官生花
(晉能控股煤業(yè)集團燕子山礦 山西 大同 037037)
燕子山礦掘進(jìn)工作使用的局部通風(fēng)機目前仍配套使用QBZ-80SF 型磁力啟動器,這類磁力啟動器為大負(fù)載的電動機提供了一種安全的啟動方法,具有欠壓和過載保護等功能,在斷電時能夠自動切斷電源,工作的安全性和可靠性較高,等缺點是通風(fēng)機提供的風(fēng)量無法根據(jù)工作現(xiàn)場實際進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,且工作頻率固定為50 Hz,耗電量較大,不符合當(dāng)前煤礦節(jié)能化生產(chǎn)的趨勢和需求[1-3]。為了解決礦井局部通風(fēng)機工作的節(jié)能化和自動化控制問題,同時還要提高工作的安全性和可靠性,決定對局部通風(fēng)機的控制系統(tǒng)進(jìn)行智能化改造,從而推動礦井機電設(shè)備的更新?lián)Q代進(jìn)程。
燕子山礦302盤區(qū)5218巷掘進(jìn)工作面,巷道計劃掘進(jìn)2 515 m,巷道斷面為矩形,巷道通風(fēng)斷面尺寸為5 000 mm×3 500 mm;該掘進(jìn)工作面使用兩臺FBD№7.1/2×45(660/1140)型礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風(fēng)機,一臺使用,一臺備用,具有結(jié)構(gòu)合理、噪音低、送風(fēng)距離遠(yuǎn)等特點,巷道長度在2 000 m以內(nèi)可不移動通風(fēng)機正常送風(fēng),適用性較強;最大額定吸風(fēng)量為:650 m3/min,實際所需風(fēng)量482.7 m3/min,風(fēng)筒末端實際出風(fēng)量大于等于244.8 m3/min可滿足要求。
局部通風(fēng)機使用常規(guī)的磁力啟動器進(jìn)行啟??刂?,能夠滿足日常工作需要,但最大的缺點是啟動后以恒定的工作功率運行,工作頻率固定為50 Hz,無論工作面需風(fēng)量大小,風(fēng)機的送風(fēng)量均保持不變,能耗一直在處在高位,節(jié)能性及經(jīng)濟性較差,需要進(jìn)行節(jié)能化及智能化改造。
設(shè)計改造方案之前,需要對改造的目的及需求進(jìn)行明確,主要包括以下幾個方面:
(1)保障運行的可靠性。通過方案設(shè)計及應(yīng)用試驗,考核控制系統(tǒng)的運行狀況、故障狀況,局部通風(fēng)機電機的運行狀況、絕緣狀況、發(fā)熱狀況等。
(2)實現(xiàn)自動化控制。能夠根據(jù)掘進(jìn)迎頭和回風(fēng)巷混合處的瓦斯?jié)舛茸兓?、巷道?nèi)風(fēng)速變化自動調(diào)風(fēng)量,局部通風(fēng)機能夠自動調(diào)速運轉(zhuǎn),使局部通風(fēng)機始終滿足供風(fēng)要求。
(3)實現(xiàn)節(jié)能化目的。根據(jù)所需風(fēng)量調(diào)節(jié)變頻器輸出頻率,在滿足工作面供風(fēng)的前提下,變頻器降低輸出頻率可降低電能消耗,達(dá)到節(jié)能效果。
(4)實現(xiàn)在線實時監(jiān)控。局部通風(fēng)機變頻智能控制系統(tǒng)可實時監(jiān)控并記錄設(shè)備運行信息、故障信息,對異常情況報警,形成日報表可打印輸出。
(5)具備控制及保護功能。系統(tǒng)具備局部通風(fēng)機控制及保護功能基本要求,兩部風(fēng)機可按周期切換輪流工作,各項控制及保護功能符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程要求。
設(shè)計基于燕子山礦當(dāng)前使用的660 V 局部通風(fēng)機,配套使用BPJ2-110/660SF型通風(fēng)機用隔爆兼本安雙電源雙變頻調(diào)速器進(jìn)行改造,建成“局部通風(fēng)機變頻智能控制系統(tǒng)”,使局部通風(fēng)機在使用過程中可靠性、自動化控制效果、節(jié)能效果、監(jiān)控效果及各種保護功能均得到提升[4]。系統(tǒng)的整體設(shè)計方案如圖1所示,系統(tǒng)配件的型號及數(shù)量如表1所示。
圖1 局部通風(fēng)機變頻智能控制系統(tǒng)方案設(shè)計
表1 局部通風(fēng)機變頻智能控制系統(tǒng)配置表
在經(jīng)過為期46天的地面試驗后,接續(xù)進(jìn)行了為期7個月的井下工業(yè)性試驗,運行效果分析如下:
(1)系統(tǒng)可靠性。從2021 年2 月4 日投入使用以來,至 2021 年 9 月 27 日,系統(tǒng)已累計運行 7 個月之多(約235 天),掘進(jìn)進(jìn)尺達(dá)到782 m,變頻器運行穩(wěn)定,無故障;電機運行正常,無絕緣降低及異常發(fā)熱現(xiàn)象。
(2)自動化控制。系統(tǒng)可依據(jù)掘進(jìn)迎頭和回風(fēng)巷混合處的瓦斯?jié)舛群惋L(fēng)速變化,控制局部通風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)了按瓦斯?jié)舛群惋L(fēng)速要求自動調(diào)風(fēng)。在瓦斯?jié)舛瓤刂品矫妫咚節(jié)舛葹?.80%時,變頻調(diào)速上限為50 Hz,下限為20 Hz,當(dāng)瓦斯?jié)舛扔?.80%至0.00%變化時,變頻器輸出頻率由50 Hz 至20 Hz 變化,對應(yīng)風(fēng)機電機轉(zhuǎn)速由 2 900 rpm 至 1 740 rpm 變化,如圖 2 所示。
圖2 瓦斯?jié)舛扰c系統(tǒng)運行頻率關(guān)系圖
(3)節(jié)能效果。在保持一個掘進(jìn)進(jìn)尺(715 m)的前提下,使通風(fēng)機以不同的頻率均運行20 min,節(jié)能測試情況如表2所示。
表2 局部通風(fēng)機變頻智能控制系統(tǒng)相同進(jìn)尺節(jié)能測試
在滿足通風(fēng)要求的前提下,30 Hz 運行相對50 Hz運行可以節(jié)電79%;35 Hz運行相對50 Hz運行可以節(jié)電66%;40 Hz 運行相對50 Hz 運行可以節(jié)電52%;45 Hz 運行相對50 Hz 運行可以節(jié)電29%;同時,低頻時降噪效果非常明顯。因此,局部通風(fēng)機變頻智能控制系統(tǒng)可依據(jù)掘進(jìn)瓦斯?jié)舛群惋L(fēng)速變化自動調(diào)節(jié)輸出頻率及運行功率,實現(xiàn)按需供風(fēng),避免不必要的能源消耗,實現(xiàn)節(jié)能改造目的。
(4)在線監(jiān)控。對風(fēng)機變頻器設(shè)定參數(shù)、運行數(shù)據(jù)、故障信息及工作面瓦斯?jié)舛?、風(fēng)速均可進(jìn)行實時監(jiān)控,并在瓦斯?jié)舛群惋L(fēng)速異常時進(jìn)行報警,可分權(quán)限進(jìn)行應(yīng)急遠(yuǎn)程控制。
(5)控制及保護。兩部局部通風(fēng)機能夠按周期利用專用電源輪換工作;在自動切換模式下,切斷正在運行的主風(fēng)機電源、人為使正在運行的主風(fēng)機故障,均自動切換至副風(fēng)機運行;在自動切換模式下,切斷正在運行的副風(fēng)機電源、人為使正在運行的副風(fēng)機故障,均自動切換至主風(fēng)機運行。驗證了局部通風(fēng)機變頻智能控制系統(tǒng)符合井下局部通風(fēng)機各種控制及切換要求,具備各種保護,符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的井下局部通風(fēng)機使用要求及用戶的特殊使用要求。
經(jīng)過7個多月(約235天)的使用,局部通風(fēng)機變頻智能控制系統(tǒng)的各項功能均得到充分試驗和驗證,控制系統(tǒng)及設(shè)備運行正常、可靠,功能齊全,實現(xiàn)了減小煤塵飛揚、降低噪音、改善工作面工作環(huán)境、延長了風(fēng)機、風(fēng)筒的使用壽命以及節(jié)能降耗的目的,滿足井下實際使用要求,可以進(jìn)一步在更多設(shè)備中研發(fā)并增加使用數(shù)量。