李亞娟,劉 勇,劉貴棟,余耀宏,楊 陽(yáng),楊 永
(西安西熱水務(wù)環(huán)保有限公司,陜西西安 710018)
電力行業(yè)屬于我國(guó)高耗水行業(yè)之一〔1〕,其用水量約占全國(guó)工業(yè)用水總量的40%〔2〕。近年來(lái)隨著廢水梯級(jí)使用、循環(huán)水高濃縮倍率運(yùn)行控制技術(shù)、膜法水處理技術(shù)等的應(yīng)用,火電廠節(jié)水減排工作取得了顯著成效,2019 年全國(guó)火電廠每千瓦時(shí)發(fā)電量耗水量降至1.21 kg,每千瓦時(shí)發(fā)電量廢水排放量降至0.054 kg〔3〕。同時(shí)部分環(huán)保敏感地區(qū)要求火電廠實(shí)現(xiàn)全廠廢水零排放,其涉及的脫硫廢水濃縮減量及固化處理技術(shù)難度最大,投資和運(yùn)行費(fèi)用最高,是廢水零排放電廠面臨的最大難題〔4〕。
目前,河源、三水恒益、華能長(zhǎng)興、國(guó)電漢川、華能黃臺(tái)等電廠均已實(shí)施了廢水零排放工程。其中,河源電廠為國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)廢水零排放的電廠,脫硫廢水零排放處理采用“兩級(jí)軟化+強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶”工藝,結(jié)晶鹽達(dá)到二級(jí)工業(yè)鹽標(biāo)準(zhǔn)。三水恒益電廠采用“兩級(jí)臥式MVR+兩級(jí)臥式強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)+結(jié)晶干燥”工藝,由于未設(shè)置預(yù)處理單元,其產(chǎn)品為混合鹽,送專(zhuān)業(yè)固體廢棄物處理中心處置,而且蒸發(fā)器結(jié)垢嚴(yán)重、清洗頻繁。華能長(zhǎng)興電廠采用“兩級(jí)軟化+離子交換+反滲透+正滲透+蒸發(fā)結(jié)晶”工藝實(shí)現(xiàn)了脫硫廢水零排放,是國(guó)內(nèi)首個(gè)將正滲透用于廢水處理的電廠〔5-6〕。國(guó)電漢川電廠脫硫廢水處理采用“化學(xué)軟化+管式微濾+納濾+碟管式反滲透+蒸發(fā)結(jié)晶”工藝,采用納濾分鹽及蒸發(fā)結(jié)晶獲得了高品質(zhì)的結(jié)晶鹽〔7〕。華能黃臺(tái)電廠脫硫廢水處理采用“兩級(jí)軟化+超濾+海水反滲透+旁路煙道干燥”工藝,蒸發(fā)器熱源取自空預(yù)器前的330 ℃熱煙氣,廢水析出的鹽分和飛灰混合后以粉煤灰的形式實(shí)現(xiàn)綜合利用〔8-10〕。旁路煙道干燥技術(shù)投資低、運(yùn)維簡(jiǎn)單,目前已在浙能長(zhǎng)興電廠、華能銅川電廠、臨汾熱電等多家電廠得到了應(yīng)用。
某電廠設(shè)有2 臺(tái)350 MW 國(guó)產(chǎn)燃煤機(jī)組,排污許可證要求電廠生產(chǎn)廢水和生活污水須經(jīng)處理后全部回用,不得排放。電廠設(shè)置了脫硫廢水零排放處理系統(tǒng),工程于2020 年5 月投入運(yùn)行。筆者主要對(duì)脫硫廢水零排放處理工程投運(yùn)后的運(yùn)行性能進(jìn)行分析。
夏季滿(mǎn)負(fù)荷工況條件下,2 臺(tái)機(jī)組脫硫廢水水量合計(jì)為7 m3∕h,考慮到系統(tǒng)余量,零排放工程處理能力按2×4 m3∕h 設(shè)計(jì)。脫硫廢水三聯(lián)箱處理出水水質(zhì)見(jiàn)表1。三聯(lián)箱出水為高硬度、高鹽分、強(qiáng)腐蝕性廢水,但鎘、鉛、砷等重金屬含量以及COD、氟化物、硫化物、懸浮物均滿(mǎn)足《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》(DLT 997—2006)的相關(guān)要求。
表1 三聯(lián)箱處理后的脫硫廢水水質(zhì)分析Table 1 Effluent water quality of the three categories of desulfurization wastewater treatment
脫硫廢水零排放處理工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 脫硫廢水零排放處理系統(tǒng)工藝流程Fig.1 Zero discharge treatment process of desulfurization wastewater
2臺(tái)機(jī)組各配置2 臺(tái)2 m3∕h 的蒸發(fā)塔。經(jīng)過(guò)三聯(lián)箱處理達(dá)標(biāo)的脫硫廢水通過(guò)廢水輸送泵送至噴霧水箱,通過(guò)4 臺(tái)噴霧水泵輸送至蒸發(fā)塔;蒸發(fā)塔采用雙流體霧化技術(shù),廢水在壓縮空氣的作用下,在噴槍上 形 成D32為50μm的液滴,每臺(tái)蒸發(fā)塔布置2支1m3∕h 的噴槍。高溫?zé)煔鈴目疹A(yù)器入口引入蒸發(fā)塔,與噴槍霧化后的廢水順流而下,高溫?zé)煔馀c廢水充分接觸完成傳熱傳質(zhì)過(guò)程,將廢水蒸發(fā)后排入除塵器入口煙道。脫硫廢水中的鹽析出后隨飛灰被煙氣帶入除塵器內(nèi),在蒸發(fā)塔底部沉積的飛灰通過(guò)蒸發(fā)器底部的倉(cāng)泵送入除塵器灰斗。
試驗(yàn)儀器:F601 型便攜式超聲波液體流量計(jì),德國(guó)弗萊克森;FLUKE 52-2 型手持式數(shù)字溫度計(jì),配合K 型鎧裝熱電偶,中國(guó)福祿克;EMP3500 型便攜式多功能電子微壓計(jì),配合L 型標(biāo)準(zhǔn)皮托管,瑞典斯威瑪;SX-4 型馬弗爐,北京科偉;ME-204 型分析天平,美國(guó)梅特勒。
水量測(cè)試:采用便攜式超聲波流量計(jì)測(cè)試蒸發(fā)塔入口水量。
煙氣溫度、壓力、流量測(cè)試:在蒸發(fā)塔入口、出口煙道截面上采用網(wǎng)格法進(jìn)行煙氣溫度和壓力的測(cè)試,并依據(jù)《電除塵器性能測(cè)試方法》(GB∕T 13931—2017)規(guī)定的方法,計(jì)算得到標(biāo)準(zhǔn)煙氣量。
灰樣分析:氯元素含量測(cè)試采用高溫燃燒水解-電位滴定法〔11〕,氧化鎂測(cè)試采用EDTA 絡(luò)合滴定法,氧化鈣測(cè)試采用EDTA 絡(luò)合滴定法,三氧化硫采用硫酸鋇質(zhì)量法〔12〕。
運(yùn)行成本分析:主要包括電耗費(fèi)用和煤耗增加費(fèi)用。采用電能表測(cè)量廢水處理系統(tǒng)用電功率,并根據(jù)廠用電價(jià)核算電耗成本。根據(jù)運(yùn)行過(guò)程中燃煤量、噴水量、爐效降低值以及標(biāo)煤價(jià)格核算煤耗增加量和煤耗增加費(fèi)用。
2020年12月16日—18日對(duì)2#機(jī)組脫硫廢水零排放處理系統(tǒng)進(jìn)行了連續(xù)72 h 的性能測(cè)試。其中,蒸發(fā)塔噴水量和機(jī)組負(fù)荷測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖2。
設(shè)計(jì)要求在單臺(tái)機(jī)組負(fù)荷為262 MW 時(shí)蒸發(fā)塔噴水量達(dá)到3 m3∕h,機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)噴水量為4 m3∕h。根據(jù)圖2 的結(jié)果,2#號(hào)機(jī)組負(fù)荷率為75%~90%時(shí),單側(cè)蒸發(fā)塔噴水量為1.5~2.0 m3∕h,總噴水量為3.1~3.9 m3∕h,噴水量隨著機(jī)組負(fù)荷的升高而增加,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)了脫硫廢水零外排。
圖2 2#機(jī)組旁路干燥蒸發(fā)塔噴水量測(cè)試結(jié)果Fig.2 Test results of water injection rate for bypass drying evaporation tower of unit 2#
2#號(hào)機(jī)組A、B 側(cè)蒸發(fā)塔抽氣量監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)圖3。
圖3 2#機(jī)組旁路干燥蒸發(fā)塔抽氣量測(cè)試結(jié)果Fig.3 Test results of air extraction capacity of bypass drying and evaporating tower for unit 2#
由圖3 可見(jiàn),2#號(hào)機(jī)組兩側(cè)蒸發(fā)塔在噴水量均為1.5~2.0 m3∕h、機(jī)組負(fù)荷為75%~90%的條件下,兩側(cè)蒸發(fā)塔抽氣量基本一致,均在15 300~20 700 Nm3∕h之間,單臺(tái)機(jī)組抽氣量合計(jì)為31 600~39 800 Nm3∕h,占機(jī)組總煙氣量的3.2%~3.7%,滿(mǎn)足抽取煙氣量不得高于機(jī)組煙氣總量5%的設(shè)計(jì)要求。高溫?zé)煔獾某槿×侩S著蒸發(fā)塔噴水量的增加而增大,根據(jù)核算蒸發(fā)1 m3廢水平均抽取高溫?zé)煔饧s10 275 Nm3∕h。
2#號(hào)機(jī)組蒸發(fā)塔煙氣壓力測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖4。
由圖4 可知,蒸發(fā)塔入口壓力為1 535~1 840 Pa,出口煙氣阻力為2 350~2 762 Pa,蒸發(fā)塔運(yùn)行壓力隨噴水量的增加而增大。蒸發(fā)塔進(jìn)出口壓差為815~922 Pa,空預(yù)器兩側(cè)壓差約為1.40 kPa。由此可見(jiàn),蒸發(fā)器進(jìn)出口壓差小于空預(yù)器兩側(cè)壓差,不影響煙氣的正常流通。
圖4 2#機(jī)組旁路干燥蒸發(fā)塔煙氣壓力測(cè)試結(jié)果Fig.4 Test result of flue gas pressure of bypass drying and evaporating tower of unit 2#
2#號(hào)機(jī)組蒸發(fā)塔煙氣溫度測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖5。
圖5 2#機(jī)組旁路干燥蒸發(fā)塔煙氣溫度測(cè)試結(jié)果Fig.5 Flue gas temperature test results of bypass drying and evaporating tower of unit 2#
由圖5 可知,蒸發(fā)塔入口煙氣溫度在333~347 ℃之間波動(dòng),出口煙氣溫度在152~167 ℃之間波動(dòng),噴霧前后煙溫下降約為180 ℃。而且蒸發(fā)塔出口煙溫>150 ℃,遠(yuǎn)大于酸露點(diǎn)溫度(98~100 ℃),不會(huì)導(dǎo)致煙道和電除塵器設(shè)備腐蝕。
根據(jù)蒸發(fā)塔抽取的煙氣量和溫度、原煤消耗量、噴水量等核算煙氣側(cè)放熱量及鍋爐熱效率降低值,核算結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 旁路煙氣處理系統(tǒng)爐效分析結(jié)果Table 2 Results of furnace efficiency analysis of bypass flue gas treatment system
脫硫廢水旁路煙氣蒸發(fā)處理系統(tǒng)抽取的330 ℃熱煙氣,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷為75%、噴水量為3.1 m3∕h 時(shí),煙氣側(cè)放熱量為8 126 MJ∕h,引起鍋爐效率降低值為0.29%;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷為90%、噴水量為3.9 m3∕h 時(shí),煙氣側(cè)放熱量為10 948 MJ∕h,鍋爐效率降低值為0.33%。由此可見(jiàn),脫硫廢水零排放處理系統(tǒng)對(duì)電廠鍋爐熱效的影響較小。
脫硫廢水零排放處理系統(tǒng)新增用電功率包括兩部分,一部分是水泵及噴霧器新增用電功率為30 kW,一部分是輸灰和霧化裝置新增用電功率為150 kW,新增用電功率合計(jì)為180 kW,廠用電價(jià)為0.38 元∕(kW·h),處理噸水新增耗電成本為8.55 元∕h。2#機(jī)組負(fù)荷為75%~90%、蒸發(fā)塔噴水量為3.1~3.9 m3∕h時(shí),通過(guò)燃煤量、原煤發(fā)熱量以及鍋爐熱效率降低值核算,處理噸水發(fā)電煤耗增加值為0.27~0.31 g∕(kW·h),電廠標(biāo)煤價(jià)格為670 元∕t,噸水煤耗增加費(fèi)用為58.13~61.93 元∕h。
綜上所述,脫硫廢水零排放處理系統(tǒng)運(yùn)行成本為66.68~70.48 元∕(m3·h),相對(duì)于蒸發(fā)結(jié)晶運(yùn)行成本150~180 元∕(m3·h)〔5〕,旁路煙氣蒸發(fā)技術(shù)運(yùn)行成本僅為蒸發(fā)結(jié)晶的40%左右,而且鹽分跟粉煤灰混合后可以實(shí)現(xiàn)綜合利用,省去了結(jié)晶鹽的處置費(fèi)用,具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
(1)采用旁路煙道噴霧干燥蒸發(fā)技術(shù)對(duì)脫硫廢水進(jìn)行零排放處理,350MW機(jī)組設(shè)置2 臺(tái)2 m3∕h 的蒸發(fā)塔,蒸發(fā)塔采用雙流體霧化技術(shù),系統(tǒng)流程簡(jiǎn)單,運(yùn)行穩(wěn)定,噴水量滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。
(2)蒸發(fā)塔入口煙氣溫度為333~347 ℃,出口煙氣溫度為152~167 ℃,蒸發(fā)1 m3廢水平均抽取高溫?zé)煔饧s10 275 Nm3∕h,鍋爐熱效率下降為0.29%~0.33%,不影響鍋爐的正常運(yùn)行。
(3)旁路煙氣蒸發(fā)處理噸水發(fā)電煤耗增加值為0.27~0.31 g∕(kW·h),運(yùn)行成本為66.68~70.48元∕(m3·h),粉煤灰可以實(shí)現(xiàn)綜合利用,實(shí)現(xiàn)了脫硫廢水低成本零排放處理。