韓聯(lián)國(guó),高 毅,高 偉
(安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南安陽(yáng) 455133)
近年來(lái)我國(guó)多地出現(xiàn)霧霾天氣,而汽車(chē)尾氣是大氣主要污染源之一,環(huán)境污染治理的一項(xiàng)重要舉措就是提高尾氣排放標(biāo)準(zhǔn),這就使得以車(chē)用尿素溶液為還原劑的SCR處理技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用。以車(chē)用尿素溶液為還原劑的SCR處理技術(shù),是將車(chē)用尿素溶液作為氮氧化物還原劑,通過(guò)選擇性催化還原過(guò)程,將柴油車(chē)尾氣中的氮氧化物轉(zhuǎn)化成氮?dú)夂退魵?,?shí)現(xiàn)減排和尾氣治理目的。如今,隨著環(huán)保治理力度的加大,車(chē)用尿素溶液成了重型卡車(chē)及客車(chē)等柴油車(chē)達(dá)到國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的必備產(chǎn)品。
安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)安化公司)第2套合成氨/尿素裝置(尿素設(shè)計(jì)產(chǎn)能200kt/a),前端氣化系統(tǒng)采用常壓固定床間歇?dú)饣に嚿a(chǎn)半水煤氣,半水煤氣經(jīng)濕法脫硫系統(tǒng)脫除H2S,再經(jīng)過(guò)壓縮、變換、醇烴化、PSA脫碳等一系列凈化工藝脫除雜質(zhì)氣體,得到的合格氫氮?dú)饨?jīng)壓縮機(jī)加壓送至氨合成塔進(jìn)行氨合成;其中,氨合成系統(tǒng)產(chǎn)出的液氨和凈化系統(tǒng)產(chǎn)出的CO2送至尿素裝置,采用SNAM氨汽提工藝生產(chǎn)尿素。
安化公司以自有氨汽提法尿素裝置生產(chǎn)的尿液為原料,尿液經(jīng)過(guò)降溫結(jié)晶、過(guò)濾、溶解配制、灌裝等工序制得車(chē)用尿素溶液,車(chē)用尿素裝置的產(chǎn)能為30kt/a。隨著車(chē)用尿素生產(chǎn)技術(shù)的成熟,客戶端對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來(lái)越高,產(chǎn)品質(zhì)量的控制尤為重要。為提升產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率與企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,安化公司通過(guò)不斷的工藝優(yōu)化改進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)車(chē)用尿素產(chǎn)品的生產(chǎn)。以下對(duì)安化公司在提升車(chē)用尿素產(chǎn)品質(zhì)量方面開(kāi)展的工藝研究與實(shí)踐作一小結(jié)。
氨汽提法尿素裝置尿液泵(P106)送來(lái)的尿液進(jìn)入尿液收集器(V001),在重力和尿液收集槽(V001)壓力(0.3MPa)下進(jìn)入配液罐(V004D/E);二級(jí)除鹽水站來(lái)的除鹽水溫度為30℃,進(jìn)入超純水處理裝置(X002)處理后送到配液罐(V004D/E)配液;經(jīng)超純水初配及精配合格后,溶液經(jīng)過(guò)濾裝置(1#過(guò)濾器)過(guò)濾后由循環(huán)泵(P002C/D)打到成品罐(V006C)。散裝、噸裝產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)裝貨;如需壺裝、箱裝,由產(chǎn)品泵P001C/D打至配液罐(V004A/B),再由產(chǎn)品泵P001A/B打至成品罐(V006A/B)后送灌裝機(jī)(M103),灌裝成品送倉(cāng)庫(kù)。
表1 車(chē)用尿素主要質(zhì)量指標(biāo)
正常生產(chǎn)情況下,車(chē)用尿素裝置所引的原料來(lái)自于尿素裝置尿液泵(P106),配制成的車(chē)用尿素中縮二脲含量應(yīng)該在0.2%左右;但當(dāng)尿素裝置因各種原因減負(fù)荷時(shí),無(wú)法正常取尿液來(lái)配制車(chē)用尿素,若用此狀態(tài)下生產(chǎn)的成品尿素來(lái)配制車(chē)用尿素,由于此狀態(tài)下生產(chǎn)的成品尿素縮二脲含量約1.1%,會(huì)導(dǎo)致配成的車(chē)用尿素溶液中縮二脲含量在0.33%左右,無(wú)法滿足質(zhì)量要求,即尿素裝置低負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)無(wú)法用成品顆粒尿素生產(chǎn)車(chē)用尿素,限制了車(chē)用尿素裝置的生產(chǎn)負(fù)荷,影響了車(chē)用尿素裝置效能的發(fā)揮。
車(chē)用尿素相對(duì)于普通農(nóng)用尿素來(lái)講,質(zhì)量要求更為嚴(yán)格,質(zhì)量管控指標(biāo)除了縮二脲含量、尿素含量、醛類(lèi)物含量、水分、不溶物含量之外,還有透光率等;若其中存在微細(xì)雜質(zhì),可能導(dǎo)致配制好的車(chē)用尿素溶液顏色不正?;驕啙幔腹饴什桓?,直接影響車(chē)用尿素成品的銷(xiāo)售。
《柴油發(fā)動(dòng)機(jī)氮氧化物還原劑 尿素水溶液(AUS32)》(GB29518—2013)中要求車(chē)用尿素溶液醛類(lèi)物(以HCHO計(jì))含量≤5mg/kg,而一段時(shí)間以來(lái),安化公司生產(chǎn)的成品車(chē)用尿素醛類(lèi)物(以HCHO計(jì))含量偏高,在4~10mg/kg,且有時(shí)會(huì)隨著合成氨/尿素裝置的負(fù)荷波動(dòng)而產(chǎn)生波動(dòng),即成品車(chē)用尿素中醛類(lèi)物(以HCHO計(jì))含量不能穩(wěn)定控制在指標(biāo)范圍之內(nèi),成為影響車(chē)用尿素質(zhì)量的一大問(wèn)題。
GB29518—2013中要求車(chē)用尿素溶液中的縮二脲含量≤0.3%,按照車(chē)用尿素生產(chǎn)工藝推算,折合所使用原料尿液中的縮二脲含量須在0.9%以下,因此生產(chǎn)過(guò)程中必須保證所引原料尿液縮二脲含量合格或成品顆粒尿素質(zhì)量穩(wěn)定在優(yōu)等品。而影響尿液中縮二脲含量的因素主要有二:一是尿液的溫度控制;二是尿液在生產(chǎn)系統(tǒng)中的停留時(shí)間。為此,安化公司在生產(chǎn)運(yùn)行管理中采取了以下工藝優(yōu)化調(diào)整措施。
(1)尿液中縮二脲的生成率與溫度成正比,尿液溫度越高,縮二脲生成越快越多,尤其是在尿素蒸發(fā)系統(tǒng)。由于氨分壓的降低更有利于縮二脲的生成,因此操作中各關(guān)鍵工藝點(diǎn)的溫度按下限控制——控制中壓分解塔出口尿液溫度(TC9301)在低限158℃(指標(biāo)為158~160℃)、低壓分解塔出口尿液溫度 (TC9401)在低限138℃(指標(biāo)為138~140℃)、一段蒸發(fā)分離器出口尿液溫度(TC9502)在低限128℃(指標(biāo)為127~130℃)、二段蒸發(fā)分離器出口尿液溫度(TC9505)在低限134℃ (指標(biāo)為133~138℃),以使整個(gè)系統(tǒng)尿液溫度降低,達(dá)到抑制縮二脲過(guò)快過(guò)多生成的目的。
(2)尿液中縮二脲的含量與其在生產(chǎn)系統(tǒng)中的停留時(shí)間成正比,按照這個(gè)思路安化公司從兩方面對(duì)尿素裝置進(jìn)行了工藝調(diào)整:一是提高生產(chǎn)負(fù)荷;二是降低蒸發(fā)系統(tǒng)與各分解塔及分離器液位,其液位控制在保證不抽空、不竄氣、泵打量正常的情況下能低則低——中壓分解塔液位(LC9301)控制在低限20% ~40% (指標(biāo)為20%~80%)、低壓分解塔液位(LC9401)控制在低限20%~40% (指標(biāo)為20%~80%)、一段真空預(yù)濃縮器液位(LC9402)控制在低限20%~40% (指標(biāo)為20%~80%)、二段蒸發(fā)分離器液位(LC9501)控制在低限20% ~40% (指標(biāo)為20%~80%)。
上述工藝優(yōu)化調(diào)整措施落實(shí)后,原料尿液中的縮二脲含量降至0.9%以下或成品顆粒尿素質(zhì)量穩(wěn)定在優(yōu)等品,滿足了車(chē)用尿素生產(chǎn)對(duì)原料尿液或成品顆粒尿素縮二脲含量方面的要求。
為找到車(chē)用尿素顏色不正?;驕啙岬脑?,取不同批次的車(chē)用尿素樣品進(jìn)行透光率對(duì)比試驗(yàn),同時(shí)堅(jiān)持每周對(duì)不同樣品進(jìn)行過(guò)濾后再測(cè)定透光率,經(jīng)過(guò)2個(gè)月的試驗(yàn),確定車(chē)用尿素顏色不正?;驕啙崾且喊睅в退隆蛩匮b置所用的兩種原料(CO2和液氨)分別來(lái)自氣體凈化系統(tǒng)和氨合成系統(tǒng),CO2采用PSA工藝制取,純度在97%以上,氨合成采用高壓氨合成工藝,合成氨生產(chǎn)過(guò)程中所有壓縮機(jī)均為往復(fù)式壓縮機(jī),其運(yùn)行過(guò)程中均大量使用潤(rùn)滑油,大部分運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備未采用無(wú)油潤(rùn)滑技術(shù),因此原料不可避免地受到潤(rùn)滑油的污染,如果生產(chǎn)管控環(huán)節(jié)各工序排污不到位,就會(huì)加劇液氨帶油情況的發(fā)生。為此,結(jié)合安化公司第2套合成氨/尿素裝置的生產(chǎn)工藝特點(diǎn),采取了以下工藝優(yōu)化及技改措施。
(1)在液氨冷卻及儲(chǔ)存過(guò)程中加大排油操作,并提高壓縮機(jī)等運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的油分離效率;將合成氨裝置液氨球罐和尿素裝置液氨儲(chǔ)槽(V105)排油頻次由之前的1次/月分別調(diào)整為4次/月和10次/月。
(2)安化公司車(chē)用尿素生產(chǎn)工藝中,從配料工序到成品工序中間只有1套過(guò)濾裝置,難以保證微細(xì)雜質(zhì)的有效去除。為此,在配料槽(配液罐)至成品罐間新增1套過(guò)濾裝置(含2#、3#陶瓷膜過(guò)濾器)與原來(lái)的過(guò)濾裝置(1#過(guò)濾器)并聯(lián)運(yùn)行,這樣整個(gè)過(guò)濾系統(tǒng)就有了3臺(tái)過(guò)濾器,并將1#過(guò)濾器的過(guò)濾精度由5μm調(diào)整為1μm,新增的2#、3#陶瓷膜過(guò)濾器過(guò)濾精度分別設(shè)計(jì)為100nm和50nm。
優(yōu)化改造后,車(chē)用尿素成品顏色正常、清澈透亮,透光率由90%提高至96%。
農(nóng)用尿素中醛類(lèi)物含量控制主要是控制亞甲基二脲的含量 (以HCHO計(jì)),不大于0.6%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))即可。尿素生產(chǎn)過(guò)程中醛類(lèi)物主要有兩個(gè)來(lái)源:①甲醇清洗混合氣的步驟,混合氣將甲醇帶入系統(tǒng)中,在高溫下縮合生成醛類(lèi)物;②為增大尿素顆粒的強(qiáng)度和粒度,人為地加入醛類(lèi)物。為此,安化公司分別從成品車(chē)用尿素方面和原料純度方面進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān)。
3.3.1 成品車(chē)用尿素方面
對(duì)車(chē)用尿素成品進(jìn)行多次重結(jié)晶試驗(yàn)(包括減壓抽濾重結(jié)晶方法的嘗試)——對(duì)醛類(lèi)物含量為61.74×10-6的3組樣品分別進(jìn)行重結(jié)晶,對(duì)重結(jié)晶后樣品的醛類(lèi)物含量進(jìn)行2次平行測(cè)定,測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表2。可以看出,成品車(chē)用尿素經(jīng)重結(jié)晶后,醛類(lèi)物含量有所降低,醛類(lèi)物脫除率平均達(dá)到53.57%。但采用重結(jié)晶降低車(chē)用尿素醛類(lèi)物含量的方法能耗高、耗時(shí)長(zhǎng),且結(jié)晶效率較低,所得晶體僅為尿液質(zhì)量的14.4%,不適宜于工業(yè)化生產(chǎn),故此法降低車(chē)用尿素中醛類(lèi)物含量的實(shí)際意義不大。
表2 樣品重結(jié)晶試驗(yàn)結(jié)果
3.3.2 原料純度方面
3.3.2.1 尿素裝置CO2原料氣純度方面
安化公司尿素裝置CO2原料氣采用PSA工藝(分兩段吸附)制取,為減少去往尿素裝置CO2原料氣中的CO等雜質(zhì),將PSA一段總吸附時(shí)間由84s逐步延長(zhǎng)至94s,將逆放三的時(shí)間由12s逐步調(diào)整為0s。調(diào)整后,去往尿素裝置的CO2純度由約97%提高至98%以上,成品尿素顆粒中醛類(lèi)物含量由36mg/kg左右降至27mg/kg左右,但仍高于指標(biāo)要求。
3.3.2.2 合成氨裝置合成氣純度方面
對(duì)比業(yè)內(nèi)合成氨裝置的原料氣凈化工藝,經(jīng)過(guò)內(nèi)部、外部技術(shù)差異化分析,發(fā)現(xiàn)安化公司合成氨裝置氣體凈化系統(tǒng)醇烴化單元采用一體塔設(shè)備,這在同類(lèi)裝置中很少見(jiàn),與其他醇烴化工藝不同,存在氫氮?dú)馔ㄟ^(guò)醇烴化一體塔后一定量的甲醇無(wú)法分離回收的問(wèn)題,未分離的甲醇隨合成氣進(jìn)入氨合成系統(tǒng),再隨液氨進(jìn)入尿素裝置,在尿素合成塔內(nèi)一定氧含量和高溫條件下會(huì)氧化生成醛類(lèi)物。于是,安化公司對(duì)合成氨裝置氣體凈化系統(tǒng)進(jìn)行了如下調(diào)整。
(1)醇烴化粗醇中間槽弛放氣放空,不回收至壓縮機(jī)一段入口,以降低合成氣的醇含量。
(2)2020年7—8月分3次對(duì)醇烴化單元烴分水洗量進(jìn)行了調(diào)整(調(diào)整期間醇烴化粗醇中間槽弛放氣保持放空),通過(guò)水洗盡量吸收合成氣中的醇類(lèi)物以凈化合成氣,繼而達(dá)到降低尿液中醛類(lèi)物含量的目的。具體調(diào)整如下:7月21日將烴分補(bǔ)水自調(diào)閥開(kāi)度由17%逐步增至30%,8月2日將烴分補(bǔ)水自調(diào)閥開(kāi)度降至20%,8月7日又開(kāi)始將烴分補(bǔ)水自調(diào)閥開(kāi)度逐漸提高至30%~40%。醇烴化單元烴分水洗量調(diào)整期間成品尿素及車(chē)用尿素中的醛類(lèi)物含量變化見(jiàn)表3??梢钥闯觯簾N分補(bǔ)水自調(diào)閥開(kāi)度由17%逐步增至30%后,成品尿素中醛類(lèi)物含量由30mg/kg逐步降至13mg/kg,所配制的車(chē)用尿素醛類(lèi)物含量由10.0mg/kg逐步降至4.3mg/kg;烴分補(bǔ)水自調(diào)閥開(kāi)度由30%逐步降至20%后,成品尿素中醛類(lèi)物含量又由13mg/kg逐步漲至29mg/kg,所配制的車(chē)用尿素醛類(lèi)物含量由4.3mg/kg逐步漲至9.6mg/kg;烴分補(bǔ)水自調(diào)閥開(kāi)度由20%逐步增至30% ~40%后,成品尿素中醛類(lèi)物含量由29mg/kg逐步降至7mg/kg,所配制的車(chē)用尿素醛類(lèi)物含量由9.6mg/kg逐步降至2.3mg/kg,達(dá)到車(chē)用尿素合格品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
表3 調(diào)整期間成品尿素及車(chē)用尿素中醛類(lèi)物含量
(1)車(chē)用尿素中縮二脲含量的控制,主要在于控制原料尿液的溫度和尿液在系統(tǒng)中的停留時(shí)間,兩者的影響與車(chē)用尿素中縮二脲含量成正比例關(guān)系;同時(shí),車(chē)用尿素原料引料口盡可能在尿素生產(chǎn)工藝中靠前位置(尿液泵出口),即盡量從尿液中縮二脲含量低的區(qū)域引料。
(2)車(chē)用尿素顏色不正?;驕啙幔饕蛟谟谠系碾s質(zhì)含量,無(wú)論是成品尿素還是純凈水,都要嚴(yán)格把控質(zhì)量指標(biāo);同時(shí)還要將影響因素追溯至上游液氨質(zhì)量的控制上,尤其是工藝系統(tǒng)中設(shè)備帶油的問(wèn)題,對(duì)各工序排污嚴(yán)格管控才能做到源頭把關(guān);另外,還要注重在成品車(chē)用尿素槽前工序設(shè)置精密過(guò)濾器,以把好最后一道質(zhì)量關(guān)。
(3)車(chē)用尿素中醛類(lèi)物的來(lái)源,一是尿素生產(chǎn)環(huán)節(jié)人為加入(以增大尿素顆粒的強(qiáng)度和粒度),二是合成氣中醇類(lèi)物帶入尿素裝置后在高溫下縮合而成,尤其是氨合成系統(tǒng)合成氣帶入醇類(lèi)物這一因素,平時(shí)一般不容易引起重視,因此一定要注重加強(qiáng)上游合成氣中醇類(lèi)物的控制,一般可通過(guò)加大醇烴化單元烴分水洗量來(lái)充分吸收(脫除)合成氣中的醇類(lèi)物。
安化公司針對(duì)車(chē)用尿素生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的成品縮二脲含量偏高、顏色不正?;驕啙帷⑷╊?lèi)物含量偏高等問(wèn)題,通過(guò)原因分析和工藝研究,采取了提高尿液冷卻換熱效率、適當(dāng)降低尿素裝置分解系統(tǒng)及蒸發(fā)系統(tǒng)尿液溫度、縮短尿液在系統(tǒng)中的停留時(shí)間、提高源頭原料純度或凈化度、末端設(shè)置精密過(guò)濾器等優(yōu)化改進(jìn)措施,保證了車(chē)用尿素裝置的穩(wěn)定運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量,有效提升了車(chē)用尿素產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。