侯 婧
(1.中煤科工集團(tuán)唐山研究院有限公司,河北 唐山 063012;2.河北省煤炭洗選工程技術(shù)研究中心,河北 唐山 063012)
煤炭作為我國(guó)主要的能源之一,在現(xiàn)代化工業(yè)中依然發(fā)揮著重要作用[1]。開(kāi)采出的煤炭要經(jīng)過(guò)選煤廠進(jìn)行洗選加工,在提高了煤炭的產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了最大程度地煤炭清潔,避免環(huán)境污染[2]。隨著采煤機(jī)械化程度的不斷提高,原煤中煤泥含量也顯著增加,使?jié)穹ㄟx煤中煤泥水處理難度變大。煤炭產(chǎn)品水分是產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標(biāo),產(chǎn)品水分低不僅有利于提高產(chǎn)品發(fā)熱量,而且具有方便運(yùn)輸、防止煤在冬季結(jié)冰、節(jié)約水資源等優(yōu)點(diǎn),因此煤泥脫水作業(yè)成了選煤工藝中決定產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)[3]。
目前,我國(guó)選煤廠采用的煤泥脫水設(shè)備主要有板框壓濾機(jī)、沉降過(guò)濾離心機(jī)、加壓過(guò)濾機(jī)等。加壓過(guò)濾機(jī)作為大型機(jī)電一體化設(shè)備,與其他煤泥脫水設(shè)備相比,具有處理能力大、脫水效果好、濾液濃度低、節(jié)能環(huán)保的優(yōu)點(diǎn),是選煤廠使用較廣泛的一種煤泥脫水設(shè)備。國(guó)外加壓過(guò)濾機(jī)最大處理面積已經(jīng)達(dá)到168 m2,主要應(yīng)用在有色金屬、煤炭和食品行業(yè)。目前國(guó)內(nèi)加壓過(guò)濾機(jī)已形成系列化產(chǎn)品,按照處理面積可劃分成60,72,96,120,140 m2五種規(guī)格[4]。近年來(lái),隨著選煤相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,結(jié)合生產(chǎn)過(guò)程中加壓過(guò)濾機(jī)的工作情況,加壓過(guò)濾機(jī)的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)、加工工藝、制作材料、控制系統(tǒng)等都有了不同程度的優(yōu)化升級(jí),并且已經(jīng)在生產(chǎn)中得到應(yīng)用[5-7]。
加壓過(guò)濾機(jī)密封排料裝置是設(shè)備的關(guān)鍵部件,其可靠性對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中該裝置時(shí)常出現(xiàn)閘板打不開(kāi)、閘板關(guān)不到位、排料不連續(xù)(造成產(chǎn)品質(zhì)量不均勻且當(dāng)排料量太大時(shí)可造成下游給煤機(jī)“堵死”)、液壓系統(tǒng)故障、充氣密封圈磨損嚴(yán)重等情況。為了解決加壓過(guò)濾機(jī)密封排料裝置在生產(chǎn)過(guò)程中存在的這些問(wèn)題,提高加壓過(guò)濾機(jī)運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性,對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)密封排料裝置的排料方式、機(jī)械結(jié)構(gòu)和驅(qū)動(dòng)方式進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。
加壓過(guò)濾機(jī)主要由加壓倉(cāng)、盤(pán)式過(guò)濾機(jī)、刮板輸送機(jī)、密封排料裝置、控制系統(tǒng)五個(gè)部分組成(圖1)。盤(pán)式過(guò)濾機(jī)安裝在加壓倉(cāng)內(nèi),是加壓過(guò)濾機(jī)的核心部分;刮板輸送機(jī)布置在盤(pán)式過(guò)濾機(jī)卸料側(cè)的下部,機(jī)頭布置在密封排料裝置上倉(cāng)口。
1—加壓倉(cāng);2—盤(pán)式過(guò)濾機(jī);3—刮板輸送機(jī);4—密封排料裝置
加壓過(guò)濾機(jī)工作時(shí),加壓倉(cāng)內(nèi)壓力升高至0.2~0.5 MPa,煤漿通過(guò)加壓過(guò)濾機(jī)給料泵送入盤(pán)式過(guò)濾機(jī)的槽體內(nèi),保證濾盤(pán)的浸入深度達(dá)到50%;盤(pán)式過(guò)濾機(jī)是加壓過(guò)濾機(jī)的核心部分,通過(guò)濾盤(pán)內(nèi)外的壓差,使物料在濾布表面形成濾餅;濾餅在卸料刮刀和反吹作用下落入下方刮板輸送機(jī)內(nèi),以下鏈運(yùn)輸?shù)姆绞竭\(yùn)送到機(jī)頭位置下方的密封排料裝置內(nèi),最后排出倉(cāng)外[8]。
密封排料裝置需要在保證加壓過(guò)濾機(jī)內(nèi)部壓力不外泄的情況下進(jìn)行排料,是加壓過(guò)濾機(jī)的重要組成部分,其工作的可靠性和穩(wěn)定性直接影響加壓過(guò)濾機(jī)的生產(chǎn)效率。加壓過(guò)濾機(jī)密封排料裝置結(jié)構(gòu)示意如圖2所示。
現(xiàn)有的加壓過(guò)濾機(jī)密封排料裝置為倉(cāng)體和水平閘板結(jié)構(gòu),通過(guò)閘板交替開(kāi)閉進(jìn)行排料。倉(cāng)體分為上倉(cāng)體和下倉(cāng)體,兩倉(cāng)體的倉(cāng)底分別與上、下閥體連接,兩閥體內(nèi)分別設(shè)置液壓驅(qū)動(dòng)的閘板和充氣密封圈,在上、下閘板交替開(kāi)閉時(shí),對(duì)應(yīng)的上、下充氣密封圈通過(guò)放氣和充氣來(lái)防止壓力外泄[9]。
1—上倉(cāng)體;2—上閥體;3—下倉(cāng)體;4—下閥體;5—上充氣密封圈;6—上閘板;7—下充氣密封圈;8—下閘板
加壓過(guò)濾機(jī)工作時(shí),密封排料裝置的上閘板關(guān)閉,上充氣密封圈充氣,使上倉(cāng)體內(nèi)壓力與加壓倉(cāng)內(nèi)壓力相同,刮板輸送機(jī)把濾餅運(yùn)至上倉(cāng)體;當(dāng)上倉(cāng)體內(nèi)濾餅積累到設(shè)定高度時(shí),上充氣密封圈放氣,上閘板打開(kāi),將上倉(cāng)體內(nèi)濾餅卸落到下倉(cāng)體;卸料完成后,上閘板關(guān)閉,上充氣密封圈充氣,此時(shí)上倉(cāng)體和下倉(cāng)體獨(dú)立密封;當(dāng)下倉(cāng)體壓力減至與大氣壓力相同時(shí),下充氣密封圈放氣,下閘板打開(kāi),將下倉(cāng)體內(nèi)濾餅排出倉(cāng)外;排料完成后,下閘板關(guān)閉,下充氣密封圈充氣,下倉(cāng)體增壓至與上倉(cāng)體壓力相同。
由于工作環(huán)境較差,現(xiàn)有的密封排料裝置在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中存在以下問(wèn)題:
(1)密封排料裝置的上下閘板交替打開(kāi)進(jìn)行排料,間歇性將濾餅排出加壓過(guò)濾機(jī)外,且一次性排料較多,不僅容易撒料,還容易造成給煤機(jī)“堵死”等故障。
(2)充氣密封圈作為易損件更換頻率大,且需要工人進(jìn)入密封排料裝置內(nèi)進(jìn)行更換,操作空間小,更換困難。
(3)密封排料裝置的上下閘板由液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng),液壓系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),很難快速定位故障點(diǎn)[10-12]。
為此,對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)密封排料裝置的結(jié)構(gòu)、密封方式和驅(qū)動(dòng)及控制方式進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。
優(yōu)化后的密封排料裝置(圖3)由排料殼體、排料筒和轉(zhuǎn)軸組成,排料殼體可以劃分成三個(gè)工作區(qū)域,中間位置是旋轉(zhuǎn)區(qū),上部為入料區(qū),下部為排料區(qū)。排料殼體的上下兩端均為法蘭結(jié)構(gòu),分別與加壓倉(cāng)和給煤機(jī)連接,沿軸向兩側(cè)分別是法蘭端蓋和法蘭透蓋,其中法蘭透蓋側(cè)轉(zhuǎn)軸伸出與電機(jī)連接,法蘭端蓋側(cè)用于對(duì)轉(zhuǎn)軸進(jìn)行固定,防止出現(xiàn)軸向移動(dòng)。轉(zhuǎn)軸上安裝排料筒,在電機(jī)驅(qū)動(dòng)下,轉(zhuǎn)軸帶動(dòng)排料筒在排料殼體內(nèi)旋轉(zhuǎn)。排料筒內(nèi)部空間被四塊隔板均勻分成四個(gè)獨(dú)立倉(cāng)室[14],隔板頂端安裝有橡膠密封片,在排料筒旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,四個(gè)獨(dú)立倉(cāng)室可以與排料殼體之間形成密封的空間,從而將入料區(qū)的濾餅旋轉(zhuǎn)到排料區(qū)。
1—排料殼體;2—排料筒;3—轉(zhuǎn)軸
優(yōu)化后的密封排料裝置采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)的旋轉(zhuǎn)倉(cāng)體進(jìn)行排料,沿軸向兩側(cè)均采用法蘭連接,這種連接方式不僅方便拆裝,而且為設(shè)備檢修提供了更多可利用空間。優(yōu)化后的密封排料裝置將內(nèi)部空間也進(jìn)行了合理劃分,能夠?qū)崿F(xiàn)均勻連續(xù)排料,不僅降低了能耗,簡(jiǎn)化了檢修和維護(hù)過(guò)程,而且整體尺寸比原密封排料裝置減小,控制方式簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)了降低加壓過(guò)濾機(jī)生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率的目標(biāo)。
加壓過(guò)濾機(jī)工作壓力在0.2~0.5 MPa之間,密封排料裝置在排料過(guò)程中的密封性要求較高。如果密封排料裝置的密封性能不好,在排料過(guò)程中出現(xiàn)壓縮空氣外泄,輕則出現(xiàn)噴料,重則發(fā)生爆炸。
優(yōu)化后的密封排料裝置采用物料密封和結(jié)構(gòu)密封的雙重密封方式。物料密封是利用濾餅填滿密封排料裝置內(nèi)倉(cāng)室,從而使排料筒在旋轉(zhuǎn)的過(guò)程中將倉(cāng)體內(nèi)壓縮空氣與倉(cāng)體外大氣隔絕,保證在排料過(guò)程中壓縮空氣不外泄。結(jié)構(gòu)密封分為徑向密封和軸向密封,其中:徑向密封是在排料筒內(nèi)隔板上安裝密封片,使排料筒在旋轉(zhuǎn)的過(guò)程中與排料殼體的圓弧面形成密封;軸向密封是在排料筒側(cè)板之間安裝膨體聚四氟乙烯盤(pán)根(圖4),兩條盤(pán)根并排安裝,保證在排料筒旋轉(zhuǎn)時(shí)其側(cè)板與排料殼體的圓弧面之間形成密封,使壓縮空氣不會(huì)發(fā)生軸向泄露。膨體聚四氟乙烯盤(pán)根具有極低的摩擦系數(shù)和良好的自潤(rùn)滑性能,抗摩擦能力強(qiáng),同時(shí)具有固體材料中最小的表面張力,不黏附任何物質(zhì),在相對(duì)惡劣的工作環(huán)境中,膨體聚四氟乙烯盤(pán)根不管是自身性能還是使用壽命都要優(yōu)于其他填料密封產(chǎn)品[15-16]。
1—排料殼體;2—盤(pán)根;3—排料筒
優(yōu)化后的密封排料裝置采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)、變頻器控制方式,實(shí)現(xiàn)了無(wú)級(jí)調(diào)速,取消了現(xiàn)有密封排料裝置的液壓站,既降低了成本又節(jié)省了空間;此外還省略了現(xiàn)有密封排料裝置對(duì)密封圈的充放氣,節(jié)省了能耗。
對(duì)優(yōu)化后的密封排料裝置的濾餅量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),結(jié)果表明,變頻電機(jī)能根據(jù)濾餅量調(diào)整轉(zhuǎn)速,使積存的濾餅量始終保持在兩個(gè)倉(cāng)室容積以上。該控制方式可以有效防止優(yōu)化后的密封排料裝置倉(cāng)室內(nèi)濾餅填充不足而出現(xiàn)的壓縮空氣泄漏問(wèn)題,使系統(tǒng)只需要根據(jù)料位計(jì)的反饋信號(hào)即可對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)速實(shí)行閉環(huán)控制,既簡(jiǎn)化了控制系統(tǒng),也在一定程度上降低了系統(tǒng)故障率。
密封排料裝置是加壓過(guò)濾機(jī)的重要部件,想要使加壓過(guò)濾機(jī)連續(xù)、穩(wěn)定、高效生產(chǎn),提高密封排料裝置的可靠性、穩(wěn)定性至關(guān)重要。加壓過(guò)濾機(jī)密封排料裝置的優(yōu)化設(shè)計(jì)已于2022年5月獲得實(shí)用新型專利授權(quán)。通過(guò)對(duì)密封排料裝置的優(yōu)化設(shè)計(jì),得出以下結(jié)論:
(1)將密封排料裝置的排料方式改進(jìn)為旋轉(zhuǎn)排料,可以將濾餅均勻且連續(xù)地排出加壓過(guò)濾機(jī),排料均勻、沖擊小,避免了撒料和給煤機(jī)“堵死”等故障的發(fā)生。
(2)將密封排料裝置的密封方式改進(jìn)為物料密封和結(jié)構(gòu)密封,密封效果好,且成本相對(duì)較低,密封件更換時(shí)只需要將排料筒經(jīng)排料殼體側(cè)面拉出即可更換,不受空間限制,操作方便。
(3)將密封排料裝置的驅(qū)動(dòng)及控制方式改進(jìn)為電機(jī)驅(qū)動(dòng)、變頻器控制,不僅減少了設(shè)備的故障點(diǎn),降低了設(shè)備的故障率,優(yōu)化了后期的檢修及維護(hù),而且取消了液壓站密封圈的充放氣,降低了能耗,也大大提高了加壓過(guò)濾機(jī)的可靠性和穩(wěn)定性。