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      汽車發(fā)動(dòng)機(jī)冷機(jī)起步異響問題的分析

      2022-01-06 06:35:52喬彥超陳麗霞湯守哲
      機(jī)械制造 2021年12期
      關(guān)鍵詞:冷機(jī)汽缸異響

      □ 胡 廣 □ 喬彥超 □ 陳麗霞 □ 湯守哲

      寧波吉利羅佑發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司 浙江寧波 315336

      1 問題情況

      汽車發(fā)動(dòng)機(jī)在運(yùn)行中常見的質(zhì)量問題為活塞敲缸故障,短期敲缸產(chǎn)生的異響會(huì)影響發(fā)動(dòng)機(jī)品質(zhì),長期敲缸會(huì)損壞汽缸體缸壁,導(dǎo)致汽缸體變形,甚至損壞,給汽車帶來危害。研究發(fā)現(xiàn),活塞在汽缸體內(nèi)做往復(fù)運(yùn)動(dòng),活塞的軌跡偏離時(shí),活塞的裙部與缸孔內(nèi)壁發(fā)生碰撞,從而會(huì)產(chǎn)生異響。

      某款三缸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)在工廠進(jìn)行靜態(tài)評價(jià)時(shí),主觀評價(jià)存在冷機(jī)起步敲擊聲,熱機(jī)后異響消失。共評價(jià)五臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī),兩臺(tái)出現(xiàn)異響。

      2 故障分析

      打開發(fā)動(dòng)機(jī)艙蓋,通過人耳聽覺初步鎖定異響聲由發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生。通過專業(yè)設(shè)備對發(fā)動(dòng)機(jī)異響位置進(jìn)行檢測,如圖1所示。

      對冷機(jī)起步敲擊聲頻率進(jìn)行分析,分析得到寬頻頻率為1 300~1 900 Hz,中心頻率為1 640 Hz,如圖2所示。

      對冷機(jī)起步敲擊時(shí)刻進(jìn)行分析,異響階次為0.5階,第一次敲擊異響聲在1缸上止點(diǎn)后30°的時(shí)刻,第二次敲擊異響聲在2缸上止點(diǎn)后24°的時(shí)刻。

      ▲圖1 發(fā)動(dòng)機(jī)異響位置檢測

      通過對敲擊頻率及敲擊時(shí)刻進(jìn)行分析,活塞在汽缸上止點(diǎn)換向時(shí),活塞的裙部與缸孔內(nèi)壁出現(xiàn)碰撞,產(chǎn)生異響。

      3 故障鎖定

      發(fā)動(dòng)機(jī)缸體結(jié)構(gòu)如圖3所示。從圖3中可見異響時(shí)刻活塞裙部大點(diǎn)位置與缸體頂面距離。

      對活塞敲擊零部件進(jìn)行復(fù)現(xiàn)驗(yàn)證,鎖定異響點(diǎn)。對異響發(fā)動(dòng)機(jī)及不異響發(fā)動(dòng)機(jī)分別進(jìn)行振動(dòng)與噪聲檢測評價(jià)。對異響發(fā)動(dòng)機(jī)及不異響發(fā)動(dòng)機(jī)零部件進(jìn)行交叉驗(yàn)證,將異響發(fā)動(dòng)機(jī)缸體總成與不異響發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋總成組裝為發(fā)動(dòng)機(jī),經(jīng)過評價(jià),發(fā)動(dòng)機(jī)仍存在異響,說明異響跟隨缸體總成發(fā)生。對異響發(fā)動(dòng)機(jī)活塞組件與不異響發(fā)動(dòng)機(jī)缸體組件進(jìn)行振動(dòng)與噪聲測試,發(fā)動(dòng)機(jī)異響消失。兩次復(fù)現(xiàn)驗(yàn)證變化點(diǎn)為,缸孔與活塞配合間隙、曲軸與主軸孔軸瓦間隙發(fā)生變化,說明問題點(diǎn)為缸孔與活塞配合間隙、曲軸與主軸孔軸瓦間隙。結(jié)合振動(dòng)與噪聲測試對敲擊頻率和時(shí)刻進(jìn)行的分析,確定問題為缸孔與活塞配合間隙造成敲擊異響。對異響發(fā)動(dòng)機(jī)更換不同尺寸的活塞進(jìn)行驗(yàn)證評價(jià),經(jīng)過尺寸檢測,異響發(fā)動(dòng)機(jī)的缸孔與活塞配合間隙為0.083 mm,振動(dòng)與噪聲測試評價(jià)發(fā)動(dòng)機(jī)有異響。對異響發(fā)動(dòng)機(jī)更換活塞,調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)的缸孔與活塞配合間隙在0.059 mm范圍內(nèi),對發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行振動(dòng)與噪聲測試,評價(jià)結(jié)果為發(fā)動(dòng)機(jī)異響消失。通過振動(dòng)與噪聲測試評價(jià)及零部件復(fù)現(xiàn)驗(yàn)證,結(jié)合不同缸孔與活塞配合間隙,確定異響原因?yàn)楦卓着c活塞配合間隙偏大。

      ▲圖2 發(fā)動(dòng)機(jī)冷機(jī)起動(dòng)敲擊聲頻率分析

      ▲圖3 發(fā)動(dòng)機(jī)缸體結(jié)構(gòu)

      4 零部件尺寸分析

      對零部件相關(guān)尺寸進(jìn)行排查,分析是否由尺寸不合格造成缸孔與活塞配合間隙偏大。

      汽缸體缸孔直徑見表1,檢測尺寸無異常。

      表1 汽缸體缸孔直徑

      汽缸體缸孔圓柱度見表2,檢測尺寸無異常。

      表2 汽缸體缸孔圓柱度 mm

      活塞裙部直徑見表3,檢測尺寸無異常。

      表3 活塞裙部直徑 mm

      結(jié)合零部件尺寸檢測,通過故障復(fù)現(xiàn)及振動(dòng)與噪聲測試評價(jià),可以確認(rèn)異響原因?yàn)楦卓着c活塞配合間隙過大,導(dǎo)致活塞換向時(shí)敲擊缸孔內(nèi)壁,產(chǎn)生異響。

      5 整改對策

      發(fā)動(dòng)機(jī)的缸孔與活塞配合間隙在偏大范圍,于是對對應(yīng)機(jī)型發(fā)動(dòng)機(jī)的缸孔與活塞配合間隙上限數(shù)值進(jìn)行微調(diào),將現(xiàn)有缸孔與活塞配合間隙范圍由0.048~0.076 mm優(yōu)化調(diào)整為0.03~0.058 mm。具體為保持缸孔直徑不變,對活塞裙部直徑進(jìn)行調(diào)整。

      對于缸孔與活塞配合間隙,三缸統(tǒng)一調(diào)整為上限0.058 mm,在常溫狀態(tài)下進(jìn)行振動(dòng)與噪聲測試,發(fā)動(dòng)機(jī)異響消失。

      對于缸孔與活塞配合間隙,三缸統(tǒng)一調(diào)整為上限0.058 mm,在-20 ℃低溫狀態(tài)下進(jìn)行振動(dòng)與噪聲測試,發(fā)動(dòng)機(jī)異響消失。

      發(fā)動(dòng)機(jī)缸孔與活塞配合間隙三缸均調(diào)整至0.029 mm,進(jìn)行拉缸試驗(yàn)。發(fā)動(dòng)機(jī)活塞兩側(cè)裙部均無異常磨損,缸孔進(jìn)排氣側(cè)內(nèi)壁均無異常拉傷、磨痕??梢妼?yīng)缸孔與活塞配合間隙滿足發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行要求。

      調(diào)整缸孔與活塞配合間隙后,小批量試裝進(jìn)行振動(dòng)與噪聲測試。共評價(jià)15臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī),均無異響問題,整改有效。

      6 結(jié)束語

      針對某款三缸汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的冷機(jī)起步異響問題,通過振動(dòng)與噪聲測試設(shè)備對聲音頻率和階次進(jìn)行分析,確定異響位置。根據(jù)故障模式確定異響原因,通過設(shè)備識(shí)別并結(jié)合故障復(fù)現(xiàn)驗(yàn)證,最終鎖定缸孔與活塞配合間隙偏大為故障原因。通過試驗(yàn)驗(yàn)證,該發(fā)動(dòng)機(jī)的缸孔與活塞配合間隙變更為0.03~0.058 mm,解決了發(fā)動(dòng)機(jī)冷機(jī)起步異響問題。

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