周凱歌,方 勇, *,廖 杭,王 凱,宋天田
(1.西南交通大學(xué) 交通隧道工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610031;2.深圳市地鐵集團(tuán)有限公司,廣東 深圳 518000)
隨著我國(guó)隧道行業(yè)的蓬勃發(fā)展,盾構(gòu)工法以其安全、高效、高度機(jī)械化等特點(diǎn)得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。然而,隨著盾構(gòu)工法應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬和延伸,衍生出硬巖地層刀具磨損嚴(yán)重、黏性地層盾構(gòu)結(jié)泥餅嚴(yán)重、軟硬復(fù)合地層刀具偏磨、砂性地層液化及噴涌等一系列問(wèn)題。為保證盾構(gòu)開(kāi)挖的順利進(jìn)行,實(shí)際施工中需要采用向地層中加入改良劑的方法,使渣土保持塑性流動(dòng)狀態(tài),即具有良好的流塑性、低滲透性、較好的壓縮性和較小的內(nèi)摩擦角[1]。
關(guān)于渣土改良技術(shù),國(guó)內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)進(jìn)行了很多研究。Martinotto等[2]研究了泡沫、聚合物等改良劑對(duì)渣土改良的作用機(jī)制,明確了渣土改良對(duì)黏土地層盾構(gòu)掘進(jìn)效率的重要性;并依托實(shí)際工程采用了2種改良方法,通過(guò)對(duì)室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,多角度評(píng)價(jià)了2種改良方法的改良效果。Budach等[3]認(rèn)為改良砂土的坍落度合理范圍為10~20 cm,并結(jié)合坍落度、壓縮、滲流和直剪等試驗(yàn),得出了僅用泡沫就能得到合適的砂土級(jí)配的結(jié)論。Peila等[4]根據(jù)坍落度試驗(yàn)結(jié)果將改良砂土分為不合適、邊界體和合適3種,并經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)渣土中的粗粒含量直接影響改良劑的參數(shù)選取。Zumsteg等[5]進(jìn)行了室內(nèi)攪拌試驗(yàn)和金屬圓盤(pán)剪切試驗(yàn),研究了不同礦物成分黏土的盾構(gòu)堵塞風(fēng)險(xiǎn),并通過(guò)試驗(yàn)分析了渣土改良劑的減黏效果。研究發(fā)現(xiàn),改良劑能有效降低渣土與金屬的界面黏附力,當(dāng)土壤含水率接近渣土塑限時(shí),改良劑的作用會(huì)被其他作用抵消,減黏效果不佳。葉新宇等[6]依托南昌某地鐵項(xiàng)目,進(jìn)行了坍落度試驗(yàn),并結(jié)合實(shí)際施工參數(shù),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的渣土改良技術(shù)進(jìn)行了評(píng)估,得出了坍落度與含水率等參數(shù)之間的函數(shù)關(guān)系,實(shí)現(xiàn)了渣土改良精細(xì)化控制。
綜上可知,目前評(píng)價(jià)渣土改良效果的方法以坍落度試驗(yàn)為主,但對(duì)于渣土的合理坍落度值并沒(méi)有定論[7],并且不同地層的合理坍落度值也不相同,難以形成一套適用性廣的評(píng)估方法。而實(shí)質(zhì)上結(jié)泥餅是盾構(gòu)切削渣土在刀盤(pán)和土艙內(nèi)重新聚集形成固結(jié)或半固結(jié)的塊狀體的過(guò)程,由于土壤-金屬界面的黏附作用(包括法向、切向黏附力),刀具周?chē)令w粒逐漸吸附形成團(tuán)聚體,受到面板擠壓研磨作用固結(jié)成泥餅并黏附在刀盤(pán)上[8-9],因此可將界面黏附力的大小作為評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)評(píng)估渣土改良效果。
本文采用自主研發(fā)設(shè)計(jì)的試驗(yàn)設(shè)備,以取自深圳地鐵留仙洞站—白芒站盾構(gòu)區(qū)間內(nèi)盾構(gòu)堵塞風(fēng)險(xiǎn)為Ⅵ級(jí)、稠度指數(shù)為0.9的強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖為試驗(yàn)土樣,探究不同渣土改良方式(含水率優(yōu)化、注入分散劑、注入泡沫劑)對(duì)強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖地層改良效果的影響;然后對(duì)3種改良方法進(jìn)行綜合評(píng)估,得出一套適用于強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖地層的渣土改良方案,以期為類(lèi)似工程提供一定參考。
深圳地鐵13號(hào)線留仙洞站—白芒站盾構(gòu)區(qū)間項(xiàng)目隧道全長(zhǎng)4 606.182 m,地下線擬采用2條平行的單洞單線結(jié)構(gòu)形式,線間距最小約為12 m,最大約為26 m,隧道洞徑約為6.7 m。盾構(gòu)區(qū)間地質(zhì)縱斷面如圖1所示。渣土改良研究段主要穿越強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖(土狀),其礦物成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)如表1所示。地層呈褐灰、灰白色,原巖結(jié)構(gòu)大部分被破壞,除石英、長(zhǎng)石外其余礦物大部分風(fēng)化為黏性土,殘余較多巖碎屑,手捏易碎,巖芯呈土柱狀、砂土狀、碎屑狀,遇水易軟化崩解。
圖1 盾構(gòu)區(qū)間地質(zhì)縱斷面
表1 強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖礦物成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)
由于上述地層具有稠度高、流塑性差、法向及切向黏附力大、遇水易軟化崩解等特點(diǎn),在盾構(gòu)掘進(jìn)時(shí),刀盤(pán)上的刀具會(huì)逐漸被固結(jié)渣土糊住,導(dǎo)致切削地層時(shí)刀具貫入度降低,引起刀盤(pán)開(kāi)口堵塞。刀盤(pán)上大體積的泥餅還會(huì)使得掘進(jìn)參數(shù)波動(dòng)異常,對(duì)施工和設(shè)備安全造成極大威脅[10]?,F(xiàn)場(chǎng)“泥餅”礦物成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)如表2所示。若刀盤(pán)堵塞沒(méi)有得到及時(shí)處理,刀盤(pán)切削動(dòng)能會(huì)因摩擦生熱而大部分轉(zhuǎn)化為熱能,在刀盤(pán)和開(kāi)挖面上產(chǎn)生高溫,刀盤(pán)上的泥餅受熱會(huì)發(fā)生脫水固結(jié)等物理化學(xué)作用,進(jìn)一步硬化,很難被去除。土艙中心泥餅還使土艙調(diào)節(jié)容積變小,導(dǎo)致土艙壓力波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)引起盾構(gòu)堵塞,因此應(yīng)合理配置添加劑進(jìn)行渣土改良。
表2 現(xiàn)場(chǎng)“泥餅”礦物成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)
2.1.1 法向黏附力拉拔試驗(yàn)設(shè)備
為了研究土壤與金屬表面的黏附力大小以及黏附力的影響因素,自主研發(fā)了法向黏附力拉拔試驗(yàn)裝置,如圖2所示。裝置主要包括電機(jī)、平臺(tái)、支架、固定部件、壓力傳感器、傳感器放大器、壓錘、土盒、底座等部件。試驗(yàn)的主要原理是通過(guò)壓力傳感器測(cè)量金屬?gòu)耐寥辣砻胬饡r(shí)產(chǎn)生的黏附力,同時(shí)對(duì)黏附的狀態(tài)進(jìn)行觀察。
圖2 法向黏附力拉拔試驗(yàn)裝置
旋轉(zhuǎn)電機(jī)下方與旋轉(zhuǎn)螺栓連接,通過(guò)旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)固定部件以一定速度向下運(yùn)動(dòng)。壓力傳感器連接在壓錘上方,并外接到放大器,可以連接到電腦記錄壓力變化。土盒由下方螺栓固定在平臺(tái)上,土盒內(nèi)裝有試驗(yàn)土樣。土盒的內(nèi)徑為6 cm,高度為2 cm,壓錘的直徑為3 cm,鋼壓錘與土壤接觸面的表面粗糙度為10 μm。壓力傳感器最大量程為5 kg,精度為3‰,配套的數(shù)據(jù)處理軟件數(shù)據(jù)記錄頻率為30 Hz。上方電機(jī)轉(zhuǎn)速最大為50 r/min,在標(biāo)定后可以確定壓錘沿垂直方向運(yùn)動(dòng)的速度。
2.1.2 切向黏附力試驗(yàn)設(shè)備
傳統(tǒng)的直剪試驗(yàn)裝置用于測(cè)定土與土之間的抗剪強(qiáng)度。為了研究土壤與金屬表面的切向黏附力大小以及黏附力的影響因素,對(duì)傳統(tǒng)直剪裝置進(jìn)行了改進(jìn),即將剪切面下部試驗(yàn)土樣替換為試驗(yàn)金屬塊,切向黏附力試驗(yàn)裝置如圖3所示[8]。
(a)改進(jìn)前
針對(duì)深圳強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖地層,為了提出最優(yōu)的渣土改良方案,本試驗(yàn)對(duì)比了3種比較常用的改良方法,即含水率優(yōu)化、注入分散劑和注入泡沫劑。
2.2.1 含水率優(yōu)化
通過(guò)調(diào)節(jié)含水率來(lái)改變?cè)亮鲃?dòng)性是一種比較常見(jiàn)的方法。以往施工經(jīng)驗(yàn)表明,最適宜盾構(gòu)掘進(jìn)的渣土稠度系數(shù)為0.40~0.75。渣土稠度系數(shù)大于0.75時(shí),渣土較硬,難以傳遞支護(hù)力;小于0.40時(shí),出土機(jī)難以保壓。區(qū)間原狀土的含水率為23.33%,通過(guò)加水獲得含水率為26.64%、29.96%、33.28%的試驗(yàn)土樣,并分別進(jìn)行黏附力試驗(yàn)。
2.2.2 注入分散劑
分散劑的作用是分散地層顆粒,在地層中注入分散劑后,可以降低渣土和水之間的界面張力,使高黏性土的黏附性降低,釋放土體內(nèi)部結(jié)合水,增加流動(dòng)性。本組試驗(yàn)采用的分散劑為六偏磷酸鈉,為白色顆粒,與純水混合,配制成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的分散劑溶液,注入到原狀土中,獲得分散劑注入率為1%、2%、3%、4%、5%的土樣,并進(jìn)行黏附力試驗(yàn)。
2.2.3 注入泡沫劑
泡沫劑是最常使用的渣土改良劑之一,其優(yōu)勢(shì)是體積小,發(fā)泡后能對(duì)土體顆粒起到良好的潤(rùn)滑分離作用。泡沫劑中絕大部分是空氣,少部分是水,只有極少數(shù)有效成分是發(fā)泡劑。在發(fā)泡后一段時(shí)間內(nèi),泡沫劑中的氣體會(huì)揮發(fā)逃逸,此時(shí)土體流塑性迅速降低,因此應(yīng)根據(jù)地層特點(diǎn)嚴(yán)格控制泡沫劑的發(fā)泡率。一般來(lái)說(shuō),泡沫劑適用于滲透系數(shù)小于10-5m/s的細(xì)顆粒土層中。當(dāng)泡沫劑與土體作用時(shí),其在土體單元表面形成薄膜,從而阻止了土體之間的黏結(jié),避免刀盤(pán)結(jié)泥餅、螺旋機(jī)出土不暢情況的發(fā)生。本組試驗(yàn)中使用的泡沫劑是質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%的泡沫液在發(fā)泡壓力0.3 MPa、氣液比為13的條件下制備的,將其注入到原狀土中,獲得泡沫劑注入率為20%、40%、60%、80%、100%的土樣,并進(jìn)行黏附力試驗(yàn)。
不同含水率下強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖試樣的法向、切向黏附力如圖4所示。由圖可知:隨著含水率的增加,強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖試樣的法向黏附力先增后減,最大值為5.38 kPa,對(duì)應(yīng)含水率為26.64%;切向黏附力則迅速減小,在含水率大于29.96%后基本穩(wěn)定在1.4 kPa。
圖4 不同含水率下強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖試樣的法向、切向黏附力
不同分散劑注入率下強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖試樣的法向、切向黏附力如圖5所示。由圖可知,分散劑對(duì)法向黏附力和切向黏附力的作用效果是相反的。法向黏附力隨著分散劑注入率的增大而增大,且在注入率大于3%后基本穩(wěn)定;而切向黏附力隨著分散劑注入率的增大迅速減小,在注入率大于3%后變化較小。
圖5 不同分散劑注入率下強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖試樣的法向、切向黏附力
出現(xiàn)上述現(xiàn)象的原因是分散劑會(huì)降低渣土與金屬間的界面張力,釋放土體內(nèi)部結(jié)合水。根據(jù)Fountaine[9]提出的水膜理論可知,土壤與金屬界面的黏附力是由土壤與金屬間的水膜提供的,水膜面積越大,黏附力就越大,被釋放的結(jié)合水加速了水膜的形成,增大了水膜的面積,因此法向黏附力增大;而水膜是不能傳遞剪力的,且能起到一定的潤(rùn)滑作用,因此切向黏附力減小。
不同泡沫劑注入率下強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖試樣的法向、切向黏附力如圖6所示。從圖中可以看出:1)泡沫劑注入率的變化對(duì)切向黏附力的影響更為顯著,注入率小于60%時(shí),切向黏附力隨注入率的增加迅速減小;而當(dāng)注入率大于60%后,切向黏附力基本穩(wěn)定在1 kPa左右。2)法向黏附力隨著泡沫劑注入率的增加先增大后減小,在注入率為80%時(shí)達(dá)到峰值,總體變化幅度不大。
圖6 不同泡沫劑注入率下強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖試樣的法向、切向黏附力
注入泡沫劑后切向黏附力顯著減小的原因主要有2個(gè):1)泡沫劑填充了土顆粒間的孔隙,相當(dāng)于減少了與金屬界面接觸的土顆粒數(shù)量;2)泡沫液本身具有潤(rùn)滑作用,土顆粒與金屬界面之間的摩擦力均被減弱了。法向黏附力增大的部分同樣可以用Fountaine提出的水膜理論解釋?zhuān)粶p小的部分是由于泡沫劑注入率過(guò)大,土體內(nèi)部孔隙較多,界面處無(wú)法形成負(fù)壓。
僅從切向黏附力角度來(lái)看,當(dāng)含水率、分散劑注入率、泡沫劑注入率達(dá)到一定程度時(shí),切向黏附力均能趨于一較小值,此時(shí)渣土具備一定的流動(dòng)性和較小的內(nèi)摩擦角,能夠降低渣土在刀盤(pán)上形成團(tuán)聚體的概率。
雖然3種方法都能取得較好的改良效果,但也都存在一定的問(wèn)題。1)含水率優(yōu)化雖然成本低廉,對(duì)環(huán)境影響小,但在實(shí)際施工中,當(dāng)土艙內(nèi)渣土含水率過(guò)高時(shí),掌子面的支護(hù)壓力很難保證,螺旋輸送機(jī)的噴涌風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)大大增加[11];另外,受限于黏土地層低滲透性的特點(diǎn),注入的水很難與渣土充分混合形成均勻的渣土介質(zhì)。2)分散劑改良方法的不足在于,分散劑發(fā)揮作用所需的時(shí)間較長(zhǎng),所需的能量較大,當(dāng)土體含水率較小且滲透性較小時(shí),分散劑難以快速與土體充分混合,結(jié)合水釋放緩慢,具有一定的局限性。3)泡沫劑改良方法的不足在于,氣泡的壽命較短,泡沫劑注入地層一段時(shí)間后,泡沫會(huì)破裂[12],土體流塑性會(huì)迅速降低。
從噴涌風(fēng)險(xiǎn)、渣土改良成本和環(huán)境保護(hù)角度考慮,實(shí)際施工中應(yīng)選擇合理的切向黏附力,不可一味追求減小切向黏附力。
對(duì)比上述渣土改良試驗(yàn)結(jié)果并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)可知,泡沫劑改良方法具有響應(yīng)速度快和各地層適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn),更適用于深圳地鐵留仙洞站—白芒站盾構(gòu)區(qū)間強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖地層的渣土改良,并且泡沫劑壽命較短的缺陷可以通過(guò)適當(dāng)降低發(fā)泡氣液比的方法來(lái)克服。因此,最終采取注入泡沫劑的渣土改良方案,泡沫劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%,泡沫氣液比為10,注入率為60%。
4.1.1 刀盤(pán)防泥餅設(shè)計(jì)
刀盤(pán)配置如圖7所示。刀盤(pán)采用“6主梁+6副梁”配置,中心區(qū)域具有較大開(kāi)口,開(kāi)口位置在盤(pán)面上均勻布置,整體開(kāi)口率為30%。刀盤(pán)面板布置了8路噴口,其中,中心區(qū)域布置了4路噴口,每路噴口采用單管單泵設(shè)計(jì),且均可在刀盤(pán)背部維修更換。土壓模式時(shí)刀盤(pán)背部焊接4根被動(dòng)攪拌棒,對(duì)土艙渣土進(jìn)行擾動(dòng),增加其流動(dòng)性。
圖7 刀盤(pán)配置示意圖
4.1.2 刀具針對(duì)性設(shè)計(jì)
刀盤(pán)刮刀采用大合金設(shè)計(jì),寬200 mm,側(cè)面堆焊耐磨合金條,刀座焊接保護(hù)塊,及時(shí)收集渣土的同時(shí)又可有效防止切刀表面形成泥餅。
4.1.3 渣土改良系統(tǒng)針對(duì)性設(shè)計(jì)
泡沫混合方式設(shè)計(jì)為預(yù)混合,配置的泡沫發(fā)生器為孔隙式泡沫發(fā)生器。泡沫發(fā)生器有2個(gè)注入口,一個(gè)注入氣體,另一個(gè)注入配制好的基液和發(fā)泡劑的混合液體。泡沫劑注入系統(tǒng)采用8路單管單泵設(shè)計(jì),泡沫劑注入量大,為5~300 L/h,渣土改良均勻。泡沫劑注入系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表3。
表3 泡沫劑注入系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)表
在盾構(gòu)區(qū)間右線穿越強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖地層時(shí)(280—350環(huán)),出現(xiàn)了盾構(gòu)參數(shù)異常的現(xiàn)象,并且在317環(huán)和334環(huán)進(jìn)行了帶壓開(kāi)艙清除泥餅和換刀作業(yè),并從317環(huán)開(kāi)始注入泡沫改良劑。泡沫劑注入速度隨掘進(jìn)速度而變化,處于200~250 L/h。通過(guò)分析280—350環(huán)間掘進(jìn)參數(shù),包含盾構(gòu)掘進(jìn)速度、推力、轉(zhuǎn)矩、掘進(jìn)比能,對(duì)泡沫劑渣土改良方案的適用性做出評(píng)估。
4.2.1 掘進(jìn)速度
試驗(yàn)研究段280—350環(huán)盾構(gòu)掘進(jìn)速度波動(dòng)情況如圖8所示。由圖可知,在280—290環(huán),盾構(gòu)掘進(jìn)速度在30 mm/min左右,比較穩(wěn)定;在290—317環(huán),由于盾構(gòu)穿越強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖地層,土體黏性強(qiáng),易結(jié)泥餅,盾構(gòu)推進(jìn)困難,掘進(jìn)速度在317環(huán)降低至20 mm/min。由此判斷,在317環(huán)時(shí)刀盤(pán)已結(jié)泥餅。在317環(huán)帶壓開(kāi)艙處理泥餅、更換刀具后,采用泡沫劑渣土改良方案(泡沫劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)3%,泡沫劑注入率60%,發(fā)泡氣液比10)進(jìn)行渣土改良;然后繼續(xù)掘進(jìn),掘進(jìn)速度顯著提升,但繼續(xù)向前掘進(jìn)至334環(huán)時(shí),掘進(jìn)速度驟降至19 mm/min;在334環(huán)進(jìn)行第2次帶壓開(kāi)艙處理泥餅和換刀作業(yè);第2次開(kāi)艙后,掘進(jìn)速度大幅提升,且穩(wěn)定在較高水平。
圖8 盾構(gòu)掘進(jìn)速度
以2次開(kāi)艙處理作為節(jié)點(diǎn),將整個(gè)掘進(jìn)過(guò)程劃分為3個(gè)部分,3個(gè)部分的平均掘進(jìn)速度分別為24.62、27.26、31.00 mm/min,334環(huán)之后的掘進(jìn)速度較前2個(gè)階段分別提升了13%和26%,泡沫劑渣土改良方案效果明顯。
4.2.2 推力
試驗(yàn)研究段280—350環(huán)盾構(gòu)推力波動(dòng)曲線如圖9所示。由圖可知:1)在第1次開(kāi)艙前,盾構(gòu)推力波動(dòng)頻繁,且維持在較高水平,平均推力為29 950 kN;2)進(jìn)行第1次帶壓開(kāi)艙且采用泡沫劑渣土改良方案后,盾構(gòu)推力顯著下降,這部分盾構(gòu)的平均推力為25 140 kN,較前階段減小了16%;3)在334環(huán),盾構(gòu)推力驟升至35 010 kN,再次帶壓開(kāi)艙,發(fā)現(xiàn)刀盤(pán)大面積被泥餅包裹,對(duì)于刀盤(pán)周邊位置情況較輕微的泥餅可以用高壓水槍進(jìn)行清除,對(duì)于刀盤(pán)中心處以及某些刀具位置泥餅較為嚴(yán)重的區(qū)域,需要操作人員用鐵棍、鏟等工具進(jìn)行泥餅挖除;4)開(kāi)艙處理后恢復(fù)掘進(jìn),盾構(gòu)推力明顯降低且穩(wěn)定在低位,該階段推力平均值為20 340 kN,較前階段減小了19%,較317環(huán)開(kāi)艙前降低了9 610 kN,減小了32%。
圖9 盾構(gòu)推力
4.2.3 刀盤(pán)轉(zhuǎn)矩
試驗(yàn)研究段280—350環(huán)盾構(gòu)刀盤(pán)轉(zhuǎn)矩變化情況如圖10所示。由圖可知:1)第1次開(kāi)艙前,盾構(gòu)刀盤(pán)轉(zhuǎn)矩波動(dòng)范圍較大,且整體處于較高水平,轉(zhuǎn)矩平均值為2 714 kN·m,開(kāi)艙處理泥餅并采用泡沫劑渣土改良方案后,刀盤(pán)轉(zhuǎn)矩迅速降低至1 101 kN·m。2)繼續(xù)掘進(jìn)后,轉(zhuǎn)矩回升,但總體小于317環(huán)前的平均轉(zhuǎn)矩,這部分刀盤(pán)轉(zhuǎn)矩平均值為2 362 kN·m,較前階段的平均轉(zhuǎn)矩減小了13%。3)334環(huán)第2次開(kāi)艙后,轉(zhuǎn)矩值迅速降低至2 010 kN·m,略有回升后又再次下降,334—350環(huán)盾構(gòu)的平均轉(zhuǎn)矩為2 083 kN·m,較前階段減小了12%,較317環(huán)開(kāi)艙前降低了631 kN·m,減小了23%。
圖10 盾構(gòu)刀盤(pán)轉(zhuǎn)矩
4.2.4 掘進(jìn)比能
Teale[13]針對(duì)盾構(gòu)參數(shù)提出了盾構(gòu)掘進(jìn)比能(tunneling specific energy,SE)的概念,用來(lái)表示盾構(gòu)掘進(jìn)單位體積土層所需的能量。它可以由盾構(gòu)開(kāi)挖所消耗的機(jī)械功除以被開(kāi)挖地層的體積求得。由定義可知:
SE=(Tω+Fν)/(πR2ν)。
式中:T為刀盤(pán)轉(zhuǎn)矩,kN·m;F為盾構(gòu)推力,kN;ω為刀盤(pán)轉(zhuǎn)速,r/s;ν為掘進(jìn)速度,m/s;R為刀盤(pán)開(kāi)挖半徑,m,此工程中為3.49 m。
由于掘進(jìn)參數(shù)的波動(dòng)變化,必然會(huì)使得開(kāi)挖過(guò)程中盾構(gòu)能量的利用效率不同。使用掘進(jìn)比能的概念可使掘進(jìn)分析簡(jiǎn)單化,具有較好的客觀性和連續(xù)性[14-15]。
試驗(yàn)研究段280—350環(huán)盾構(gòu)掘進(jìn)比能如圖11所示。由圖可知:1)盾構(gòu)穿越強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖地層時(shí),掘進(jìn)比能波動(dòng)明顯。2)317環(huán)第1次開(kāi)艙前,盾構(gòu)掘進(jìn)比能處于高位,平均掘進(jìn)比能為4.50 MPa,掘進(jìn)效率低。3)開(kāi)艙處理后,掘進(jìn)比能顯著下降,掘進(jìn)效率得到了提升,此階段的掘進(jìn)比能平均值為3.90 MPa,較前階段的掘進(jìn)比能平均值降低0.6 MPa,減小幅度為13.3%。4)繼續(xù)向前掘進(jìn)至334環(huán)再次開(kāi)艙后,盾構(gòu)掘進(jìn)比能再次減小,此階段盾構(gòu)掘進(jìn)比能平均值為3.39 MPa,較前階段平均掘進(jìn)比能降低0.51 MPa,減小幅度為13%,較第1階段減小了24.7%。
圖11 盾構(gòu)掘進(jìn)比能
綜上所述,盾構(gòu)在強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖地層中開(kāi)挖時(shí),刀盤(pán)結(jié)泥餅風(fēng)險(xiǎn)極大,結(jié)泥餅后盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)波動(dòng)明顯,具體表現(xiàn)為轉(zhuǎn)矩、推力顯著上升,掘進(jìn)速度顯著下降。從掘進(jìn)參數(shù)曲線可以看出,開(kāi)艙換刀對(duì)掘進(jìn)參數(shù)的影響主要體現(xiàn)在開(kāi)艙后2~3環(huán)內(nèi),而注入泡沫劑使得開(kāi)艙后較長(zhǎng)一段距離內(nèi)的掘進(jìn)參數(shù)明顯優(yōu)于開(kāi)艙前。另外,通過(guò)比較盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)在317環(huán)和334環(huán)開(kāi)艙后2環(huán)內(nèi)的變化率可以發(fā)現(xiàn),推力分別下降了32.4%和14.1%,轉(zhuǎn)矩分別下降了57.6%和27.6%,掘進(jìn)比能分別下降了55.5%和27.5%。
由上述對(duì)比可知,2次開(kāi)艙后掘進(jìn)參數(shù)的變化率相差較大。這是因?yàn)榈?次開(kāi)艙經(jīng)歷了泡沫劑從無(wú)到有的過(guò)程,改良效果顯著,而第2次開(kāi)艙是在已有泡沫劑改良的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,可改良提升空間較小,所以第2次開(kāi)艙改良效果稍弱,這也充分反映了注入泡沫劑對(duì)掘進(jìn)參數(shù)的改良效果。
綜上所述,泡沫劑渣土改良方案對(duì)盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)有較為明顯的改善,能夠顯著提升盾構(gòu)掘進(jìn)效率。但是,泡沫劑渣土改良方案并不能完全杜絕結(jié)泥餅現(xiàn)象,在317環(huán)采取改良措施之后,334環(huán)還是出現(xiàn)了結(jié)泥餅現(xiàn)象,這可能與泡沫劑對(duì)渣土法向黏附力的改良效果不佳有關(guān)。根據(jù)第3節(jié)室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果可知,含水率優(yōu)化對(duì)渣土法向黏附力的改良效果是最優(yōu)的。因此,在強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖這種結(jié)泥餅風(fēng)險(xiǎn)極高的地層中掘進(jìn)時(shí),除采取泡沫劑改良外,還應(yīng)適當(dāng)改善地層含水率,以達(dá)到防止結(jié)泥餅的目的。
本文依托深圳地鐵13號(hào)線留仙洞站—白芒站盾構(gòu)區(qū)間項(xiàng)目,結(jié)合法向、切向黏附力試驗(yàn),研究了含水率優(yōu)化、注入分散劑、注入泡沫劑3種渣土改良方法對(duì)強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖地層的改良效果,通過(guò)綜合對(duì)比分析得出了適用于強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖地層的渣土改良方案。得出的結(jié)論如下:
1)本文采用的3種改良方案中,含水率優(yōu)化能有效降低渣土的法向、切向黏附力,而分散劑和泡沫劑只對(duì)渣土的切向黏附力有改良作用,對(duì)渣土的法向黏附力反而有增大作用,且分散劑的增大幅度較泡沫劑大。
2)盾構(gòu)在強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖地層中掘進(jìn)時(shí),刀盤(pán)結(jié)泥餅的風(fēng)險(xiǎn)極大,結(jié)泥餅后盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)波動(dòng)明顯,采取泡沫劑渣土改良方案后,盾構(gòu)的掘進(jìn)速度、推力、轉(zhuǎn)矩以及掘進(jìn)比能都有了較為顯著的改善。
3)盾構(gòu)在強(qiáng)風(fēng)化混合花崗巖地層中掘進(jìn)時(shí),泡沫劑渣土改良方案并不能完全防止刀盤(pán)結(jié)泥餅,建議在采取泡沫劑改良方案的同時(shí)適當(dāng)進(jìn)行含水率優(yōu)化,以最大限度降低刀盤(pán)結(jié)泥餅風(fēng)險(xiǎn)。
目前尚存在難以解決的問(wèn)題為法向、切向黏附力試驗(yàn)條件與盾構(gòu)施工高壓、高溫的現(xiàn)場(chǎng)條件仍有差別。
此外,建議在以下3方面進(jìn)行進(jìn)一步研究:1)本文缺乏對(duì)土壤內(nèi)部及接觸界面微觀層面的觀測(cè),后續(xù)可在試樣裝置中增設(shè)微型孔壓計(jì),以測(cè)試試驗(yàn)過(guò)程中的水力梯度變化,并通過(guò)掃描電鏡觀察試驗(yàn)前后土壤內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化,從更加全面的視角分析泥餅形成機(jī)制;2)實(shí)際工程中,對(duì)設(shè)備的密封性要求極高,對(duì)于法向、切向黏附力試驗(yàn)設(shè)備還需在保壓、保溫方面進(jìn)行設(shè)計(jì)和改造;3)本文僅針對(duì)法向、切向黏附力試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了研究,為提升實(shí)驗(yàn)室階段研究的準(zhǔn)確性,后續(xù)可再增加塌落度試驗(yàn)、盾構(gòu)掘進(jìn)模擬試驗(yàn)等進(jìn)行更加深入且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治觥?/p>