宋秀英,韓進軍,元江博,李雪方
(1.山西潞安化工集團 聚創(chuàng)分公司,山西 長治 046204;2.山西潞安化工集團 常村煤礦,山西 長治 046100;3.晉能控股電力集團 太陽能科技有限公司,山西 長治 046011)
按照《煤礦安全規(guī)程》、《礦井壓風自救裝置技術條件》(MT390-1995)及國家關于對煤礦“六大系統(tǒng)”中壓風、供水施救系統(tǒng)的相關要求,掘進面距工作面20~45 m巷道,回采工作面進、回風巷等地點,均必須按要求安裝規(guī)定數(shù)量的壓風自救裝置。在出現(xiàn)各類災害、事故時,所處環(huán)境中沒有適合工作人員呼吸的空氣時,必須使用壓風自救裝置[1]。
常村煤礦目前使用的是“ZYJ-M5型礦用壓風自救裝置”,為一種新型的隔絕式氣體呼吸防護裝置,一箱5組,能同時提供給5人使用,實現(xiàn)互相照顧的效果。內部結構如圖1所示,主要包括箱體、進風總管、過濾器、分控氣壓閥、調壓閥、氣壓表和呼吸面罩等。主壓風管路連接至5個分控進氣閥上,再由分控進氣閥連接至調壓閥,最后連接到呼吸面罩上。調壓閥上安裝有1塊氣壓表,用于指示氣壓大小。
圖1 ZYJ-M5型壓風自救裝置內部結構
按照《礦井壓風自救裝置技術條件》的規(guī)定,壓風自救裝置需要定期檢查與維護。常村煤礦現(xiàn)用井下壓風自救裝置的檢查項目、維護要求和具體檢查方法按照表1進行。
表1 常村煤礦井下壓風自救裝置檢查維護
1) 頻繁打開壓風自救裝置的箱蓋造成的問題:由于井下環(huán)境惡劣,礦井通風使井下空氣處于流動狀態(tài),同時受煤塵和淋水的影響,頻繁打開箱蓋,開動插銷,會造成合頁以及插銷的損壞。根據(jù)規(guī)定,壓風自救裝置的零部件必須牢固、可靠,所以合頁和插銷的損壞可能導致要將整個裝置上井維修和更換,增加了生產(chǎn)成本[3]。
2) 每次檢查打開分控進氣閥造成的問題:分控進氣閥的上側直接連接主壓風進氣管路,為滿足現(xiàn)場生產(chǎn)動力用風,一直存在高壓氣體,打開分控進氣閥時,高氣壓對調壓閥的氣壓表有瞬間沖擊,指針瞬間擺動幅度大,容易造成氣壓表損壞或指針不靈活,讀數(shù)不正確,降低其使用壽命。另外,多次開關進氣閥,也會縮短進氣閥的使用壽命[4]。
為了有效解決每次檢查維護過程中需要頻繁打開裝置的前蓋,造成箱體的變形和箱體合頁損壞的問題,主要進行了以下改進。
1) 根據(jù)壓風自救裝置氣壓表的安裝位置,在壓風自救裝置外箱體的前門上,對應切割尺寸為120 mm×520 mm的觀察窗。
2) 切割規(guī)格為同等尺寸的樹脂玻璃1塊,安裝到觀察窗上,同時在樹脂玻璃和觀察窗之間使用密封膠進行密封。
3) 保留原有的箱體合頁,安裝位置不變,以便在特殊情況下使用。
經(jīng)過改進,可以在不打開裝置箱體的情況下查看內部各部件的使用情況,有效降低了箱蓋的開關頻次,減少了箱蓋合頁的損壞概率,同時避免了在每次維護打開裝置的前蓋時,井下環(huán)境中煤粉、灰塵和水汽等進入箱體內部,保證了裝置內部的干凈整潔。
為了解決每次檢查維護過程中,需要打開裝置內分控進氣閥門,壓風進氣管內高壓氣體對裝置內氣壓表的沖擊問題,將裝置內原有的分控進氣閥、減壓閥、壓力表的順序調整為減壓閥、壓力表、分控進氣閥,改造后的壓風自救裝置內部結構如圖2所示,具體的改造內容和方法如下:
圖2 改造后的壓風自救裝置內部結構
1) 將帶有壓力表的調壓閥通過自制變徑,安裝到主壓風管路的進氣端一側;
2) 調壓閥的出氣端,使用D25 mm的銅棒加工制作1個連接兩通,連接到分控閥門的進氣端;
3) 裝置內部其它部件的連接不變。
經(jīng)過上述改造,大大降低了分控進氣閥門的開關次數(shù),同時避免了高壓氣體對氣壓表的沖擊,延長了裝置的使用壽命。
1) 通過設置壓風自救裝置的觀察窗,有效地降低了每次檢查和維護過程中箱蓋的開關頻次,降低了箱蓋合頁的損壞率,保證了裝置內部的干凈整潔。
2) 通過調整裝置內部部件的安裝順序,解決了檢查維護過程中,壓風進氣管內高壓氣體對裝置內氣壓表的沖擊問題,降低了設備損壞率。
經(jīng)過統(tǒng)計,常村煤礦每年的壓風自救裝置損壞數(shù)量降低了100臺左右,壓風自救裝置隨時都處于完好狀態(tài),完善了礦井壓風自救系統(tǒng),確保井下發(fā)生災變時,壓風自救系統(tǒng)的可靠性,為井下礦工提供了安全保障。