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      0.5MPa蒸汽過剩原因分析及優(yōu)化調(diào)整

      2021-12-12 02:47:07張福亭
      化肥設(shè)計 2021年3期
      關(guān)鍵詞:脫氨脫酸煤氣

      張福亭

      (伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司,新疆 伊寧 835000)

      國內(nèi)某大型煤制氣項目中,熱電站選用粉煤鍋爐,空分裝置采用杭州杭氧空氣深冷分離技術(shù),氣頭為魯奇碎煤加壓氣化工藝,并設(shè)有處理氣化廢水的煤氣水裝置、酚氨回收裝置、污水處理、回用水裝置以及多效蒸發(fā),而出氣化爐的粗煤氣則依次經(jīng)鈷鉬耐硫變換、低溫甲醇洗(配設(shè)混合制冷裝置)、甲烷化合成裝置、干燥及壓縮裝置將合格的天然氣送至管網(wǎng)。

      一般的煤化工企業(yè)均設(shè)有熱電站,以水為介質(zhì)、以煤為燃料生產(chǎn)不同壓力等級的蒸汽,為化工生產(chǎn)提供動力,用于驅(qū)動大型壓縮機(jī)組、發(fā)電、參與化學(xué)反應(yīng)、換熱、管線伴熱、采暖等。而為保證蒸汽供給,項目熱電站配備4臺480t/h粉煤鍋爐,3臺50WM抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,將全廠蒸汽管網(wǎng)根據(jù)壓力的不同分為4個等級:9.8MPa、540℃高壓蒸汽管網(wǎng),5.2MPa、460℃中壓蒸汽管網(wǎng),1.5MPa、260℃和0.5MPa、158℃兩個低壓蒸汽管網(wǎng),同時還配備2臺9.8MPa至5.2MPa減溫減壓器、2臺5.2MPa至1.5MPa減溫減壓器、2臺1.5MPa至0.5MPa減溫減壓器,以滿足全廠蒸汽需求及各管網(wǎng)蒸汽平衡。熱電站雖設(shè)有4臺鍋爐,正常時3開1備,所以當(dāng)化工裝置低負(fù)荷運行或化工系統(tǒng)開停車副產(chǎn)蒸汽較少時,或3臺運行鍋爐負(fù)荷較高無法滿足產(chǎn)生需求時,主要通過減少發(fā)電量來保證各蒸汽管網(wǎng)平穩(wěn)運行,當(dāng)蒸汽缺口較大時,則啟動第4臺鍋爐。

      1 0.5MPa蒸汽偏離、過剩原因分析

      系統(tǒng)原始開車初期,因各種問題導(dǎo)致化工系統(tǒng)一直處于低負(fù)荷運行,副產(chǎn)0.5MPa蒸汽富裕狀況還不明顯,但隨著各裝置系統(tǒng)的不斷完善,設(shè)備的可靠性不斷提高,2018年初化工裝置逐漸實現(xiàn)滿負(fù)荷、穩(wěn)定運行。隨著化工系統(tǒng)負(fù)荷的不斷增加,副產(chǎn)0.5MPa蒸汽逐漸增加,汽輪發(fā)電機(jī)組0.5MPa蒸汽抽汽與1.5MPa減至0.5MPa減溫減壓逐漸減少,系統(tǒng)副產(chǎn)0.5MPa蒸汽與使用趨向于自平衡,但伴隨著春夏季的到來,環(huán)境溫度不斷升高,熱電暖風(fēng)器、全廠采暖與伴熱等蒸汽的退出,導(dǎo)致0.5MPa蒸汽管網(wǎng)放空閥逐漸開至70%,管網(wǎng)出現(xiàn)季節(jié)性放空,造成0.5MPa蒸汽嚴(yán)重浪費,不利于系統(tǒng)的節(jié)能降耗,夏季0.5MPa蒸汽設(shè)計與實際生產(chǎn)過程中的產(chǎn)出與消耗見表1。

      從表1可知,原設(shè)計系統(tǒng)滿負(fù)荷生產(chǎn)時,0.5MPa蒸汽管網(wǎng)需要766t/h來保證管網(wǎng)的平穩(wěn)運行,而這些蒸汽主要來源于加壓氣化廢鍋、變換廢鍋、煤氣水分離廢鍋副產(chǎn)蒸汽及熱電汽輪機(jī)抽汽、減溫減壓器。根據(jù)設(shè)計,汽輪發(fā)電機(jī)抽汽和1.5減0.5MPa減溫減壓器提供的蒸汽與熱電暖風(fēng)器和換熱站用汽剛好相抵消,在夏季時管網(wǎng)可實現(xiàn)自平衡。而在實際滿負(fù)荷生產(chǎn)(夏季)過程中,熱電汽輪機(jī)和減溫減壓器均不提供0.5MPa蒸汽,系統(tǒng)副產(chǎn)蒸汽約543t/h,實際使用量僅453t/h,約有90t/h蒸汽現(xiàn)場放空,0.5MPa蒸汽管網(wǎng)出現(xiàn)了產(chǎn)出與使用的極度不平衡,具體原因分析如下。

      1.1 加壓氣化廢鍋副產(chǎn)蒸汽偏小

      化工裝置氣頭選用碎煤加壓氣化爐生產(chǎn)粗煤氣,出氣化爐的粗煤氣由洗滌冷卻器洗滌后,經(jīng)廢熱鍋爐與鍋爐水換熱轉(zhuǎn)移粗煤氣熱量,將粗煤氣溫度由225℃降至181℃,副產(chǎn)0.5MPa蒸汽。原設(shè)計系統(tǒng)滿負(fù)荷時,氣化耗氧量為125 000m3/h,汽氧比為7.5kg/Nm3,5.2MPa蒸汽消耗為938t/h,實際生產(chǎn)過程中氣化耗氧量為102 000m3/h,汽氧比為7.3kg/Nm3,5.2MPa蒸汽消耗為745t/h,實際比原設(shè)計5.2MPa蒸汽消耗量減少了193t/h,而碎煤加壓氣化爐蒸汽分解率約為30%~40%,其余蒸汽隨粗煤氣出氣化爐,經(jīng)洗滌冷卻器洗滌后,進(jìn)入低壓廢鍋與鍋爐水換熱,副產(chǎn)0.5MPa蒸汽,因5.2MPa蒸汽用量減少,導(dǎo)致0.5MPa副產(chǎn)蒸汽由原設(shè)計540t/h降至475t/h。

      1.2 變換廢鍋副產(chǎn)蒸汽較多

      為滿足甲烷化裝置的生產(chǎn)需求,保證天然氣品質(zhì),需要控制變換氣中H2與CO比值為3:1,原設(shè)計入變換裝置粗煤氣中CO含量為15.9%、H2含量為39.20%,入變換爐粗煤氣量為30萬Nm3/h,變換爐旁路氣量為64萬Nm3/h。實際運行過程中粗煤氣中CO含量為17.7%、H2含量為37.7%,導(dǎo)致入變換爐粗煤氣量增加為36萬Nm3/h,變換爐旁路氣量為58萬Nm3/h。變換爐氣量增加,變換反應(yīng)(CO+H2OCO2+H2+41 kJ/mol)釋放的反應(yīng)熱增加,粗煤氣流經(jīng)廢鍋時,副產(chǎn)0.5MPa蒸汽增多,進(jìn)而導(dǎo)致廢鍋副產(chǎn)蒸汽由20t/h增至34t/h。

      1.3 煤氣水裝置廢鍋副產(chǎn)蒸汽偏小

      煤氣水裝置廢鍋與氣化裝置來的3.8MPa、199℃含塵煤氣水換熱,副產(chǎn)0.5MPa蒸汽。因?qū)嶋H生產(chǎn)過程中氣化爐氧負(fù)荷和汽氧比低于設(shè)計值,導(dǎo)致入氣化爐蒸汽用量比設(shè)計值少193t/h,按碎煤加壓氣化爐蒸汽分解率一般在30%~40%之間計算,含塵煤氣水約減少135~115.8t/h,而在實際生產(chǎn)中含塵煤氣水減少了110t/h,隨著含塵煤氣水的減少,向煤氣水廢鍋提供的熱量減少了1.66×107kJ(0.5MPa蒸汽熱值約2 756kJ/kg),所以導(dǎo)致副產(chǎn)蒸汽減少了6t/h。

      1.4 酚氨回收蒸汽用量偏差

      酚氨回收裝置0.5MPa蒸汽主要是為水塔提供熱量,通過加熱的方式除去萃取時留在稀酚水中二異丁基醚,向污水處理提供合格的酚水。因氣化含塵煤氣水減少110t/h,變換爐負(fù)荷增加,少產(chǎn)生含焦油煤氣水10t/h,導(dǎo)致煤氣水裝置向酚氨回收裝置輸送的原料酚水比原設(shè)計少了110t/h,使酚氨回收裝置負(fù)荷僅為設(shè)計負(fù)荷的86%,所以蒸汽用量由84t/h降至72t/h。

      1.5 低溫甲醇洗蒸汽用量偏差

      低溫甲醇洗裝置分為主洗和預(yù)洗系統(tǒng),預(yù)洗系統(tǒng)蒸汽用量與設(shè)計基本吻合約6t/h,主洗系統(tǒng)0.5MPa蒸汽主要為熱再生塔提供熱量,通過加熱的方式除去甲醇中CO2、H2S、NH3,向系統(tǒng)提供合格的甲醇,因原設(shè)計變換氣中H2S含量為0.1%,實際生產(chǎn)中約為0.14%,為保證甲醇再生后的品質(zhì)維持系統(tǒng)正常運行,將熱再生塔加熱蒸汽用量由66t/h增加至84t/h。

      1.6 混合制冷蒸汽用量偏小

      混合制冷主要利用氨易溶于水的特點,通過氨的蒸發(fā)、吸收、精餾、冷凝、節(jié)流向低溫甲醇洗氨冷器提供液氨,因原設(shè)計混合制冷向低溫甲醇洗提供液氨177.8t/h,實際生產(chǎn)中僅需提供136t/h,即能滿足生產(chǎn)需求,導(dǎo)致精餾塔熱負(fù)荷降低,加熱蒸汽用量由128t/h降至95t/h。

      1.7 污水處理蒸汽用量偏差

      因酚氨回收送至污水處理的稀酚水溫度偏高,原設(shè)計用于一、二級生化池、回用水濾后水池的加熱蒸汽一直未投用,母液干化裝置原設(shè)計4套,實際僅運行2套,即滿足生產(chǎn)需求,進(jìn)而導(dǎo)致污水處理裝置蒸汽消耗量由120t/h降至50t/h。

      1.8 其他蒸汽用量減少說明

      隨著季節(jié)環(huán)境溫度逐漸升高,換熱站的采暖和熱水伴熱、熱電暖風(fēng)器退出蒸汽166t/h。煤氣水裝置用于初焦油分離器、最終油分離器、油分離器、多元烴槽、重芳烴罐等設(shè)備盤管及附屬管線的伴熱大量退出,減少蒸汽用量約37t/h。而其他用戶及管損、甲烷化除氧器、氣化除氧器蒸汽用量也隨環(huán)境溫度升高相對減少,約減少蒸汽15t/h,致使0.5MPa蒸汽明顯過剩,出現(xiàn)大量放空。

      2 對0.5MPa蒸汽過剩進(jìn)行改造及調(diào)整

      針對夏季0.5MPa蒸汽管網(wǎng)出現(xiàn)的產(chǎn)出與使用極度不平衡,從而造成0.5MPa蒸汽管網(wǎng)大量蒸汽放空的問題,對系統(tǒng)做了以下改造及調(diào)整,以求在解決問題的同時,也避免能源浪費,回收利用富余蒸汽,節(jié)約生產(chǎn)成本。

      2.1 低溫甲醇洗分離塔再沸器改造

      甲醇/水/HCN分離塔主要是通過加熱的方式,將甲醇、水、HCN一一分離,甲醇/水/HCN分離塔原設(shè)計使用1.5MPa、260℃過熱蒸汽進(jìn)行加熱,正常操作壓力為0.24MPa,塔釜溫度為140℃,蒸汽用量32t/h,同時再沸器入口配入少量的中壓鍋爐給水(5.2MPa、160℃)。為了減少0.5MPa蒸汽放空,從而減少1.5MPa蒸汽用量,在再沸器入口新增0.5MPa低壓蒸汽管線,新增管線投用后,甲醇洗水分離塔運行正常,各指標(biāo)均在正常范圍內(nèi),而1.5MPa蒸汽使用6t/h,0.5MPa蒸汽30t/h,中壓鍋爐水基本不用。所以改造后減少1.5MPa蒸汽用量約26t/h,回收利用0.5MPa蒸汽30t/h。

      2.2 酚氨回收脫酸塔、脫氨塔再沸器改造

      酚氨回收設(shè)有3個系列,主要是脫除原料酚水中的CO2、H2S、HCN及NH3,回收酚類物質(zhì),向污水處理提供合格的稀酚水,酚氨回收單系列設(shè)計處理酚水300m3/h,而脫酸塔主要利用酸性氣揮發(fā)性大于氨的特點,通過蒸汽加熱,將CO2、H2S、HCN從酚水中脫離出來。脫酸后的酚水進(jìn)入脫氨塔,脫氨塔不僅通過蒸汽加熱,同時還要向塔內(nèi)加入適當(dāng)?shù)膲A液,將酚水中的固定氨轉(zhuǎn)化成游離氨進(jìn)行脫除。脫酸塔正常操作壓力為0.32~0.5MPa、塔釜溫度為147℃、1.5MPa蒸汽用量為24.2t/h;脫酸塔操作壓力為0.32~0.5MPa、塔釜溫度為157℃、1.5MPa蒸汽用量為45.1t/h。

      酚氨回收脫酸塔、脫氨塔再沸器入口蒸汽改造與甲醇/水/HCN分離塔思路一致,在酚氨回收A系列脫酸塔、脫氨塔再沸器入口新增0.5MPa蒸汽管線,但在投用的過程中發(fā)現(xiàn),脫酸塔、脫氨塔單純使用0.5MPa蒸汽時,脫酸塔、脫氨塔最大可處理原料酚水230m3/h,可消耗0.5MPa蒸汽80t/h,且裝置運行穩(wěn)定。因含塵煤氣水比原設(shè)計減少110t/h,含焦油煤氣水少了10t/h,導(dǎo)致原料酚水比原設(shè)計少了120t/h,所以當(dāng)酚氨回收A系列酚水處理量在230m3/h時,仍可控制整個系統(tǒng)內(nèi)煤氣水與酚水的產(chǎn)出平衡且有操作彈性。故酚氨回收A系列脫酸塔、脫氨塔再沸器一直使用0.5MPa蒸汽,尚未與1.5MPa蒸汽同時使用。經(jīng)此改造后,同等負(fù)荷下酚回收裝置增加0.5MPa蒸汽60t/h,減少1.5MPa蒸汽54t/h。

      2.3 提高0.5MPa蒸汽管網(wǎng)壓力

      根據(jù)飽和蒸汽壓對應(yīng)的飽和溫度經(jīng)驗公式lgT=1.52+0.243lgP(適用于T在100~370℃之間,P為飽和蒸汽壓,T為飽和溫度)和飽和蒸汽熱焓表可知,若將0.5MPa蒸汽管網(wǎng)壓力提至0.55MPa,其對應(yīng)的飽和蒸汽溫度、熱值都會相應(yīng)提高,廢鍋換熱溫差變小,熱量后移,副產(chǎn)蒸汽減小。壓力提升后,氣化廢鍋出口粗煤氣與變換廢鍋出口的變換氣混合后約提升2℃,混合氣依次經(jīng)鍋爐給水換熱器、脫鹽水換熱器1(換熱后去熱電除氧器)、脫鹽水換熱器2(換熱后去氣化除氧器)換熱回收熱量,進(jìn)而使鍋爐水與脫鹽水換熱后的溫度均有所提升。調(diào)整后0.5MPa副產(chǎn)蒸汽雖有所減少,同時可增加高等級蒸汽副產(chǎn),減少熱電除氧器1.5MPa蒸汽消耗,也可提高甲醇/水/HCN分離塔及脫酸塔、脫氨塔的操作彈性及運行穩(wěn)定性。

      3 運行效果分析

      通過對0.5MPa蒸汽管網(wǎng)的優(yōu)化改造,甲醇/水/HCN分離塔與脫酸塔、脫氨塔再沸器使用蒸汽改造共減少1.5MPa蒸汽用量80t/h,增加0.5MPa蒸汽用量90t/h,夏季0.5MPa蒸汽管網(wǎng)放空閥處于關(guān)閉狀態(tài),達(dá)到了回收利用副產(chǎn)蒸汽的目的,而且投資較少,操作靈活度大,尤其是在冬季0.5MPa蒸汽管網(wǎng)不足時,還可隨時進(jìn)行切換操作。改造后1.5MPa蒸汽減少了80t/h,可使熱電鍋爐減少用煤16t/h,從而節(jié)約了生產(chǎn)成本。同時,低負(fù)荷下運行的熱電鍋爐更加穩(wěn)定可靠,使各蒸汽管網(wǎng)的運行更加平穩(wěn)。當(dāng)鍋爐異常蒸汽供量不足時,能減少化工裝置局部停車范圍,增強了系統(tǒng)的抗風(fēng)險能力。

      4 結(jié)語

      系統(tǒng)原設(shè)計0.5MPa蒸汽管網(wǎng)副產(chǎn)與消耗和實際生產(chǎn)過程中不匹配,導(dǎo)致系統(tǒng)在夏季滿負(fù)荷運行時,0.5MPa蒸汽管網(wǎng)出現(xiàn)季節(jié)性放空,造成能源浪費,無形中增加了生產(chǎn)成本。為了實現(xiàn)節(jié)能降耗、完全利用0.5MPa蒸汽,對甲醇/水/HCN分離塔與脫酸塔、脫氨塔再沸器使用蒸汽進(jìn)行了改造,并提升了0.5MPa蒸汽管網(wǎng)壓力。增加0.5MPa蒸汽用量,減少副產(chǎn)蒸汽產(chǎn)出,使0.5MPa蒸汽管網(wǎng)在夏季實現(xiàn)自平衡,降低了生產(chǎn)成本,起到了節(jié)能降耗的效果,也使整個裝置運行更加穩(wěn)定、安全、可靠。

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