和方位角,并且鉆探設備損傷嚴重,施工效率低下,為解決以上問題,特對其進行試驗研究。

      2 試驗過程

      2.1 柔性鉆桿材質(zhì)和熱處理工藝

      鉆桿材質(zhì)和熱處理方式以42鉻鉬+加厚滲氮處理的形式較好[3]。為進一步提高柔性鉆桿的使用壽命,降低施工成本,本次試驗將材質(zhì)更換為 20鉻錳鈦和20鉻錳4。經(jīng)過試制,發(fā)現(xiàn)用20鉻錳鈦材質(zhì)時,球頭的光潔度不能達到技術要求,同時經(jīng)加厚滲氮熱處理工藝后,硬度和耐磨性沒有明顯提高,因此20鉻錳鈦材質(zhì)無法滿足設計要求。20鉻錳4材質(zhì)在試件加工過程中表現(xiàn)較為良好,但在抗疲勞強度試驗時其抗疲勞穩(wěn)定性較差,無法滿足設計要求。

      通過上述試驗,認為在 42鉻鉬材質(zhì)條件下,采用滲氮和加厚滲氮熱處理方式處理過的柔性鉆桿的使用壽命較長,性價比較高。

      2.2 柔性鉆桿鎖母限位結構改進試驗

      柔性鉆桿主要由球頭和球座兩個部分構成,鎖母是固定兩個部分的重要零件。球頭與球座的裝合精度完全依靠鎖母的松緊來實現(xiàn)。原設計球座限位部分絲扣較長(見圖1(a)),有足夠的行程用于鎖母的調(diào)解。但裝配過程在很大程度上受到人為因素的影響,造成裝配成型的鉆桿松緊不一,從而影響其使用。

      圖1 鎖母限位設計改進[4]

      針對以上情況,對鎖母安裝限位設計進行了改進。如圖1(b)所示將球頭與球座之間的接觸精度進行了多個尺寸試驗,同時進行了封閉性試壓和鉆桿活動范圍試驗,最終確定了最佳的精度。將球座的鎖母絲扣設置為固定長度,裝配過程中鎖母擰緊至底端絲扣即可,無需人為調(diào)整其松緊。

      經(jīng)過改進后,2020年9月27日進場300節(jié),共計60 m。完成魚刺型鉆孔10個,進尺325 m。目前未發(fā)生卡死現(xiàn)象,現(xiàn)有鉆桿完好。通過此次改進,有效提高了柔性鉆桿的使用壽命,降低了施工成本。

      2.3 柔性鉆桿彎曲角度改進試驗

      現(xiàn)有柔性鉆桿的彎曲角度均為5°,通過對柔性鉆桿在穩(wěn)斜鉆進中的受力分析,發(fā)現(xiàn)5°的柔性鉆桿彎曲角度較大,導致穿越破碎地層時其本身的自由度會隨之增加,鉆孔的保直率會進一步下降。由此,將鉆桿彎曲角度設為3°進行試驗。

      3°柔性鉆桿的鉆進試驗情況見表1,由表1可以看出,3°柔性鉆桿在破碎地層中具有一定的保直作用,但由于其本身彎曲角度較小,受破碎地層影響,極易導致彎曲過大,造成部分鉆桿卡死報廢,但在完整地層中具有良好的保直效果??紤]降低穩(wěn)斜鉆進過程中柔性鉆桿本身的自由度,以控制穩(wěn)斜鉆進過程中鉆桿的彎曲角度,提高鉆孔的保直率。

      表1 3°柔性鉆桿試驗

      2.4 鉆頭試驗

      根據(jù)前期的研究成果,穩(wěn)斜鉆進鉆頭主要采用五翼PDC鉆頭和三牙輪鉆頭(見圖2),并未針對不同地層條件下穩(wěn)斜鉆進過程中保直率進行研究。因此,本次研究主要針對兩種鉆頭在不同地層中穩(wěn)斜鉆進的保直率進行試驗,結果見表2。

      圖1是康明斯ISM440發(fā)動機制動特性曲線,制動功率隨發(fā)動機轉(zhuǎn)速的增加而增加,要最大限度地發(fā)揮發(fā)動機制動的效能,發(fā)動機必須保持高轉(zhuǎn)速,同時制動降速又必須將變速器放在低檔位,因此,發(fā)動機制動的低速特性突出。

      圖2 兩種鉆頭形式[5]

      表2 三牙輪鉆頭與PDC鉆頭鉆孔試驗成果

      由表2中的12組試驗結果可以看出,五翼PDC鉆頭在較為完整的地層中,可較好地保持原有的方位和頂角,施工效率較高,為0.7 m/h。在較為破碎的地層中,鉆孔的偏差范圍在1.78°~28.41°內(nèi),鉆孔頂角變化不大,滿足設計要求。同三牙輪鉆頭相比,鉆孔方位偏差明顯變小,具有較好的保直率。同樣,鉆孔施工效率相對較高,達到0.7~1.2 m/h。由此,可以得出如下結論:

      (1)破碎地層中,兩種鉆頭的施工效率相當,但 PDC鉆頭施工的鉆孔方位偏差范圍較小,鉆孔保直率較高;

      (2)由于兩種鉆頭的工作原理不同,依靠切削鉆進的 PDC鉆頭,鉆桿震動較為嚴重,對柔性鉆桿的使用壽命產(chǎn)生一定的影響,綜合考慮,認為 PDC鉆頭適用于破碎地層中鉆進,且保直效果較好。

      2.5 鉆具組合形式試驗

      在南部帷幕地層中對柔性鉆桿+鉆頭和柔性鉆桿+扶正器+鉆頭兩種鉆具組合形式(見圖3)進行了試驗。本次研究主要針對北部帷幕地層破碎帶、巖溶裂隙發(fā)育的特點,進行兩種鉆具組合形式試驗,確定其具體的適用性,試驗結果見表3。

      圖3 鉆具組合形式

      表3 鉆孔試驗成果

      由表3中的13組試驗結果可以看出,柔性鉆桿+扶正器+鉆頭在較為完整地層中,可較好地保持原有的方位和頂角,但施工效率較低,僅為 0.5~0.6 m/h。在破碎的地層中,鉆孔的偏差范圍在1.8°~11.87°內(nèi),保直率較高;施工效率在較完整地層中有所降低,為0.4~0.9 m/h。由此,可以得出結論:在破碎地層中,柔性鉆桿+扶正器+鉆頭的組合形式其施工效率明顯低于柔性鉆桿+鉆頭的組合,但是柔性鉆桿+扶正器+鉆頭的組合所施工鉆孔方位偏差范圍較小,鉆孔保直率較高,有利于保持鉆孔的方位和頂角。

      2.6 鉆探參數(shù)試驗

      鉆探參數(shù)包括鉆壓、轉(zhuǎn)速及泵量3個參數(shù),針對北部帷幕地層經(jīng)過多個分支孔施工,總結了一套針對于現(xiàn)場的鉆探施工參數(shù),見表4、表5。

      表4 完整地層鉆探參數(shù)

      表5 破碎地層鉆探參數(shù)

      表6 BK80-4鉆孔測斜數(shù)據(jù)

      在破碎地層坍塌后的掃孔過程中,需將鉆壓降至1.0 t左右,泵量控制在600 L/min,轉(zhuǎn)速控制在50 r/min??刂茠呖姿俣仍?.5 m/h,并且需反復提升鉆具確認孔內(nèi)坍塌情況。

      當遇地層由硬到軟突變時,降低鉆壓至 1.2~1.5 t。這樣可有效預防地層突變造成的鉆孔角度變化。

      當遇地層由軟到硬突變時,需放緩鉆進速度,降低鉆壓至 1.2~1.5 t、提高轉(zhuǎn)速至 70 r/min,鉆進3 m后,可適當提高鉆壓至2.0~2.5 t。這樣可有效預防地層突變造成的鉆孔角度變化。

      在鉆進過程中,發(fā)生別車現(xiàn)象時,需立即降低鉆壓至 0~0.2 t,轉(zhuǎn)速降低至 20~30 r/min,反復針對別車部位進行掃孔,直至無別車顯現(xiàn)后,方可繼續(xù)鉆進。

      3 特殊地層的預防措施

      北部帷幕地層較為復雜,主要以二疊系棲霞茅口灰?guī)r和石炭系灰?guī)r為主。由于早期地質(zhì)作用,造成斷層構造較為發(fā)育,使得層間存在多處破碎帶;同時,灰?guī)r地層裂隙發(fā)育,聯(lián)通性強,形成大量泥質(zhì)充填半充填的狀態(tài),為鉆探帶來極大的困難。鉆探過程中常發(fā)生坍塌、涌砂現(xiàn)象,針對此情況,在項目研究過程中進行了相關試驗,并取得了較好的效果。

      3.1 泥漿護壁

      選擇適合的泥漿材料以保證泥漿性能是穿過破碎帶的必要條件,針對破碎帶的類型,綜合現(xiàn)場各工程隊的泥漿使用經(jīng)驗,選取的泥漿材料為 325目納基膨潤土、纖維素、磺化瀝青等材料[6],根據(jù)地層坍塌程度配置相應性能的泥漿。泥漿的比重在1.14~1.16 t/m3之間可起到較好的效果。

      3.2 注漿處理

      針對坍塌嚴重的鉆孔,采用黏土水泥漿進行注漿處理,正常注漿后,鉆孔坍塌程度有效降低,可繼續(xù)進行剩余鉆孔施工。工程實例的 BSK3-6鉆孔施工至11.69 m處發(fā)生坍塌無法穿過,進行正常注漿處理,注漿壓力為 6.79 MPa,注漿量為 97.07 m3。掃孔后正常鉆進至終孔。BSK3-6鉆孔軌跡見圖4,注漿處理鉆孔情況見表7。

      表7 注漿處理鉆孔情況統(tǒng)計

      圖4 BSK3-6鉆孔軌跡

      4 結論

      本次試驗研究找到了合理的設備材質(zhì) 42鉻鉬鋼材和加厚滲氮的熱處理工藝,同時改進了鉆桿結構,提高了鉆桿的使用壽命;提出了破碎地層中最佳的鉆頭選用(PDC鉆頭)和鉆具組合形式,以及穩(wěn)斜鉆進的鉆探參數(shù),有效保證了破碎地層、軟硬突變地層中魚刺型分支孔穩(wěn)斜鉆進的孔斜維持性,提高了鉆孔施工效率,同時降低了鉆探成本,取得了寶貴的施工經(jīng)驗,具有一定的推廣意義。

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