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      有機氯對加氫精制裝置的影響及應(yīng)對措施

      2021-12-23 09:47:28
      煉油與化工 2021年4期
      關(guān)鍵詞:原料油有機氯管束

      王 亮

      (中國海油中捷石化有限公司,河北滄州061000)

      加氫精制是原料油和氫氣在催化劑作用下反應(yīng),使S、O2、N2轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的烴類[1],金屬則被截留在催化劑中,不飽和烴轉(zhuǎn)化為飽和烴,從而改善油品質(zhì)量,得到安定性和燃燒性較好的產(chǎn)品。

      80×104t/a柴油加氫裝置是某煉化企業(yè)安全環(huán)保與清潔燃料升級項目中的重要裝置,由中國石化工程建設(shè)公司設(shè)計,設(shè)計操作壓力7.5 MPa,空速1.5 h-1,氫油比≮300:1,于2016年6月建成投產(chǎn)。原料為直餾柴油,并采用重整氫為新氫。2018年11月該裝置的反應(yīng)系統(tǒng)壓降逐漸增大,反應(yīng)器出口壓力逐漸升高,影響了裝置安全平穩(wěn)運行。

      1 加氫高壓換熱器簡介

      從加氫精制反應(yīng)器出來的反應(yīng)產(chǎn)物依次與反應(yīng)產(chǎn)物與混氫油換熱器1(102-E-101AB管程)、反應(yīng)產(chǎn)物與低分油換熱器(102-E-103管程)、反應(yīng)產(chǎn)物與混氫油換熱器2(102-E-102AB管程)換熱后經(jīng)反應(yīng)產(chǎn)物空冷器(102-A-101)冷卻后進入冷高壓分離器(102-D-103),在冷高壓分離器中進行氣、油、水3相分離。為防止反應(yīng)過程中所生成的銨鹽結(jié)晶析出堵塞空冷器,通過反應(yīng)注水泵(102-P-103)在反應(yīng)產(chǎn)物與混氫油換熱器二(102-E-102A管程)和空冷器前注入除鹽水,其中換熱器處為間斷注水,空冷前為連續(xù)注水。反應(yīng)進料和出料換熱器共計5臺,均采用隔膜密封式高壓換熱器(由蘭州蘭石重型裝備股份有限公司制造),這種密封結(jié)構(gòu)主要密封原件是隔膜密封盤,裝配關(guān)系為端蓋法蘭—隔膜密封盤—管箱筒體法蘭;密封原理是端蓋法蘭、管箱筒體法蘭在主螺栓預(yù)緊力的作用下,將隔膜密封盤壓緊,并在隔膜密封盤與管箱法蘭之間實施密封焊接。

      2 有機氯對柴油加氫高壓換熱器的影響

      柴油加氫裝置投產(chǎn)以來運行正常,自2018年11月25日到27日起反應(yīng)系統(tǒng)壓差增加0.14 MPa,反應(yīng)器出口壓力由7.89 MPa增至8.1 MPa,循環(huán)氫壓縮機防喘振閥開度由0增加至43%,反應(yīng)產(chǎn)物與混氫油換熱器2(E102B)出口溫度升高20℃,初步判斷高壓換熱器出現(xiàn)結(jié)晶堵塞管束。通過反應(yīng)產(chǎn)物與混氫油換熱器2前的注水點向高壓換熱器內(nèi)注入5 t/h的除鹽水,反應(yīng)系統(tǒng)壓差由1.21 MPa降至1.077 MPa,防喘振閥開度由43%降至0。

      2019年1月,該裝置反應(yīng)產(chǎn)物與混氫油換熱器2(E102A)管箱法蘭出現(xiàn)油氣泄露情況,現(xiàn)場判斷是換熱器管程隔膜密封角焊縫出現(xiàn)輕微裂紋。在正常運行7 d后,該臺換熱器同樣部位再次發(fā)生泄露。2019年6月裝置停工期間,高壓換熱器E102AB進行抽芯檢查,其中E102A管束的U形彎處有6根管束出現(xiàn)橫向開裂,裂紋貫穿管子;E102B管板的法蘭斷面出現(xiàn)腐蝕后的溝槽,腐蝕形態(tài)為均勻腐蝕,最大腐蝕深度達5.5 mm,管板及管口處境滲透檢測發(fā)現(xiàn)若干裂紋。

      3 腐蝕原因分析

      柴油加氫裝置反應(yīng)流出系統(tǒng)的換熱器結(jié)鹽主要是由于原料中帶入有機氯造成,而加氫原料油中的有機氯來自上游常減壓裝置,2018年12月1日分別取常減壓裝置脫前原油、柴油加氫裝置原料油分析油中有機氯含量,分析結(jié)果顯示:脫前原油和柴油加氫原料油的有機氯含量為6.8 mg/kg和12.0 mg/kg。

      在加工高含有機氯原油的過程中,有機氯在電脫鹽中難以脫除而隨餾分油進入下游裝置,而高含有機氯原油常頂油含氯較少,主要分布在常1、常2和常3線油中[2]。該柴油加氫裝置使用直餾柴油作為原料油,油中含氯、氮、氧、硫等物質(zhì)的化合物經(jīng)加氫反應(yīng)器分別轉(zhuǎn)化為氯化氫、氨、水、硫化氫等[3]。當高溫物流冷卻時氯化銨會析出,氯化銨的結(jié)晶溫度在200℃上下,該溫度處于反應(yīng)產(chǎn)物流出系統(tǒng)中的高壓換熱器中[4]。銨鹽在換熱器管束中結(jié)晶,從介質(zhì)中吸收水分而形成酸性鹽,造成換熱器管束局部腐蝕。此外,銨鹽堵塞管束會影響反應(yīng)系統(tǒng)壓力,造成安全隱患。為降低反應(yīng)系統(tǒng)的壓降及沖洗銨鹽,進行注水操作,注水后氯化銨水溶液在高流速物流的推動下,沖擊設(shè)備表面,會形成對金屬表面的沖刷腐蝕。此外,Cl-富集且有外應(yīng)力或者殘余應(yīng)力的部位,Cl-會穿透不銹鋼表面的鈍化膜,進人材料內(nèi)部的孔隙中,使不銹鋼發(fā)生裂紋,從而將腐蝕引向金屬深層,加劇破壞[5]。

      位于反應(yīng)產(chǎn)物與混氫油換熱器2(E102A)前的注水點,在原料油有機氯含量升高后,間斷注水調(diào)整頻次增多,溫度變化較大,由于金屬在不同溫度下的膨脹系數(shù)不一致,導(dǎo)致隔膜密封盤熱脹冷縮,導(dǎo)致焊縫撕裂泄露而造成多次泄露。由于采用間歇注水,注水初期沉積在管束上的氯化銨吸水,局部形成飽和氯化銨溶液,316奧氏體不銹鋼出現(xiàn)點蝕,而U形彎以及管板等位置因應(yīng)力的存在,點蝕后穿晶裂紋擴展,產(chǎn)生氯化物的應(yīng)力腐蝕,最終出現(xiàn)管束斷裂以及管板裂紋。

      4 應(yīng)對措施

      (1)控制原料油中的氯含量,增加原料油氯含量分析;將熱供料流程改為先進儲罐,分析合格后再進流程,避免原料波動造成的裝置運行風(fēng)險;

      (2)密切關(guān)注反應(yīng)系統(tǒng)壓降變化情況,間歇注水調(diào)整頻繁,改為連續(xù)注水。增加酸性水的氯離子含量分析頻次;

      (3)在含氯離子環(huán)境中產(chǎn)生的開裂,若繼續(xù)使用300系統(tǒng)不銹鋼仍舊存在產(chǎn)生裂紋和斷裂的可能性,備貨整體升級管束材質(zhì)為2507雙相鋼或者Inconel 625合金;

      (4)加強反應(yīng)流出系統(tǒng)腐蝕管控,使用脈沖渦流掃查易腐蝕部位,確定薄弱位置增加定點測厚。

      5 結(jié)束語

      柴油加氫裝置高含有機氯原料油是造成高壓換熱器結(jié)鹽,反應(yīng)系統(tǒng)壓降升高、防喘振閥開度增加的主要原因。氯化銨結(jié)晶造成的壓降增加,可通過增加注水改善。注水雖然能重新銨鹽降低壓降,但是會形成氯化銨溶液,而發(fā)生氯化物的應(yīng)力腐蝕開裂。

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