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      低負荷工況“非典型”引風機失速事故的分析

      2022-01-25 05:58:38李衛(wèi)平
      科技風 2022年2期
      關(guān)鍵詞:非典型因素對策

      摘要:軸流引風機由于自身的特點,在選型設(shè)計不合理、調(diào)整不當或煙道系統(tǒng)阻力大時,易發(fā)生風機失速。引風機失速一般發(fā)生在機組高負荷期間,但如一些原因引起煙氣系統(tǒng)阻力變化,在較低負荷情況下,操作人員對引風機參數(shù)監(jiān)視不夠重視,也易發(fā)生引風機失速。當煙氣的飛灰中有機物含量高,或電除塵故障使煙氣含塵量高,容易引起吸收塔漿液冒泡。漿液產(chǎn)生的泡沫密度低,而目前吸收塔普遍采用的壓力轉(zhuǎn)換型液位計無法直接反應(yīng)泡沫厚度,使泡沫堆積至吸收塔煙道入口,引起煙道阻力大大增加,甚至在機組較低負荷時,也發(fā)生引風機失速。

      關(guān)鍵詞:引風機;失速;因素;漿液起泡;對策

      目前,大型火力發(fā)電機組的送、引風機、一次風機廣泛采用軸流式風機。我廠的#7-10機組,送、引風機均采用軸流風機。軸流風機由于自身的特點,在選型設(shè)計不合理、調(diào)整不當或系統(tǒng)阻力偏大時,容易發(fā)生風機失速。風機失速時,會引起風機出口壓力下降,風機無出力,振動加大,容易引起風機損壞或風道損壞,調(diào)節(jié)處理不當時,容易造成燃燒不穩(wěn)。由于風機失速時,會引起爐膛負壓大幅變化,爐膛負壓極易達到爐膛負壓保護動作定值,引起鍋爐熄火和機組跳閘,甚至可能造成爐墻或煙道的損壞。引風機失速時,會導(dǎo)致爐膛冒正壓,對周圍造成污染,且大大增加鍋爐房著火的風險。隨著環(huán)保要求的提高,各機組都進行了超低排放改造,煙道阻力大幅增加;特別是空預(yù)器、MGGH冷卻器積灰,脫硫吸收塔區(qū)域煙道積石膏等種種原因,隨著機組連續(xù)運行時間增加,煙道阻力會不斷上升,在高負荷或工況大幅變化時,很容易引起軸流式引風機失速。

      據(jù)不完全統(tǒng)計,近5年來,浙能集團內(nèi)電廠共發(fā)生風機失速事件35起,其中,大部分是引風機失速。我廠超低排放改造后,#7、9、10機均發(fā)生過引風機失速的事故。特別是2018年9月17日,#9機組發(fā)生了一次“非典型”引風機失速引起的鍋爐滅火保護動作的事故。

      1軸流式風機失速的機理

      軸流式風機在運行中,氣流是沿著風機軸向方向進入風機,在葉輪處獲得能量后也沿軸向方向流出風機,性能特點是流量大,揚程(全壓)低。工作原理相當于飛機飛行中,機翼與空氣的關(guān)系,即機翼理論。機翼在發(fā)動機動力作用下向前飛行,因機翼上下面曲率不同,使上下面流過的空氣流速不同,上下面產(chǎn)生不同的壓強,從而產(chǎn)生升力。軸流風機相當于機翼理論的反方向過程,驅(qū)動裝置提供動力克服風機各葉片的升力,葉片給氣流一個與升力大小相等、方向相反的推力,使氣體能量增加并沿軸向排出。

      軸流風機動葉的頂點與葉尾的連線為葉片的軸線。氣流在流過葉片時,氣流方向與葉片軸線之間產(chǎn)生的一個沖角α。當風機在正常運行工況工作時,沖角很小,接近于零,繞過葉片的氣流保持流線的形狀(圖1)。當氣流與葉片形成正沖角,隨著角度增大,氣流將無法保持流線形狀,在葉片的后緣從葉片表面脫離,產(chǎn)生渦流(圖2)。當沖角超過某一臨界值時,渦流甚至將會填滿前后兩個葉片子間的間隙造成“堵塞”,升力減少,阻力急劇增加,出口壓力隨之急劇降低,這一現(xiàn)象稱為“失速”。

      軸流風機葉片在制造、安裝過程中,不可能有完全相同的流線形狀和安裝角度,在實際運行過程會發(fā)生某一葉片或部分葉片松動,各葉片的沖角不可能完全相同。當運行工況改變時,某一個葉片或某一些葉片的沖角α達到臨界值時,就可能首先會在該葉片或該區(qū)域葉片上發(fā)生失速。且失速區(qū)不靜止,當某一葉片或某一些葉片發(fā)生失速后,該區(qū)域氣流堵塞,氣流會向相鄰區(qū)域擴散,改變相鄰區(qū)域的氣流方向,使失速向相鄰其他葉片擴散,從而使風機各個葉片均發(fā)生失速,形成交變應(yīng)力,最終導(dǎo)致?lián)p壞葉片(圖4)。

      對定速軸流風機,葉片隨著輪轂旋轉(zhuǎn),葉片高度相對于輪轂直徑比例較少,葉頂與葉根的圓周方向速度變化不大,可認為在圓周方向速度u基本不變。當風機出力調(diào)節(jié)時,氣流速度c將發(fā)生改變,可以改變氣流方向C或者改變?nèi)~片角度β(圖3),從而使沖角接近于零。也即是軸流式風機的負荷調(diào)節(jié)可采用動葉調(diào)節(jié)或靜葉調(diào)節(jié)。動葉調(diào)節(jié)有著調(diào)節(jié)性能好、效率高、等效率運行區(qū)寬等優(yōu)點,機組變負荷特別是低負荷時,經(jīng)濟性好的優(yōu)點明顯。我廠的送風機一直采用動葉調(diào)節(jié),超低排放改造后引風機也由靜葉調(diào)節(jié)改為動葉調(diào)節(jié)型號。

      2引風機失速的因素

      火力發(fā)電廠中,送風機的出口阻力較小,出口風壓低,送風機發(fā)生失速的情況極少。由于軸流風機的高效、穩(wěn)定的優(yōu)勢,目前大型機組的一次風機采用軸流式風機的也較多;但據(jù)統(tǒng)計,一次風機發(fā)生失速的概率比引風機小很多。在實際運行中,軸流風機發(fā)生失速的主要為引風機。

      引風機失速主要受煙道阻力的影響,特別是超低排放改造使煙道阻力明顯增加,隨著機組連續(xù)運行時間的增加,空預(yù)器、MGGH等設(shè)備長期運行引起積灰、粘結(jié)等原因引起阻力上升;漿液循環(huán)泵運行方式不合理,致使脫硫吸收塔區(qū)域煙道內(nèi)石膏堆積引起煙道阻力增大,以及煙氣系統(tǒng)的導(dǎo)流板布置不合理或脫落等。這些原因是引風機發(fā)生失速的現(xiàn)象常有發(fā)生。

      影響引風機失速的因素:

      (1)引風機進出口全壓升。引風機全壓升數(shù)值上約等于煙道阻力,用于克服煙道阻力,煙氣系統(tǒng)中各類設(shè)備,主要包括脫硝裝置、空預(yù)器、MGGH、吸收塔除霧器等,任一設(shè)備堵塞、煙氣導(dǎo)流板脫落、漿液循環(huán)泵運行方式不合理等原因,均會影響煙道阻力。在煙氣量一定的情況下,煙道阻力較大幅偏離設(shè)計值是引風機失速的主要因素。

      (2)煙氣量。在煙氣系統(tǒng)通流面積一定的情況下,煙氣阻力與煙氣量(即流速)的關(guān)系不僅僅是平方的關(guān)系,而是大幅突升。

      (3)排煙溫度。根據(jù)儒考夫斯基理論,風機的升壓Py=ρCybωm2/2(式中ρ—介質(zhì)密度,Cy—升力系數(shù),b—葉片弦長,ωm—相對于動葉的平均氣流速度),排煙溫度影響煙氣密度,從而影響風機出力;另外,由于排煙溫度高,在質(zhì)量流量相同的情況下,煙氣速度明顯增加,使得煙道阻力增加。

      (4)動葉制造、安裝工藝、動葉磨損、松動等風機自身原因。當動葉制造或安裝工藝不佳,或風機葉片出現(xiàn)松動,引起兩臺風機葉片調(diào)節(jié)不同步等原因,使煙氣流過葉柵時產(chǎn)生“渦流”的可能性增加,兩臺形成明顯的“搶風”現(xiàn)象。

      (5)兩臺引風機出力不一致。因兩臺風機出力存在偏差,變負荷過程中致使各風機出力變化量有偏差,致使兩臺風機的風量、電流出現(xiàn)嚴重不平衡。

      (6)兩臺機組共用一根煙囪,兩臺機組都運行時,煙氣在煙囪入口互相擠占,使煙氣阻力增加,甚至在高負荷可能發(fā)生兩臺機引風機相繼失速的情況。

      由于軸流風機的運行特性,在低負荷區(qū)的全壓升裕量較大,一般不會發(fā)生失速事故,其失速事故主要發(fā)生在高負荷運行期間。但當某些因素引起煙氣系統(tǒng)阻力明顯增大時,在較低負荷時,失速事故也會發(fā)生。本文對發(fā)生在我廠一次低負荷下引風機失速的?“非典型”案例進行具體分析。

      3?“非典型”引風機失速事故的分析

      3.1設(shè)備概況

      我廠#9機組是哈爾濱鍋爐廠有限責任公司根據(jù)美國ABB—CE燃燒工程公司技術(shù)設(shè)計制造的,配330MW純凝汽輪發(fā)電機組的亞臨界壓力,一次中間再熱、控制循環(huán)汽包鍋爐,采用平衡通風、直流式燃燒器、四角切圓燃燒方式,燃用煙煤。鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1087t/h(增容后)。#9爐于2013年進行了低氮燃燒器改造和加裝SCR脫硝系統(tǒng),鍋爐詳細參數(shù)見表1,設(shè)計煤種見表2。鍋爐配備兩臺SAF26-18-2型引風機,各參數(shù)見表3,風機特性曲線見圖5。

      3.2事故經(jīng)過

      事故前,?機組負荷210MW,AGC方式,總風量950?t/h,三臺磨煤機運行,三臺漿液循環(huán)泵運行,兩臺引風機電流207/208A,引風機動葉開度51%/47%,引風機進口壓力-2.75kPa/-2.8kPa,引風機出口壓力1.5kPa/2.6kPa。引風機失速時,爐膛壓力突升,A引風機電流從225A上升至460A,已超額定電流(442A)運行,動葉開度從53%開至87%,B引風機電流從225A下降至178A,后上升至240A,并晃動較大,動葉開度從50%開至87%,爐膛壓力高高,MFT,主要參數(shù)變化情況見圖6。根據(jù)兩臺引風機進、出口壓力、電流曲線,結(jié)合引風機性能特性曲線,判斷為B引風機失速,導(dǎo)致爐膛負壓無法調(diào)節(jié)正常,爐膛壓力高高MFT。

      3.3事故分析

      本次引風機失速事故發(fā)生在低負荷期間,而且該臺爐自投產(chǎn)以來從未發(fā)生過引風機失速事故,雖然事故處理時已判斷出為引風機失速,但該鍋爐的滅火保護的爐膛負壓保護動作設(shè)定值低,處理上不及時,引起了MFT。事后檢查分析發(fā)現(xiàn)事故原因:事故前幾天,該爐電除塵已有二個電場故障停運,煙塵進入吸收塔內(nèi)產(chǎn)生大量泡沫,而吸收塔除霧器沖洗水閥有內(nèi)漏,吸收塔液位逐漸升高,事故發(fā)生時,雖然吸收塔液位仍在正常值內(nèi),但大量泡沫堵塞煙道,引起煙道阻力增加,引風機進、出口壓力又不準,沒有引起操作人員的重視,使引風機進入失速區(qū)。

      4?引風機失速的處理和防范

      機組運行中,發(fā)現(xiàn)兩臺引風機電流偏差突然加大,爐膛負壓大幅波動或冒正壓嚴重,動葉開度增大而電流下降等情況時,可判斷為引風機失速。若引風機出現(xiàn)輕微失速,爐膛負壓、引風機電流等參數(shù)變化不明顯,適當降低鍋爐出力,調(diào)整兩臺引風機出力平衡,使風機脫離失速區(qū);鍋爐應(yīng)停止爐膛吹灰、啟磨等易引起爐膛負壓大幅波動的操作。在原因不明時不能繼續(xù)加負荷,防止引風機再次進入失速區(qū)。

      若引風機出現(xiàn)嚴重失速現(xiàn)象,應(yīng)立即投油助燃,通過退磨等方法快速降負荷(若失速發(fā)生在低負荷時,慎重退磨,防止因燃燒不穩(wěn)而MFT),將失速風機動葉撤至手動并關(guān)小,直至脫離失速區(qū),同時,注意調(diào)整控制鍋爐總風量、爐膛負壓,防止另一臺引風機參數(shù)超限。

      防范引風機失速的措施有:

      (1)完善優(yōu)化邏輯報警配置,控制引風機風量、出力平衡,設(shè)定合理的風機進出口差壓、電流偏差、吸收塔液位等報警值。

      (2)引風機檢修時,重點檢查動葉及執(zhí)行機構(gòu),保證動葉無磨損、結(jié)垢,各個葉片調(diào)節(jié)特性良好。

      (3)利用機組檢修、調(diào)停時機,對空預(yù)器、MGGH、脫硝系統(tǒng)、煙道(特別是吸收塔進口煙道)進行定期檢查清理沖洗,保證煙道通暢,降低煙道系統(tǒng)阻力。

      (4)運行中,加強引風機及煙道運行參數(shù)的監(jiān)視和分析,做好同負荷下引風機電流、煙道阻力等參數(shù)的比對,及時發(fā)現(xiàn)問題。加強引風機動葉執(zhí)行機構(gòu)、擋板等設(shè)備的巡查,及時發(fā)現(xiàn)消除各類問題。

      (5)運行中,嚴格執(zhí)行空預(yù)器、MGGH的吹灰制度延緩煙道阻力上升??疹A(yù)器吹灰蒸汽參數(shù)合適、疏水徹底,按規(guī)定煙溫投退脫硝系統(tǒng),脫硝系統(tǒng)調(diào)節(jié)平穩(wěn),避免大開大關(guān),減少硫酸氨鹽在空預(yù)器上的沉積。發(fā)現(xiàn)吸收塔漿液起泡時,及時分析原因進行消除,并加強換漿、控制吸收塔液位。

      (6)運行操作上,盡量保證兩臺引風機出力一致,控制引風機動葉、進出口差壓、風機電流等參數(shù),必要時降低負荷,防止風機參數(shù)偏離運行安全區(qū)域。對于有供熱的機組,注意影響引風機失速的原因是鍋爐負荷,而非汽機負荷。

      參考文獻:

      作者簡介:李衛(wèi)平(1974—??),男,漢族,浙江臺州人,本科,助理工程師,研究方向:火電廠運行。

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