摘 要:鍋爐蒸汽溫度過高或過低都會影響機組運行的安全性和經(jīng)濟性,燃煤機組為了響應(yīng)現(xiàn)今電力市場下快速調(diào)峰、調(diào)頻,甚至深度調(diào)峰,導(dǎo)致蒸汽溫度尤其是主汽溫度波動較大。由于汽溫具有大慣性、大延遲特性,控制汽溫在合理的范圍區(qū)間是自動控制領(lǐng)域面臨的難點之一,尤其是過熱汽溫。直流爐因為沒有汽包環(huán)節(jié),主汽溫度控制主要采用以水燃比控制為主,減溫水控制為輔的控制方案,而一二級減溫水作為動態(tài)修正和精確調(diào)節(jié),其調(diào)節(jié)品質(zhì)的優(yōu)劣對主汽溫有直接的影響。文章對新舊兩種一級減溫水控制策略進行了介紹,并分別對調(diào)節(jié)品質(zhì)及結(jié)果進行分析。
關(guān)鍵詞:電力市場;自動控制;調(diào)峰;減溫水
1 前言
超臨界鍋爐不同于汽包爐,過熱蒸汽溫度是鍋爐燃燒控制系統(tǒng)中的重要參數(shù),蒸汽溫度過高會使過熱器管壁金屬強度下降,以致?lián)p壞過熱器,嚴(yán)重影響安全。過熱蒸汽溫度偏低,則會降低發(fā)電機組能量轉(zhuǎn)換效率,且汽溫偏低會使汽輪機末級蒸汽濕度增大,甚至蒸汽帶水,嚴(yán)重影響汽輪機的安全運行。所以要求過熱蒸汽溫度控制在正常運行范圍,以保證機組安全運行的同時,盡量保證機組的經(jīng)濟性。
2 系統(tǒng)概述
本文為某電廠一期660MW超臨界機組,其型式為超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊Π型結(jié)構(gòu)、露天布置燃煤鍋爐,設(shè)計煤種為活雞兔礦煤。過熱器系統(tǒng)配置兩級減溫水,且分A/B側(cè)獨立調(diào)節(jié)。減溫水取自高加出口管路,并經(jīng)總管至鍋爐后分成兩路,分別至一級減溫器和二級減溫器,并配置隔離閥可獨立供水。一、二級減溫水又獨立分成兩路,管路設(shè)有隔離閥和調(diào)節(jié)閥,分別供給鍋爐過熱器A/B側(cè)。一級減溫水位于前屏過熱器和后屏過熱器之間管路,二級減溫水位于后屏過熱器和高過之間,一級減溫水控制二級減溫器前后溫差;二級減溫水控制高過過熱器出口溫度。
超臨界直流鍋爐在干態(tài)運行時,主汽溫度控制采用水煤比和過熱器噴水減溫相結(jié)合的方法啊。水煤比控制是鍋爐主汽溫度的粗調(diào),過熱器減溫水控制是主汽溫度的細(xì)調(diào),這其中過熱器減溫水的控制尤為關(guān)鍵。
3? 現(xiàn)有一級減溫水邏輯存在的問題
過熱器一級減溫水流量理論上比二級過熱器多,主要用于保護屏過防止其超溫,同時兼顧汽溫粗調(diào)。一級過熱器位于前屏過熱器和后屏過熱器之間,但其控制值確是二級減溫器前后溫差,又因二級減溫器出口溫度測點離減溫器較近,同時二級減溫器又要滿足快速控制末級過熱器出口溫度超溫的作用,這就導(dǎo)致二級減溫水調(diào)門能夠滿足快速調(diào)節(jié)的特性。當(dāng)減溫水流量(也即調(diào)門)發(fā)生變化時,二級減溫器出口溫度會大幅度變化,那么此時溫差變化幅度受二級減溫水影響較大,這必然導(dǎo)致一級減溫水調(diào)門也要跟隨器快速變化,導(dǎo)致一級減溫器自動調(diào)節(jié)線性差。此時一級減溫水要么維持小開度或根本無開度要么開度較大,無法適應(yīng)設(shè)計需求。
4 一級減溫水邏輯改進后
經(jīng)各運行人員的反饋以及實際運行中的情況,明顯發(fā)現(xiàn)過熱器一級減溫水自動邏輯存在或多或少的問題,特此對其進行邏輯改造。新的邏輯以屏過出口溫度為基本調(diào)節(jié)回路,通過改變一級減溫水調(diào)門的開度來控制屏過進口汽溫,進一步控制其出口汽溫。而屏過出口溫度溫度的控制值由鍋爐指令確定的基礎(chǔ)值和操作員手動設(shè)定偏置相疊加確定。鍋爐負(fù)荷指令與屏過出口溫度基礎(chǔ)值由其之間的折線函數(shù)確定,當(dāng)鍋爐負(fù)荷指令為660MW時,屏過出口溫度基礎(chǔ)值為517℃,隨后當(dāng)燃燒器擺角變化、屏過出口汽溫變化或是其他運行工況時,操作員可在自動的基礎(chǔ)上加偏置,實際的調(diào)門開度由屏過出口溫度與設(shè)置值的偏差輸出作為一級減溫水調(diào)門自動控制值。這種控制邏輯優(yōu)勢在于充分考慮了機組負(fù)荷變化時,爐內(nèi)燃燒工況對機組汽溫的影響。機組負(fù)荷上升時,鍋爐燃料量增多,鍋爐熱負(fù)荷增大,必然導(dǎo)致汽溫上升。那么也就是在汽溫上升前,減溫水調(diào)門就根據(jù)鍋爐負(fù)荷上升情況進行初步粗調(diào),避免了汽溫快速升至超溫的可能;反之,當(dāng)機組負(fù)荷下降,鍋爐熱負(fù)荷下降,提前減小減溫水,避免了汽溫快速下降。
但是當(dāng)機組運行一段時間后,發(fā)現(xiàn),鍋爐負(fù)荷指令對應(yīng)的基礎(chǔ)值變化速率較慢,這就導(dǎo)致減溫水調(diào)門的控制值無法適應(yīng)機組負(fù)荷快速變化,也無法滿足運行人員對調(diào)門自動的使用,導(dǎo)致其自動投運率過低。隨后即對其進行優(yōu)化,將原本設(shè)計的屏過出口溫度基礎(chǔ)值由鍋爐負(fù)荷指令折線函數(shù)改為全負(fù)荷段均對應(yīng)517℃,這樣運行人員只需要改變偏置,就可以實現(xiàn)一級減溫器調(diào)門的自動控制。這種方式下,調(diào)門的自動控制已可以完全滿足運行人員的使用。這一屏過汽溫調(diào)節(jié)綜合了水煤比與屏過出口汽溫偏差。這樣的設(shè)計就是當(dāng)二級減溫水噴水量過大或過小時,通過改變屏過的出口汽溫,以使得二級減溫水量恢復(fù)到正常范圍,保證高過出口汽溫有可調(diào)范圍。
5 總結(jié)
優(yōu)化后的過熱器一級減溫器控制邏輯均能自動投入且效果良好,可穩(wěn)定正常運行,既提高了系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)速度及穩(wěn)態(tài)品質(zhì),又提高了自動控制系統(tǒng)的可用率,同時降低了運行人員的勞動強度,最終提高了機組的經(jīng)濟效益及安全性。
浙江浙能樂清發(fā)電有限公司.集控運行規(guī)程[ Z], 2019
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作者簡介:
郭朋飛(1990- ),男,江蘇徐州人,助理工程師,從事660MW燃煤火電機組的生產(chǎn)工作。