黃清榮 譚佑萍
(萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司)
鋅是高爐生產(chǎn)的有害元素,給高爐帶來爐墻結(jié)厚、結(jié)瘤、爐體變形、堵塞煤氣管道、惡化爐料和燃料消耗上升等一系列問題。萍鋼公司共有7座高爐,受成本制約和客觀條件的影響,從2018年9月起,鋅負荷不斷上升,長期維持在2 kg/t以上,最高時月平均達到3.535 kg/t,超出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0.15 kg/t的20倍,具體鋅負荷及高爐指標(biāo)數(shù)據(jù)見表1。
表1 鋅負荷及指標(biāo)
通過近2年的生產(chǎn)實踐以及對數(shù)據(jù)的總結(jié)分析,萍鋼公司高爐操作參數(shù)逐步與原料條件相適應(yīng),確保了爐況順行,各項生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)基本保持穩(wěn)定,扣除休風(fēng)率和入爐品位等因素的影響,高爐產(chǎn)量在高鋅期間還有一定增長。通過高鋅負荷冶煉,拓展了原料渠道,有效利用了資源,降低了生產(chǎn)成本,取得顯著經(jīng)濟效益。
隨著鋅負荷的上升,爐墻結(jié)厚結(jié)瘤速度加快,加上鋅對焦炭和燒結(jié)礦的冶金性能均有影響,高爐壓差上升,透指下降,操作難度增大,高爐需在爐況順行和燃料消耗之間尋找合適的平衡點。根據(jù)數(shù)據(jù)分析和實際爐況,適當(dāng)疏導(dǎo)邊緣煤氣流,保持爐況長期穩(wěn)定順行,有利于充分發(fā)揮高爐的潛力,實現(xiàn)效益最大化。多數(shù)情況下,高爐爐頂布料盡可能將礦石布在高爐邊緣,焦炭布在中心,以發(fā)展中心氣流,提高煤氣利用率,降低高爐燃料消耗。
一般用加權(quán)角度差來表示高爐發(fā)展中心氣流的程度,即用礦石的加權(quán)角度減去焦炭的加權(quán)角度,加權(quán)角度差為正且數(shù)值越大,表示高爐發(fā)展中心氣流的力度越大,反之若加權(quán)角度差為負且數(shù)據(jù)越大,則表示高爐發(fā)展邊緣氣流的力度越大。在高鋅負荷期間,萍鋼公司高爐焦炭角度逐步往外移,礦石角度往中心靠,引導(dǎo)煤氣流往邊緣發(fā)展,以維持高爐的順行,其平均加權(quán)角度差變化情況見表2。
表2 平均加權(quán)角度差(礦-焦)
從表2可以看出,高爐布料角度差基本從正轉(zhuǎn)負,或者由大角度差轉(zhuǎn)向小角度差,操作上以發(fā)展邊緣氣流為主,燃料消耗有所上升,但高爐保持基本順行,綜合效益最佳。
爐喉鋼磚下沿與爐身交接處容易因爐襯磨損而形成臺階,煤氣流在此折向,加上鋼磚的導(dǎo)熱與爐襯差異大,造成此處煤氣溫度變化大,容易結(jié)瘤。歷史上萍鋼高爐的鋼磚下沿也多次結(jié)瘤,因此,適當(dāng)降低料線,讓爐料避開此區(qū)域能緩解爐喉鋼磚下沿結(jié)厚的現(xiàn)象,但犧牲了一部分的熱能,爐頂溫度升高,燃料比有所增加。
由于鋅負荷極高,雖然采取諸多措施應(yīng)對,減緩了結(jié)厚結(jié)瘤速度,但仍無法杜絕。為了便于觀察爐況,萍鋼各高爐均裝備了高清紅外攝像儀。通過紅外攝像儀,操作者能隨時直觀掌握爐內(nèi)結(jié)厚結(jié)瘤情況,對結(jié)瘤的嚴(yán)重程度、部位、瘤體大小等信息有基本準(zhǔn)確的判斷,為高爐處理和恢復(fù)爐況提供了直接的決策依據(jù)。
鋅負荷上升,高爐邊緣結(jié)厚結(jié)瘤速度加快,影響操作爐型,高爐壓差上升,透指下降,操作難度增加。萍鋼要求焦炭的熱強度大于60%、反應(yīng)性小于30%,主焦熱強度大于62%、反應(yīng)性小于29%。實踐證明,在高鋅負荷條件下,焦炭質(zhì)量改善,高爐順行保持穩(wěn)定,風(fēng)量未因鋅高而萎縮。
當(dāng)日排出高爐鋅金屬量占高爐總?cè)霠t鋅量的比例稱為排鋅率。如何在高爐操作層面將鋅盡可能排出高爐,提升高爐的排鋅率,減少鋅在高爐內(nèi)的富集,是萍鋼的重要課題??紤]到當(dāng)前國內(nèi)對如何提升高爐排鋅率尚無定論,很多結(jié)論都是基于經(jīng)驗判斷,萍鋼投入相當(dāng)大的物力與財力,對影響高爐排鋅的相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,探索提升高爐排鋅率的有效途徑。主要措施有:(1)每天計算各高爐鋅負荷;(2)每天對各高爐的產(chǎn)生的布袋灰和重力灰進行計量和取樣分析;(3)建立全公司各高爐的日鋅平衡報表。通過近2年的工作,獲取了585 d的相關(guān)數(shù)據(jù)73 564個。文章對高爐排鋅率和其相關(guān)的各個操作參數(shù)進行一元線性回歸分析,探討各參數(shù)對排鋅率的影響。
鼓風(fēng)動能在很大程度上決定高爐中心氣流的發(fā)展程度,一些觀點認為,高爐中心氣流發(fā)展有利于排鋅,也有觀點認為邊緣氣流發(fā)展有利于高爐排鋅。通過一元線性回歸分析,萍鋼各高爐排鋅率y(%)與鼓風(fēng)動能x(kg·m/s)的回歸方程y=bx+a各參數(shù)結(jié)果及相關(guān)系數(shù)見表3。
表3 鼓風(fēng)動能與排鋅率的回歸方程參數(shù)及相關(guān)系數(shù)
一般判定,|R|≥0.95 存在顯著性相關(guān);0.8≤|R|<0.95 高度相關(guān);0.5≤|R|<0.8 中度相關(guān);0.3≤|R|<0.5 低度相關(guān);|R|<0.3 關(guān)系極弱,認為不相關(guān)。
由表3可知,回歸方程對應(yīng)直線斜率全部為負,相關(guān)系數(shù)也全部為負:其中3座高爐鼓風(fēng)動能和排鋅率低度負相關(guān),分別是湘東3、4號高爐和安源4號高爐;安源2號爐鼓風(fēng)動能和排鋅率的相關(guān)系數(shù)為-0.289 1,|R|接近0.3。根據(jù)斜率和相關(guān)系數(shù),基本可以判斷:鼓風(fēng)動能高不利于高爐排鋅。
經(jīng)過計算,排鋅率y(%)與爐頂溫度x(℃)回歸方程y=bx+a各參數(shù)結(jié)果及相關(guān)系數(shù)見表4。
表4 爐頂溫度與排鋅率的回歸方程參數(shù)及相關(guān)系數(shù)
爐頂溫度與排鋅率的回歸方程對應(yīng)的直線斜率全部為正,相關(guān)系數(shù)也全部為正,排鋅率與爐頂溫度正相關(guān)。其中安源4號爐爐頂溫度與排鋅率相關(guān)系數(shù)為0.352,判定該爐爐頂溫度與排鋅率為低度正相關(guān),其余高爐為弱相關(guān)。隨著爐頂溫度升高,高爐排鋅率升高,也導(dǎo)致高爐燃料比上升。
鋅負荷增加后,高爐爐墻結(jié)厚機率大幅增加,影響高爐爐況。適當(dāng)疏導(dǎo)邊緣氣流,爐墻高溫區(qū)域上移,有利于鋅隨煤氣中的爐塵排出爐外。經(jīng)過計算,排鋅率y(%)與加權(quán)角度差x(礦-焦)的回歸方程y=bx+a各參數(shù)結(jié)果及相關(guān)系數(shù)見表5。
表5 加權(quán)角度差與排鋅率的回歸方程參數(shù)及相關(guān)系數(shù)
大部分高爐的排鋅率與加權(quán)角度差負相關(guān),即角度差小,排鋅率高,但是斜率和相關(guān)系數(shù)值均非常小。在實際操作中,隨著鋅負荷增加,萍鋼高爐的布料角度差逐步由正轉(zhuǎn)負,高爐順行情況基本保持穩(wěn)定。
萍安鋼高爐在極高鋅負荷的條件下,高爐操作參數(shù)根據(jù)實際情況平衡取舍,探索出一套適合高鋅負荷的操作制度,確保了爐況順行和生產(chǎn)穩(wěn)定,有效利用了資源,降低了生產(chǎn)成本,綜合經(jīng)濟效益較好。
高爐排鋅率和鼓風(fēng)動能、爐頂溫度及加權(quán)角度差三個操作參數(shù)進行一元線性回歸分析,結(jié)果表明:鼓風(fēng)動能和加權(quán)角度差兩個參數(shù)與排鋅率呈負相關(guān),其一元線性回歸方程對應(yīng)直線的斜率為負;爐頂溫度與排鋅率呈正相關(guān),一元線性回歸方程直線的斜率為正。
總體來看,發(fā)展邊緣氣流更有利于高爐排鋅,而所有有利于高爐排鋅的措施都會不同程度地導(dǎo)致高爐消耗上升,只能在確保順行和降低成本兩者之間平衡取舍,確保效益最大化。
在實際生產(chǎn)過程中,高爐除塵灰的排放受生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)影響,會產(chǎn)生部分滯后,對分析結(jié)論有一定影響。