袁蛟龍
(唐鋼國際工程技術(shù)股份有限公司,河北 唐山 063000)
近年來,外購鐵礦粉各項(xiàng)冶金性能指標(biāo)呈下降趨勢,燒結(jié)礦質(zhì)量和產(chǎn)量都受到一定的影響,鋁含量升高,因而燒結(jié)礦中需要配入過高的含MgO熔劑,但是燒結(jié)礦的MgO含量過高對燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量和冶金性能不利,為確保高爐爐渣的流動(dòng)性,滿足高爐爐渣的鎂鋁比,在不增加燒結(jié)礦MgO含量的基礎(chǔ)上,這就需要提高球團(tuán)礦中MgO含量。
球團(tuán)礦配加鎂質(zhì)添加劑,在保證豎爐正常生產(chǎn)情況下,提高球團(tuán)礦中的MgO含量,可以改善酸性球團(tuán)礦的軟化性能,由實(shí)驗(yàn)得出,高鎂球團(tuán)礦比較低鎂球團(tuán)礦,高鎂球團(tuán)礦球團(tuán)軟化溫度提高約80℃,降低軟化區(qū)間約19℃,使燒結(jié)和球團(tuán)的軟化溫度更接近,高爐軟熔帶更窄,有利于降低高爐壓差,提高煤氣利用率,降低燃料比,高爐順行。
MgO作為一種高熔點(diǎn)的難熔氧化物(其熔點(diǎn)高至2800℃),在燒結(jié)過程中,往往只能增加燃料配比,使MgO礦化。本實(shí)驗(yàn)通過把燒結(jié)礦MgO轉(zhuǎn)加至球團(tuán),使燒結(jié)過程需要的溫度降低,從而降低燒結(jié)固體燃料消耗,促使燒結(jié)氧化性氣氛增強(qiáng),增加燒結(jié)礦的鐵酸鈣液相,降低燒結(jié)礦的FeO,提高燒結(jié)礦還原性,從而降低高爐燃料比。
還原膨脹指數(shù)RSI是球團(tuán)礦冶金性能中非常重要的一項(xiàng),影響球團(tuán)礦還原膨脹指數(shù)的主要因素有F含量、堿金屬、堿度,TiO2、MgO的含量也有一定影響,在同等條件下,提高M(jìn)gO的含量,有利于改善酸性球團(tuán)礦軟熔性能,也有利于降低球團(tuán)礦RSI值,在條件允許的情況下,如果能將酸性球團(tuán)礦MgO含量提高至3.0%,對改善高爐指標(biāo)和提升球礦質(zhì)量有利。
(1)鎂質(zhì)添加劑配比3.5%,生球強(qiáng)度≥1.2kg/球,落下強(qiáng)度≥6次,生球的均勻性和成球速度均滿足豎爐生產(chǎn)要求。
(2)烘干床溫度控制500℃±10℃。
(3)燃燒室溫度控制1050℃±10℃。
(4)根據(jù)物料平衡性,豎爐正常生產(chǎn)8h后開始降低燒結(jié)礦中MgO。
某煉鐵廠12m2豎爐、230m2燒結(jié)、750m3高爐、1050m3高爐。
經(jīng)過一個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)驗(yàn),各項(xiàng)指標(biāo)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表1、表2、表3。
表1 鎂質(zhì)添加劑成分及指標(biāo)
表2 球團(tuán)和燒結(jié)礦成分及冶金性能
表3 實(shí)驗(yàn)對比結(jié)果
通過實(shí)驗(yàn)可以看出,1050m3高爐實(shí)驗(yàn)期綜合入爐品位上升了0.24%,按照理論值1%品位影響2%燃料比計(jì)算,影響燃料比下降2.56kg/t,1050m3高爐較基準(zhǔn)期燃料比實(shí)際下降了4.31-2.56=1.79kg/t;750m3高爐實(shí)驗(yàn)期綜合入爐品位上升了0.04%,按照理論值1%品位影響2%燃料比計(jì)算,影響燃料比下降0.42kg/t,750m3高爐較基準(zhǔn)期燃料比實(shí)際下降了1.45-0.42=1.03kg/t;燃料比均呈下降趨勢。
較基準(zhǔn)期相比,1050m3高爐煤氣中CO2值升高0.57%,750m3高爐煤氣中CO2值上升1.28%,CO2利用率上升。
球團(tuán)礦中配入鎂質(zhì)添加劑后,即球團(tuán)礦中MgO含量增加后,所對應(yīng)的豎爐焙燒溫度相對提高了100℃~150℃,高鎂球團(tuán)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度較低鎂球團(tuán)降低3.5%。
在試驗(yàn)期間,球團(tuán)礦中由于用3.5%的鎂質(zhì)添加劑取代了約2%皂土,導(dǎo)致球團(tuán)礦MgO含量升高,隨著MgO的增加,球團(tuán)礦的高溫還原性得到了改善,這是因?yàn)樯傻拟}鎂橄欖石阻礙難還原的鈣鐵橄欖石和鐵橄欖石形成。
由于MgO含量增加,豎爐在焙燒過程中形成穩(wěn)定的MgO·Fe2O3液相,還原時(shí)發(fā)生Fe2O3轉(zhuǎn)變成為Fe3O4的量減少,由于晶格變化所產(chǎn)生的應(yīng)力相應(yīng)降低,還原膨脹性改善。MgO升高后,高爐內(nèi)高熔點(diǎn)的MgO·Fe2O3量將增加,軟熔溫度會(huì)升高,軟熔區(qū)間變窄,使得球團(tuán)的熔滴性能和荷重軟化性能明顯改善。
實(shí)驗(yàn)得出,MgO提高對球團(tuán)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度不利,但有利于改善球團(tuán)礦的冶金性能,保證高爐冶煉的順行,降低高爐能耗。
使用3.5%鎂質(zhì)添加劑替代皂土的的情況下,以年計(jì)劃單價(jià)進(jìn)行成本核算,成本分析見下表4、表5、表6。
表4 球團(tuán)礦成本
表5 燒結(jié)礦成本
表6 鐵水成本
通過上表可知:A+E方案,即球團(tuán)礦配加鎂質(zhì)添加劑,降低燒結(jié)礦MgO含量,有利于鐵水成本的降低,同時(shí)有利于高爐燃料比的下降。
(1)高M(jìn)gO球團(tuán)具有良好的冶金性能,試驗(yàn)期較基準(zhǔn)期還原度上升了5%,低溫還原粉化指數(shù)上升了1.1%,冶金性能的提高,有利于提高煤氣利用和降低燃料比,高爐的穩(wěn)定順行。
(2)提高M(jìn)gO對球團(tuán)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度不利,試驗(yàn)期較基準(zhǔn)期降低了3.5%。
(3)試驗(yàn)期較基準(zhǔn)期1050m3高爐和750m3高爐燃料比分別降低1.79kg/t和1.03kg/t,說明高鎂球團(tuán)礦有利于高爐燃料比的降低。
(4)采用鎂質(zhì)球團(tuán)添加劑提高酸性球團(tuán)礦的MgO含量,從而降低高堿度燒結(jié)礦的MgO含量,是高爐煉鐵進(jìn)一步獲得高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗的一個(gè)技術(shù)措施。