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      延長油井檢泵周期工藝技術研究與應用

      2021-12-11 00:43:35王本元
      油氣·石油與天然氣科學 2021年12期
      關鍵詞:工藝優(yōu)化技術研究

      摘要:受油井井斜大、液量低及管柱運動受力失穩(wěn)等因素影響,J區(qū)塊生產(chǎn)過程中存在抽油桿偏磨嚴重問題,導致油井檢泵頻繁,增加作業(yè)費用,降低生產(chǎn)時率,影響年產(chǎn)油量,為此開展延長油井檢泵周期工藝技術研究,提出超高分子聚乙烯內(nèi)襯油管防偏磨工藝,并對內(nèi)襯管性能進行評價,制定合理的管理制度,現(xiàn)場應用77口井116井次,平均檢泵周期延長433天,間接增油2200t,創(chuàng)效500萬元,低油價下實現(xiàn)提質(zhì)增效目的。

      關鍵詞:內(nèi)襯油管;檢泵周期;工藝優(yōu)化;技術研究

      1.概況

      J區(qū)塊為復雜斷塊稀油油藏,平面上斷層發(fā)育,構造形態(tài)為4條北東向主斷層及多條北西方向次級層形成的單向構造,西南高東北低,儲層發(fā)育受構造-巖性雙重控制,儲層巖性以砂礫巖、砂巖為主,呈現(xiàn)中孔中滲特征,平均孔隙度16.5%,滲透率125.5mD,上報含油面積4.52平方公里,石油地質(zhì)儲量1352.8萬噸,標定采收率22.5%,可采儲量304.4萬噸,

      J區(qū)塊采用反九點面積井網(wǎng)實施注水開發(fā),油井155口,開井122口,注水井30口,日注水量1000方,日產(chǎn)液量1040噸,日產(chǎn)油量255噸,綜合含水75.5%,采油速度0.69%,采出程度13.5%,累積注采比0.94。

      2.生產(chǎn)中存在問題

      經(jīng)過多年復雜開發(fā)歷程,影響J區(qū)塊開發(fā)效果主要因素是油井檢泵頻繁,且檢泵周期短,以2013~2018年為例,年檢泵井次由110井次增加至185井次,平均檢泵周期由405天降至285天,減少120天,大幅度增加油井作業(yè)費用,降低油井生產(chǎn)時率,影響年產(chǎn)油量3000噸左右,為此有必要開展延長油井檢泵周期工藝技術優(yōu)化研究,實現(xiàn)油井連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。

      3.檢泵原因分析

      通過2019年185井次檢泵原因進行分析,桿斷145井次,占比78.3%,造成桿斷主要因素為抽油桿偏磨嚴重,其中重度偏磨102井次,中度偏磨25井,輕度偏磨18井次,導致抽油桿偏磨原因有三方面:一是井斜大,主要發(fā)生在高沖次井和井斜角變化大井,抽油桿與油管在井斜拐點處易接觸偏磨,導致桿斷;二是管柱運動受力失穩(wěn)后,造成抽油桿和油管之間不斷碰撞摩擦;三是油井液量低影響,上、下沖程的震動載荷值較大,增加了桿管接觸的可能性;四是高含水影響,油井含水上升后,產(chǎn)出液密度增加,導致桿柱下行阻力增加,使桿更易失穩(wěn)彎曲。

      4.技術對策研究

      4.1優(yōu)選防偏磨工藝

      通過對犧牲中間介質(zhì)、提高材質(zhì)強度、安裝旋轉(zhuǎn)裝置、轉(zhuǎn)變摩擦方式等四種防偏磨技術工藝性、操作難度、可靠性對比分析,確定超高分子聚乙烯內(nèi)襯油管適合J區(qū)塊(表1)。

      4.2內(nèi)襯管性能評價

      (1)耐磨性

      超高分子聚乙烯內(nèi)襯材料磨耗指數(shù)在0.9~1.1之間,處于較低水平,其耐磨性是鋼材7倍、木材45倍。

      (2)摩擦性

      超高分子量聚乙烯內(nèi)襯材料摩擦系數(shù)與冰相近,值在0.07~0.10之間,可大幅度降低抽油桿與油管間摩擦力,同時降低地層流體運移阻力,防止蠟晶生成。

      (3)力學性質(zhì)

      超高分子量聚乙烯內(nèi)襯材料抗沖擊強度為150ki/m2,其值是工程塑料7倍,能夠提高油管的耐沖擊性和抗壓性,防止在下井施工過程中發(fā)生損壞。

      (4)耐溫性

      超高分子量聚乙烯內(nèi)襯材料的導熱系數(shù)較低,以測試溫度100℃為例,導熱系數(shù)為0.323W/(m·K),其負荷變形溫度為102.3℃,軟化溫度為135℃,遠高于J區(qū)井底地層溫度。

      4.3內(nèi)襯油管應用現(xiàn)場管理

      安排專人負責管理內(nèi)襯油管使用井,每口井建立臺帳,實行專井專用。在作業(yè)過程中,把提出的內(nèi)襯管拉回管廠進行刺洗,把磨損嚴重的內(nèi)襯管換掉,再送回本井,避免混用。洗井和洗管過程溫度控制在80℃以下,確保內(nèi)襯不變形,延長使用壽命。

      5.實施效果

      在上述技術對策指導下,2019年以來,J區(qū)塊共應用內(nèi)襯油管防偏磨技術77口井116井次,平均檢泵周期由325天提升至758天,延長433天,累計減少檢泵作業(yè)125井次,間接增油2200t,減少桿管損耗1.0萬米,創(chuàng)效500萬元,低油價下實現(xiàn)提質(zhì)增效目的。

      6結(jié)論

      本文針對J區(qū)塊生產(chǎn)中存在檢泵頻繁問題進行分析,明確檢泵主要原因為抽油桿偏磨嚴重而發(fā)生桿斷,而導致抽油桿偏磨因素主要有井斜大、管柱運動受力失穩(wěn)、油井液量低以及高含水影響等,提出超高分子聚乙烯內(nèi)襯油管防偏磨工藝,并對內(nèi)襯管性能進行評價,制定合理的管理制度,現(xiàn)場應用77口井116井次,取得較好效果。

      參考文獻:

      [1]李健康,郭益軍.有桿泵井管桿偏磨原因分析及技術對策[J].石油機械.2000(06).

      [2]劉洪濤.抽油機井桿管偏磨治理技術研究[D].中國石油大學.2008.

      作者簡介:

      王本元,男,1977年2月出生,吉林松原,漢族,工程師,1998年畢業(yè)于吉林化工學院,現(xiàn)于吉林油田分公司英臺采油廠工藝所從事無桿舉升及井控工作。

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