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      金沙水電站水輪發(fā)電機(jī)組定子線棒耐壓試驗(yàn)放電分析

      2022-03-21 03:57:56蔡小林
      水利水電快報(bào) 2022年3期

      蔡小林

      摘要:分析了金沙水電站4號(hào)水輪機(jī)組定子線棒工頻交流耐壓試驗(yàn)放電情況,總結(jié)了定子線棒出現(xiàn)的各種絕緣問題,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。結(jié)果表明:定子線棒結(jié)構(gòu)和受潮情況是導(dǎo)致線棒放電的主要原因,通過對線棒端頭進(jìn)行包裹和對線棒進(jìn)行加熱干燥可以有效緩解線棒放電現(xiàn)象,但并未完全解決線棒耐壓試驗(yàn)中的放電問題。因此,在設(shè)計(jì)及生產(chǎn)定子線棒時(shí),可以通過增加中間段主絕緣長度,或直接增加絕緣厚度等手段進(jìn)一步優(yōu)化線棒結(jié)構(gòu)以解決線棒試驗(yàn)放電問題。

      關(guān)鍵詞: 水輪機(jī)發(fā)電機(jī)組; 定子線棒; 耐壓試驗(yàn); 金沙水電站

      中圖法分類號(hào):TM312 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2022.03.015

      文章編號(hào):1006 - 0081(2022)03 - 0069 - 03

      0 引 言

      金沙水電站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段,該河段范圍從觀音巖水電站壩址至烏東德水電站庫尾,天然河道長57 km,落差38 m,平均比降0.69‰。河段內(nèi)金沙江由西至東橫貫整個(gè)攀枝花市區(qū),區(qū)間流域面積約13.21萬km2。電站正常蓄水位1 022.00 m,校核洪水位為1 025.30 m,相應(yīng)靜庫容為1.08億m3,電站裝機(jī)容量56萬kW,最大壩高66.0 m,多年平均發(fā)電量為21.77億kW·h。電站主要開發(fā)任務(wù)為發(fā)電,兼有供水、改善城市水域景觀和取水條件及對觀音巖水電站的反調(diào)節(jié)作用等綜合功能。

      金沙水電站定子繞組采用雙層波繞組形式,所有的線棒接頭連接采用銀銅焊,繞組絕緣為F級(jí)絕緣。定子下線施工前需要對單根線棒進(jìn)行抽檢耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)過程中常出現(xiàn)線棒端部R彎處放電現(xiàn)象,放電嚴(yán)重的線棒,可能燒壞線棒端部的防暈層,導(dǎo)致耐壓試驗(yàn)無法通過[1-3]。本文針對金沙水電站4號(hào)水輪機(jī)組定子線棒工頻交流耐壓試驗(yàn)放電問題展開了分析。

      1 發(fā)電機(jī)定子繞組參數(shù)

      金沙水電站發(fā)電機(jī)定子繞組為三相4支路雙層波繞組形式。定子鐵芯高度為1 578 mm,定子鐵芯內(nèi)徑為16 350 mm,線槽寬度為20.0 mm×137.8 mm,共計(jì)936槽,定子絕緣等級(jí)為F級(jí)。按照廠家圖紙要求,線棒需放入槽底墊條(半導(dǎo)體層壓板墊條),用整張低阻半導(dǎo)體布包裹定子線棒并隨線棒嵌入槽內(nèi), 線槽槽底、槽中及線棒上下層之間均設(shè)有測溫元件,測溫元件型號(hào)PT100,線圈測溫元件36支,鐵心測溫元件64支,齒壓板測溫元件40支,共140支。繞組端部斜邊墊塊及槽口墊塊均包有環(huán)氧適形材料。三相六支路引出采用φ50銅環(huán)至定子機(jī)座出口和中心處匯流銅環(huán)支架,匯流環(huán)共9層。

      2 4號(hào)機(jī)組定子繞組試驗(yàn)

      廠家將線棒發(fā)貨到現(xiàn)場后,需檢查定子線棒包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存后外包裝是否有損毀,定子線棒表面是否有損傷,同時(shí)按照要求對單根定子線棒進(jìn)行抽檢試驗(yàn),測絕緣電阻、進(jìn)行工頻交流耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)合格后方可進(jìn)行安裝工作。

      2.1 4號(hào)機(jī)組定子線棒單獨(dú)耐壓試驗(yàn)

      2.1.1 試驗(yàn)前準(zhǔn)備

      (1) 試驗(yàn)場地準(zhǔn)備。場地面積約20 m2,并且有可靠的接地樁,同時(shí)在試驗(yàn)場地外掛好安全標(biāo)識(shí)牌并做好安全隔離措施。

      (2) 試驗(yàn)環(huán)境的溫度與濕度要求分別小于40 ℃與80%。

      (3) 試驗(yàn)其他人員需分工明確以確保試驗(yàn)場所內(nèi)井然有序。

      (4) 準(zhǔn)備好單根線棒的耐壓試驗(yàn)設(shè)備,放置線棒的平臺(tái)及耐壓用的電極。

      2.1.2 試驗(yàn)操作過程

      (1) 按要求進(jìn)行設(shè)備接線,并確保所有設(shè)備可靠接地。

      (2) 將線棒直線部位包以錫箔或鋁箔作為電極(或放入模擬鐵心)。試驗(yàn)時(shí),允許利用多股柔軟裸銅絞線纏繞于低阻層外作為電極,但纏繞應(yīng)盡可能緊密且間距不大于10 mm,電極包扎長度1 598 mm。

      (3) 線棒端部導(dǎo)體連接高壓線。

      (4) 試驗(yàn)原理如圖1所示。

      (5) 測量線棒試驗(yàn)前絕緣電阻大于200 GΩ,滿足試驗(yàn)要求。

      (6) 開始試驗(yàn),逐步提升試驗(yàn)電壓至40 kV后,保持40 kV的電壓1 min,觀察線棒是否存在放電現(xiàn)象。

      (7) 測量線棒試驗(yàn)后絕緣電阻需大于200 GΩ。

      2.1.3 4號(hào)機(jī)組定子線棒放電問題

      金沙水電站4號(hào)機(jī)組定子線棒單獨(dú)耐壓試驗(yàn)共抽檢96根線棒,其中6根線棒爬電現(xiàn)象明顯;部分線棒在未加壓到額定試驗(yàn)電壓40 kV時(shí)便出現(xiàn)放電現(xiàn)象,還有部分線棒在加壓到額定電壓后保壓時(shí)間不足1 min便出現(xiàn)放電現(xiàn)象,放電部位集中在線棒端部R彎處。

      2.1.4 4號(hào)機(jī)組定子線棒現(xiàn)場處理方案

      針對部分抽檢線棒存在放電的問題,現(xiàn)場采取了以下兩個(gè)處理措施。

      (1) 將定子線棒加熱到80 ℃進(jìn)行干燥,持續(xù)12 h,以排除定子線棒因受潮導(dǎo)致絕緣性能下降的因素。使用此處理措施后,對6根不合格線棒重新進(jìn)行耐壓試驗(yàn),其中4根線棒重新試驗(yàn)合格,還有2根線棒仍然不合格。

      (2) 使用絕緣硅膠帶對線棒端頭進(jìn)行包裹處理,以此增加爬電距離,減緩放電現(xiàn)象的發(fā)生。使用以上處理措施后,對試驗(yàn)不合格的線棒重新進(jìn)行耐壓試驗(yàn),仍然有1根線棒耐壓試驗(yàn)不合格。

      2.2 4號(hào)機(jī)定子下層線棒耐壓試驗(yàn)過程

      2.2.1 試驗(yàn)前準(zhǔn)備

      (1) 各試驗(yàn)設(shè)備正確連接并與定子機(jī)殼可靠接地,確保安全。

      (2) 試驗(yàn)其他相關(guān)人員分工明確以確保試驗(yàn)場內(nèi)井然有序。

      (3) 試驗(yàn)場外掛設(shè)安全警示牌以及隔離措施。

      (4) 試驗(yàn)環(huán)境的溫度與濕度要求分別小于40 ℃與80%。

      (5) 定子要求干燥徹底并清掃干凈。

      (6) 確保所有測溫元件可靠接地。

      2.2.2 試驗(yàn)操作過程

      (1) 交流耐壓試驗(yàn)分組進(jìn)行,升壓時(shí)起始電壓不超過耐壓值的1/3,然后逐步升至試驗(yàn)電壓36 kV,歷時(shí)10~15 s,耐壓時(shí)間1 min。

      (2) 耐壓試驗(yàn)時(shí),電壓施加于繞組與機(jī)殼之間;對于此時(shí)不參與試驗(yàn)的繞組,測溫元件及鐵心等均與機(jī)殼連接并接地。

      (3) 進(jìn)行工頻交流耐壓試驗(yàn)前和試驗(yàn)后,測量相應(yīng)繞組的絕緣電阻。

      (4) 試驗(yàn)原理如圖2所示。

      2.2.3 下層線棒放電問題

      在試驗(yàn)過程中,試驗(yàn)電壓升壓至15 kV時(shí),定子兩根線棒下端頭發(fā)生放電現(xiàn)象。

      2.2.4 現(xiàn)場處理方案

      使用石棉被將整個(gè)下層線棒包裹住,并將線棒加溫至80 ℃,干燥48 h后重新進(jìn)行試驗(yàn)。使用此處理措施后,重新進(jìn)行耐壓試驗(yàn)并順利通過。

      3 4號(hào)機(jī)組定子線棒放電現(xiàn)象分析

      在進(jìn)行耐壓試驗(yàn)時(shí),高壓作用在主絕緣上,如果主絕緣上存在絕緣發(fā)空或分層,當(dāng)電場強(qiáng)度高到使空氣擊穿,就會(huì)出現(xiàn)電火花,也就是放電現(xiàn)象[4]。通過試驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)線棒放電位置都集中在線棒端頭高阻帶,中間絕緣的部位基本上沒有放電現(xiàn)象;定子線棒結(jié)構(gòu)和受潮情況是導(dǎo)致線棒放電的主要原因,現(xiàn)場通過對線棒端頭進(jìn)行包裹和對線棒進(jìn)行加熱干燥可以有效緩解線棒放電現(xiàn)象。

      4 定子線棒放電現(xiàn)象預(yù)防措施

      為符合定子鐵芯槽的方形空間,線棒也設(shè)計(jì)成方形,線棒導(dǎo)體的排列截面也是長方形的,這就導(dǎo)致導(dǎo)體表面的電場分布不均勻,角部電場強(qiáng)度高,極易發(fā)生局部放電;繞組端部出槽類似套管結(jié)構(gòu),電場強(qiáng)度較高,也容易發(fā)生電暈現(xiàn)象。因此在設(shè)計(jì)及生產(chǎn)定子線棒時(shí),可以考慮調(diào)整優(yōu)化線棒的等電位結(jié)構(gòu),以增加防暈長度為目的增加中間段主絕緣長度,或直接增加絕緣厚度,或更換其他絕緣材料以改變其防暈表面電阻率等。同時(shí)線棒受潮也是導(dǎo)致線棒放電的一大誘因。因此,在倉儲(chǔ)、運(yùn)輸及施工安裝中做好防潮措施,可以大大提高定子線棒耐壓試驗(yàn)合格率。

      5 結(jié) 語

      金沙水電站4號(hào)機(jī)組定子線棒耐壓試驗(yàn)線棒出現(xiàn)放電問題,經(jīng)過現(xiàn)場處理并對試驗(yàn)不合格線棒進(jìn)行更換,線棒單獨(dú)試驗(yàn)、上層線棒試驗(yàn)、下層線棒試驗(yàn)及定子整體耐壓試驗(yàn)全部順利完成,并按期完成了機(jī)組發(fā)電目標(biāo)。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 孫永鑫,任鵬,陳陽. 定子線棒表面電位分布原理和影響因素研究[J]. 大電機(jī)技術(shù),2021(2):49-53.

      [2] 王振羽. 發(fā)電機(jī)定子線棒槽放電的影響因素研究[J]. 大電機(jī)技術(shù),2021(2):54-58.

      [3] 王立軍,張益中,鄭剛. 高電壓等級(jí)發(fā)電機(jī)定子線棒絕緣技術(shù)研究[J]. 電機(jī)技術(shù),2020(6):26-32.

      [4] 趙貴前. 發(fā)電電動(dòng)機(jī)定子繞組線棒絕緣系統(tǒng)制造采用的局部放電防止技術(shù)與監(jiān)造[J]. 水電與抽水蓄能,2018,4(2):90-93,89.

      (編輯:江 文)

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