吳亮,韓博文,劉小龍
我公司3號水泥粉磨系統(tǒng)(φ4.2m×13.5m)于2011年建成投產(chǎn),正常運(yùn)行時(shí)平均產(chǎn)量為180t/h,主要存在以下問題:
(1)選粉機(jī)為下部傳動(dòng)結(jié)構(gòu),型號為O-Sepa型SX-3500,選型偏小,難以滿足水泥磨提產(chǎn)、降耗的需求,且現(xiàn)場空間布置較為狹小,檢修較為困難。
(2)選粉機(jī)下部傳動(dòng)結(jié)構(gòu)中,下錐體無三次風(fēng)進(jìn)風(fēng)口,進(jìn)入下錐體的物料分散不均勻,大量成品隨粗粉一起進(jìn)入磨機(jī)重復(fù)粉磨,選粉效率低,僅為50%左右,磨機(jī)過粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重,系統(tǒng)產(chǎn)量無法提高。
(3)水泥粉磨系統(tǒng)主袋收塵器過濾面積偏小,只有3 517m2;系統(tǒng)阻力偏高,正常運(yùn)行時(shí)阻力高達(dá)2 600Pa。
P·O42.5水泥產(chǎn)量:≥210t/h;工序電耗:≤33kW·h/t;將選粉機(jī)下部傳動(dòng)結(jié)構(gòu)改造為上部傳動(dòng)結(jié)構(gòu),方便檢修。
方案一:僅對原有選粉機(jī)轉(zhuǎn)子和傳動(dòng)方式進(jìn)行改造,此方案無法滿足系統(tǒng)提產(chǎn)需求,故不予考慮。
方案二:將現(xiàn)有選粉機(jī)更換為能力更大的SLK4000型選粉機(jī),與3號水泥磨系統(tǒng)相匹配。該選粉機(jī)最大的特點(diǎn)為下進(jìn)料方式且增加了冷風(fēng)閥,有利于新型改良轉(zhuǎn)子葉片分選物料,可有效提高物料分散度和分選效果,提高磨內(nèi)做功;可解決二倉鋼段經(jīng)回粉系統(tǒng)進(jìn)入一倉,導(dǎo)致一倉破碎做功降低的問題?,F(xiàn)場實(shí)際考察發(fā)現(xiàn),SLK4000型選粉機(jī)使用效果良好,水泥磨產(chǎn)量提高及電耗下降效果明顯,設(shè)備投資僅85萬元。
方案三:將現(xiàn)有選粉機(jī)更換為能力更大的TUS系列雙分級選粉機(jī),但現(xiàn)場了解發(fā)現(xiàn),該選粉機(jī)提產(chǎn)降耗作用不明顯,且設(shè)備投資較高,為95萬元。
經(jīng)綜合考慮,項(xiàng)目改造優(yōu)先選用方案二,技改方案的比較見表1。
表1 技改方案比較
改造后的工藝流程見圖1,改造后產(chǎn)量、電耗與合同指標(biāo)對比情況見表2。
圖1 改造后的工藝流程
由表2可知,在改造后的試運(yùn)行期間,產(chǎn)量未達(dá)到合同約定目標(biāo),同時(shí)現(xiàn)場存在選粉機(jī)下部軸承溫度高(67℃~75℃)、選粉機(jī)下部進(jìn)風(fēng)口噴料等問題。針對上述問題,進(jìn)行了首次改進(jìn)優(yōu)化。
表2 改造結(jié)果與合同指標(biāo)對比
(1)將選粉機(jī)直段加長1.5m,改進(jìn)進(jìn)風(fēng)管路,在選粉機(jī)原有進(jìn)風(fēng)口垂直段兩側(cè)開兩個(gè)進(jìn)風(fēng)口,進(jìn)風(fēng)管改進(jìn)前后對比見圖2。
圖2 進(jìn)風(fēng)管改進(jìn)前后對比圖
(2)更換主排風(fēng)機(jī)。將原額定風(fēng)量25×104m3/h、全壓4 500Pa、電機(jī)450kW的風(fēng)機(jī)更換為額定風(fēng)量25×104m3/h、全壓6 400Pa、電機(jī)560kW的風(fēng)機(jī)。
(3)將SLK4000選粉機(jī)更換為N4000S選粉機(jī)。
2016年11月21日-12月21日,完成了實(shí)施整改優(yōu)化;2017年2月13日-3月7日,進(jìn)行了調(diào)試及試運(yùn)行。2017年2月25日-3月1日,P·O42.5水泥產(chǎn)量穩(wěn)定在210~215t/h,達(dá)到了合同約定的產(chǎn)量,也解決了軸承溫度高、選粉機(jī)下部進(jìn)風(fēng)口噴料的問題,實(shí)現(xiàn)了首次改進(jìn)優(yōu)化的主要目標(biāo)。
在首次改進(jìn)優(yōu)化后,進(jìn)行現(xiàn)場取樣分析,取樣分析數(shù)據(jù)見表3~表5,現(xiàn)場運(yùn)行過程中仍存在以下問題:
表3 2019年4月16日P·O42.5樣品分析數(shù)據(jù)
表5 2019年5月12日P·O42.5樣品分析數(shù)據(jù)
4.1.1 高效旋風(fēng)筒問題
物料經(jīng)輥壓機(jī)、V型選粉機(jī)后,高效旋風(fēng)筒收集的細(xì)料中,粒徑<45μm、比表面積190~200m2/kg的細(xì)粉顆粒占比達(dá)50%左右。高效旋風(fēng)筒收集的細(xì)料全部進(jìn)入球磨機(jī)粉磨,增加了球磨機(jī)的負(fù)荷,磨機(jī)重復(fù)做功,存在過粉磨現(xiàn)象,增加了能耗。
4.1.2 O-Sepa選粉機(jī)問題
(1)磨尾N4000S選粉機(jī)存在選粉效率差、選粉精度不高的問題?;啬ゴ址壑泻写罅亢细窦?xì)粉,經(jīng)選粉機(jī)下部錐體后,合格細(xì)粉隨粗粉一起進(jìn)入磨機(jī)重復(fù)粉磨,磨機(jī)過粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致系統(tǒng)產(chǎn)量不高。
(2)三次風(fēng)閥關(guān)閉,使進(jìn)入下部錐體的物料無法進(jìn)行粗細(xì)分離,大量成品進(jìn)入下部錐體后直接進(jìn)入磨機(jī)內(nèi)重復(fù)粉磨。
(3)喂入選粉機(jī)內(nèi)的物料不均勻,導(dǎo)致選粉效率低。
表4 2019年5月1日P·C32.5樣品分析數(shù)據(jù)
(4)O-Sepa選粉機(jī)進(jìn)風(fēng)為蝸殼進(jìn)風(fēng)分風(fēng),由于分風(fēng)不均,導(dǎo)致選粉室內(nèi)風(fēng)速風(fēng)量分配不均。風(fēng)量分配不均,導(dǎo)致選粉效率低。
4.1.3 收塵器過濾問題
成品收塵器過濾面積3 520m2/h,面積偏小。過濾風(fēng)速較高,影響處理能力。
4.1.4 產(chǎn)量電耗問題
系統(tǒng)產(chǎn)量低,電耗高。
為二次精確分離V型選粉機(jī)選出的細(xì)粉,將符合成品細(xì)度要求的水泥,經(jīng)高效旋風(fēng)筒收集進(jìn)水泥成品系統(tǒng),提高系統(tǒng)粉磨效率,經(jīng)討論確定,在輥壓機(jī)系統(tǒng)增設(shè)三分離選粉機(jī);同時(shí),增加輥壓機(jī)電機(jī)容量,提高輥壓機(jī)做功能力;增加系統(tǒng)主收塵器過濾面積,以滿足系統(tǒng)提產(chǎn)及降低電耗的要求。
4.2.1 優(yōu)化改進(jìn)輥壓機(jī)電機(jī)及系統(tǒng)主袋收塵器
(1)對輥壓機(jī)電機(jī)進(jìn)行增容改造,改造后,輥壓機(jī)電機(jī)容量由900kW增加至1 000kW。
(2)將AFQD128-2×11主袋收塵器更換為DYMC-5200低壓脈沖袋收塵器,收塵器濾袋規(guī)格由φ130mm×3 060mm更換為φ160mm×6 000mm。改造后,處理風(fēng)量提升到≥250 000m3/h,過濾面積從3 517m2增加到5 168m2。具體實(shí)施過程如下:
a保留原氣箱脈沖除塵器的殼體,拆除頂蓋及內(nèi)部件。
b充分利用拆除后的空間,增加中箱體的高度,保持進(jìn)出風(fēng)口位置不變、進(jìn)出風(fēng)管道不變,將濾袋加長到φ130mm×5 800mm。
c將收塵器布置成22個(gè)袋室、2 112條濾袋,并更換22件花板,更換凈氣室、檢修門等。
d噴吹系統(tǒng)新增10件分氣包、132件脈沖閥、132件噴吹管。
e更換原22套提升閥系統(tǒng)。為保證通風(fēng),將提升閥板改為方形提升閥板。
f將原離線清灰方式改為在線行噴吹清灰方式,提升清灰效率,降低系統(tǒng)阻力。
4.2.2 輥壓機(jī)系統(tǒng)增設(shè)三分離選粉機(jī)
(1)三分離選粉機(jī)的優(yōu)點(diǎn)
三分離動(dòng)態(tài)選粉機(jī)既吸收了O-Sepa選粉機(jī)、軸向分離器的分級優(yōu)點(diǎn),又保留了傳統(tǒng)選粉機(jī)配置簡單、投資低的特點(diǎn),可與V型選粉機(jī)組合,將物料分為四個(gè)不同的檔級,大幅提高磨機(jī)產(chǎn)量。
三分離動(dòng)態(tài)選粉機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示。與傳統(tǒng)的選粉機(jī)相比,三分離動(dòng)態(tài)選粉機(jī)主要具有如下優(yōu)點(diǎn):
圖3 三分離選粉機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
a分選效率高。三分離動(dòng)態(tài)選粉機(jī)的分選原理是利用在設(shè)備內(nèi)形成的穩(wěn)定的空氣渦流對物料進(jìn)行分選,根據(jù)明確的力的平衡完成分選,其分級原理先進(jìn),分選效率高。在閉路粉磨系統(tǒng)中選用三分離動(dòng)態(tài)選粉機(jī),可極大地提高粉磨系統(tǒng)的產(chǎn)量,選粉效率達(dá)85%以上。
b分選精度高。半終粉磨系統(tǒng)專用多級分級機(jī)可以將物料“一分為四”,即大顆粒d>1mm、粗粉(1mm>d>200μm)、中粗粉(200μm<d<45μm)和細(xì)粉(<45μm)。一、二級分級區(qū)域預(yù)分離出混合粉中的大顆粒和粗粉,排除了粗顆粒的干擾,分選精度高。
c分級性能穩(wěn)定。半終粉磨系統(tǒng)專用三分離動(dòng)態(tài)選粉機(jī),與尺寸相近的離心式、旋風(fēng)式、轉(zhuǎn)子式選粉機(jī)相比,產(chǎn)量高很多,適用于大規(guī)模水泥生產(chǎn)。三分離動(dòng)態(tài)選粉機(jī)先進(jìn)合理的結(jié)構(gòu),允許選粉風(fēng)量、產(chǎn)量和喂料量在較大范圍內(nèi)變化而不影響選粉效率,其分級性能十分穩(wěn)定。
d調(diào)節(jié)方便。三分離動(dòng)態(tài)選粉機(jī)采用無極調(diào)速,選粉細(xì)度調(diào)節(jié)方便,靈敏可靠,且調(diào)節(jié)范圍寬。
e使用壽命長。三分離動(dòng)態(tài)選粉機(jī)易磨損部位,如旋風(fēng)筒、蝸牛角、導(dǎo)風(fēng)葉片和轉(zhuǎn)子等,均采用進(jìn)口耐磨材料制造,磨損率低。選粉室內(nèi)襯采用耐磨陶瓷,有效延長了三分離動(dòng)態(tài)選粉機(jī)使用壽命。
f節(jié)能提質(zhì)。三分離動(dòng)態(tài)選粉機(jī)分選效率高,回磨粗粉中所殘留的細(xì)粉極少,能避免過粉磨現(xiàn)象,減少單位產(chǎn)品的生產(chǎn)能耗。同時(shí),分選出的產(chǎn)品,其顆粒級配非常合理,對水泥強(qiáng)度貢獻(xiàn)最大的粒徑為3~30μm的顆粒的含量大大增加,可有效提高水泥產(chǎn)品的質(zhì)量等級,在保證水泥產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),降低產(chǎn)品細(xì)度值。
(2)三分離選粉機(jī)的主要技術(shù)指標(biāo)
本項(xiàng)目選用三分離選粉機(jī)型號:SLRX4000;選粉空氣量:240 000m3/h;電機(jī)功率132kW,矢量變頻器調(diào)速;稀油站型號:XYZ-16G;稀油站冷卻水消耗量:1.0m3/h。
4.2.3 改造循環(huán)風(fēng)機(jī)
(1)循環(huán)風(fēng)機(jī)現(xiàn)狀
原設(shè)計(jì)循環(huán)風(fēng)機(jī)布置在磨機(jī)廠房14.00m平面,型號Y5-48-14NO26.7F,風(fēng)量270 000m3/h(工況,海拔2 252m),風(fēng)溫70℃,入口靜壓-3 500Pa;配套電機(jī)型號YRKK500-8,轉(zhuǎn)速745r/min,功率400kW,電壓10kV。電機(jī)實(shí)際運(yùn)行(2019年12月3日中控?cái)?shù)據(jù))電流23.5A,風(fēng)機(jī)入口壓強(qiáng)-2 350Pa,閥門開度50%。
(2)循環(huán)風(fēng)機(jī)改造
根據(jù)優(yōu)化方案,在現(xiàn)有V型選粉機(jī)和雙旋風(fēng)分離器之間,增加SLRX4000型三分離選粉機(jī),該選粉機(jī)設(shè)備阻力1 600~2 450Pa,同時(shí)由于雙旋風(fēng)分離器布置位置的變化,系統(tǒng)阻力相應(yīng)增大。
經(jīng)核算,配用風(fēng)機(jī)處理風(fēng)量250 000m3/h,入口靜壓-5 500Pa,相應(yīng)電機(jī)功率配置為560kW。
(3)配套改造方案
a磨機(jī)內(nèi)部配套改造:輥壓機(jī)系統(tǒng)輸出部分成品后,進(jìn)入球磨機(jī)內(nèi)的物料顆粒的組成發(fā)生了變化,需調(diào)整倉長和研磨體級配。
b增加的三分離選粉機(jī)成品物料輸送系統(tǒng)改造:新增空氣輸送斜槽及斜槽風(fēng)機(jī),具體長度根據(jù)工藝布置確定。
c增設(shè)三分離選粉機(jī)稀油站,新增冷卻水用水量2.5m3/h,利用現(xiàn)有循環(huán)水系統(tǒng)及配電系統(tǒng)供給。二次改進(jìn)優(yōu)化前后的工藝流程圖見圖4、圖5。
圖4 二次改進(jìn)優(yōu)化前3號水泥磨工藝流程圖
圖5 二次改進(jìn)優(yōu)化后3號水泥磨工藝流程圖
改造優(yōu)化后,系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)見表6。3號水泥磨2021年4~5月調(diào)試運(yùn)行期間,因1號水泥磨改造未開啟,2號水泥磨生產(chǎn)特殊品種不能滿足市場供應(yīng)。為保證P·O42.5低堿水泥供應(yīng),3號水泥磨多用于生產(chǎn)低堿水泥,3、4月所生產(chǎn)的低堿水泥分別占總生產(chǎn)量的26%、25%,導(dǎo)致常規(guī)水泥品種月度臺時(shí)產(chǎn)量偏低,與改進(jìn)前的可比性不強(qiáng)。6月份,1號水泥磨投運(yùn)后,低堿水泥品種調(diào)整為由1號水泥磨生產(chǎn),3號水泥磨生產(chǎn)水泥品種與改進(jìn)前同期一致,產(chǎn)量累計(jì)平均228.30t/h,工序電耗30.86kW·h/t;2021年7月產(chǎn)量累計(jì)平均230.17t/h,工序電耗29.97kW·h/t,較2020年累計(jì)平均產(chǎn)量進(jìn)一步提高了18.83t/h,工序電耗降低了4.47kW·h/t。
表6 二次改進(jìn)優(yōu)化效果