盛 磊
(安徽省淮北礦業(yè)集團(tuán)蘆嶺煤礦,安徽 淮北 235000)
煤炭行業(yè)作為帶動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要方面,其生產(chǎn)的安全性也尤為重要,據(jù)不完全資料統(tǒng)計(jì),2009-2018年全國發(fā)生的8 類煤礦事故類型中,由于片幫、冒頂?shù)日T發(fā)的頂板事故造成的死亡人數(shù)相對(duì)較多,占總死亡人數(shù)的32.4%[1]。片幫、冒頂極易引起大塊煤巖體的垮落,片幫造成支架前端至煤壁間的空頂面積擴(kuò)大,在頂板壓力的作用下,容易發(fā)生冒頂事故,從而導(dǎo)致機(jī)器設(shè)備損壞和人員傷亡,給工作面生產(chǎn)造成巨大威脅,嚴(yán)重影響推進(jìn)速度和煤炭產(chǎn)量。尤其在松散厚煤層的開采中,由于此類煤層具有煤體、頂板、底板均較松散等問題,當(dāng)工作面采高較大時(shí),前方煤體裂隙較為發(fā)育,極易出現(xiàn)支架插底嚴(yán)重、支架遷移困難,煤壁片幫、冒頂?shù)葐栴}[2-4]。
大量工程實(shí)踐表明,對(duì)含泥量較大的松散煤層進(jìn)行合理的注水能夠提高煤體的黏結(jié)性,有效減少工作面片幫、冒頂事故的發(fā)生[5-7]。國內(nèi)外不少專家和學(xué)者對(duì)煤層注水技術(shù)進(jìn)行了大量研究,并取得了較多具有指導(dǎo)意義的研究成果。王家臣教授[8]詳細(xì)分析了極軟煤層煤壁片幫與防治機(jī)理,提出通過減緩煤壁壓力和提高煤體抗剪強(qiáng)度的技術(shù)途徑來防治極軟煤層煤壁片幫。李國棟等[9]采用二維離散元分析軟件UDEC 在趙固二礦11011 工作面建立數(shù)值模型,通過模擬煤層注水,發(fā)現(xiàn)煤層應(yīng)力峰值會(huì)向深部推移,有利于維護(hù)工作面煤壁穩(wěn)定性,減少片幫。劉生優(yōu)等[10]等采用理論分析、數(shù)值模擬和相似模擬實(shí)驗(yàn)相互驗(yàn)證的研究方法,分析并研究渦北礦“三軟”近距離81 和82 煤層的煤壁片幫原因及機(jī)理,創(chuàng)造性地提出了煤層動(dòng)壓注水技術(shù),通過提高煤體的內(nèi)聚力,進(jìn)而提高抗剪強(qiáng)度和降低抗壓強(qiáng)度來達(dá)到治理煤壁片幫的目的,所在工作面取得了成功應(yīng)用。楊治國等[11]等采取深孔中壓注水后,超前增加了煤體中的水分,增加煤體整體性及抗壓能力,同時(shí)使松散的煤體固結(jié)在一起,充分銹結(jié),增強(qiáng)了煤體整體黏結(jié)性,片幫區(qū)域大幅度減少。黃騰瑤等[12]通過COMSOL 數(shù)值模擬軟件,根據(jù)煤體含水率與水壓力之間的關(guān)系,將孔隙水壓達(dá)到1.5 MPa 作為煤體濕潤的界限,擬合出煤層不同注水壓力與濕潤半徑的指數(shù)型函數(shù)關(guān)系。本文將以淮北礦業(yè)集團(tuán)蘆嶺煤礦Ⅲ811 工作面為工程背景,依據(jù)已知的煤層賦存特征,研究松散煤層淺孔高壓注水技術(shù)實(shí)現(xiàn)煤壁的穩(wěn)定控制。
蘆嶺煤礦Ⅲ811 綜放工作面煤系地層為二疊系,該含煤地層為下石盒子組。根據(jù)Ⅲ811 工作面“三巷”揭露及地面勘探資料分析,工作面區(qū)域8 煤層賦存較穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,厚度3.33~14.75 m,平均煤厚8.25 m,煤層局部發(fā)育有一層夾矸;9 煤層賦存不穩(wěn)定,煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,厚度0~4.25 m,平均煤厚1.21 m。Ⅲ811 工作面8 煤層直接頂為粉砂巖,厚0~10.78 m,平均3.99 m,老頂為粉砂巖夾泥巖,局部含菱鐵質(zhì)結(jié)核;8、9 煤層夾矸為泥巖和粉砂巖,厚0~3.68 m,平均夾矸厚度為0.59 m;工作面直接底為泥巖,厚0~6.33 m,平均3.48 m。Ⅲ811 綜放工作面煤層硬度系數(shù)f=0.16~0.53,全層極軟,總體表現(xiàn)為松散的狀態(tài)。
采用風(fēng)鉆配合Φ42 mm、長1 m 的長螺旋鉆桿進(jìn)行打眼。鉆孔布置應(yīng)考慮煤層孔隙、透水性、工作面采高(2.5 m)及注水?dāng)U散半徑等因素,為了防止注入的壓力水從煤層頂板流出及滲入頂板裂隙中,鉆孔應(yīng)在煤壁中上部呈近水平角度布置。實(shí)測(cè)Ⅲ811 工作面鉆孔距底板高2 m,傾角向上1~5°,鉆孔間距7.5 m,鉆孔深度10 m,布置在兩支架護(hù)幫板之間,為防止工作面兩端煤壁片幫,工作面兩個(gè)端頭各留5 m,不布置注水鉆孔。注水參數(shù)與注水孔布置示意圖分別如表1 和圖1 所示。
圖1 注水孔布置示意圖
表1 工作面注水參數(shù)
煤層注水效果很大程度上取決于封孔效果,蘆嶺礦Ⅲ811 工作面采用自動(dòng)膨脹式封孔器(如圖2)進(jìn)行封孔作業(yè),封孔器長度為1 000 mm。順利完成封孔作業(yè)達(dá)到預(yù)計(jì)效果應(yīng)做到:
圖2 封孔器實(shí)物
(1)保證封孔器膨脹壓力不低于其開啟壓力,低于該壓力會(huì)引起噴嘴不出水,導(dǎo)致注水失敗。
(2)封孔器受壓力水作用后膨脹能緊貼注水孔,實(shí)現(xiàn)密封、不漏水。
依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),蘆嶺煤礦Ⅲ811 工作面煤樣原始含水率較低,僅有0.9%,工作面開采初期,未采用孔底高壓煤壁注水時(shí),煤體脆性大、抗剪強(qiáng)度低,多發(fā)生煤壁片幫現(xiàn)象,且多發(fā)生于煤壁中上部。生產(chǎn)時(shí)每班都需要進(jìn)行大量支護(hù)作業(yè),清理浮煤。采用孔底高壓煤壁注水后,工作面煤體含水率增加,相鄰注水孔中間的含水率增加到2.83%,煤體得到充分濕潤,高壓注水增加了煤體塑性和抗剪強(qiáng)度,提高了煤體整體穩(wěn)定性(如圖3 所示),減少了煤壁片幫、冒頂次數(shù),有效地控制了煤壁穩(wěn)定性,同時(shí)也具有一定的降塵效果。
圖3 注水后煤壁情況
(1)依據(jù)蘆嶺煤礦工作面煤層松散的實(shí)際情況,采用孔底注水,注水孔距離底板2 m,傾角向上1~5°,注水孔深度10 m,注水壓力為7.5 MPa,在不影響采煤機(jī)割煤、移架的情況下,注水孔布置在兩個(gè)支架護(hù)幫板的中間位置,即注水間距為7.5 m 時(shí),且工作面兩端頭處各留5 m 不布置注水孔,在注水40 h(5 個(gè)檢修班)后,煤體注水后符合濕潤范圍要求。
(2)通過封孔器按照設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行注水,煤層相鄰注水孔中間的原始含水率由0.9%增加到2.83%,實(shí)際觀測(cè)后煤壁減少了片幫、冒頂次數(shù),有效地控制了煤壁穩(wěn)定性,工程應(yīng)用效果較好。