喬志學(xué) 趙留陽 孔憲永 王彪 杜泳林 劉平(大港油田公司第三采油廠)
南部油田目前采用簡(jiǎn)單的籠統(tǒng)注水或一級(jí)二段地面配水分注,注入水對(duì)儲(chǔ)層的長(zhǎng)期沖刷改造,形成高滲條帶和大孔道,在注水過程中的單層突進(jìn)和舌進(jìn)現(xiàn)象十分明顯,導(dǎo)致注入水推進(jìn)不均勻,使強(qiáng)吸水能力逐步增強(qiáng),上下兩套油層之間、同一套油層內(nèi)部差異日益突出,依靠簡(jiǎn)單的籠統(tǒng)注水或一級(jí)兩段分層注水已不能有效改善層間差異[1-2]。層間矛盾突出,急需實(shí)施分層注水,近幾年相繼開展了細(xì)分注及分注新技術(shù)研究試驗(yàn),但受井深、注水壓力、管柱腐蝕結(jié)垢及測(cè)試條件等因素制約,測(cè)試調(diào)配難度大,周期長(zhǎng)且成功率低,一直沒有取得較好效果[3-5]。為實(shí)現(xiàn)南部油田套管保護(hù)條件下的多級(jí)分注,滿足油藏注水開發(fā)迫切需求[6],開展了同心雙管分注技術(shù)試驗(yàn)及推廣應(yīng)用。
該技術(shù)是在3?2TBG油管內(nèi)插入1.9TBG油管,形成油套環(huán)空、大小油管環(huán)空、小油管內(nèi)腔三個(gè)注水通道,通過地面閘門調(diào)節(jié)水量,套管、大油管、小油管各有單獨(dú)的壓力表、流量計(jì)三套系統(tǒng)分別控制,從而實(shí)現(xiàn)三段分注或二段套保分注。同心雙管井口裝置原理及示意圖見圖1。
圖1 同心雙管井口裝置原理及示意圖
1.2.1 管柱結(jié)構(gòu)
采用外管和內(nèi)管同心結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),通過井下工具組合,形成小管和雙管環(huán)空兩個(gè)注水系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)分層注水,具體管柱結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 同心雙管分注管柱結(jié)構(gòu)示意圖
外管:包括3?2TBG油管(內(nèi)襯油管/內(nèi)外鍍滲鎢油管)+Y341可洗井封隔器+洗井閥+Y341可洗井封隔器+打壓球座+篩管+絲堵。
內(nèi)管:由1.900TBG油管(玻璃鋼/鍍滲鎢小管)+滑套式安全接頭+補(bǔ)償器,管柱尾部插入洗井閥中。
1.2.2 井下工具參數(shù)
1)Y341可洗井封隔器。該封隔器上提管柱解封,防止層間差異造成的封隔器自動(dòng)解封;洗井活塞定壓開啟,確保洗井活塞可靠密封,防止層間串通。封隔器具體型號(hào)參數(shù)見表1。
表1 封隔器具體型號(hào)參數(shù)
2)插入密封管及洗井閥。采用“V”型組合密封技術(shù),保證可靠密封,同時(shí)長(zhǎng)密封段起到了補(bǔ)償管柱蠕動(dòng)效應(yīng)及分隔內(nèi)外管流道和長(zhǎng)度補(bǔ)償作用。插入密封管及洗井閥結(jié)構(gòu)及實(shí)物圖見圖3。
圖3 插入密封管及洗井閥結(jié)構(gòu)及實(shí)物圖
采取液壓座封方式,分別對(duì)各層段進(jìn)行座封及驗(yàn)封,具體方法如下:
1)下層坐封時(shí),打開套管放空閘門,內(nèi)管投球分級(jí)打壓12,16,18,20MPa,各點(diǎn)均穩(wěn)壓5min,繼續(xù)打壓至23MPa壓力突降。如果在打壓過程中套管出現(xiàn)返水,則證明內(nèi)管插封密封無效。
2)上層坐封時(shí),油內(nèi)環(huán)空分級(jí)打壓12,16,18,20MPa,各點(diǎn)均穩(wěn)壓5min,繼續(xù)打壓至23MPa壓力突降。
3)下層驗(yàn)封時(shí),從內(nèi)管試擠,打開套管放空閘門,壓力保持10MPa左右,試注30min,觀察套管是否返水,若套管不返水,證明下層Y341可洗井封隔器密封有效,可執(zhí)行下步工序;若套管返水,則密封無效。
4)上層驗(yàn)封時(shí),從油內(nèi)環(huán)空試擠,打開套管、內(nèi)管放空閘門,壓力保持10MPa左右,試注30min,觀察套管與內(nèi)管是否返水,若套管不返水,證明上層Y341可洗井封隔器密封有效,可執(zhí)行下步工序;若套管返水,則密封無效。
該分注工藝相比于油套地面及常規(guī)分注具有以下優(yōu)勢(shì):
1)解決油套環(huán)空注水問題,避免管柱腐蝕結(jié)垢,降低造成的大修風(fēng)險(xiǎn)。
2)兩套獨(dú)立的注水系統(tǒng)能夠有效解決高低壓層之間的層間干擾問題,從而提高分注井的層段合格率。
3)不需測(cè)調(diào),在井口計(jì)量,提高了資料準(zhǔn)確性,減少了井下測(cè)調(diào)工作量,后期維護(hù)管理簡(jiǎn)單。
同心雙管分注技術(shù)適用條件:大斜度井分注、層間差異大,反復(fù)調(diào)剖分注井,分層水量無法調(diào)配分注井等。
同心雙管分注技術(shù)性能具備以下特點(diǎn):一是地面控制分層配聚量,無需井下測(cè)試調(diào)配,地面采用直讀式電磁流量計(jì),連續(xù)讀取分層流量,可以遠(yuǎn)程智能調(diào)配[7-9];二是封隔器密封性可以直觀判斷;三是若管網(wǎng)配套,可實(shí)現(xiàn)聚合物分層分質(zhì)注入[10];四是管柱具有徹底洗井功能。
大港南部油田優(yōu)選家新43-23等三口井實(shí)施同心雙管分注技術(shù),并完成遠(yuǎn)程調(diào)配水量,測(cè)調(diào)完成后,達(dá)到配注量,注水平穩(wěn)。受精細(xì)注水、有效注水影響,截止目前井組日增油8.55t,累計(jì)增油1865t,措施仍然有效,預(yù)計(jì)年增油4200t,按照原油價(jià)格3008.2元計(jì)算,截止目前累計(jì)創(chuàng)效1200余萬元,同時(shí)避免人工測(cè)調(diào)費(fèi)用29井次,節(jié)約測(cè)調(diào)費(fèi)用28.5萬元,2020年同心雙管分注實(shí)施情況見表2。
表2 2020年同心雙管分注實(shí)施情況
同時(shí)根據(jù)實(shí)施地面智能分注井采用的鍍滲鎢和玻璃鋼小管分析,分注設(shè)計(jì)中實(shí)際下入深度與下段油層底界幾乎相同,根據(jù)注水原理優(yōu)化管柱組合,建議小管下至下段油層頂界即可,預(yù)計(jì)2021年實(shí)施9口井,節(jié)約小管約1647m,節(jié)支創(chuàng)效18萬元,2021年實(shí)施井管柱情況見表3。
表3 2021年實(shí)施井管柱情況
同心雙管分注技術(shù)工藝自動(dòng)化程度高,調(diào)水方便,不再需要測(cè)調(diào)車進(jìn)行水量測(cè)調(diào),降低了管理難度及生產(chǎn)護(hù)理成本及員工的工作強(qiáng)度,產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益。同時(shí)避免了油套環(huán)空注水,降低了安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。
同心雙管分注技術(shù)通過內(nèi)外油管組合,解決了油套環(huán)空注水的問題,同時(shí)具備調(diào)剖注聚功能,最大限度的保證生產(chǎn)安全,同時(shí)該工藝自動(dòng)化程度高,無需下入測(cè)試儀器即可進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)控,降低管理成本、減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,具有一定的社會(huì)效益,同時(shí)該分注技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)有效注水,精細(xì)注水,實(shí)現(xiàn)節(jié)能創(chuàng)效1200余萬元,經(jīng)濟(jì)效益可觀。該分注技術(shù)能夠解決復(fù)雜斷塊油藏高低壓層相互干擾的問題,提高分注合格率,提高分注水平,實(shí)現(xiàn)有效注水、精細(xì)注水,為老油田注水可持續(xù)開發(fā)提供了一種新的手段,具有一定的推廣意義。