劉顯麗(內(nèi)蒙古電力科學研究院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020)
隨著國家綜合實力的提升,對于環(huán)境治理的改革力度越來越大,尤其是對于工業(yè)方面的改革取得了非常顯著的成果。環(huán)保部在2014年頒布了《關(guān)于加強廢煙氣脫硝催化劑監(jiān)管工作的通知》,在該通知到中明確了危險廢物中納入廢煙氣脫硝催化劑,為了減少危險廢棄物的污染,降低燃煤電廠的運行成本,對催化劑的失活機理以及再生技術(shù)展開研究。
因為在電廠除塵裝置前就開展SCR脫硝,所以很多飛灰顆粒會對催化劑造成磨損,而這些磨損就會導(dǎo)致撞擊角度、機械強度、顆粒濃度、煙氣流速等受到較大的影響。通常情況下,會硬化處理催化劑的邊緣,并采用耐磨材料制定催化劑。
在SCR脫硝催化劑中,包含了V2O5,該成分受到煙氣中SO2的影響被氧化成SO3,SO3和H2O及NH3反應(yīng),形成硫酸氫銨和硫酸銨,具有非常強的粘附性,容易出現(xiàn)堵塞的情況。并且,對于催化劑表面的微孔來說,非常容易進入小粒徑的飛灰,對催化劑孔造成堵塞,如果沒有及時進行清理,就會對通道造成堵塞。
首先,堿金屬中毒。在煤中堿金屬中主要包含活性堿和非活性堿。其中,活性堿主要有硫酸鹽、碳酸鹽和有機酸鹽等;非活性堿主要生長在云母、長石等硅酸鹽礦物中。當堿金屬與催化劑接觸的時候,就會產(chǎn)生化學反應(yīng),從而出現(xiàn)鈍化的情況。
其次,砷中毒。在對催化劑使用的時候,導(dǎo)致失活的主要一項因素還有砷中毒。特別是對于燃煤電廠來說,在低飛灰狀態(tài)下對催化劑活性的關(guān)鍵因素有非常顯著的降低作用,會引起砷中毒[1]。
本次選擇的失活催化劑選擇某廠運行20 000 h、堵孔率超過75%的蜂窩SCR脫硝催化劑。
SCR脫硝系統(tǒng)最為重要的組成部分就是催化劑,直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的脫硝效果,而且催化劑的活性會隨著系統(tǒng)運行時間的增加出現(xiàn)下降的趨勢,一般情況下到3年時間就需要整體更換。但是對于燃煤電廠使用SCR脫硝的機組來說,大量的更換必然會廢棄很多SCR脫硝催化劑的產(chǎn)生,而更換催化劑的成本占比會超過30%,如果采用再生工藝,能夠有效降低生產(chǎn)成本。通常情況下,失活催化劑的基本活性體積為60%~70%,主要是因為孔道堵塞、活性位被覆蓋導(dǎo)致失活。從本質(zhì)上來說可以采用失活催化劑再生的方法,比如熱還原再生、SO2酸化熱再生、酸洗再生、堿洗再生等等。
第一,水洗再生。通過高壓空氣清洗催化劑結(jié)合去離子水,對催化劑表面的可溶性毒物質(zhì)去除,最后采用空氣干燥的方法沖洗掉催化劑表面的顆粒物。但這種方法沒有辦法恢復(fù)因為堿金屬導(dǎo)致的失活。
第二,對于失活催化劑來說,其中的酸液再生會清除催化劑的表面,恢復(fù)其失活催化劑的酸性。有相關(guān)學者通過實驗研究得出,對于堿金屬中毒使用硫酸酸洗再生法之后,可以恢復(fù)活性90%以上,而且把SO2引入催化劑表面,也能夠洗去表面上的釩。通過堿液處理失活催化劑,利用可溶性的特點清除催化劑表面的有毒物。有相關(guān)學者研究得出,對于失活的SCR脫硝催化劑活性想要得以恢復(fù),可以采用NaOH溶液,提升催化劑的比表面積。
第三,熱還原再生失活催化劑,能夠?qū)Υ呋瘎┍砻娴牧蛩徜@鹽進行分解,再通過降溫處理的方式暴露出活性位點。對氣體進行還原,在高溫條件下會在惰性保護氣體中融入NH3或H2。
第四,SO2酸化熱再生就是在酸化再生催化劑,在氣態(tài)條件下通過高溫處理催化劑,增強其酸強度,提高催化劑表面的酸性位點,進一步增加催化劑的活性。
催化劑的晶體結(jié)構(gòu)采用德國制造的X射線衍射儀(XRD)儀,催化劑微觀成分采用SPECTRO生產(chǎn)的ARCOS型離子體電感禍合原子發(fā)射光譜(ICP-OES);完成測試采用的是Micromeritics生產(chǎn)的Auto Chem II2920全自動化學吸附儀[2]。
使用脫硝催化劑評價裝置評價催化劑活性,整套裝置包含了煙氣分析系統(tǒng)反應(yīng)系統(tǒng)和氣體發(fā)生系統(tǒng)。
詳細的催化劑成分如表1所示。
表1 失活催化劑和新鮮催化劑成分
從表1中能夠發(fā)現(xiàn),失效催化劑V2O5的含量相比較新鮮催化劑有所下降,而堿土金屬、堿金屬的含量有所增長,尤其是Na的含量相比較新鮮催化劑超過了2.5倍以上。失活催化劑經(jīng)過活化再生后,Na、K、CaO的含量均有下降的情況,與新鮮催化劑基本相同。這也在一定程度上表明,對清洗配方進行優(yōu)化結(jié)合滲透劑、酸洗液進行清洗,能夠有效溶解去除堿金屬離子。V2O5、WO3含量均有一定增加,這也表明在催化劑表面有效浸漬了V2O5、WO3。活性組分的適量性,能夠確保催化劑的穩(wěn)定性和活性。
通過分析各個比表面積結(jié)果得出,相比較新催化劑來說,失活催化劑的平均孔徑提升,比表面積有較大的下降趨勢。
如果在催化劑微孔或表面有小飛灰顆粒的粘附,就會使催化劑的平均孔徑拉高。但是實際的催化劑體積會出現(xiàn)增大的情況,這就說明在運行的過程中微孔成為了大孔,使催化劑的比表面積大大降低。催化劑再生后,會大幅度提高比表面積,增加孔體積,降低平均孔徑,通過再生使原本堵塞的微孔被打通,但是下導(dǎo)致比表面積的下降,而且無法采用清洗的方法進行修復(fù)。
催化劑對NOx和NH3,后者受到催化劑吸附能力的影響比較大,通過NH3-TPD(程序升溫脫附)、再生催化劑酸性、失活和新鮮,可以量化催化劑的弱酸量和弱堿量。催化劑失效后,強酸量強敵了70%,而弱酸量降低了21%。出現(xiàn)這一情況的主要原因與Na+、K+吸附到催化劑表面有直接關(guān)系,會對催化劑表面酸性位霸占,使催化劑對于NH3的吸附能力大大降低。
H2-TPR表征能夠?qū)Υ呋瘎┗钚匝趸锏腣OX物種狀態(tài)和氧化還原能力進行分析。對于催化劑還原性的手段,可以依靠還原溫度得以實現(xiàn),還原峰溫度越低,表面催化劑的還原性越強。通過分析H2-TPR的再生、失活和新鮮催化劑發(fā)現(xiàn),失活催化劑還原峰提高至559 ℃,新鮮催化劑還原峰溫度為495 ℃,催化劑還原性有非常顯著的下降趨勢[3]。
出現(xiàn)這一情況的原因,主要就是Na、K對催化劑的氧化還原能力產(chǎn)生了抑制,堿金屬會導(dǎo)致多聚態(tài)釩氧化物的流失與團聚。對于清洗再生后的催化劑,堿金屬基本清洗干凈,通過對V2O5的補充,可以使催化劑的還原能力得到提升,恢復(fù)還原峰到經(jīng)過清洗再生后的催化劑,Na, K等堿金屬基本清洗干凈,活化補充的新鮮V2O5進一步提高催化劑的還原能力,使還原峰恢復(fù)至503 ℃。
通過通孔、清灰等一系列操作,對于失效催化劑處理后的脫硝效率的測試,經(jīng)過比較失活催化劑和新鮮催化劑發(fā)現(xiàn),在不同溫度下的NOx轉(zhuǎn)化率有顯著下降的趨勢。催化劑經(jīng)過清洗活化后再生,相比較失活催化劑NOx轉(zhuǎn)化率有了較大提升,脫硝效率達到新鮮催化劑的脫硝效率的99.2%以上。
文章主要針對SCR脫硝催化劑的失活影響因素進行了多角度論述,結(jié)合筆者的實踐經(jīng)驗提出了相對應(yīng)的防范措施,并對SCR脫硝催化劑再生展開分析。希望通過再生處理以及其他有效技術(shù),大幅恢復(fù)失活脫硝催化劑活性,滿足各項指標要求,減少成本,提高社會效益和經(jīng)濟效益。