蒲建龍
(天津市新天鋼煉焦化工有限公司,天津 300300)
冶金焦化企業(yè)主要是從事冶金焦炭及其焦化產(chǎn)品、加工、回收的生產(chǎn),其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的焦?fàn)t煙氣所含的二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物的排放治理也是焦化企業(yè)環(huán)保工作的重點內(nèi)容。隨著國家大氣污染特別排放限值的出臺,對焦化企業(yè)污染物排放提出了更嚴(yán)格的要求,各焦化企業(yè)對環(huán)保重視程度也在不斷增強。當(dāng)前焦化企業(yè)一方面逐步淘汰不符合環(huán)保要求的焦化產(chǎn)能,另一方面陸續(xù)開始引進新的環(huán)保治理設(shè)施,與此同時對現(xiàn)有環(huán)保治理設(shè)施,尤其是煤氣凈化治理能力提出了更高的要求,以滿足新的污染物排標(biāo)準(zhǔn)。新天鋼煉焦化工有限公司(后稱天鋼焦化公司)2×50孔6m頂裝焦?fàn)t原有的AS脫硫+干脫硫焦化煤氣凈化工藝,已經(jīng)不能滿足當(dāng)前焦?fàn)t煙氣二氧化硫排放標(biāo)準(zhǔn)。因此,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,經(jīng)過多方考察和技術(shù)交流,天鋼焦化公司決定拆除原有脫硫系統(tǒng)里的干脫硫設(shè)施,并增建一套PDS脫硫系統(tǒng)。
本文論述了天鋼焦化公司焦化煤氣凈化系統(tǒng)的改建的必要性,對增建的PDS脫硫系統(tǒng)的內(nèi)容進行了介紹,對改建后脫硫系統(tǒng)運行中遇到的問題進行了探討,分析了系統(tǒng)運行中復(fù)鹽增高的原因及危害,并提出了技術(shù)攻關(guān)改進措施。
天鋼焦化公司為年產(chǎn)焦炭100萬噸的焦化生產(chǎn)企業(yè),擁有JN60-89型50孔6m頂裝焦?fàn)t2座,配備一套化產(chǎn)回收及煤氣凈化裝置,設(shè)計煤氣處理量60000m3/h。原焦化煤氣凈化系統(tǒng)采用AS脫硫脫氰洗氨、洗油脫苯及二級干脫硫工藝。
近年來,隨著國家大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,尤其在焦?fàn)t煙氣排放接受在線數(shù)據(jù)監(jiān)管的情況下,天鋼焦化公司原有AS脫硫+干脫硫的焦化煤氣凈化裝置已不能滿足焦?fàn)t煙氣二氧化硫國家現(xiàn)行排放限值的要求。因此,有必要對原焦化煤氣凈化系統(tǒng)進行升級改進。
結(jié)合天鋼焦化公司原有焦化煤氣凈化裝置的實際情況,經(jīng)過多方考察和技術(shù)交流,決定拆除原有AS脫硫+干脫硫裝置中的干脫硫部分,并增建一套深度脫硫裝置與原AS脫硫裝置配套使用。增建的脫硫裝置采用濕法PDS脫硫工藝,對焦化煤氣進行二級深度脫硫處理,處理后的焦化煤氣H2S含量可實現(xiàn)20mg/Nm3,達到民用煤氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。因PDS脫硫工序處于工藝末端,故投入堿源采用質(zhì)量濃度50%的液體NaOH溶液。增建的PDS脫硫裝置包括:室外裝置(脫硫塔、再生塔、反應(yīng)槽、事故槽、泡沫槽等)、廠房(熔硫釜、配電室、控制室、硫磺倒運間、固堿倒運間、提鹽廠房及催化劑室等),以及配套的生活福利設(shè)施。
增建的PDS脫硫項目投產(chǎn)后,各項指標(biāo)運行良好,脫硫后焦化煤氣H2S含量達到了設(shè)計要求,焦?fàn)t煙氣二氧化硫排放含量達到了國家環(huán)保治理要求。但隨著運行時間延長,系統(tǒng)復(fù)鹽增長明顯,系統(tǒng)提鹽速度遠(yuǎn)不及生成量,造成生產(chǎn)調(diào)節(jié)異常困難。
隨著PDS脫硫裝置運行時間的延長,系統(tǒng)復(fù)鹽生成迅速,化驗總鹽含量400g/l,熔硫釜放硫過程硫磺渣不斷增多,熔硫釜管道經(jīng)常阻塞,拆卸清理困難,嚴(yán)重時造成熔硫釜堵塞,被迫系統(tǒng)停工加水處理。
(1)結(jié)晶器干燥耗時較長,需要10h以上,每天只能結(jié)晶一次,每天處理脫硫廢液約20t左右,結(jié)晶器處理能力不能很好的滿足生產(chǎn)需要。
(2)設(shè)計中提鹽裝置采用濃縮釜+結(jié)晶器工藝進行提鹽操作。因濃縮液蒸煮溫度很難控制,故結(jié)晶器內(nèi)部濾網(wǎng)經(jīng)常會出現(xiàn)堵塞,導(dǎo)致生成的粗鹽含水量較高,不符合銷售合同規(guī)定的低于10%的質(zhì)量要求,無法正常銷售,只能按照廢鹽進行處置。部分鹽化驗水分達到15%以上,只能回送系統(tǒng)重新提鹽。
(3)結(jié)晶器中濃縮液脫水干燥質(zhì)量較差,釜內(nèi)濾網(wǎng)易堵塞、更換頻繁問題凸顯,系統(tǒng)提鹽速度下降。
PDS催化劑投加后,系統(tǒng)復(fù)反應(yīng)劇烈,更容易生成復(fù)鹽,同時導(dǎo)致系統(tǒng)堿液(NaOH)投加耗量增加,阻礙系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
復(fù)反應(yīng)化學(xué)方程式:
綜上原因,改建后的煤氣凈化系統(tǒng)隨著運行時間,脫硫效率和脫硫作業(yè)率都有所下降,脫硫后煤氣含硫化氫指標(biāo)出現(xiàn)較大的波動。
經(jīng)過現(xiàn)場跟蹤調(diào)研和運行結(jié)果分析,明確了PDS脫硫系統(tǒng)復(fù)鹽增高是引發(fā)改建后煤氣凈化系統(tǒng)不能正常運行的主要原因,為此圍繞降低PDS脫硫系統(tǒng)復(fù)鹽量制定了如下工藝技術(shù)改進措施。
(1)將熔硫釜加熱蒸汽的投入方式由原來上下并聯(lián)進入改為自下而上串聯(lián)進入,使加熱蒸汽連續(xù)進入,避免發(fā)生偏流導(dǎo)致的加溫不均。
(2)調(diào)整熔硫釜放硫操作頻次,將原來每天白天放硫一次增加到白天、晚上各放硫一次,通過增加熔硫次數(shù),降低系統(tǒng)懸浮硫以及系統(tǒng)含鹽量。
(3)將熔硫釜頂部連續(xù)產(chǎn)生的含鹽濃度較大的清液,由直接進入反應(yīng)槽改為先進入提鹽工序裝置內(nèi),進行一次提鹽處理后再返回系統(tǒng)。
(4)通過市場調(diào)研考察,引進GSS新型催化劑,該催化劑催化反應(yīng)機理較為溫和,對于復(fù)反應(yīng)具有一定的抑制作。
(5)在原有結(jié)晶器設(shè)施基礎(chǔ)上,再增設(shè)一套離心機提鹽裝置,與結(jié)晶器交叉使用,進而提高提鹽量。
(6)控制脫硫液溫度35±3℃,保證脫硫液換熱器冷卻效果良好,并增加調(diào)節(jié)頻次。
(1)對熔硫釜蒸汽投入方式的改進,能使釜內(nèi)加熱溫度更加均勻,有利于硫磺更快成熟,提高了熔硫釜運行效率,熔硫系統(tǒng)運作更加穩(wěn)定,放硫管道阻塞現(xiàn)象逐漸減少。
(2)對熔硫釜放硫頻次的增加調(diào)整,減少了物料在熔硫釜內(nèi)復(fù)鹽反應(yīng)時間,降低了清液復(fù)鹽濃度。含鹽清液改為直接進入提鹽工序后,減少了系統(tǒng)復(fù)鹽二次投入,從而實現(xiàn)降低系統(tǒng)復(fù)鹽量。
(3)GSS催化劑不同于PDS催化劑,催化反應(yīng)較為溫和,對于復(fù)鹽反應(yīng)具有一定的抑制作,因復(fù)鹽反應(yīng)減少,系統(tǒng)堿液消耗顯著降低(見表1)。由表1可見,在平均結(jié)焦時間不變情況下,引入新型催化劑GSS后,脫硫系統(tǒng)中堿液投入量下降明顯,降耗效益顯著。
表1 引入新型催化劑前后耗堿變化表
(4)粗鹽產(chǎn)品顏色得到改觀。由于PDS催化劑含有肽箐鈷類化合物,本身為深藍色,導(dǎo)致脫硫液也呈深藍色,提出的粗鹽為藍色,必須經(jīng)過脫色處理后才能進行銷售,否則,最終只能按固體廢棄物處理,處理成本約為900元/噸。而脫色裝置工藝復(fù)雜,增加提鹽工序工作量,且需要應(yīng)用硫酸等危險藥品,增加安全隱患,投入成本較高,不宜操作。引入新型催化劑后,粗鹽顏色由藍色變?yōu)榛疑?,不用脫色廠家即可回收,減少固體廢棄物生成。
(5)引入離心機后,提鹽操作時間明顯縮減。從放料到干燥完成只需1~2h,周期時間減少,同時每天可離心干燥兩次,處理脫硫廢液在30t以上,系統(tǒng)總鹽含量下降明顯,脫硫液復(fù)鹽總量達到正常狀態(tài),脫硫系統(tǒng)運轉(zhuǎn)較為穩(wěn)定。另外,引入離心機后系統(tǒng)提鹽量顯著增加,處理能力大大增強,同時粗鹽的水分由15%以上降至4%~8%,產(chǎn)品質(zhì)量良好。引入離心機前后脫硫液含總鹽變化如表2所示,粗鹽產(chǎn)量變化如表3所示。
表2 引入離心機前后脫硫液含總鹽變化表
表3 引入離心機前后粗鹽產(chǎn)量變化表
綜上所述,通過脫硫系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān)措施的實施,焦化煤氣凈化取得顯著效果,煤氣二級PDS脫硫指標(biāo)達到環(huán)保要求。
PDS脫硫工藝產(chǎn)生復(fù)鹽是不可避免的問題,通過此次脫硫工藝技術(shù)攻關(guān)后,脫硫系統(tǒng)運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,熔硫釜加熱不均勻、放硫管堵塞等問題得以解決。因更換了新型GSS催化劑,復(fù)鹽產(chǎn)生量得到有效抑制,也緩解了對熔硫系統(tǒng)的影響,解決生產(chǎn)瓶頸問題,提高生產(chǎn)效率,保證了粗鹽、硫磺產(chǎn)品質(zhì)量;因增加離心機設(shè)備,提高脫硫液日處理量,對系統(tǒng)復(fù)鹽量快速減低起到直接作用。
實踐證明,天鋼焦化公司增建的PDS脫硫裝置,通過工藝技術(shù)優(yōu)化改進,效果顯著,脫硫后焦化煤氣H2S含量達到了設(shè)計要求,焦?fàn)t煙氣二氧化硫排放含量達到了國家大氣污染排放限值規(guī)定。煤氣脫硫系統(tǒng)優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)取得了一定成效,為同行業(yè)借鑒參考提供了數(shù)據(jù)依托。