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      煤制乙二醇凈化工序PSA-CO段提產(chǎn)提質(zhì)優(yōu)化技術(shù)改進(jìn)

      2021-12-14 11:35:50孫紀(jì)念
      河南化工 2021年11期
      關(guān)鍵詞:真空泵乙二醇氣量

      孫紀(jì)念

      (河南能源化工集團 安化公司,河南 安陽 455133)

      安陽化學(xué)工業(yè)集團有限責(zé)任公司(安化公司)20萬t/a煤制乙二醇裝置外圍凈化工序主要任務(wù)是從半水煤氣中提取一氧化碳和氫氣,為乙二醇主裝置提供純度≥98.5%的CO和純度≥99.5%的H2,工藝流程見圖1。

      圖1 乙二醇裝置外圍凈化工序工藝流程

      乙二醇裝置于2012年10月投產(chǎn),2015年7月開始組織四機生產(chǎn),裝置負(fù)荷順利提升至約92%,乙二醇產(chǎn)量達(dá)到560 t/d左右。隨著乙二醇裝置負(fù)荷的不斷提升,PSA-CO段吸附劑粉化現(xiàn)象逐漸增加,吸附劑下沉量大,吸附塔抽真空效果差,CO產(chǎn)品氣氣質(zhì)無法滿足生產(chǎn)需求等,嚴(yán)重制約了裝置負(fù)荷的提升。公司對PSA-CO段提產(chǎn)提質(zhì)優(yōu)化技術(shù)改進(jìn),即采用吸附劑在線無氧處理、PSA-CO段程序優(yōu)化、真空泵技改及置換氣管線改造等。改進(jìn)后,在2018年實現(xiàn)了乙二醇裝置100%負(fù)荷,達(dá)到了裝置的安、穩(wěn)、高、滿、優(yōu)目標(biāo),解決了系統(tǒng)瓶頸問題。以下是對裝置出現(xiàn)的問題及整改情況進(jìn)行介紹、總結(jié)。

      1 PSA裝置工藝流程基本情況

      從變換脫硫工序送來的凈化氣進(jìn)入PSA裝置,本裝置由PSA-CO2、精脫硫、PSA-CO和PSA-H24個工序組成。凈化氣首先經(jīng)汽水分離器分離掉水分后進(jìn)入PSA-CO2工序。PSA-CO2流程為:氣體由吸附塔底部進(jìn)入,氣體在吸附塔中自下而上運動,氣體中的CO2等氣體被吸附后,尾氣經(jīng)一段半成品氣緩沖罐進(jìn)入精脫硫塔,脫除氣體中的微量硫(TS≤0.1×10-6)后,經(jīng)一段半成品氣加熱器加熱后進(jìn)入PSA-CO段提純CO。PSA-CO段流程為:氣體由吸附塔底部進(jìn)入,氣體在吸附塔中自下而上運動,CO氣體被PU-1銅基吸附劑選擇性吸附,吸附尾氣從吸附塔頂部排出。經(jīng)過一系列步驟后,吸附塔內(nèi)合格的CO通過逆向放壓和抽真空方式排出吸附塔,進(jìn)入產(chǎn)品氣緩沖罐,一部分CO作為產(chǎn)品輸出,一部分CO經(jīng)壓縮機加壓后進(jìn)入置換氣緩沖罐,用于PSA-CO段吸附劑的置換。PSA-CO段吸附尾氣則通過吸附尾氣緩沖氣罐送往PSA-H2段提純H2,PSA-CO段順放氣送回原料氣柜。PSA-H2段提純H2流程為:氣體由吸附塔底部進(jìn)入,氣體在吸附塔中自下而上運動,N2等雜質(zhì)氣體被吸附劑選擇性吸附,產(chǎn)品H2由吸附塔頂流出進(jìn)入緩沖罐,然后送往后工序。

      2 系統(tǒng)運行中存在的主要問題

      PSA-CO工序由兩套(東、西系統(tǒng))共24個吸附塔組成,選用北大先鋒科技有限公司自主研發(fā)的PU-1銅基吸附劑。自開車以來,CO產(chǎn)品氣一直存在夾帶PU-1吸附劑粉塵現(xiàn)象。隨著生產(chǎn)負(fù)荷的不斷提升,CO夾帶粉塵現(xiàn)象逐漸加重,真空泵氣閥、活塞環(huán)頻繁故障,CO離心機入口過濾器、段間水冷器嚴(yán)重堵塞,換熱器換熱效果逐漸變差,同時大量粉塵隨輸送管道堆積在乙二醇主裝置脫氫反應(yīng)器及轉(zhuǎn)機中,致使乙二醇脫氫反應(yīng)器阻力上升,增加裝置能耗,2017年系統(tǒng)被迫停車進(jìn)行處理;另外,CO產(chǎn)品氣中有效氣體成分降低,乙二醇合成尾氣系統(tǒng)放空量增加,給安全環(huán)保帶來了較大壓力,必須對PSA-CO提純裝置實施改造。

      3 原因分析及方案優(yōu)化

      3.1 PU-1吸附劑存在夾帶粉塵現(xiàn)象

      CO提純過程中,PU-1銅基吸附劑由于機械強度偏低,且在交變壓力下使用,因此出現(xiàn)粉化情況。因吸附劑粉化,造成部分吸附塔堵塞,吸附塔抽真空效果差。2017年7月起,發(fā)現(xiàn)PSA-CO東系統(tǒng)CO產(chǎn)品氣中H2含量明顯高于PSA-CO西系統(tǒng),CO產(chǎn)品氣中H2含量高達(dá)0.47%(控制指標(biāo)≤0.3%),H2含量合格率僅46%。粉塵隨CO進(jìn)入系統(tǒng)中,使真空泵氣閥、活塞環(huán)故障率增加,CO離心機入口過濾器、段間水冷器嚴(yán)重堵塞,換熱器換熱效果變差;同時大量粉塵隨輸送管道堆積在乙二醇主裝置脫氫反應(yīng)器及轉(zhuǎn)機中,威脅裝置安穩(wěn)高滿優(yōu)運行。

      PU-1型吸附劑的主要活性成分為銅,能將CO與其他雜質(zhì)氣體較好地進(jìn)行分離,尤其對N2、CH4這些與CO分離系數(shù)接近的氣體能進(jìn)行有效分離。初次使用時銅基吸附劑PU-1主要成分為CuO、CuCl2及Cu2+。此時吸附劑不具備吸附活性,需要利用還原性氣體對吸附劑進(jìn)行升溫還原。由于此類吸附劑為一次還原后不再進(jìn)行更換,直至使用到吸附劑失去活性,故生產(chǎn)上沒有該類型吸附劑發(fā)生泄漏后的處理經(jīng)驗。

      優(yōu)化方案:經(jīng)與吸附劑廠家聯(lián)合,決定對裝置實施不停車在線處理PU-I銅基吸附劑;即在線進(jìn)行吸附劑卸出和裝填工作,無需切除PSA-CO東系統(tǒng),只需將待處理吸附塔從系統(tǒng)運行程序中切除,加盲板與系統(tǒng)有效隔離;然后對待處理的吸附塔進(jìn)行置換,置換合格后,在無氧工況下卸出吸附劑,最后對吸附塔底部分布器絲網(wǎng)進(jìn)行更換。卸出的吸附劑在氮氣保護下每小時進(jìn)行一次測溫,對其加大巡檢監(jiān)控力度。在吸附塔處理結(jié)束后,在氮氣保護下回裝吸附劑,避免遇空氣、氧氣而發(fā)生氧化失去活性;經(jīng)過在線處理吸附劑,解決了該類型吸附劑因強度偏低而造成抽真空抽出粉化問題。吸附劑重新回裝后不需進(jìn)行二次還原,吸附塔可直接并入系統(tǒng)使用;吸附塔切塔處理期間系統(tǒng)負(fù)荷為之前的96.8%,將影響系統(tǒng)負(fù)荷降為最低,避免乙二醇系統(tǒng)因處理吸附塔而造成系統(tǒng)停車。截止目前,PSA-CO工序共處理16臺吸附塔,處理后,抽空度和CO氣量得到明顯提升,有效控制了吸附劑的泄漏及粉化。

      3.2 PSA-CO段程序不完善

      PSA-CO段裝置由兩套共24臺吸附塔組成,任何時刻均有6臺吸附塔處于吸附步驟,其余各塔處于吸附劑再生過程的不同階段,24臺塔交替工作,從而達(dá)到連續(xù)分離提純CO的目的。在一個周期中每個吸附塔均經(jīng)歷:吸附、2次均壓降壓、順放、置換沖洗、逆向放壓、抽空、置換、2次均壓充壓、終充壓等工藝過程。隨著生產(chǎn)負(fù)荷的提升,順放步驟壓力高、時間長,出現(xiàn)吸附劑被沖刷的問題。

      優(yōu)化方案:對PSA-CO段程序進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),在原有的終充壓管線增加24臺程控閥門,實現(xiàn)終充與第三次均壓公用一條管線,將原有的二次均壓調(diào)整為三次均壓,均壓至順放時壓差變小,從而使均壓曲線更趨于平緩,減少了氣體對吸附劑的沖刷。

      3.3 真空泵因出口溫度高造成檢修頻繁

      因制約裝置負(fù)荷提升的關(guān)鍵點在于CO產(chǎn)品氣氣量和氣質(zhì)上,而對于CO產(chǎn)品氣來說真空泵運行的好壞直接影響其氣量、氣質(zhì)。隨著生產(chǎn)負(fù)荷的不斷提升,CO夾帶粉塵現(xiàn)象逐漸加重,使真空泵氣閥嚴(yán)重堵塞;夏季,PSA-CO段真空泵出口氣體溫度高達(dá)190 ℃(設(shè)計指標(biāo)≤160 ℃),造成真空泵做功效率低,耗電量高,氣閥等易損件更換頻繁,真空泵檢修工作量大,平均每天檢修2次,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。為此,降低真空泵出口氣體溫度,提升真空泵打氣量及運行周期至關(guān)重要。

      優(yōu)化方案:①增加真空泵臺數(shù)。PSA-CO東、西兩套系統(tǒng)各增加一臺真空泵,其型號為4800H和4800Y,增加這兩臺泵后PSA-CO段真空泵有了備泵,真空泵得到有計劃的檢修和維護,抽真空效果較之前明顯提高,CO產(chǎn)品氣氣質(zhì)得到有效改善,氣量也有一定的提升。 ②優(yōu)化真空泵水路。2018年共對13臺真空泵實施了水路改造,即拆下氣閥,拆下Φ32 mm的鍍鋅循環(huán)水管,拆下真空泵上缸蓋和缸體,安裝新型上缸蓋和缸體,更換Φ40 mm的橡膠軟管水管,回裝氣閥,對真空泵進(jìn)行氮氣置換、氣密及試車,試車合格后投入運行。更換新型氣缸體、氣缸蓋后,真空泵水路變寬了,換熱效果好了,氣閥等易損件更換頻次大大降低,也提升了真空泵的打氣量,即提升了CO產(chǎn)品氣氣量。

      3.4 置換氣量無法滿足滿負(fù)荷工況下CO產(chǎn)品氣純度要求

      原始設(shè)計時PSA-CO段逆放管線與置換管線共用一根管線和一排程控閥,在該管線進(jìn)行逆放時吸附塔置換停止。由于原始設(shè)計時CO產(chǎn)品氣只要求純度≥98%,此設(shè)計方案可滿足要求。但實際運行中CO產(chǎn)品氣純度要求≥98.5%,該設(shè)計方案由于置換時間短,置換不充分,造成CO產(chǎn)品氣純度無法滿足要求。

      優(yōu)化方案:增加一條獨立的逆放氣管線和24臺程控閥,將PSA-CO段置換氣管線和逆放氣管線分開,這樣可以連續(xù)進(jìn)行置換,保證了置換時間,置換更充分。改造前PSA-CO段吸附程序為吸附、1次均壓降壓、2次均壓降壓、3次均壓降壓、順放、逆放或置換二選一、抽空、3次均壓升壓、預(yù)吸附、2次均升壓、1次均升壓、終充壓。改造后為吸附、1次均壓降壓、2次均壓降壓、3次均壓降壓、置換沖洗+順放、逆向放壓(增加管線)、抽空、3次均升壓、預(yù)吸附、2次均升壓、1次均升壓、終充壓。經(jīng)過上述改造后,CO產(chǎn)品氣氣量達(dá)到19 900 Nm3/h,H2含量在0.3%以下。

      4 優(yōu)化改造效果

      經(jīng)過對PSA-CO段提產(chǎn)提質(zhì)優(yōu)化改造后,運行效果顯著,優(yōu)化改造前后分析數(shù)據(jù)對比見表1。

      表1 PSA-CO段提產(chǎn)提質(zhì)優(yōu)化前后分析數(shù)據(jù)對比

      由表1可以看出,優(yōu)化改造后,在相同或接近的水煤氣氣量下,CO氣量、氣質(zhì)、收率都有大幅度的提升,CO氣量由裝置優(yōu)化前的19 300 Nm3/h提升至19 900 m3/h;CO產(chǎn)品氣中H2含量由裝置優(yōu)化前的0.47%降低至裝置優(yōu)化后的0.08%;產(chǎn)品收率由裝置優(yōu)化前的69.36%增加至裝置優(yōu)化后的75.78%;CO產(chǎn)品氣純度由裝置優(yōu)化前的98.5%提升至裝置優(yōu)化后的99.3%,解決了系統(tǒng)難題,實現(xiàn)了裝置的長周期運行。

      無氧工況下對PSA-CO吸附劑卸出處理以及增加真空泵,并對原真空泵水路進(jìn)行改造后,吸附塔抽真空壓力由原來的微正壓降低至-65 kPa以下;夏季,真空泵出口氣體溫度由190 ℃降低至150 ℃;真空泵的運行周期也大大提高,由原來每天檢修2次,延長至3個月檢修一次,最長的達(dá)8個月。

      5 經(jīng)濟效益分析

      ①CO產(chǎn)品氣氣量達(dá)到19 900 m3/h以上,比優(yōu)化前多出600 Nm3/h,全年運行時間按300天計算,負(fù)荷為滿負(fù)荷,每千立方CO產(chǎn)品氣價格按照1 000元計算,年增加利潤432萬元。②吸附劑卸出重新回裝后不需進(jìn)行二次還原,可直接將該吸附塔并入系統(tǒng)使用,避免切除該套系統(tǒng)對該塔進(jìn)行大約5天的升溫還原時間,影響系統(tǒng)負(fù)荷。按乙二醇效益計算,若日產(chǎn)乙二醇600 t,乙二醇成本價格按4 000元/t計算,乙二醇市場價格按4 500元/t計算,5天吸附劑升溫還原時間計算,利潤150萬元。③每年減少水冷器內(nèi)芯清洗5臺次,每臺清洗價格為8萬元,年節(jié)約費用約40萬元。④真空泵檢修頻次由每天2次延長至3個月以上,節(jié)約了維保費用。通過對乙二醇外圍PSA-CO段進(jìn)行優(yōu)化改造,每年產(chǎn)生的經(jīng)濟效益在600余萬元以上,經(jīng)濟效益可觀。

      6 結(jié)語

      安陽化學(xué)工業(yè)集團有限責(zé)任公司20萬t/a煤制乙二醇裝置在PSA-CO段提產(chǎn)提質(zhì)優(yōu)化技改是成功的,解決了乙二醇外圍凈化工序中出現(xiàn)的CO產(chǎn)品氣夾帶大量吸附劑粉塵,吸附塔抽真空效果差,CO產(chǎn)品氣氣量和氣質(zhì)無法滿足生產(chǎn)需求,系統(tǒng)被迫停車等一系列問題。該成果為煤制乙二醇?xì)怏w凈化工藝提供科學(xué)方法和關(guān)鍵技術(shù),解決了裝置運行中的瓶頸問題;同時也為同類型企業(yè)、裝置提供一種解決類似問題的思路,供同行業(yè)借鑒。

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