劉肱臣 韓 昊 王付玉
中國(guó)石油長(zhǎng)慶石化分公司運(yùn)行四部 陜西咸陽 712000
140 萬t/ a 柴油加氫裝置采用SRH 液相加氫技術(shù),以直餾柴油和催化柴油的混合油為原料,生產(chǎn)國(guó)Ⅵ柴油,年設(shè)計(jì)加工規(guī)模140 萬t、開工時(shí)數(shù)8400h、操作彈性60%~110%。2020 年初受新冠疫情影響,市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮,裝置低負(fù)荷運(yùn)行,接近設(shè)計(jì)加工量下限,嚴(yán)重威脅裝置安全運(yùn)行。本文對(duì)140 萬t/ a 液相柴油加氫裝置低負(fù)荷運(yùn)行總結(jié),探討液相柴油加氫裝置在低負(fù)荷運(yùn)行的可行性。
原料系統(tǒng)存在加工量過低、原料罐液位過低、機(jī)泵抽空、損壞設(shè)備、進(jìn)料泵偏離操作范圍、機(jī)泵振動(dòng)過大、可能發(fā)生泄露等風(fēng)險(xiǎn)。
反應(yīng)系統(tǒng)存在加熱爐偏流、流速過低、停留時(shí)間長(zhǎng)、爐管超溫等風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)料過低使原料在催化劑床層上分布不均,出現(xiàn)偏流、局部反應(yīng)激烈、結(jié)焦、催化劑活性下降、反應(yīng)器壓降增加等現(xiàn)象。
分餾系統(tǒng)存在進(jìn)料量不足、操作紊亂、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、管線設(shè)備腐蝕加劇、泄露等現(xiàn)象。
在操作過程中將加工量降至設(shè)計(jì)值的70%,采用改部分產(chǎn)品循環(huán)至原料罐維持操作,適當(dāng)調(diào)整進(jìn)料泵出口返回閥,使泵出口流量在最佳操作范圍之內(nèi)。
根據(jù)原料性質(zhì)變化,在滿足產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,降低反應(yīng)苛刻度和反應(yīng)溫度,密切關(guān)注反應(yīng)器床層壓降,定期對(duì)原料性質(zhì)分析,調(diào)整加熱爐操作,確認(rèn)加熱爐管壁溫度不超過設(shè)計(jì)值。
調(diào)整汽提塔蒸汽量、分餾塔塔底溫度,保證回流比,確保產(chǎn)品合格。根據(jù)新的工況重新核算注水量、助劑量,確保腐蝕情況可以被控制。
加工量降至接近設(shè)計(jì)值70%、部分產(chǎn)品改至原料罐,解決了原料不足的問題,原料油性質(zhì)變化明顯,餾程變輕,硫、氮雜質(zhì)含量下降。調(diào)整前后原料油加工量及性質(zhì)變化見表1。
表1 調(diào)整前后原料油加工量及性質(zhì)變化
加工量降低后,原料性質(zhì)變好,反應(yīng)苛刻度下降,R102 入口反應(yīng)溫度下降7℃,反應(yīng)器壓差無明顯變化。汽提塔汽提蒸汽量下降500kg/ h,反應(yīng)產(chǎn)物中輕組分增加,為保證產(chǎn)品閃點(diǎn)合格增大石腦油外甩量,分餾塔底溫度有所上升。各注水點(diǎn)注水量下降。調(diào)整前后各裝置的主要操作參數(shù)變化見表2。
表2 調(diào)整前后各裝置的主要操作參數(shù)變化
低負(fù)荷運(yùn)行期間,精致柴油產(chǎn)品質(zhì)量合格,反應(yīng)深度和輕組分含量增加,精制柴油收率下降,石腦油、干氣收率上升。調(diào)整前后產(chǎn)品質(zhì)量及收率變化見表3。
表3 調(diào)整前后產(chǎn)品質(zhì)量及收率變化
液相柴油加氫裝置在接近70%的低負(fù)荷工況下,可以通過改部分產(chǎn)品至原料罐、降低反應(yīng)苛刻度、調(diào)整操作,使產(chǎn)品質(zhì)量合格,保證裝置安全運(yùn)行。低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),反應(yīng)深度有所增加,產(chǎn)品精制柴油硫雜質(zhì)含量下降,但精制收率有所下降。要適當(dāng)增加石腦油抽出量,確保精制柴油閃點(diǎn)合格。