陳桂華 ,吳光煥,全 宏,趙紅雨,鄧宏偉,韋 濤,張 偉,康元勇
(1.中國石化勝利油田分公司勘探開發(fā)研究院,山東東營 257015;2.中國石化勝利油田分公司現(xiàn)河采油廠,山東東營 257000;3.中國石化勝利油田分公司油氣開發(fā)管理中心,山東東營 257000)
深層低滲透稠油油藏的埋深為900~1 600 m,儲層平均滲透率小于300 mD,地層條件下脫氣原油黏度大于50 mPa·s。勝利油區(qū)深層低滲透稠油油藏探明石油地質儲量近億噸,主要分布在羅家墾西砂礫巖稠油油藏、王家崗灘壩砂稠油油藏等區(qū)塊,是勝利油區(qū)最大的未開發(fā)稠油儲量陣地[1-3]。
勝利油田一直在開展深層低滲透稠油的探索攻關。2009年羅家油田沙四段羅904井壓裂后注汽投產(chǎn),初期日產(chǎn)油量為4.8 t/d,累積產(chǎn)油量為210 t。因油藏埋藏深、物性差,導致直井注汽壓力高,注汽干度低,注汽質量差,生產(chǎn)過程中產(chǎn)能低、遞減快,無經(jīng)濟效益。2011 年王家崗油田完鉆了王146-支平1井,采取微乳液降黏體系+CO2復配體系投產(chǎn),注入壓力最高達18.0 MPa,投產(chǎn)后日產(chǎn)油量峰值為13.1 t/d,是周圍直井初期日產(chǎn)油量的6.5 倍,取得了一定的試驗效果,但較高產(chǎn)量僅維持在生產(chǎn)初期,后期供液不足和穩(wěn)產(chǎn)時間短等一系列矛盾也隨之凸顯,試驗未取得突破性進展[4-8]。
深層低滲透稠油油藏開發(fā)難度大,主要由于其注入壓力高于蒸汽的臨界條件,致使地面注入的高壓蒸汽到達油藏后變?yōu)楦邏簾崴渌鶖y帶的熱焓及比容遠小于氣相飽和蒸汽,即使在復合降黏劑+CO2復配體系開發(fā)時,其有效降黏泄油半徑不到15 m,且油藏啟動壓力高,流度小,單井產(chǎn)能低。目前無明確的開發(fā)方式對深層低滲透稠油油藏的億噸儲量進行有效動用[9-12]。埋藏深,蒸汽熱損失大;油稠、低滲透導致油藏啟動壓力高,流度小,幾個不利因素疊加在一起,嚴重影響深層低滲透稠油油藏的效益開發(fā)。在調(diào)研前人研究成果的基礎上[13-17],以勝利油區(qū)王家崗油田王152塊為例,剖析開發(fā)難點,采用單管填砂驅油模型實驗、油藏工程方法和數(shù)值模擬方法,創(chuàng)新性提出降黏引驅開發(fā)技術,論證了降黏引驅的滲流機理,并開展了深層低滲透敏感稠油油藏降黏引驅開發(fā)技術政策界限研究。2020年4月,王152塊開展降黏引驅先導試驗,取得了較好的開發(fā)效果。
王家崗油田王152塊位于東營凹陷丁家屋子與八面河構造帶之間。王152 塊沙四段為常溫常壓、構造-巖性低滲透敏感稠油油藏,埋深為1 500 m,孔隙度為23.2%~25.4%,空氣滲透率平均為135 mD,地面原油黏度平均為14 016 mPa·s,油層溫度為76 ℃,地層水礦化度為23 594 mg/L,氯離子質量濃度為13 665 mg/L。
王152塊沙四段深層低滲透敏感稠油油藏具有深、低、敏、稠和弱的特點。深——埋藏深,熱損失大,熱采效果無法保障。低——滲透率低,注汽壓力高,建立有效驅替困難。敏——儲層強水敏,水敏指數(shù)高達81.3%,黏土膨脹,滲流能力無法保障,強水敏進一步加大了開發(fā)難度。稠——原油黏度大,原油流動性差。弱——封閉天然能量弱,供液能力無法保障。自2011 年至2020 年1 月,王152 塊先后投產(chǎn)7 口采油井,采用常規(guī)注汽、高干注汽熱采、壓裂改造后注汽熱采和降黏冷采吞吐等開發(fā)方式,效果均不理想。2020 年1 月共有3 口采油井,區(qū)塊日產(chǎn)液量為9.8 t/d,區(qū)塊日產(chǎn)油量為2.1 t/d,平均單井日產(chǎn)油量僅為0.7 t/d,含水率為78.6%,動液面平均為1 354 m(圖1),采出程度僅為1.4%,油藏基本未被動用。
圖1 王152塊開發(fā)曲線Fig.1 Development curves of Block Wang152
常規(guī)水驅開發(fā)時,王152 塊受低滲透和油稠影響,原油流動能力較差,在注入井附近油相壓實堆積,在前緣形成近井地帶富集油區(qū)域,但由于儲層低滲透且油稠,注采井間存在高黏度的壓力傳導阻滯區(qū)域,同時隨著采油井附近輕質組分被采出,重質組分沉積吸附,致使高黏度原油堆積,采油井附近形成采出堵塞區(qū)域,泄油區(qū)滲流能力下降,導致注采井之間無法建立有效驅替關系(圖2)。因此,筆者提出了降黏引驅的開發(fā)思路。
圖2 注水開發(fā)注采井間流動示意Fig.2 Flow between injection and production wells during water flooding
注采井雙向降黏,建立有效驅替壓差 王152塊地層原油黏度為602 mPa·s,常規(guī)水驅開發(fā)時,利用油藏工程方法,計算注采井附近易流區(qū)不足10 m,緩流區(qū)不足30 m,注采井之間存在150 m 以上的高黏度原油滯留區(qū),壓力不能有效傳導,無法建立有效驅替(圖3)。
圖3 王152塊常規(guī)水驅開發(fā)壓力和黏度分布Fig.3 Pressure and viscosity distribution of conventional water flooding in Block Wang152
采用降黏引驅開發(fā),注入井和采油井雙向降黏,可大幅度降低油藏啟動壓力。數(shù)值模擬結果表明,雙向降黏后,地層原油黏度降為100~550 mPa·s,其中注采井附近地層原油黏度為100~200 mPa·s的低黏度區(qū)域擴大到120 m 左右;相同驅替壓差下,利用油藏工程方法,計算注采井附近易流區(qū)和緩流區(qū)擴大至常規(guī)水驅時的3 倍左右,高黏度原油滯留區(qū)消失,即擴大了極限注水半徑和極限采油半徑,壓力能夠有效傳導,從而達到了建立注采驅替關系和有效補充地層能量的目的(圖4)。
圖4 王152塊降黏引驅開發(fā)壓力和黏度分布Fig.4 Pressure and viscosity distribution of viscosity reduction induced flooding in Block Wang152
擴大波及體積,進一步保持滲流能力 采用常規(guī)水驅開發(fā)時,水油流度比大,注入水突進變快,含水率上升快,易發(fā)生指進現(xiàn)象,致使波及系數(shù)變小。而降低水油流度比,就能擴大波及體積,故降黏引驅的關鍵是降低注入相與油相流度比。因此,考慮對油相和注入相雙向調(diào)節(jié),在降低油相黏度的同時,增加注入相黏度,使注入相與油相的流度比控制在5 左右,最終使降黏引驅的波及系數(shù)由水驅時的小于20%提高到65%以上[1]。此外,針對王152塊強水敏性,優(yōu)選配伍的驅替工作液進行降黏引驅開發(fā),有效防控水敏,進一步保持滲流能力。
王152塊深層低滲透敏感稠油油藏早期采用注蒸汽熱采開發(fā),注汽壓力高達20.3 MPa,注蒸汽沿程熱損失大,井底干度損失高達50%以上,熱采效果差,平均單井日產(chǎn)油量僅為1.6 t/d。2013 年壓裂改造后,注蒸汽熱采,注汽壓力未明顯降低,平均單井日產(chǎn)油量略有升高,為1.9 t/d,但投入產(chǎn)出比為0.7,經(jīng)濟效益差。2018 年實施降黏吞吐開發(fā),初期日產(chǎn)油量為5.4 t/d,但遞減快,平均日產(chǎn)油量僅為1.7 t/d,無能量補充,不能持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)開采,因此王152塊若有效開發(fā)必須補充能量。為此,從室內(nèi)實驗和數(shù)值模擬兩方面對比了水驅、降黏驅和降黏引驅等不同開發(fā)方式的開發(fā)效果及提高采收率的可行性。
降黏體系性能評價實驗用油為王152塊沙四段王152-1 井的地面脫氣原油,黏度為16 400 mPa·s。實驗用水為王152 塊沙四段地層水,礦化度為23 594 mg/L,水型為氯化鈣型。
針對王152 塊原油組分及其特點,對多個降黏體系性能進行評價,最終優(yōu)選LPA降黏體系。
LPA 降黏體系降黏率測定結果(圖5)表明:隨著降黏體系質量分數(shù)的增大,降黏率不斷增加,當質量分數(shù)由0.3%增至5.0%時,降黏率由57.6%上升至87.0%,當質量分數(shù)大于3.0%時,繼續(xù)增加其質量分數(shù),降黏效果提高不再明顯。
圖5 不同質量分數(shù)LPA降黏體系降黏率測試結果Fig.5 Test results of viscosity reduction rate of LPA viscosity reduction system with different mass fractions of crude oil from Block Wang152
LPA 降黏體系性能評價結果表明,當質量分數(shù)為3.0%時,降黏率為83.7%;自然沉降脫水率為82.5%;抗聚并率為74.6%;界面張力小于0.01 mN/m;在60 ℃時即可快速水解,發(fā)生改性,既可以降低界面張力,又可以分散重質組分,能夠持續(xù)疊加降黏,從而更好實現(xiàn)原油流度調(diào)控的目的。
通過單管填砂驅油模型實驗,分析對比熱水驅和降黏驅的驅油效率,論證降黏驅提高驅油效率的可行性。
3.2.1 實驗材料及方法
實驗巖心采用石英砂與天然油砂環(huán)氧樹脂膠結巖心,巖心長度為30 cm,直徑為2.5 cm,氣測滲透率約為512.6 mD。實驗用飽和原油為王152塊脫氣稠油,其地面原油黏度為16 400 mPa·s。實驗用水為王152 塊地層水。驅替藥劑為LPA 降黏體系,其質量分數(shù)分別為:0%(熱水),0.3%,1.0%,2.0%,3.0%,5.0%。實驗步驟主要包括:①在地層溫度下,以0.3 mL/min 的速度注入熱水,驅替至含水率大于99%時結束。②以0.3 mL/min 的速度,分別注入質量分數(shù)為0.3%,1.0%,2.0%,3.0%和5.0%的LPA 降黏體系,驅替至含水率大于99%時結束,分別計算各階段驅油效率。
3.2.2 驅替結果與分析
對比熱水驅和降黏驅實驗結果發(fā)現(xiàn):熱水驅最終驅油效率僅為22.1%;當降黏體系質量分數(shù)由1.0%增至5.0%時,驅油效率從29.1%增加到40.6%(圖6),但早期增幅較大,后期增幅變緩,降黏驅驅油效率更高。這是因為,降黏體系濃度越高,水油黏度比越小,水相突破速度越慢,含水率上升越慢,驅油效率越高。
圖6 不同質量分數(shù)降黏體系的驅油效率Fig.6 Oil displacement efficiency of viscosity reduction system with different mass fractions
利用CMG 軟件的STARS 模塊,建立王152 塊全區(qū)三維油藏模型,模擬不同開發(fā)方式的開發(fā)效果。
模型石油地質儲量為169×104t,埋深為1 477.8 m,砂體厚度為16~20 m,平均孔隙度為25.9%,滲透率為120~142 mD,開發(fā)初期7 口老井排狀分布。預測時采用反九點法面積井網(wǎng),井距約為230 m。
模型垂向(Z)共有3 個小層,模擬3 個主力油層,平面X方向網(wǎng)格數(shù)為232 個,Y方向網(wǎng)格數(shù)為94個,網(wǎng)格步長為8.3~25 m,有效網(wǎng)格總數(shù)為65 424個(圖7)。
圖7 王152塊數(shù)值模擬模型Fig.7 Numerical simulation model of Block Wang152
數(shù)值模擬結果(圖8)表明,受油藏埋藏深、滲透率低和油稠等影響,水驅、熱水驅、蒸汽吞吐轉汽驅、降黏吞吐、降黏驅和降黏引驅6種開發(fā)方式生產(chǎn)15 a 后采出程度均不高,只有降黏驅和降黏引驅2種開發(fā)方式的凈采油量為正值,具有經(jīng)濟效益,其中降黏引驅開發(fā)方式的采出程度和凈采油量最高,分別為14.3%和7.46×104t。故推薦王152塊采取降黏引驅開發(fā)方式進行開發(fā)。
圖8 不同開發(fā)方式開發(fā)效果對比Fig.8 Production effect comparison of different development methods
降黏引驅開發(fā)要求在注入井降黏驅替的同時,采油井降黏吞吐引效。因此研究降黏引驅開發(fā)技術界限時,需要對注采井同時進行多參數(shù)的協(xié)同優(yōu)化。
4.1.1 降黏吞吐引效周期優(yōu)化
在注入井降黏驅替的同時,采油井降黏吞吐引效4~12 個周期,生產(chǎn)效果(圖9)表明,采油井降黏吞吐引效6 個周期時的凈采油量最高,采出程度比引效12 個周期時僅低0.3%,整體開發(fā)效果較好。因此,建議在注入井降黏驅替同時,采油井降黏吞吐引效6 個周期(即降黏吞吐引效3 a,每年降黏吞吐引效2個周期),然后僅注入井降黏驅替[18]。
圖9 王152塊不同引效周期生產(chǎn)效果Fig.9 Production effect of different effective cycles in Block Wang152
4.1.2 降黏劑質量分數(shù)及用量優(yōu)化
利用數(shù)值模擬方法,計算得到采用不同質量分數(shù)降黏體系降黏吞吐引效的生產(chǎn)效果。由圖10 可知,采用質量分數(shù)為2.0%~3.0%的降黏體系生產(chǎn)效果較好。王152塊為特稠油,原油黏度大,考慮降黏效果,降黏體系質量分數(shù)不宜過小。同時考慮敏感性油藏的地層吸附作用,故建議前3 年降黏體系質量分數(shù)采用3.0%。
圖10 王152塊不同質量分數(shù)降黏體系生產(chǎn)效果對比Fig.10 Production effect comparison of viscosity reduction system with different mass fractions in Block Wang152
采油井降黏吞吐引效每個周期注入降黏體系用量模擬結果(圖11)表明:隨著降黏體系用量的增多,區(qū)塊采出程度和凈采油量均逐漸增加;當周期降黏體系用量超過20 t 時,區(qū)塊采出程度和凈采油量增幅變緩??紤]現(xiàn)場實際及降黏劑成本,建議降黏吞吐引效每個周期降黏體系用量為20 t。
圖11 王152塊不同降黏體系用量生產(chǎn)效果對比Fig.11 Production effect comparison of different usage amount of viscosity reduction system in Block Wang152
4.2.1 注入方式優(yōu)化
不同注入方式數(shù)值模擬預測結果(圖12)表明:在采油井前3 年降黏吞吐引效的同時,注入井采用前3 年變濃度連續(xù)注入,后12 年變濃度段塞驅替方式進行開發(fā),凈采油量最高,采出程度也較高。其中段塞注入指6 月1 個降黏劑段塞+6 月1 個水段塞交替注入,1 年1 個循環(huán)周期包含2 個段塞。具體注入方式如下:第1年3.0%降黏體系連續(xù)注入,第2年1.0%降黏體系連續(xù)注入,第3年0.5%降黏體系連續(xù)注入,第4~9 年0.5%降黏體系+水交替段塞注入,第10~15 年0.3%降黏體系+水交替段塞注入。故建議采用變濃度段塞降黏注入方式,即前3 年變濃度連續(xù)注入,第4 年以后變濃度段塞降黏注入的方式。
圖12 不同注入方式開發(fā)效果對比Fig.12 Development effect comparison of different injection methods
4.2.2 降黏體系注入質量分數(shù)優(yōu)化
考慮油藏降黏體系吸附作用和現(xiàn)場的經(jīng)濟成本,在前期推薦的變濃度段塞降黏驅替方式基礎上,對注入井不同濃度組合方式進行優(yōu)化。5 種不同濃度組合方案(表1)的生產(chǎn)效果(圖13)表明:方案4 的采出程度最高;方案2 的凈采油量最高,為7.46×104t,其采出程度僅比方案4 低0.9%。綜合考慮,建議采用方案2 的濃度組合方式,即為:第1 年3.0%降黏體系連續(xù)注入,第2年1.0%降黏體系連續(xù)注入,第3 年0.5%降黏體系連續(xù)注入,第4~9 年0.5%降黏體系與水交替段塞注入,第10~15 年0.3%降黏體系與水交替段塞注入。
表1 注入井不同濃度組合注入方案Table1 Injection scheme for different concentration combinations of injection wells
圖13 注入井不同濃度組合注入生產(chǎn)效果對比Fig.13 Production effect comparison of different concentration combinations of injection wells
4.2.3 日注入量優(yōu)化
數(shù)值模擬結果(圖14)表明,日注入量越高,采出程度和凈采油量越高,開發(fā)效果越好。利用油藏工程方法,測算王152塊注入能力大約為40~64 m3/d??紤]現(xiàn)場實踐,推薦日注入量為50 m3/d左右。
圖14 注入井不同日注入量生產(chǎn)效果對比Fig.14 Production effect comparison of different daily injection volumes of injection wells
綜上所述,王152 塊采用降黏引驅技術開發(fā)主要技術政策界限包括:采油井前3 年共進行6 個周期降黏吞吐引效,每個周期注入質量分數(shù)為3.0%的降黏體系20 t;注入井前3 年變濃度連續(xù)降黏驅,第4~15 年變濃度段塞降黏驅,段塞驅具體內(nèi)容為:1年1 個循環(huán)周期,共分2 個段塞交替注入,前6 個月為1個降黏劑段塞,后6個月為1個水段塞。注入井前3 年降黏體系質量分數(shù)分別為:第1 年3.0%、第2年1.0%、第3 年0.5%,段塞驅第4~9 年降黏體系質量分數(shù)為0.5%、第10~15 年為0.3%。注入井日注入量為50 m3/d。
王152 塊于2020 年4 月在王152-斜6 井組實施了降黏引驅先導試驗。該井組1 口注入井,2~3 口采油井,采用推薦的技術政策界限開發(fā),采油井前3年降黏吞吐引效,注入井前3年變濃度連續(xù)降黏驅,第4~15 年變濃度段塞降黏驅,6 個月1 個段塞。2020 年9 月完成第1 輪注入井注入和采油井降黏吞吐引效試驗。
由王152-斜6 井組降黏引驅注采曲線(圖15)可以看出,實施降黏引驅后,取得了明顯效果。井組日產(chǎn)液量和日產(chǎn)油量明顯上升,試驗前井組日產(chǎn)液量為5.3 t/d,試驗后井組日產(chǎn)液量峰值為29.3 t/d,2020 年9 月井組日產(chǎn)液量為15.2 t/d;試驗前井組日產(chǎn)油量為1.8 t/d,試驗后井組日產(chǎn)油量峰值為11.5 t/d,比試驗前提高了5.4 倍;2020 年9 月,井組日產(chǎn)油量為6.5 t/d,是試驗前的3.6 倍。試驗前井組綜合含水率為66.0%,2020 年9 月降為57.0%,下降了9.0%。截至2020 年9 月,井組驅替生產(chǎn)157 d,累積注入量為6 534 m3,所有采油井均已見效,井組累積產(chǎn)油量為856 t,開發(fā)效果明顯改善,預測提高采收率11.0%。
圖15 王152-斜6井組降黏引驅注采曲線Fig.15 Injection-production curve of viscosity reduction induced flooding in Wang152-X6 well group
深層低滲透稠油油藏有效開發(fā)的前提是建立有效注采驅替關系。采用降黏引驅開發(fā)方式,通過注入井端和采油井端雙向降黏,能夠大幅降低油藏啟動壓力;另一方面通過注入井端持續(xù)補充能量,擴大了極限注入半徑和極限采油半徑,壓力能夠有效傳導,從而建立注采驅替關系。
室內(nèi)實驗結果表明,降黏驅方式優(yōu)于熱水驅,其驅油效率明顯提高。當降黏體系質量分數(shù)增加時,驅油效率不斷增加,質量分數(shù)增加到一定程度后,驅油效率增幅變緩。
對比水驅、熱水驅、蒸汽吞吐轉汽驅、降黏吞吐、降黏驅和降黏引驅等開發(fā)方式,降黏引驅可明顯提高產(chǎn)能和采收率,是深層低滲透敏感稠油油藏的有效開發(fā)方式。
開發(fā)中,注入方式采用早期連續(xù)驅替、后期段塞降黏驅替的方式;注入井注入濃度建議采用變濃度注入,即早期高濃度,后期低濃度注入方式,旨在提高采收率的同時,達到更高的經(jīng)濟效益。
符號解釋
pi——原始地層壓力,MPa;
pinj——注入壓力,MPa;
pw——井底流壓,MPa;
X——東西向距離,m;
Y——南北向距離,m;
Z——垂向距離,m;
μoi——原始地層原油黏度,mPa·s。