我公司集聚紡車間細紗空調室回風過濾系統(tǒng)采用40 目圓盤式過濾器。此過濾器過濾精度低,導致大量粉塵纖維透過過濾網進入到空調室水池,造成噴嘴、擋水板堵塞,增加水過濾器處理量,出現過濾器轉籠變形、車間高溫低濕紗線可紡性差等現象。細紗車間空調室平均堵塞周期為7 天左右,且在清理過程中由于擋水板間距只有30 mm,正常沖洗并不能將擋水板內部附著的粉塵纖維沖洗干凈,必須將擋水板、噴排、噴嘴全部拆除做徹底清理。整個清理過程需要4 人工作7 h,在清理過程中車間溫濕度會進一步惡化,造成斷頭短絨增加,形成惡性循環(huán)。
經過對集聚紡機臺及圓盤過濾網目數的調整改造后,效果未見有明顯改善。為此,我公司決定從空調室改造著手。第一,將工藝排風窗的百葉窗角度由向下調整為向上,隔斷新風與回風的同向氣流,解決被排掉回風中含有的粉塵纖維再次被吸入到新風窗、進入空調室的情況。第二,在側風窗上安裝60 目不銹鋼過濾網進行二次過濾,減少回風中的粉塵纖維數量。經過測試,原12 h 會產生4 kg 短絨,改造后可收集1.5 kg 短絨。第三,將噴淋排管直徑由32 mm 改為40 mm,噴嘴直徑由6 mm 改為5 mm,提高噴嘴霧化效果,增加霧化面積,在噴淋室形成噴淋水膜,將大部分回風中的粉塵纖維過濾到水池中,再由水過濾器的集雜槽集中收集。第四,將擋水板尺寸由220 mm 更換為280 mm、擋水板間距調整為42 mm。在保證擋水板不過水的前提下,增加擋水板的過風量,既延長了擋水板的維護周期,又降低了送風機的運行頻率。經測試,送風機的運行頻率降低5 Hz~8 Hz。
經過上述改造后,空調室整體維護周期由7天延長至22 天,保養(yǎng)時長由4 人工作7 h 縮短為4人工作3 h,車間溫濕度穩(wěn)定性得到有效改善。