羅東 雷恒 賴兵 汪年斌 羅斌 張軍 鄧翔宇 伍強
(西南油氣田分公司天然氣凈化總廠)
安岳凈化公司Ⅰ、Ⅱ列主體裝置分別于2019年10 月和12 月投產(chǎn),單列設(shè)計日處理原料氣600×104m3,每列單獨設(shè)有一套與之相匹配的CANSOLV尾氣處理裝置,設(shè)計處理煙氣6×106m3/h,設(shè)計尾氣SO2排放濃度小于或等于400 mg/m3。
硫黃回收裝置來的克勞斯尾氣、液硫池廢氣,以及脫水裝置TEG 廢氣分別引入CANSOLV 尾氣處理裝置焚燒爐高溫焚燒后,進入文丘里組合塔被酸水冷卻,煙氣溫度從245 ℃降至55 ℃以下,然后經(jīng)過濕式電除霧器除酸霧后,煙氣進入SO2吸收塔脫除SO2,再被加熱后從尾氣煙囪排放[1-2]。
CANSOLV 尾氣處理裝置在運行過程中,文丘里組合塔產(chǎn)生的酸水(主要成分:H2SO4和H2SO3)和胺液凈化撬(APU)產(chǎn)生的沖洗廢水(主要成分:NaOH、Na2SO4和Na2SO3)全部排入中和罐,在中和罐內(nèi)被堿液中和后泵送至污水處理裝置(催化氧化裝置、生產(chǎn)廢水處理裝置、蒸發(fā)結(jié)晶裝置)生成淡水和粗鹽[3]。CANSOLV尾氣處理裝置流程圖見圖1。
圖1 CANSOLV尾氣處理流程
自安岳凈化公司CANSOLV 尾氣處理裝置投產(chǎn)以來,單套尾氣處理裝置設(shè)計廢水總產(chǎn)生量為127 m3/d,實際生產(chǎn)過程中廢水產(chǎn)生量約為180 m3/d。安岳凈化公司生產(chǎn)廢水處理裝置處理能力為1 250 m3/d,對裝置進行水平衡計算,發(fā)現(xiàn)裝置生產(chǎn)廢水實際產(chǎn)生量約1 261 m3/d,其中兩套CANSOLV尾氣處理裝置產(chǎn)生的廢水量約350 m3/d,占生產(chǎn)廢水總產(chǎn)生量的28%左右,為重要來源之一。安岳凈化公司裝置水平衡結(jié)果見圖2。
圖2 安岳凈化公司裝置水平衡結(jié)果
生產(chǎn)廢水產(chǎn)生量超設(shè)計處理量,處理不及時,導(dǎo)致生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池長期處于滿液位,不僅限制CANSOLV 尾氣處理裝置APU 運行頻次,導(dǎo)致胺液中HSS含量長期超標(biāo),還容易出現(xiàn)生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池污水外溢,造成環(huán)保事故。
CANSOLV 尾氣處理裝置廢水產(chǎn)生來源有三個:文丘里組合塔酸水、APU廢水、電除霧器沖洗水。單套尾氣處理裝置廢水產(chǎn)生量見表1。
表1 單套尾氣處理裝置廢水產(chǎn)生量
其中,文丘里組合塔酸水產(chǎn)生量與煙氣溫度直接相關(guān),煙氣設(shè)計溫度小于或等于55 ℃,煙氣溫度越高,酸水被煙氣帶走越多,排放至中和罐的則越少,目前煙氣溫度控制在42~45 ℃。APU設(shè)計運行頻次為8 次/d,目前每天啟運頻次約10~11 次。電除霧器沖洗水量與沖洗時間和頻次相關(guān),廠家建議每次沖洗時間5~10 min,1~2 天沖洗一次,當(dāng)前沖洗時間為9~10 min/次,每天沖洗一次。
將煙氣出文丘里組合塔溫度從35 ℃緩慢升至55 ℃,每次提升1 ℃,穩(wěn)定運行觀察1天。在提高煙氣溫度期間,主要觀察文丘里組合塔的廢水排放流量、煙氣加熱器進口端管箱底部凝液排放流量、廢水調(diào)節(jié)池溫度,以及尾氣SO2排放濃度。煙氣溫度和廢水排放測試數(shù)據(jù)見表2。
表2 煙氣溫度和廢水排放測試數(shù)據(jù)
通過提高煙氣溫度測試,得出如下結(jié)論:
1)隨著煙氣溫度升高,尾氣處理裝置文丘里組合塔廢水產(chǎn)生量明顯下降,減少的水分隨煙氣被帶至煙氣加熱器進口端排液設(shè)施排放,還有部分通過煙囪排放至大氣。
2)整個調(diào)整過程,尾氣SO2排放濃度波動較小,且排放值遠遠低于400 mg/m3,尾氣處理裝置運行平穩(wěn)。
3)隨著煙氣溫度升高,廢水調(diào)節(jié)池溫度逐漸上升,當(dāng)煙氣溫度提升至52 ℃時,生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池溫度已上升至40 ℃,達到了生產(chǎn)廢水處理裝置RO反滲透膜運行溫度上限。
4)在確保生產(chǎn)廢水處理裝置RO反滲透膜正常運行情況下(廢水調(diào)節(jié)池溫度≤40 ℃),最終確定煙氣出文丘里組合塔溫度最佳控制范圍為50 ~52 ℃,在這個溫度范圍內(nèi),文丘里組合塔廢水排放量最低。調(diào)整前,煙氣控制溫度約40 ℃,調(diào)整后煙氣控制溫度為50 ℃,平均每天減少廢水排放量約33 m3。
影響DS 溶液熱穩(wěn)定性鹽含量的因素主要為兩方面:一是煙氣中硫酸霧和SO3含量較高,煙氣經(jīng)過DS 溶液后,硫酸霧和SO3進入溶液形成硫酸鹽,導(dǎo)致熱穩(wěn)定性鹽含量偏高;二是APU 除鹽能力下降。
4.2.1 提高電除霧器運行電壓
由于目前沒有手段對煙氣中硫酸霧和SO3含量進行分析,查閱DS 溶液熱穩(wěn)定性鹽含量變化趨勢,發(fā)現(xiàn)自5月18日起,兩列尾氣處理裝置熱穩(wěn)定性鹽上升趨勢較以往更快,檢查發(fā)現(xiàn)濕式電除霧器由于絕緣子室竄漏放電,濕式電除霧器降壓運行。導(dǎo)致電除霧器除霧效果不好[4],濕式電除霧器設(shè)計運行電壓為72 kV,故障期間運行電壓僅為41 kV左右。
以Ⅰ列尾氣處理裝置為例,煙氣中硫酸霧和SO3含量較高,進入DS溶液后,直接導(dǎo)致熱穩(wěn)定性鹽含量升高。5 月28 日,更換絕緣子室穿墻套管,四個絕緣子室增加氮氣正壓保護后,提升濕式電除霧器運行電壓,熱穩(wěn)定性鹽含量明顯下降[5]。濕式電除霧器整改前后Ⅰ列尾氣處理裝置熱穩(wěn)定性鹽含量數(shù)據(jù)對比見表3。
表3 濕式電除霧器整改前后Ⅰ列熱穩(wěn)定性鹽含量分析數(shù)據(jù)對比
5月28日以后,將濕式電除霧器運行電壓提升至設(shè)計電壓,除霧效果較好,熱穩(wěn)定性鹽含量逐漸下降,但仍未降至設(shè)計范圍1.1~1.3 摩爾當(dāng)量范圍內(nèi)。
4.2.2 優(yōu)化APU運行效果
APU 通過陰離子樹脂[6]除去DS 貧液中的HSS,但運行一次將產(chǎn)生廢水5.75 m3,且設(shè)計每天啟運頻次為8 次,使用壽命為2 000 次。當(dāng)前APU 啟運頻次已達到平均11 次/d,但無法繼續(xù)降低至1.1~1.3摩爾當(dāng)量范圍內(nèi)。查閱APU 樹脂使用次數(shù)為1 218次,離設(shè)計使用壽命2 000 次還有很大距離,但樹脂顏色偏紅,初步推測APU 樹脂存在中毒[7],性能下降,除鹽能力降低。隨后取APU 廢水進行分析,分析結(jié)果顯示Ⅰ列APU 除鹽能力為33 kg/次,已遠低于設(shè)計51 kg/次,證實了Ⅰ列APU 樹脂除鹽能力明顯下降。
立即更換樹脂,規(guī)定每天APU啟運頻次為8次,發(fā)現(xiàn)DS 貧液中熱穩(wěn)定性鹽含量逐漸下降。32 天后,熱穩(wěn)定性鹽含量已降至1.25摩爾當(dāng)量。更換樹脂后Ⅰ列熱穩(wěn)定性鹽含量分析數(shù)據(jù)見表4。
表4 更換樹脂后Ⅰ列熱穩(wěn)定性鹽含量分析數(shù)據(jù)
熱穩(wěn)定性鹽含量降至1.25 摩爾當(dāng)量后,目前APU 啟運次數(shù)已降至4 次/d,兩套尾氣處理裝置平均每天可以減少APU廢水排放69 m3。
濕式電除霧器需定期用除鹽水進行沖洗,防止陰極線和陽極管上雜質(zhì)積累結(jié)垢,影響除霧效果。除鹽水沖洗流量約為0.283 m3/min,根據(jù)廠家提供的每次沖洗時間5~10 min,每天沖洗一次進行調(diào)整。以濕式電除霧器陰極線和陽極管不結(jié)垢正常運行為前提,調(diào)整除鹽水每次沖洗時間和沖洗頻率。調(diào)整除鹽水每次沖洗時間結(jié)果統(tǒng)計見表5。
表5 調(diào)整除鹽水每次沖洗時間結(jié)果統(tǒng)計
通過測試,可以發(fā)現(xiàn),降低除鹽水沖洗時間,觀察兩天,當(dāng)除鹽水沖洗時間降至5 min/次,陰極線和陽極管上無明顯雜質(zhì)積累。因此,我們將除鹽水每次沖洗時間定為5 min。并按照該沖洗時間測試沖洗頻次,調(diào)整除鹽水沖洗頻次結(jié)果統(tǒng)計見表6。
表6 調(diào)整除鹽水沖洗頻次結(jié)果統(tǒng)計
通過測試,可以發(fā)現(xiàn)在除鹽水沖洗時間為5 min/次的情況下,沖洗頻次增加到4 天時,明顯可以觀察到陰極線和陽極管上有雜質(zhì)積累,存在結(jié)垢的傾向。為確保設(shè)備運行安全,選擇每2天沖洗一次。調(diào)整前后,可以減少電除霧器沖洗廢水排放量約1.6 m3/d。
根據(jù)裝置優(yōu)化措施[8-10],控制煙氣溫度50 ℃,單套APU 啟運頻次4 次/d,電除霧器2 天沖洗1 次,每次沖洗5 min,重新進行裝置水平衡核算,核算結(jié)果顯示尾氣處理裝置每天排放廢水約250 m3,比優(yōu)化前每天減排約98 m3,優(yōu)化效果明顯。
再看裝置生產(chǎn)廢水產(chǎn)生量,優(yōu)化后,生產(chǎn)廢水每天產(chǎn)生量約1 159.3 m3,低于設(shè)計處理量1 200 m3/d,生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池液位逐漸下降。生產(chǎn)廢水COD濃度已降至96 mg/L,雖然仍高于設(shè)計上限值70 mg/L,但比優(yōu)化前已明顯下降。目前生產(chǎn)廢水處理裝置和蒸發(fā)結(jié)晶裝置運行平穩(wěn)。
CANSOLV 尾氣處理裝置優(yōu)化后,顯著降低了廢水產(chǎn)生量,減少了蒸發(fā)結(jié)晶裝置廢鹽產(chǎn)生量,減少了固體廢棄物的產(chǎn)生,優(yōu)化操作后每月平均減少3 t固體廢棄物。
CANSOLV 尾氣處理裝置優(yōu)化后,顯著降低了尾氣處理裝置廢水產(chǎn)生量,減少了尾氣處理裝置中和廢水堿液用量。
投入成本:更換APU活性樹脂1 m3,惰性樹脂0.1 m3,使用壽命8 個月,折算為每月投入成本為16 600 元。平均每月減少堿液用量18 t,節(jié)省堿液成本費用45 000 元,每月少產(chǎn)生3 t 固體廢棄物,相應(yīng)每月減少固體廢棄物處理費3 750元。
此外,廢水產(chǎn)生量減少,降低了生產(chǎn)廢水處理裝置運行負荷,降低了裝置運行能耗。
經(jīng)過統(tǒng)計,7 月生產(chǎn)廢水處理裝置共處理廢水32136m3,裝置當(dāng)月電耗65985kWh,單價0.55元/kWh;當(dāng)月耗水量576 t,單價4 元/t;主要化工藥劑如:碳酸鈉6.5 t,單價3 000元/t;混凝劑PAC 4 t,單價6 000 元/t;反滲透膜阻垢劑0.1 t,單價42 000 元/t;工業(yè)鹽4.5 t,單價600 元/t;次氯酸鈉2 t,單價3 500元/t。根據(jù)以上數(shù)據(jù)計算出每處理1 m3生產(chǎn)廢水的成本單價為2.99元/m3。
活動開展后,平均每月尾氣處理裝置廢水產(chǎn)生量降至7 212 m3,減少廢水產(chǎn)生量3 038 m3,節(jié)約生產(chǎn)裝置運行能耗9 083.6元。
1)通過提高煙氣出文丘里組合塔溫度,可以將更多的水分通過煙氣帶至煙囪排放,從而減少生產(chǎn)廢水產(chǎn)生量。但煙氣出文丘里組合塔溫度盡可能控制在50~52 ℃范圍內(nèi),防止生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池溫度超高。
2)通過提高濕式電除霧器運行電壓,可以有效去除煙氣中的硫酸霧和SO3,有效控制熱穩(wěn)定性鹽的增量,從而降低APU啟運頻次,減少生產(chǎn)廢水產(chǎn)生量。濕式電除霧器運行電壓盡可能控制在70~72 kV,偏低除霧效果不佳,偏高則存在電氣元件使用壽命縮短的問題。
3)通過適當(dāng)降低濕式電除霧器沖洗時間,適當(dāng)延長濕式電除霧器沖洗時間間隔,也會減少尾氣處理裝置廢水產(chǎn)生量。調(diào)整濕式電除霧器沖洗時間和頻次后,需加強對電除霧器運行電壓、現(xiàn)場看窗除霧效果、陰極線和陽極管結(jié)垢情況等的檢查,防止內(nèi)部構(gòu)件結(jié)垢。
4)樹脂性能越好,除鹽能力越強,隨著使用次數(shù)的增加,樹脂除鹽能力逐漸下降,需定期對樹脂除鹽能力進行分析,避免出現(xiàn)樹脂除鹽能力下降,但未及時更換,導(dǎo)致APU啟運頻次超設(shè)計,產(chǎn)生較多廢水。