沈孝輝,蔣永偉,郭方崢,張麗珍
(1.江蘇省環(huán)科院環(huán)境科技有限責任公司,江蘇南京 210036;2.江蘇省環(huán)保集團有限公司,江蘇南京 210036)
江蘇省化工企業(yè)眾多,現(xiàn)有化工園區(qū)(集中區(qū))53家,年產(chǎn)值2萬多億,帶來巨大經(jīng)濟利益的同時也帶來了巨大的安全環(huán)保問題。根據(jù)《江蘇省化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升方案》(蘇辦〔2019〕96號)與《江蘇省化工園區(qū)(集中區(qū))環(huán)境治理工程實施意見》(蘇政辦發(fā)〔2019〕15號)文件要求,提出徹底整治關(guān)閉高污染落后化工產(chǎn)能,減少污染物排放量及環(huán)境風(fēng)險,推動化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,由于企業(yè)關(guān)閉,廢水量減少,造成廢水處理設(shè)施出現(xiàn)“大馬拉小車”現(xiàn)象。此外,部分園區(qū)(集中區(qū))污水處理按照市政污水處理工藝及管理模式實施,未考慮到化工廢水特征,致使污水出水難以達標。同時,針對化工廢水,江蘇省頒布了《化工工業(yè)主要水污水染排放標準》(DB 32/939—2020),對于集中處理污水廠出水提出更高的要求。因此,很多化工園區(qū)(集中區(qū))污水廠存在提標改造的需求。
洋口港臨港工業(yè)區(qū)位于南通如東,該工業(yè)園區(qū)一期主要以大型石化和化工產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo),園區(qū)污水實行“企業(yè)預(yù)處理+園區(qū)污水廠集中處理”的模式。園區(qū)已于2014年完成3萬m3/d污水廠建設(shè),但是由于園區(qū)入駐企業(yè)的變化,園區(qū)預(yù)測未來5年內(nèi),實際水量僅有0.4萬~0.5萬m3/d,污水廠設(shè)計處理規(guī)模與實際廢水量嚴重不匹配。同時,園區(qū)企業(yè)以化工企業(yè)為主,且大多為中小化工企業(yè),企業(yè)自備預(yù)處理設(shè)施處理效果不佳,廢水水量水質(zhì)波動較大,接管廢水中含有各種有毒抑制因子如苯酚類、苯胺類、氯苯類等物質(zhì)。此外,鹽分大量接納對廢水生化處理也有較大的負面影響。污水廠原設(shè)計進出水水質(zhì)如表1所示。最后,本項目污水處理廠原設(shè)計工藝是按照市政污水處理工藝類推(圖1),而園區(qū)主要廢水為化工廢水,無法滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)表1一級A排放標準和江蘇省《化學(xué)工業(yè)主要水污染物排放標準》(DB 32/939—2020)一級排放標準?;谝陨显颍鬯畯S提標改造迫在眉睫。
表1 污水廠原設(shè)計進出水水質(zhì)Tab.1 Water Quality of Influent and Effluent of WWTP
圖1 污水廠原工藝流程圖Fig.1 Original Process Flow Chart of WWTP
園區(qū)現(xiàn)階段排放廢水企業(yè)約11家,涉及精細化工、新材料等,產(chǎn)品涵蓋聚丙烯酰胺、丙烯酰胺、水性樹脂類、高固組分涂料樹脂、甲基庚烯酮、多佐胺、突厥酮、噻吩磺酰胺、精己二酸、己二酸檸檬酸、對甲酚、胺類和酚類抗氧化劑等。同時,還有少量廠區(qū)生活污水,廢水中含有多種難生物降解物質(zhì),水質(zhì)復(fù)雜,特征有機污染物眾多,對污水處理廠微生物具有很強的抑制及殺滅作用,廢水的B/C極低,可生化性極差。
針對園區(qū)廢水特點及污水廠現(xiàn)狀,本次改造主要思路如下。
(1)“廠網(wǎng)”綜合考慮,源頭控制污染物產(chǎn)生。排水企業(yè)實現(xiàn)“一企一管”,錯時排放,增加企業(yè)排水在線監(jiān)測設(shè)備;制定廢水接管標準(表2),特別是特征污染物,有效控制進水污染物濃度,降低對污水廠水質(zhì)沖擊。
表2 污水廠廢水接管和排放標準Tab.2 Standard for Wastewater Reception and Effluent of WWTP
(2)改造污水一條生產(chǎn)線,使其滿足現(xiàn)狀處理水量要求。
(3)強化生化處理單元。化工園區(qū)集中廢水進行生化處理時,相應(yīng)的停留時間等參數(shù)均應(yīng)大于常規(guī)的市政污水處理設(shè)計參數(shù)。同時,必須考慮生化系統(tǒng)低碳工況下運行。因此,本次改造生化池投加粉末活性炭,形成生物活性炭工藝(powdered activated carbon treatment,PACT),強化生化單元處理效果,防止活性污泥流失。
(4)新增“臭氧催化氧化+BAF”深度處理單元,去除難降解有機物,實現(xiàn)廢水穩(wěn)定達標排放。
項目土建施工按照3.0萬m3/d的設(shè)計規(guī)模建成,分為2組生產(chǎn)線。根據(jù)實際廢水來水情況,本次污水站改造規(guī)模為0.5萬m3/d,對其中1組生產(chǎn)線改造,另1組備用。針對化工廢水,本次改造強化廢水生化段處理,新增水解酸化池生物填料,提高處理效果,同時向AO池添加粉末活性炭,形成AO生物活性炭工藝。增加“臭氧催化氧化+曝氣生物濾池”深度處理工藝,確保污水廠達標排放。改造后工藝流程如圖2所示。
圖2 污水廠改造后工藝流程圖Fig.2 Process Flow Chart of WWTP after Reconstruction
園區(qū)化工企業(yè)排水實行“一企一管”,固定時間段排水,企業(yè)設(shè)置尾水排放池,設(shè)置在線監(jiān)控設(shè)備(包括流量計、COD在線監(jiān)測儀、電導(dǎo)率儀等)及視頻監(jiān)控系統(tǒng)[1]。嚴格執(zhí)行廢水接管標準,監(jiān)控企業(yè)來水情況。要求企業(yè)嚴格按照規(guī)范執(zhí)行廢水的收集與預(yù)處理并強化污水處理廠處理效果,設(shè)計應(yīng)急處理機制,確保污水廠正常運行和達標排放。此外,園區(qū)還需嚴格控制企業(yè)準入條件,不建議污染嚴重、廢水處理難度大、產(chǎn)能落后企業(yè)入園,降低污水廠正常運行風(fēng)險。
本次改造,預(yù)處理單元充分利用原有處理構(gòu)筑物,采用“粗格柵/提升泵+調(diào)節(jié)池+初沉池+水解酸化”工藝。其中,粗格柵利舊,更換原有提升泵,提升泵按照水量0.5萬m3/d規(guī)模配置(Q=105 m3/h,H=12 m,N=5.5 kW,2用1備)。本項目主要處理化工廢水,理論上調(diào)節(jié)池越大越好,本次改造使用原有調(diào)節(jié)池,調(diào)整后調(diào)節(jié)池停留時間增大至33.5 h,滿足水質(zhì)水量調(diào)節(jié);初沉池只使用1組,按照0.5萬m3/d實際處理水量設(shè)計,停留時間為8.7 h,表面負荷為0.46 m3/(m2·h),滿足使用要求。
本項目來水可生化性差,屬于難降解有機廢水,因此,需要水解酸化提高廢水可生化性。難降解的大分子污染物降解為小分子易于降解的污染物,提高B/C,增強后續(xù)好氧工段處理效果。在化工園區(qū)難降解廢水的處理中,停留時間一般為11~24 h[2-4]。因此,本次改造利用現(xiàn)有一組水解酸化池,有效停留時間為25.3 h,能夠滿足使用要求。但由于本項目來水存在一定毒性,污泥培養(yǎng)困難,存在污泥流失可能性,影響水解酸化工藝單元處理效果。因此,本次改造新增組合填料,填料裝填高度為2.5 m,增加了水解酸化池生物量,提高處理效果[5]。改造過程中將水解酸化池最后一格改為沉淀單元,沉淀污泥回流到水解池前端,維持水解酸化工藝段生物量。
本項目來水可生化性差,屬于難降解有機廢水,同時有脫氮要求,所以生化處理單元采用AO生物活性炭工藝。主要通過在生物反應(yīng)池中投加粉末活性炭,通過微生物和生物活性炭聯(lián)合作用,強化微生物對污染物的降解過程。該工藝主要作用機理是活性炭巨大表面積和吸附作用,為微生物代謝活動營造良好的微環(huán)境,增加難降解有機物與微生物接觸時間[6]。研究表明,PACT工藝具有較好的生物強化作用,能提高生化系統(tǒng)有機物去除率,特別是對難降解有機物的去除,能夠改善污泥沉淀性能,提高AO工藝10%以上COD去除率,改造相對容易等[7-8]。因此,本次AO池改造,新增1套粉末活性炭投加系統(tǒng),以提高難降解化工廢水去處理效率。
本項目AO池為廊道結(jié)構(gòu),只能實現(xiàn)單座運行,處理0.5萬m3/d廢水,實際停留時間為41.8 h,停留時間過長。因此,考慮將單座AO池再分割成兩組,通過砌墻隔斷和安裝閘門,實現(xiàn)單組運行,無需其他管道改造,改造后有效停留時間為20.9 h(其中A段3.8 h,O段17.1 h)。此外,生化池中增設(shè)粉末活性炭投加裝置,粉末活性炭投加量為50~100 mg/L,將AO工藝改為AO生物活性炭工藝。AO池改造情況如圖3所示。
圖3 AO池改造示意圖Fig.3 Diagram of AO Pool Reconstruction
使用原有1組二沉池,表面負荷為0.26 m3/(m2·h),污泥回流比為50%~100%,更換污泥回流泵(2臺,1用1備,Q=200 m3/h,H=6 m,N=5.5 kW)和剩余污泥泵(2臺,1用1備,Q=100 m3/h,H=8 m,N=7.5 kW)。
生化出水CODCr難以達到排放標準,根據(jù)水質(zhì)分析結(jié)果與實際工程應(yīng)用經(jīng)驗,本次深度處理工藝改為“混凝沉淀+臭氧催化氧化+BAF+纖維轉(zhuǎn)盤濾池”。改造后主要工藝運行參數(shù)如表3所示。
表3 改造后主要工藝運行參數(shù)Tab.3 Main Parameters of Engineering Design after Reconstruction
原有混凝反應(yīng)沉淀池保留,但只使用1組,其中反應(yīng)區(qū)尺寸為4.1 m×4.1 m×5.5 m(共3格),停留時間為1.2 h,沉淀區(qū)尺寸為18.35 m×17.5 m×5.5 m,停留時間為7.7 h,表面負荷為0.65 m3/(m2·h),可以滿足使用要求。
臭氧催化氧化池由原普通快濾池改造而來,將其中3組濾池改為臭氧催化單元,其中2組池體改為脫氣單元,增設(shè)臭氧曝氣盤,原有石英砂更換為臭氧催化填料,增加池體混凝土頂蓋。催化氧化池接觸時間為1.5 h,脫氣時間為1.0 h,催化填料高度為1.0 m,臭氧投加量為30 mg/L。采用曝氣盤投加,新建臭氧發(fā)生間1座,新增空氣源臭氧發(fā)生器1套,臭氧產(chǎn)量為8 kg/h。本次改造使用臭氧催化氧化工藝,可以提高臭氧羥基自由基(·OH)生成速率,間接氧化水中難降解有機物,其中催化填料使用專利技術(shù),催化填料骨架為陶瓷填料,含Ti、W、Mn、Cu臭氧氧化催化劑,氧化劑穩(wěn)定性強,處理效果良好,可以提升50%以上臭氧氧化效率,基本不失效。
新增BAF位于臭氧催化氧化池東側(cè),尺寸規(guī)格為14.0 m×16.0 m×7.45 m,有效深度為6.45 m,1座(6組),有效停留時間為2.6 h。采用粒徑為4~6 mm球形輕質(zhì)多孔生物濾料,裝填高度為3.5 m,采用“氣洗+氣水洗+水洗”反洗,反洗周期為24~48 h。“臭氧催化氧化+BAF”組合作為深度處理單元,首先臭氧催化單元一方面去除有機物,另一方面提高有機物可生化性,然后利用BAF工藝占地面積小、出水水質(zhì)好等優(yōu)點,不但可有效去除廢水中難降解污染物,還可以降低工藝運行成本[9-11]。
BAF出水SS不能達到10 mg/L的標準,因此,BAF之后設(shè)置濾池進一步去除SS,確保達標。本次改造新建纖維轉(zhuǎn)盤濾池,濾池尺寸為8.0 m×8.0 m×3.0 m,1座,設(shè)計濾速為6 m/s。原有消毒池保留,停留時間為5.0 h,可滿足使用要求,設(shè)備按照0.5萬m3/d處理規(guī)模配置。
本項目于2015年12月完成改造并投入使用,但由于園區(qū)入駐企業(yè)不足,污水廠水量不足,無法滿負荷運行,2016年1月—2019年12月污水廠進水水量如圖4所示。污水廠改造完成后,來水不足,污水廠長期處于低負荷運行,運行費用較高,處理直接成本為6~10元/m3。2019年3月份開始,污水廠進水量穩(wěn)定在3 000 m3/d以上,2019年3月—12月,污水月均處理量達到設(shè)計規(guī)模75%以上。因此,本次運行效果分析采用2019年3月—12月的數(shù)據(jù)。
圖4 2016年1月—2019年12月平均月進水量Fig.4 Average Monthly Inflow of WWTP during January 2016 to December 2019
如圖5、圖6所示,污水廠進水CODCr含量在250~300 mg/L,經(jīng)過生化系統(tǒng)處理后,出水基本穩(wěn)定在120 mg/L左右,CODCr總?cè)コ守暙I值在50%~60%,說明“水解酸化+AO(PACT)”工藝能夠高效、低成本地去除水中絕大部分有機物?;炷恋砉に嚩稳コ鼵ODCr量在20~40 mg/L,CODCr總?cè)コ守暙I值在10%~20%,說明生化池出水中含較多懸浮物,而本次改造,沉淀池表面負荷為0.46 m3/(m2·h),遠小于正常取值。這可能一部分由于改造后,生化池停留時間較長,延時曝氣使得活性污泥自養(yǎng)化解絮,另一部分可能是因為本項目進水為化工廢水,含有毒苯酚、氯苯等物質(zhì),使得部分活性污泥死亡解絮?!俺粞醮呋趸?BAF”深度處理工藝去除效率不穩(wěn)定,去除CODCr量在30~50 mg/L,CODCr總?cè)コ守暙I值在13%~20%,這可能是廢水含鹽量高,正常進水約3 000~4 500 mg/L。經(jīng)過4年多運行,致使催化填料部分失效,無法產(chǎn)生大量·OH,而O3對有機物分解具有選擇性,致使無法將部分高分子有機物降解成小分子有機物,BAF無法降解這些高分子有機物,使得出水CODCr波動。經(jīng)過深度處理工藝后,排放水池出水CODCr含量在40 mg/L左右,能夠保證出水達標。
圖5 污水廠CODCr的變化Fig.5 Variation of CODCr in WWTP
圖6 各工藝段CODCr總?cè)コ暙I率Fig.6 Contribution Rate of CODCr Removal in Each Process
對TP的去除效果如圖7所示。由圖7可知,污水廠進水TP為2.5~3.5 mg/L,出水TP含量基本維持在0.3 mg/L以下,系統(tǒng)總?cè)コ蕿?0%以上。其中。TP去除主要依靠生化系統(tǒng)聚磷菌和混凝沉淀化學(xué)除磷,生化系統(tǒng)TP去除率為50%~70%,去除效果較好,化學(xué)除磷作為生化除磷的補充,進一步去除剩余磷酸鹽,對TP的去除率為60%~85%。
圖7 污水廠TP的變化Fig.7 Variation of TP in WWTP
如圖8、圖9所示,本項目平均進水TN含量16 mg/L左右,進水氨氮含量14 mg/L左右,出水TN含量平均7.25 mg/L,氨氮含量平均0.93 mg/L左右,能夠穩(wěn)定達標排放,其中主要依靠生化系統(tǒng)的硝化與反硝化去除TN和氨氮,生化段氨氮去除率80%左右,去除效果較好。
圖8 污水廠氨氮變化Fig.8 Variation of Ammonia Nitrogen in WWTP
圖9 污水廠TN變化Fig.9 Variation of TN in WWTP
污水廠直接運行成本包括電費、藥劑費、污泥處置費和人工費用等,本次改造后直接運行成本如表4所示。
運行藥劑中,粉末活性炭和營養(yǎng)藥劑不定期投加,PAC和陰離子PAM主要用于混凝沉淀,陽離子PAM主要用于污泥調(diào)質(zhì)。由表4可知,污水廠主要運行成本為電耗和人工費用,分別占總運行成本59.1%和27.9%,直接運行成本為4.162元/m3(不含大修、折舊費用)。
表4 運行成本分析Tab.4 Analysis of Operation Cost
本項目利用原3萬m3/d污水廠改造,充分利用原有構(gòu)筑物,改造后設(shè)計處理0.5萬m3/d化工廢水,處理工藝“初沉池+水解酸化+AO(PACT工藝)+混凝反應(yīng)沉淀+臭氧催化氧化+BAF+纖維轉(zhuǎn)盤”。經(jīng)過4年多運行,出水水質(zhì)可以穩(wěn)定達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)表1一級A排放標準和江蘇省《化學(xué)工業(yè)主要水污染物排放標準》(DB 32/939—2020)一級排放標準,可以為類似化工園區(qū)污水處理廠改造提供借鑒與參考。
雖然目前污水廠實現(xiàn)穩(wěn)定達標排放,但在實際運行過程中,仍然存在以下需要改進和不足之處。
(1)污水廠在實際運行過程中未監(jiān)測企業(yè)來水特征污染物和有毒污染物。由于排水化工企業(yè)廢水中污染物成分復(fù)雜,且企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的變化,引起排放廢水中特征污染物和有毒污染物變化較大,給監(jiān)測帶來困難。建議園區(qū)制定企業(yè)廢水分質(zhì)收費,對有毒有害難降解污染物廢水,需要經(jīng)過高級氧化預(yù)處理后排放至污水廠。
(2)運行費用過高?,F(xiàn)階段污水廠直接運行費用高于預(yù)期處理成本,主要原因:一方面實際進水量未達到設(shè)計規(guī)模,能耗較高;另一方面部分工藝段運行負荷較高,增加運行成本,如深度處理單元中臭氧催化氧化臭氧實際投加量約為60 mg/L,為原設(shè)計2倍。
(3)實際進水還未達到設(shè)計規(guī)模,滿負荷運行效果有待考察。本項目核心生化單元的停留時間較長,其滿負荷實際運行效果有待考察。AO為原有改建,停留時間長,長時間曝氣后,污泥濃度不高,在投加粉末活性炭后,MLSS一般為1 500~2 000 mg/L,實際產(chǎn)生的剩余污泥量不多。