劉 暢 蘭鐵坤 李 剛 郭心宇 唐德柱
(中海油田服務(wù)股份有限公司,三河 065201)
隨鉆測量儀(Measurement While Drilling,MWD)在定向鉆井作業(yè)中應(yīng)用十分廣泛。該儀器可邊鉆井邊測量井斜和方位[1]。其電子線路及傳感器封裝在一個細(xì)長的銅質(zhì)圓筒內(nèi),這部分稱為探管。其扶正器由金屬骨架注入橡膠形成,具備一定的強度和柔韌性。探管上安裝有兩個扶正器,用于保證探管居中固定在儀器環(huán)空的中軸線上。MWD探管及扶正器位置關(guān)系如圖1所示。
圖1 MWD探管及扶正器
井下作業(yè)時,鉆井泥漿會經(jīng)環(huán)空長時間沖刷探管外壁及扶正器表面,泥漿固相顆粒容易沉積在扶正器和探管外壁之間的縫隙中。儀器出井后,需要拆卸扶正器進行設(shè)備維保,但由于縫隙里泥漿堵塞,導(dǎo)致扶正器拆卸十分困難[2],而且現(xiàn)場通常使用普通工具拆卸,效率低且易損傷扶正器和探管本體。
現(xiàn)場作業(yè)拆卸探管扶正器的方式主要有4種,分別為鏈鉗擰拉、金屬棒錘擊、手工切割和機床切割。各拆卸方式的拆卸情況如下所述。
1.1.1 鏈鉗擰拉
鏈鉗擰拉的拆卸工具如圖2所示。拆卸時需要用鏈鉗夾住扶正器本體,進行邊擰轉(zhuǎn)邊向探管末端拉拽,如圖3所示。由于扶正器抱得很緊,通常需要用兩把大力鏈鉗夾咬扶正器,由兩個人合力拆卸。這種方式的拆卸工具簡單常見,但是拆卸過程費時費力、難度大,并且容易損壞扶正器表面橡膠層,如圖4所示。
圖2 鏈鉗
圖3 鏈鉗擰拉
圖4 鏈鉗拆卸效果
1.1.2 金屬棒錘擊
拆卸探管扶正器的過程中,若用鏈鉗旋轉(zhuǎn)無法擰動扶正器,通常會用扁鏟或銅棒往一端進行錘擊。拆卸工具和拆卸過程分別如圖5和圖6所示。這種拆卸方法效果不好,會嚴(yán)重?fù)p壞扶正器,如圖7所示。
圖5 錘擊工具
圖6 錘擊過程
圖7 錘擊效果
1.1.3 手工切割
當(dāng)以上兩種方法都無法將扶正器拆下來時,需要用手持切割機進行破壞性切割拆卸,拆卸工具和拆卸過程分別如圖8和圖9所示。這種拆卸方式會損壞扶正器,并且很容易切割到探管外筒,從而造成外筒損壞,如圖10所示。
圖8 手持切割機
圖9 切割過程
圖10 切割效果
1.1.4 機床切割
當(dāng)手工拆卸的效果不理想時,會將設(shè)備送到機加工廠用機床切割拆卸,如圖11所示。這種方式的切割深度精密可控,可以切開扶正器,以確保拆卸成功,而且不會損壞探管外筒,如圖12所示。但是,切割完成后扶正器會報廢,如圖13所示,同時增加了設(shè)備運輸、切割所使用的機床安裝與調(diào)試時間以及人員協(xié)調(diào)等工作,同時對場地、設(shè)備、人員的要求也大大增加,拆卸成本過高。
圖11 機床切割
圖12 機床切割過程
圖13 機床切割效果
針對扶正器拆卸方式對各作業(yè)公司現(xiàn)場操作人員進行問卷調(diào)查,返回數(shù)據(jù)收集匯總見表1。統(tǒng)計結(jié)果表明,4種拆卸方式在不同公司都有應(yīng)用,但應(yīng)用頻次不同,其中使用鏈鉗拆卸方式的居多。原有4種拆卸方式的平均效果如下:拆卸人員至少2人,平均拆卸時間為134 min,扶正器的平均損壞率為66.7%。由此可知,原有拆卸方式耗費的時間和人力成本較高,且拆卸效果差,急需改進。
表1 現(xiàn)場4種拆卸方式統(tǒng)計分析表
扶正器內(nèi)部結(jié)構(gòu)見圖14。該結(jié)構(gòu)由金屬圓筒基體加橡膠鑄件構(gòu)成,其圓筒與探管外壁接觸,橡膠鑄件與鉆鋌內(nèi)壁接觸。
圖14 扶正器內(nèi)部結(jié)構(gòu)剖面圖
由圖14可知,金屬圓筒外壁為中間厚兩端薄的流線型結(jié)構(gòu),能夠適應(yīng)泥漿沖刷。圓筒內(nèi)壁與探管外壁有大約0.1 mm的間隙,構(gòu)成了一段環(huán)型空間。為了阻擋高壓泥漿進入環(huán)空,在扶正器上下兩端安裝了密封圈,受扶正器壁厚限制,密封圈槽距離端點約20 mm,導(dǎo)致從密封圈到端點20 mm長的環(huán)空內(nèi)容易淤積泥漿。由于泥漿具有粘性,干結(jié)后會導(dǎo)致軸向移動摩擦力增大。另外,泥漿還具有腐蝕性,點蝕后會導(dǎo)致探管外壁和扶正器內(nèi)壁變形。
以常用鏈鉗擰拉拆卸方式為例,對扶正器拆卸過程進行受力分析,分析結(jié)果如圖15所示。
圖15 扶正器拆卸受力分析圖
圖15中,F(xiàn)為拆卸作用力方向,可分解為軸向拉力F1和徑向壓力F2,而f為拆卸所受阻力。經(jīng)分析可知:
式中:f1為密封圈的摩擦力;f2為泥漿粘連力,與泥漿介質(zhì)及干結(jié)面積相關(guān);f3為拆卸時徑向壓力F2導(dǎo)致的摩擦力。
實際測量時,總阻力超過了9 800 N。在阻力構(gòu)成中,f1、f2與拆卸過程無關(guān),f3則與拆卸方式相關(guān),如常用工具中鏈鉗擰拉和金屬棒錘擊都會施加徑向壓力,從而導(dǎo)致f3增大。因此,應(yīng)當(dāng)研制一種專用拆卸工具,確保使用該工具拆卸扶正器時,可施加的拆卸作用力F超過最大阻力f,并且保持拉力方向應(yīng)沿著軸向,避免產(chǎn)生徑向壓力F2,從而將阻力f3降至最小。
專用拆卸工具基本原理借鑒了拆卸軸承的常用工具“拉馬”[3],其基本構(gòu)成包括手柄、螺桿和拉爪,如圖16所示。拉馬工作時,先由螺桿前端頂住被拆件(軸承)的中心軸,再由拉爪勾住軸承外沿,然后旋轉(zhuǎn)手柄,以提供螺桿前進的動力。此時中心軸受到的軸向擠壓力,會通過軸承傳遞到拉爪,再由拉爪對軸承產(chǎn)生反作用力,即與螺桿前進方向相反的拉力,當(dāng)拉力大于軸承與中心軸之間的摩擦阻力時,就可沿軸線將軸承拔出[4]。
圖16 拉馬工具
基于此,根據(jù)拉馬工作原理設(shè)計了探管扶正器拆卸工具。該工具應(yīng)當(dāng)確保最大拉力接近19 600 N,且工具自身結(jié)構(gòu)及材料強度可承受接近19 600 N的拉力。另外,設(shè)計工具組裝結(jié)構(gòu)時應(yīng)當(dāng)考慮扶正器的拆卸行程,確保在工具的使用過程中無需反復(fù)調(diào)整[5]。
該拆卸工具的整體結(jié)構(gòu)如圖17所示,按照功能可將該工具分成4個部分,分別為推舉機構(gòu)、卡緊機構(gòu)、伸縮機構(gòu)和止退機構(gòu)。
圖17 拆卸工具整體結(jié)構(gòu)
3.2.1 推舉機構(gòu)
推舉機構(gòu)能夠提供軸向推力,其核心部件是塔式千斤頂,推力能夠達(dá)到19 600 N,推舉行程為326 mm。與千斤頂配套的加工件是固定底座。經(jīng)底座固定后,千斤頂可橫向使用,搖轉(zhuǎn)手柄后,即可提供軸向推力[6]。
3.2.2 卡緊機構(gòu)
卡緊機構(gòu)按照扶正器外形輪廓設(shè)計,采用三爪卡盤結(jié)構(gòu)。夾緊時,可通過旋轉(zhuǎn)卡盤螺栓使三爪張開或閉合,以調(diào)整夾持直徑大小,從而牢固卡緊扶正器。
3.2.3 伸縮機構(gòu)
因為千斤頂?shù)男谐逃邢?,并且扶正器距離探管頂端的位置不固定,因此拉桿臂長度應(yīng)當(dāng)可調(diào)整,以便于現(xiàn)場應(yīng)用[7]。該機構(gòu)借鑒了伸縮魚竿的原理將拉桿設(shè)計成粗細(xì)兩段,其中粗段是中空的圓形伸縮筒,細(xì)段是斜齒形棘桿,棘桿的長度即為整個拉桿臂可調(diào)整的距離。為了確保受力方向不偏斜,在拉桿中部位置有一個四方形支座,以保證探管居中。
3.2.4 止退機構(gòu)
止退機構(gòu)通過棘桿與棘爪的配合快速固定拉桿長度[8]。棘桿上的鋸形斜齒向伸出側(cè)傾斜,棘爪與斜齒朝向相同,以便于卡住斜齒。當(dāng)棘爪抬起時,棘桿才能伸出,而棘桿回縮時,相鄰的斜齒背面可自動頂開棘爪。
使用工具時,先將三爪卡盤固定到待拆卸的扶正器上,使探管從工具中心穿過,并保證端面與千斤頂接觸,然后壓動千斤頂,以推動探管端面。此時,通過拉桿和卡盤會對扶正器產(chǎn)生軸向的反作用力,當(dāng)該作用力大于總阻力時,即可拔動扶正器。當(dāng)扶正器移動距離達(dá)到千斤頂行程末端時,需要縮回千斤頂,并調(diào)整棘桿的伸出長度,使探管端面再次與千斤頂接觸,然后壓動千斤頂繼續(xù)拉拔扶正器,直至拆除。該工具經(jīng)過加工、裝配、調(diào)試、制作完成后進行了車間測試,如圖18所示。車間測試證明,該工具使用效果良好,大大縮短了扶正器拆卸時間,且未發(fā)生拆卸損壞。
圖18 工具車間應(yīng)用效果
工具定型后進行了推廣應(yīng)用,2019年10月至2019年12月,將該工具推廣至各作業(yè)公司,反饋情況見表2。
由表2可見,該工具推廣使用后,探管扶正器平均拆卸時間由原來的134 min縮短到了13 min,平均參與拆卸人員減少到了1人,扶正器平均損壞率由66.70%降為了0%。
表2 各作業(yè)公司工具應(yīng)用效果調(diào)查統(tǒng)計表
新型MWD探管扶正器拆卸工具可滿足現(xiàn)場客戶作業(yè)需求,實現(xiàn)降本增效,且具備可觀的經(jīng)濟效益。該工具既可應(yīng)用于本公司自研探管扶正器的拆卸,也可適用于行業(yè)內(nèi)同類設(shè)備,具有良好的推廣價值。近幾年的實際應(yīng)用表明,新型MWD探管扶正器拆卸工具在作業(yè)現(xiàn)場推廣后,解決了現(xiàn)場人員長期面臨的技術(shù)困難,大大提高了工作效率,并且降低了人員勞動強度,消除了原來工作方式的手部、臉部傷害風(fēng)險。另外,由無損拆卸節(jié)約的物料成本和減少拆卸時間節(jié)約的工時成本,年均費用約77萬元。